徐宏偉,林益安,鄒 濤,鄭亞蘭,韋孫昌
(1.西北化工研究院有限公司,陜西 西安 710061;2.西安元創(chuàng)化工科技股份有限公司,陜西 西安 710061)
合成氣生產(chǎn)技術是化工合成產(chǎn)業(yè)的龍頭技術,目前主要的制氣技術有煤制氣和天然氣制氣。煤氣化反應過程會釋放大量熱,制得的合成氣中H2/CO低;天然氣轉化過程需吸收大量熱,制得的合成氣中H2/CO高[1-2]。煤氣化和天然氣轉化是互補性很強的2種氣化技術,因此,研發(fā)一種可實現(xiàn)煤與天然氣同爐轉化的技術,是未來高效利用煤、天然氣資源的重要方向。關于煤-天然氣共氣化研究較多,李俊嶺等[3-4]、趙月紅[5]提出天然氣和煤聯(lián)合制備合成氣新工藝;宋學平等[6-7]通過軟件模擬了煤與天然氣共氣化過程,得到H2/CO可調(diào)的合成氣;歐陽朝斌等[8]進行移動床反應器熱態(tài)模擬試驗,在爐溫不低于1 000 ℃下制備出有效氣大于90%、H2/CO 1.0~2.0的合成氣。上述學者均采用固定床或移動床氣化進行煤與天然氣共氣化,并取得一定成果。但根據(jù)現(xiàn)有工業(yè)化運行裝置,固定床及移動床氣化存在氣化溫度低,碳轉化率不高,反應器出口合成氣中含有焦油、酚類等難處理有機質(zhì),廢水有機質(zhì)超標等問題,其中有機質(zhì)廢水處理尚無很好的解決辦法[9-12]。氣流床氣化技術是目前最先進、高效的大型氣化技術,氣流床氣化雖然冷煤氣效率稍低,但其氣化強度大,單爐產(chǎn)氣量高,出反應器合成氣不含焦油、酚類等有機物質(zhì),黑水處理簡單[13-15]。為實現(xiàn)煤-天然氣共氣化大規(guī)模應用,進行煤-天然氣氣流床共氣化技術研究非常必要。本文通過研究氣化溫度、氣化壓力、天然氣/煤、水煤漿濃度對煤-天然氣共氣化主要指標的影響,分析合成氣中主要氣體組成、H2/CO以及CH4含量變化,獲得了煤-天然氣共氣化的優(yōu)化試驗條件及數(shù)據(jù),為下一步建立煤與天然氣共氣化中試裝置提供設計依據(jù)。
試驗煤樣選用西灣煤,其工業(yè)分析和元素分析見表1。由表1可知,該煤種硫含量及灰分低、揮發(fā)分較高,屬于優(yōu)良的氣化用煤,且煤中水分和O/C低,易于成漿,可制備出高濃度煤漿。西灣煤粒徑<0.074 mm含量為50%~60%時,加入0.5%的添加劑,可制備出濃度57%~62%的水煤漿。
表1西灣煤的工業(yè)分析和元素分析
Table1ProximateandultimateanalysisofXiwancoal
工業(yè)分析/%MadAadVadFCad元素分析/%CadHadNadSt,adOad5.068.3834.3952.1769.844.450.760.6910.82
以西灣煤為原料,煤漿濃度57%~62%,氣化溫度1 226~1 465 ℃,氣化壓力<1.0 MPa。氣化原料煤漿、天然氣、O2入爐的溫度、壓力分別為50、30、30 ℃和0.7、0.8、0.8 MPa。
煤-天然氣共氣化試驗裝置主要包括原料輸運單元、共氣化單元及合成氣洗滌、降溫單元3部分,裝置流程如圖1所示。
圖1 試驗裝置工藝流程Fig.1 Process flow of test device
1.3.1 原料輸送單元
原料輸送單元包括氣體輸送及煤漿輸送2部分,其中氣體原料由氣站的高壓氣體儲罐減壓后輸送,煤漿則由高壓煤漿泵加壓后輸送。高壓煤漿泵采用柱塞隔膜式結構,設計流量為0~100 L/h,設計壓力2.0 MPa,在泵出口設計有脈沖高壓氣囊式緩沖罐,用于消除煤漿泵的柱塞脈沖現(xiàn)象。
1.3.2 共氣化單元
共氣化單元由反應器、廢熱鍋爐、燒嘴系統(tǒng)、渣池組成,核心設備是反應器、水煤漿燒嘴和天然氣燒嘴。其中反應器直徑1 m,殼體采用Q345R材料,自金屬殼體內(nèi)部由外向內(nèi)依次襯空心球Al2O3及Cr2O3兩層材料。反應器設計壓力1.0 MPa,設計溫度≤1 500 ℃,設計負荷為投煤量≤15 kg/h,天然氣量≤15 Nm3/h。水煤漿燒嘴采用兩級小孔結構,煤漿由中間管道進入頭部預混腔,外環(huán)管來的氧氣通過頭部均分分布的小孔對煤漿進行初步霧化,預霧化的煤漿從內(nèi)混腔端部的縮口處噴出,外套管來的氧氣進入二次霧化噴頭,通過噴頭處多個均勻分布的小孔對煤漿進行二次霧化。水煤漿燒嘴設計壓力<1.0 MPa,工作溫度1 200~1 500 ℃。天然氣燒嘴安裝在反應器側壁,共4臺,采用對置放置,燒嘴設計壓力<1.0 MPa,工作溫度1 200~1 500 ℃,燒嘴設計壓降小于0.2 MPa。
1.3.3 合成氣洗滌、降溫單元
合成氣洗滌、降溫單元由合成氣洗滌、凈化及合成氣在線分析2部分組成,主要設備是洗滌塔和在線分析儀。其中洗滌塔直徑1.5 m,采用Q345R碳鋼材料,設計壓力1.0 MPa,設計溫度≤120 ℃。在線分析儀需要對合成氣中的H2、CO、CO2、CH4含量進行連續(xù)分析,其測量范圍分別為O2:0~5%;H2:0~60%;CO:0~100%;CO2:0~30%;CH4:0~5%。
將西灣煤制備成合格煤漿后經(jīng)煤漿泵加壓由頂部噴入氣化爐,來自氣站的高壓天然氣由反應器側壁進入氣化爐,煤漿與天然氣在高溫、高壓條件下,與O2進行燃燒和部分氧化反應,離開氣化爐膛熾熱的合成氣用水激冷,并經(jīng)洗滌除塵后送至氣體在線分析儀進行分析并采集試驗數(shù)據(jù)??疾鞖饣瘻囟取饣瘔毫?、天然氣/煤、水煤漿濃度變化對煤-天然氣共氣化的影響,并根據(jù)試驗結果進行優(yōu)化試驗。
煤-天然氣共氣化反應涉及氣、固兩相多種均相和非均相可逆反應,反應進程與平衡狀態(tài)、氣化爐溫度密切相關。氣化爐溫度升高,在一定平衡范圍內(nèi)反應系統(tǒng)向放熱方向進行;氣化爐溫度降低,反應在平衡進程附近向吸熱方向進行。裝置以濃度59%煤漿為原料,在投漿量18 kg/h,天然氣/煤1 Nm3/kg,氣化壓力0.5 MPa條件下,通過改變?nèi)霠t氧氣量考察氣化溫度變化對共氣化的影響,結果如圖2所示??芍瑲饣癄t溫度從1 226 ℃升至1 465 ℃時,合成氣中H2體積分數(shù)下降2.7%,CO體積分數(shù)上升2.3%,CO2體積分數(shù)上升0.64%。這是由于合成氣中H2較CO活潑,隨氣化溫度升高,入爐氧氣量增加,部分H2與O2結合生成H2O,造成合成氣中H2含量降低。根據(jù)工業(yè)裝置運行經(jīng)驗,原料碳轉化率與氣化溫度成正比。共氣化過程中,隨著入爐氧氣量提升,氣化溫度逐漸升高,更多的C轉化為CO2,在熱量作用下,合成氣中CO2與C、CH4發(fā)生吸熱反應,部分CO2被還原為CO,使得合成氣中的CO含量升高。
圖2 氣化溫度與氣體組成關系Fig.2 Relationship between gasification temperature and gas composition
圖3 氣化溫度與H2/CO關系Fig.3 Relationship between gasification temperature and H2/CO
氣化溫度與H2/CO關系如圖3所示??芍矚饣囼炛?,隨氣化溫度升高,合成氣中H2/CO先增加,溫度達到1 300 ℃時,合成氣中H2/CO達到最高值1.24,隨溫度進一步提高,H2/CO開始緩慢降低。這主要是因為氣化溫度低于1 300 ℃時,氣化溫度升高,有利于提高水煤漿氣化效率及天然氣轉化效率,這個階段合成氣的H2及CO增長較快,H2/CO快速提高。氣化溫度達到1 300 ℃時,天然氣轉化中H2含量達到高點[16],合成氣中H2/CO隨之達到峰值。氣化溫度超過1 300 ℃時,天然氣轉化中H2含量逐漸下降,合成氣中H2/CO隨之緩慢降低。
共氣化試驗中,改變氣化溫度后,對合成氣中CH4含量進行檢測,氣化溫度與CH4含量關系如圖4所示??芍?,CH4含量與氣化爐運行溫度的關系與現(xiàn)有氣流床煤氣化運行結果類似。氣化爐溫度為1 226 ℃時,合成氣中CH4含量高達2.25%。隨氣化爐溫度升高,合成氣中CH4含量逐步降低,1 351 ℃時,合成氣中CH4含量為0.75%,氣化爐運行溫度短時提高至1 450 ℃時,氣化合成氣中CH4含量小于0.35%,這是由于CH4轉化反應屬于強吸熱反應,溫度越高,CH4轉化率越高,合成氣中CH4含量較低。1 200~1 400 ℃,氣化溫度每上升10 ℃,合成氣中CH4含量下降0.1%??梢?,合成氣中CH4含量受溫度影響非常大,選擇合適的氣化溫度可控制合成氣中CH4含量小于1%。
圖4 氣化爐溫度與CH4含量的關系Fig.4 Relationship between gasification temperature and methane content
氣化壓力對氣化爐生產(chǎn)能力有較大影響,氣化爐操作壓力高可節(jié)省合成氣的壓縮功,降低裝置總體能耗水平。但氣化壓力升高對反應器內(nèi)物料停留時間影響較小,因此提高壓力對原料總體轉化率影響有限,只對受壓力較為敏感的體積變化平衡反應有作用。以59%煤漿為原料,在投漿量18 kg/h、天然氣/煤1 Nm3/kg、氣化溫度1 350 ℃條件下,氣化壓力與氣體成分間關系如圖5所示??芍瑲饣瘔毫怏w成分影響不大,氣化壓力由0.02 MPa提高至0.6 MPa時,主要氣體成分幾乎不發(fā)生變化。
圖5 氣化壓力與氣體組成關系Fig.5 Relationship between gasification pressure and gas composition
圖6 氣化壓力與CH4含量的關系Fig.6 Relationship between gasification pressure and methane content
天然氣/煤是共氣化的重要控制參數(shù)。在投煤量不變的前提下,天然氣/煤升高,入爐天然氣量增多,氣化爐內(nèi)H2/CO變大。裝置以濃度59%煤漿為原料,在投漿量18 kg/h、氣化溫度1 350 ℃、氣化壓力0.5 MPa條件下進行試驗,天然氣/煤與H2/CO關系如圖7所示。
圖7 天然氣/煤與H2/CO的關系Fig.7 Relationship between CH4/coal and H2/CO
由圖7可知,隨天然氣/煤增加,合成氣中H2/CO逐漸增大,天然氣/煤增至0.94后,H2/CO達到1.23左右。此后,隨天然氣/煤增大,H2/CO增加幅度減小,說明煤-天然氣共氣化反應達到平衡后,過量CH4繼續(xù)轉化并產(chǎn)生大量H2,共氣化反應化學平衡受H2過量影響,反應向H2減少的方向進行。因此,在保證反應順利進行的條件下,選擇合適的天然氣/煤,有利于提高合成氣中H2/CO。試驗確定合適的天然氣/煤為0.75~1.50 Nm3/kg。
對水煤漿氣化技術而言,增加煤漿濃度提高了進入氣化爐的含碳氫物質(zhì)的濃度,提高氣化爐內(nèi)熱負荷和熱強度,顯著提升氣化效率。與水煤漿氣化類似,共氣化技術中加入天然氣后,提高煤漿濃度會增加爐內(nèi)單位容積的碳氫含量,從而促進氣化反應進行。裝置在投漿量18 kg/h、天然氣/煤1 Nm3/kg、氣化溫度1 350 ℃、氣化壓力0.5 MPa條件下進行試驗,煤漿濃度與主要氣體成分含量的關系如圖8所示。
圖8 煤漿濃度與氣體組成關系Fig.8 Relationship between concentration of coal slurry and gas composition
由圖8可知,煤漿濃度從57%提升到62%,合成氣中CO含量增加3.6%,H2含量下降1.62%,CO2含量下降2.79%,煤漿濃度變化對合成氣中CO影響最大,CO2次之,H2最弱。這是因為在入爐煤量不變的條件下,煤漿濃度增加,入爐水量會相應減少,減少的那部分水量由常溫液態(tài)轉變?yōu)楦邷卣羝牡臒崃扛挥唷榱司S持氣化溫度不變,一方面需要降低入爐氧氣量減少放熱,入爐氧氣減少導致CO與CO2發(fā)生轉換反應,部分CO2轉變?yōu)镃O;另一方面熱量的富余有利于CH4與CO2及CH4與H2O這2個吸熱反應的發(fā)生,造成合成氣中CO含量增加,CO2減少。煤漿濃度升高,氣化生成的粗煤氣中水蒸氣含量降低,直接減弱了CH4和水蒸氣的反應,造成合成氣中H2含量下降。
煤漿濃度與合成氣H2/CO的關系如圖9所示??芍?,隨著煤漿濃度上升,合成氣中H2/CO直線下降。煤漿濃度由57%提升到62%,合成氣中H2/CO下降12.35%,說明煤漿濃度對合成氣中H2/CO有顯著影響。氣化過程中選擇合適的制漿濃度有助于提高合成氣的H2/CO。綜合考慮有效氣產(chǎn)量及保證合成氣中H2/CO≥1.2的條件下,煤-天然氣共氣化技術合理的制漿濃度在58%~61%。
圖9 煤漿濃度與H2/CO的關系Fig.9 Relationship between concentration of coal slurry and H2/CO
裝置以濃度59%煤漿為原料,在投漿量18kg/h、天然氣/煤0.94 Nm3/kg、氣化溫度1 350 ℃、氣化壓力0.5 MPa條件下進行優(yōu)化試驗,結果見表2。可知,優(yōu)化試驗條件后,合成氣中H2+CO含量88.64%,CH4含量0.66%。由于試驗裝置限制,系統(tǒng)熱損失達到3.97%,大于工業(yè)化裝置熱損值。這主要是由于試驗裝置僅采用2個耐火隔熱層,而工業(yè)化裝置普遍采用4個耐火隔熱層,其隔熱保溫效果高于試驗裝置。其次為了保證足夠的反應空間,試驗裝置降低了耐火隔熱層厚度,造成裝置隔熱性能降低;試驗碳轉化率為95.05%,也低于煤氣化工業(yè)化裝置正常值,這主要是由于操作人員在清洗和裝配噴嘴過程中操作不合理,導致燒嘴各通道間的同心度不夠理想,影響了霧化效果,造成部分原料沒來得及充分反應就出了反應器,降低了原料轉化率。
表2優(yōu)化試驗結果
Table2Resultsofoptimizetest
出氣化爐煤氣組成/%H2COCO2CH4N2+ArH2S+COS有效氣(CO+H2)流量/(Nm3·h-1)合成氣流量/(Nm3·h-1)碳轉化率/%熱損失/%48.8639.7810.25 0.660.300.1540.8346.0695.053.97
1)天然氣/煤對合成氣中H2/CO影響很大。在溫度、壓力一定的條件下,天然氣/煤增加后,H2/CO隨之增加。天然氣/煤升至0.94 Nm3/kg后,H2/CO增加速度減緩。對煤-天然氣共氣化而言應綜合考慮合成氣H2/CO及共氣化爐的操作彈性,合適的天然氣/煤為0.75~1.50 Nm3/kg。
2)水煤漿濃度對合成氣中H2/CO影響很大。煤漿濃度越高,合成氣中H2/CO越低,但煤漿濃度提高可提升氣化效率,進而提高有效氣產(chǎn)量。制漿濃度提高1%,有效氣產(chǎn)量增加約2%。綜合考慮有效氣產(chǎn)量及合成氣中H2/CO≥1.2條件下,煤-天然氣共氣化技術合理的制漿濃度在58%~61%。
3)改變操作條件直接影響煤-天然氣共氣化指標。提高氣化壓力有助于提高氣化爐負荷,但壓力提高會導致合成氣中CH4含量提高。0.1~0.6 MPa時,氣化壓力每提高0.1 MPa,合成氣中CH4含量增加0.07%。維持氣化爐操作溫度為1 300~1 400 ℃時,既能保證氣化爐內(nèi)正常的排渣操作,又能保證合成氣中CH4含量小于1%,說明CH4對溫度變化的敏感性高于壓力變化,提升氣化壓力引起的CH4增加量可通過提高氣化溫度來化解。
4)在制漿濃度59%,入爐煤量18 kg/h,天然氣/煤0.94 Nm3/kg,氣化溫度1 350 ℃、氣化壓力0.5 MPa的條件下,煤-天然氣共氣化試驗裝置生產(chǎn)的合成氣產(chǎn)量為46.06 Nm3/h,H2+CO含量為88.64%,CH4含量為0.66%,H2/CO為1.23。
參考文獻(References):
[1] 康利榮,張建民,連輝.天然氣-煤集成共轉化制備合成氣新工藝[J].潔凈煤技術,2004,12(4):22-26.
KANG Lirong,ZHANG Jianmin,LIAN Hui.New co-conversion technology of gas by coal and natural gas[J].Clean Coal Technology,2004,12(4):22-26.
[2] 唐宏青.天然氣部分氧化制合成氣的研究和實踐[J].中氮肥,2004(1):1-5.
TANG Hongqing.Research and practice on producing synthesis gas with the process of natural gas partial oxidation[J].M-sized Nitrogenous Fertilizer Progress,2004(1):1-5.
[3] 李俊嶺.天然氣和煤聯(lián)合氣化工藝及綠色過程的探索性研究[D].北京:中國科學院過程工程研究所,2002.
[5] 李俊嶺,趙月紅,溫浩,等.天然氣和煤聯(lián)合制備廉價合成氣新工藝及其熱力學分析[J].計算機應用化學,2002,19(4):381-384.
LI Junling,ZHAO Yuehong,WEN Hao,et al.A new preparation process of low-cost synthesis gas from natural gas and its thermodynamic analysis[J].Computers and Applied Chemistry,2002,19(4):381-384.
[4] 趙月紅.天然氣-煤共氣化過程研究[D].北京:中國科學院過程工程研究所,2003.
[6] 宋學平,郭占成.固定床天然氣與煤共氣化火焰區(qū)溫度影響因素的研究[J].燃料化學學報,2005,33(1):53-57.
SONG Xueping,GUO Zhancheng.Factors affecting flame temperature of co-gasification of natural gas and coal in a fixed bed reactor[J].Journal of Fuel Chemistry and Technology,2005,33(1):53-57.
[7] 宋學平,郭占成.移動床煤與天然氣共氣化制備合成氣的工藝技術[J].化工學報,2005,56(2):312-317.
SONG Xueping,GUO Zhancheng.Research on moving bed to prepare synthesis gas co-gasification of coal and natural gas[J].Journal of Chemical Industry and Engineering(China),2005,56(2):312-317.
[8] 歐陽朝斌,宋學平,郭占成,等.天然氣-煤共氣化制備合成氣新工藝[J].化工進展,2004,23(7):751-754.
OUYANG Zhaobin,SONG Xueping,GUO Zhancheng,et al.New preparation process of synthesis gas from natural gas & coal by co-gasification[J].Chemical Industry and Engineering Progress,2004,23(7):751-754.
[9] 邵迪,代正華,于廣鎖,等.固定床氣化與氣流床水煤漿氣化集成的能量與經(jīng)濟分析[J].化工學報,2013,64(6):2186-2193.
SHAO Di,DAI Zhenghua,YU Guangsuo,et al.Energy and economic assessment for integrated gasification system of fixed-bed and coal-water slurry entrained-bed[J].CIESC Joural,2013,64(6):2186-2193.
[10] 賀永德.現(xiàn)代煤化工技術手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2004.
[11] 李雪梅,周銀福,張愛民.魯奇碎煤加壓氣化污水處理[J].大氮肥,2004,27(4):236-238.
LI Xuemei,ZHOU Yinfu,ZHANG Aimin.Sewage treatment in lurqi pressurized coal gasification process[J].Laege Scale Fertilizer Industry,2004,27(4):236-238.
[12] 蔣士鑫.碎煤加壓氣化含酚廢水處理方法的優(yōu)化[J].煤化工,2011,12(6):49-51.
JIANG Shixin.Optimized method for treating the phenolic wastewater from the coarse coal gasification plant[J].Coal Chemical Industry,2011,12(6):49-51.
[13] 安曉熙,曹月梅.氣流床煤氣化技術現(xiàn)狀及研究進展[J].氮肥技術,2015,36(3):3-8.
AN Xiaoxi,CAO Yuemei.Status and research progress of entrained-flow bed gasification[J].Nitrogen Fertilizer Technology,2015,36(3):3-8.
[14] 陳家仁.加壓氣流床煤氣化工藝的發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題[J].煤化工,2006,12(6):1-7.
CHEN Jiaren.Technology status and problems in pressurized entrained-flow coal gasification[J].Coal Chemical Industry,2006,12(6):1-7.
[15] 朱玉芹,耿勝楚,李彥,等.氣流床煤氣化工藝技術分析[J].化工技術與開發(fā),2011,40(10):79-82.
ZHU Yuqin,GENG Shengchu,LI Yan,et al.Technology analysis of entrained-bed coal gasification[J].Technology & Development of Chemical Industry,2011,40(10):79-82.
[16] 唐宏青.現(xiàn)代煤化工新技術[M].北京:化學工業(yè)出版社,2009.
[17] 于遵宏,沈才大,王輔臣,等.水煤漿氣化爐的數(shù)學模擬[J].燃料化學學報,1993,21(2):191-197.
YU Zunhong,SHEN Caida,WANG Fuchen,et al.Mathematical simulation of coal-slurry-gasifier[J].Journal of Fuel Chemistry and Technology,1993,21(2):191-197.