余章洪 王少斌
摘 要:在機械行業(yè)中,數(shù)控機床也運用到各種領域。數(shù)控機床的使用,大大降低了職工的勞動強度。使得職工一人雙機或多機的操作模式,提高了勞動生產(chǎn)率,提高了產(chǎn)品的穩(wěn)定性和加工精度,降低了人工成本。公司還有早期購入的通用設備(這些設備已使用了十多年)。該類設備的特點是通用性好,適應各類產(chǎn)品的一般加工,但普遍的問題是自動化程度不高,基本上是手工操作,生產(chǎn)效率低。因此,如何對老舊、通用設備進行數(shù)控化改造是一個重要的課題,也是提高生產(chǎn)率,降低人工成本,減少設備投資,充分利用老舊、通用設備的重要用途。
關鍵詞:外圓磨床;數(shù)控改造;在線量儀;普通設備;生產(chǎn)效率;伺服驅(qū)動
引言
套類零件開發(fā)到批量生產(chǎn)以來,粗、精外圓工序一直采用普通外圓磨床(MGB1420、2M9120)進行磨削加工,應該說在當時的特定條件下,基本滿足了生產(chǎn)工藝的要求,但隨著硬質(zhì)合金磨削加工技術的進步以及人工成本的大幅度上升,原有加工工藝及裝備已不能夠滿足產(chǎn)品保持深加工技術優(yōu)勢以及產(chǎn)品深加工制造成本控制的要求,普通磨床的裝備缺陷凸顯。普通磨床只能實現(xiàn)一人一機的手工操作模式,屬于勞動密集生產(chǎn)性質(zhì),單人生產(chǎn)效率低,人工成本高,同時人為影響因素大,產(chǎn)品加工質(zhì)量控制不穩(wěn)定。為了盤活現(xiàn)有陳舊的設備(使用年限大于10年,導軌磨損嚴重,頭架精度嚴重喪失,加工出產(chǎn)品的圓度較大,外圓0.008mm),實現(xiàn)磨削設備的全面升級與閉環(huán)控制,實現(xiàn)一人多機的操作模式,提高產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率,降低制造成本。充分利用老舊、通用設備的重要用途。
1、普通外圓磨床使用現(xiàn)狀
普通外圓磨床主要磨削外圓,該磨床的縱向運動通過液動(液壓缸推動往復運動)實現(xiàn),橫向移動(切削進給)只能通過搖動進給手輪手動實現(xiàn)。機床使用十多年,導軌、砂輪主軸、頭架主軸精度喪失,加工產(chǎn)品圓度、表面光潔度達不到要求。該機床砂輪磨損后的補償方式,完全是憑人工的經(jīng)驗在一定條件一件加工時增加幾絲。動作多而繁瑣,職工勞動強度大,生產(chǎn)效率低,產(chǎn)品加工不穩(wěn)定。
2、自動數(shù)控改造方案
2.1機械部分改造方案:由于采用液壓進給機械結構比較復雜,而且床身導軌與拖板之間空間也很狹小,液壓故障頻繁,加工工件不穩(wěn)定,經(jīng)多方比較,確定采用數(shù)控改造較好,結構簡單,數(shù)控使用已比較成熟的數(shù)控系統(tǒng)。首先將床身內(nèi)液壓部分全部拆除,利用原液壓缸固定平面(加工面),作為Z滾珠絲杠軸承座安裝面;而進給部分將原來絲桿及頂緊缸拆除,用原來的兩個孔加工作為滾珠絲杠的軸承安裝孔。
2.2機床傳動部分的設計
根據(jù)機床工作臺的空間與機床磨削產(chǎn)品時的行程、工作臺的重量、磨削負荷測量計算,選用(Z軸)長1087mm×直徑φ40滾珠絲杠、(X軸)長835mm×直徑φ40滾珠絲杠作為傳動,兩端采用兩只7205P4向心角接觸軸承背靠背固定在安裝座上,電機固定在床身外側,伺服電機與滾珠絲杠通過一個自制聯(lián)軸器實現(xiàn)彈性聯(lián)接(該聯(lián)軸器一邊徑向加工剖開,固定方式為螺桿擰緊,使得聯(lián)軸器與滾珠絲杠軸、電機軸抱緊)。對于MGB1420外圓磨床,X軸用來進刀,Z軸做往復運動,X軸的重復定位精度要求較高,Z軸的重復定位精度次之,X軸采用C3精度級別的滾珠絲桿,100內(nèi)的導程累積誤差±0.008;Z軸采用C5精度級別的滾珠絲桿,100范圍內(nèi)累積誤差±0.018。
2.3外圓量儀的設計
采用馬波斯E9連續(xù)主動測量儀,由于硬質(zhì)合金的較硬,觸點的磨損較快,觸點由硬質(zhì)合金觸點改為金剛石觸點。量儀安裝在工作臺上,根據(jù)頭架的中心高與工作臺結構設計量儀支撐座。根據(jù)量儀前后移動所需的壓力設計了為量儀提供動力的液壓站 液壓缸驅(qū)動量儀前后移動。
2.4電氣控制系統(tǒng)的改造方案
原電氣均只能進行手動操作,頭架主軸、砂輪主軸等均為手工單獨操作,需進行改進。
根據(jù)磨削工藝流程設計控制系統(tǒng),采用填空式操作界面,操作者只需填寫磨削參數(shù),不需要復雜的編程?;诖瞬捎每删幊炭刂破鳎≒LC)、位控單元、觸摸屏作為控制系統(tǒng),利用PLC的位置控制實現(xiàn)伺服控制的設計方案,從而實現(xiàn)通過人機界面完成參數(shù)的設置、畫面的調(diào)整、NC程序的調(diào)用、故障的診斷等控制效果。
4、組裝
4.1機械部分安裝。伺服電機與滾珠絲杠的安裝:根據(jù)測量結果,先加工一根軸替代滾珠絲杠。將軸承座固定,然后將替代軸、軸承、聯(lián)軸器及伺服電機組裝,電機端用墊鐵臨時墊平,然后邊測量邊調(diào)整,使得磨床V形導軌面與替代軸平行度控制在0.2mm以內(nèi),確定電機固定螺孔位置并進行鉆孔搞攻絲加工,完成后將電機固定在床身上。對絲杠相對V性導軌的平行度進行精確測量,根據(jù)測量結果調(diào)整電機位置,直到調(diào)整床身V導軌面與替代軸平行度在500mm/0.015mm以內(nèi),緊固伺服電機與絲杠軸承座,完成X、Y軸的安裝。
檢查絲杠與導軌的平行度
4.2電氣安裝。數(shù)控系統(tǒng)(數(shù)控箱)以操作者操作方便位置,將伺服電機、砂輪電機、主軸電機、水泵電機、液壓電機、行程開關等控制線與數(shù)控箱內(nèi)相應的控制觸點相連接。主軸啟動和停止,通過數(shù)控系統(tǒng)中的“M”功能控制。
5、結語
通過對普通外圓磨床進行數(shù)控化改造,屬于一種創(chuàng)新。改造完成后,采用數(shù)控程序控制實現(xiàn)自動進給磨削。程序編制能設定每磨削一定數(shù)量的工件自動修整金剛石砂輪,自動補償(補償量可自行設定)。修整時分粗修整與精修整,可設定修整次數(shù)與修整量。
自動加工時,只需手工上下產(chǎn)品,按循環(huán)啟動按鈕即可自動完成全部動作。改造1臺外圓磨費用加上設備本身殘值,1臺改造好的MGB1420CNC價值為22萬元,購買1臺新的MGB1420CNC需要32.5萬元,1臺可節(jié)約10.5萬元。改造后的機床操作簡單,加工產(chǎn)品穩(wěn)定,實現(xiàn)了一人雙機或多機操作,單人效率提高了50%以上,減輕了工人勞動強度,降低了人工成本。