秦 磊,姜繼偉
(中油華東設(shè)計(jì)院有限公司,山東 青島 266071)
往復(fù)式壓縮機(jī)是煉油和化工行業(yè)重要的轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備,其管路振動(dòng)是管道設(shè)計(jì)和生產(chǎn)運(yùn)行中常見問題,會(huì)影響到整個(gè)裝置的正常運(yùn)行。因此,研究壓縮機(jī)管路的振動(dòng)原因和對(duì)其進(jìn)行振動(dòng)分析顯得尤為重要。本文針對(duì)往復(fù)式壓縮機(jī)的配管設(shè)計(jì)進(jìn)行振動(dòng)分析,并對(duì)不合理處提出解決措施。
往復(fù)式壓縮機(jī)工作特點(diǎn)是活塞在氣缸中做往復(fù)運(yùn)動(dòng),吸氣和排氣是間歇性的,導(dǎo)致輸送管系的流體的壓力、速度等做周期性變化,這種現(xiàn)象稱為氣流脈動(dòng)。脈動(dòng)氣流遇到彎頭、閥門、盲板等會(huì)產(chǎn)生隨時(shí)間變化的激振力,受激振力作用,管道會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)。由于速度脈動(dòng)引發(fā)的激振力還不到10%[1],因此管道振源主要是壓力脈動(dòng)。由于壓力脈動(dòng)存在,往復(fù)式壓縮機(jī)管道不可避免的存在振動(dòng),但不應(yīng)是劇烈振動(dòng),否則會(huì)導(dǎo)致管道破壞。從而,引起管道振動(dòng)原因主要有兩個(gè):一是氣壓脈動(dòng)過大,導(dǎo)致激振力過大。這往往是機(jī)器本身設(shè)計(jì)不合理,緩沖罐過小和管內(nèi)發(fā)生氣柱共振引起;二是管道發(fā)生結(jié)構(gòu)共振。這主要是管道結(jié)構(gòu)固有頻率與機(jī)器固有頻率接近,使管道振動(dòng)加劇。因此要減小管道振動(dòng),必須減小管內(nèi)氣體壓力脈動(dòng)和避免管道發(fā)生結(jié)構(gòu)共振[2]。
API-618規(guī)定了三種分析設(shè)計(jì)方法。方法1:使用專利或根據(jù)經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)的脈動(dòng)抑制裝置來控制脈動(dòng)。無(wú)需進(jìn)行聲學(xué)模擬。方法2:使用脈動(dòng)抑制裝置和經(jīng)過驗(yàn)證的聲學(xué)模擬來控制脈動(dòng)。此方法在進(jìn)行聲學(xué)模擬同時(shí)要考慮壓縮機(jī)、脈動(dòng)抑制裝置和管道系統(tǒng)及三者的相互影響。方法3同2相同,但要對(duì)氣缸組件和相連管道進(jìn)行固有頻率和振動(dòng)分析,考慮壓力脈動(dòng)和管道布置的相互影響[3]。往復(fù)式壓縮機(jī)振動(dòng)分析主要由制造廠負(fù)責(zé)完成。管道設(shè)計(jì)完成后,將管道和支架布置提交制造廠,制造廠按照合同要求,選擇一種方法進(jìn)行振動(dòng)分析,并將分析結(jié)論和整改要求提交管道設(shè)計(jì)單位。
主要截取壓縮機(jī)出口管道進(jìn)行分析。該往復(fù)壓縮機(jī)為單作用壓縮機(jī),轉(zhuǎn)速為375r/min,進(jìn)氣壓力0.5MPa排氣壓力3.8MPa,工作介質(zhì)以甲烷為主。此往復(fù)機(jī)管路按照以下振動(dòng)分析要求整改后,已投產(chǎn)運(yùn)行,并沒產(chǎn)生不合理振動(dòng)。
氣流脈動(dòng)計(jì)算分析包括兩方面的內(nèi)容:氣柱固有頻率計(jì)算和管道內(nèi)壓力脈動(dòng)的計(jì)算。氣柱固有頻率的計(jì)算是把管系氣柱固有頻率計(jì)算出來,避免氣柱固有頻率和激發(fā)頻率重合,發(fā)生氣柱共振,是氣流脈動(dòng)分析的第一步。壓力脈動(dòng)計(jì)算是將管道內(nèi)的壓力不均勻度計(jì)算出來,通過合理的方法將其控制在容許范圍之內(nèi)。由于只有在彎頭、異徑管處才產(chǎn)生激振力,因此,以下只對(duì)彎頭,異徑管處的壓力脈動(dòng)進(jìn)行分析。
激發(fā)頻率 按公式(1)計(jì)算,前3階激發(fā)頻率分別為:6.25Hz,12.5Hz,18.75Hz
(1)
n為壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速,r/min; m為簡(jiǎn)諧階次;當(dāng)激發(fā)頻率等于0.8~1.2倍氣柱固有頻率時(shí)產(chǎn)生氣柱共振。
圖1 二級(jí)排氣管路
圖2 14節(jié)點(diǎn)壓力波形圖 表1 管道內(nèi)氣柱固有頻率
氣柱固有頻率階次123頻率/Hz1.605.8017.39
從表1中看出,激發(fā)頻率的第1階處于氣柱第2階固有頻率共振范圍之內(nèi),因此該段管道有可能發(fā)生氣柱共振。計(jì)算壓力脈動(dòng)的管系見圖1所示。二級(jí)排氣管路壓力脈動(dòng)幅值最大的彎頭為14節(jié)點(diǎn),峰-峰值為1.42%,如圖2所示。
2.2.1 有限元模型
壓縮機(jī)排氣管路的有限元模型見圖3。二級(jí)排氣溫度129℃,排氣壓力3.8 MPa。
圖3 壓縮機(jī)排氣管路模型圖
2.2.2 模態(tài)分析結(jié)果
進(jìn)行模態(tài)分析得到管道的固有頻率見表2,可以看出,第1~3階固有頻率低于基頻的2.4倍,即15Hz,因此管道需要通過調(diào)整支架來提高管道的固有頻率。管路節(jié)點(diǎn)2070、2080、2090、2100、2120、2130由原來的滑動(dòng)支架改為導(dǎo)向支架;管路節(jié)點(diǎn)1350、1950、2030、2010、1030、1050加導(dǎo)向支架;管路節(jié)點(diǎn)870、970、1280加防振支架。節(jié)點(diǎn)1300由原來的滑動(dòng)支架改為防振支架。經(jīng)改進(jìn)后管道的固有頻率得到提高,同時(shí)避免了共振的發(fā)生,見表3。
表2 排氣管路固有頻率
表3 改進(jìn)后的排氣管路固有頻率
根據(jù)往復(fù)式壓縮機(jī)振動(dòng)原因和振動(dòng)分析方法,對(duì)某往復(fù)式壓縮機(jī)的出口管路進(jìn)行振動(dòng)分析,得到以下主要結(jié)論:
(1)引起管道振動(dòng)原因主要有兩個(gè):一是氣壓脈動(dòng)過大,導(dǎo)致激振力過大。二是管道發(fā)生結(jié)構(gòu)共振。
(2)二級(jí)排氣管路可能會(huì)發(fā)生氣柱共振,但由于此管道的壓力脈動(dòng)值不大,可暫不做處理。如發(fā)生氣柱共振,采取的措施有在緩沖器入口或出口處設(shè)置孔板及其它氣流脈動(dòng)衰減裝置。
(3)出口管道的機(jī)械固有頻率偏低,必須按模態(tài)分析結(jié)果要求增加支架或調(diào)整支架形式。
[1] 許愛榮,張 力.往復(fù)壓縮機(jī)輸送管系振動(dòng)分析與消振改造研究[J].廣東化工,2017,44(11):238-239.
[2] 唐永進(jìn).往復(fù)壓縮機(jī)管道的防振設(shè)計(jì)[J].石油化工設(shè)備技術(shù),2001,22(3):35-38.
[3] American Petroleum Institute.API Standard 618 Reciprocating Compressor for Petroleum[S].Chemical and Gas Industry Services,2007.