李 玲,程向學
(中國航空工業(yè)集團公司西安飛機設計研究所,陜西西安 710089)
中國航空工業(yè)集團公司西安飛機設計研究所國合中心于2001年建成投用,總建筑面積約2萬m2,夏季制冷采用中央空調系統(tǒng),安裝2臺溴化鋰制冷機組,蒸汽熱源,系統(tǒng)末端為風機盤管。在用2臺遠大空調有限公司生產的BS100VII0.6型溴化鋰制冷機組,主要參數(shù):額定制冷量100萬Kcal(1163 kW),額定冷水流量200 m3/h,額定冷卻水流量260 m3/h,額定蒸汽耗量1240 kg/h,額定蒸汽壓力0.6 MPa,冷水額定出入口溫度7℃/12℃,冷卻水額定出入口溫度38℃/32℃,產品設計壽命 20 a,外形尺寸(5420×2100×2510)mm??照{機組制冷原理見圖1??照{系統(tǒng)附屬設備設施主要包含冷卻塔、冷凍水泵、冷卻水泵、軟水器、凝結泵、分集水器、控制箱柜、管道、閥門、電氣線纜和儀器儀表等,主要附屬設備參數(shù)見表1。
圖1 空調機組制冷原理
2臺空調機組額定制冷總量2326 kW,冷凍水額定供、回水溫度為7℃和2℃,折合面積供冷量116.3 W/m2,根據CJJ 34—2010《城鎮(zhèn)供熱管網設計規(guī)范》對西北地區(qū)制冷負荷指標的推薦值為(80~110)W/m2,空調機組初始選型參數(shù)合理,滿足制冷需求。
國合中心中央空調系統(tǒng)運行已達15 a,使用年限較長,設備負荷強度較高,空調機組部件及附屬設備腐蝕、磨損、結垢、堵塞嚴重,電氣線纜及元器件老化,致使部分控制功能失靈、失效,維護保養(yǎng)已不能從根本上解決問題,系統(tǒng)故障頻繁且逐年遞增??照{機組制冷能力下降超過30%,2016年夏季2臺空調機組同時運行時的供水溫度最低為12℃,與設計值7℃的偏差逐年加大,制冷效果進一步惡化。
表1 主要附屬設備參數(shù)
(1)2臺機組內部銹蝕結垢嚴重。銹渣垢渣導致溴化鋰溶液污染,結垢導致交換效率下降,致使機組制冷能效及出力下降。
(2)2#機組的高溫發(fā)生器、高/低溫熱交換器和凝水回熱器和均不同程度出現(xiàn)腐蝕、磨損、滲漏和結垢。內部滲漏、串液導致機組制冷效果下降。
(3)1#機組溶液由于之前泄漏,溶液量損失及濃度降低,導致機組制冷能效及出力下降。
(4)2臺機組配套的真空泵磨損嚴重、間隙增大、性能下降,加之機組密封件老化,機組真空維持困難。
(5)2臺機組側控制線纜、儀器儀表老化嚴重,部分控制檢測功能失靈、失效,故障頻繁。
(1)水泵泵軸嚴重磨損,泄漏、異常聲響及停機等故障頻發(fā),水泵效率下降明顯,且部分型號水泵已更新?lián)Q代,零配件已停產,恢復性維修難度增大且周期加長,影響系統(tǒng)正常運行。
(2)系統(tǒng)配閥磨損嚴重、關閉不嚴,運行期間需局部維修時要全部泄空系統(tǒng)存水,維修完畢后重新注水;水泵橡膠撓性接頭已產生裂紋,老化嚴重。
(3)冷卻塔殼體老化,部分變形、損壞;填料老化,散熱性能差,能效嚴重下降。
(4)冷卻水系統(tǒng)管道銹蝕、結垢嚴重,管道內部垢渣淤積,系統(tǒng)冷卻效果下降。
(5)控制系統(tǒng)的電氣元器件和線纜老化嚴重,故障率越來越高,影響設備的安全穩(wěn)定運行。加之設備為十五年前產品,而電氣元器件更新?lián)Q代速度快,部分元器件已經停產。
針對存在的問題,決定對空調機組及附屬設備設施進行修理改造,消除故障及隱患,恢復并提高系統(tǒng)的整體功能性能,降低系統(tǒng)能耗,保證使用需求。
通過更新改造空調機組本體零部件,再生、補充溴化鋰溶液,清洗換熱管,更新整機密封件等措施的實施,消除空調機組故障及隱患,恢復空調機組設計狀態(tài),其出力恢復至不低于額定出力的90%??照{機組其他性能指標,通過相關試驗檢驗達到GB/T18431—2014《蒸汽和熱水型溴化鋰吸收式冷水機組》和GB18361—2001《溴化鋰吸收式冷(溫)水機組安全要求》的規(guī)定。
(1)更換2臺機組的高溫發(fā)生器換熱管、低溫熱交換器和真空泵。
(2)更換2號機組的高溫熱交換器和凝水回熱器。
(3)再生、補充2臺機組的溴化鋰溶液;對溶液檢測分析,調整溶液pH值,并添加緩蝕阻垢劑。
(4)對2臺機組加裝溶液再生裝置。
(5)對2臺機組的換熱管進行清洗、鈍化,及冷卻水質管理。
(6)對2臺機組電氣升級和整機換線。
(7)更換2臺機組整機密封件。
(8)對2臺機組整機油漆及防腐翻新處理。
(1)更新操作屏2臺,電氣箱柜6臺,配套更新凝結水泵、冷卻風機等的動力線纜;配套更新控制線纜及相關儀器儀表。
(2)控制方案,控制系統(tǒng)由操作屏監(jiān)控和柜面手動控制兩部分組成,其控制權限大小順序依次為:柜面手動控制、操作屏控制。通過操作屏可實現(xiàn)中央空調系統(tǒng)的一鍵開關機、集中監(jiān)視與自動運行控制。自控調節(jié)模式:
①通過操作屏一鍵開/關機,實現(xiàn)空調機組、冷凍水泵、冷卻水泵、冷卻風機的順序控制并實現(xiàn)聯(lián)鎖。設置聯(lián)鎖自檢、報警等安全保護措施。②正確設定開/關機順序,確保聯(lián)鎖正常;針對機組防凍結、防結晶、防高溫、防高壓、內壓異常上升、屏蔽泵過載,以及設備故障突發(fā)停機等設置自檢、聯(lián)鎖保護與報警功能。③冷凍水泵、冷卻水泵的投運臺數(shù)與空調機組投運臺數(shù)對應。④機組蒸汽流量(高發(fā)溫度)、溶液循環(huán)量、冷劑循環(huán)量等,與機組冷凍水出水溫度實現(xiàn)自適應調節(jié),使機組冷凍水出水溫度趨向設計值。⑤冷卻水泵變頻控制,水泵頻率、冷卻風機投運臺數(shù)與空調機組冷卻水進水溫度實現(xiàn)自適應調節(jié),使空調機組冷卻水進水溫度趨向設計值。⑥冷凍水泵、冷卻風機工頻運行。⑦冷凍水供回水設置壓差平衡裝置,保證空調機組及冷凍水系統(tǒng)運行穩(wěn)定。⑧凝結水泵工頻運行,其啟/停與凝結水箱的液位聯(lián)鎖,高液位啟泵、低液位停泵。⑨冷凍水補水在原設計的軟水箱軟水重力自流補水方式的基礎上,增加管道泵手動增壓補水。⑩冷卻水補水延用原設計的自來水直補、浮球閥控制方式。[11]更新完善制冷量、流量、溫度、壓力、液位等檢測儀表,為系統(tǒng)自控調節(jié)和實時監(jiān)測提供保證。
(1)更新冷卻塔、冷卻泵、冷凍泵、凝結泵、軟水器和凝結水箱。
(2)更新銹蝕、滲漏的工藝管道;更換配閥等附件。
(3)管道設施防腐保溫翻新處理。
(1)空調機組換熱管清洗、除垢,提高交換效率,節(jié)約蒸汽和電能。
(2)冷卻水管路內部清洗、除垢,節(jié)約蒸汽和電能。
(3)冷卻水泵自動變頻控制,節(jié)約電能。
(4)冷卻風機投運臺數(shù)與空調機組冷卻水進水溫度實現(xiàn)自適應調節(jié),節(jié)約電能。
(5)止回閥更新為新式零阻力止回閥,Y型過濾器、除污器更新為新式零阻力過濾集箱,降低系統(tǒng)阻力,節(jié)約電能。
(6)3臺 45 kW冷卻水泵(374 m3/h,H28 m)(2用 2備),均更換為22 kW水泵(315 m3/h,H19 m),節(jié)約電能。
(7)原冷卻水泵手動設定變頻頻率、定頻率運行,原4臺冷卻風機視空調機組投運臺數(shù)、手動調節(jié)投運臺數(shù),改造為冷卻水泵臺數(shù)/頻率、冷卻風機投運臺數(shù)與空調機組冷卻水進水溫度自適應調節(jié),使空調機組冷卻水進水溫度趨向設計值。
(8)對空調機組、蒸汽管道、閥門等的保溫層進行翻新,提高保溫效果,降低散熱損失。
通過此次修理改造,消除了空調系統(tǒng)的故障和隱患,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,整體性能顯著改善,控制自動化水平得大幅提升,不僅滿足了國合中心的制冷需求,而且節(jié)能效果顯著。
(1)空調系統(tǒng)自控調節(jié)運行穩(wěn)定,聯(lián)鎖控制、報警保護功能靈敏可靠,各項運行參數(shù)比對校準誤差符合規(guī)定。
(2)經實際檢測,空調機組的制冷能力恢復到了額定值的92%左右,機組性能指標符合GB/T18431—2014《蒸汽和熱水型溴化鋰吸收式冷水機組》和GB18361—2001《溴化鋰吸收式冷(溫)水機組安全要求》的規(guī)定。在2017年夏季所遇罕見高溫天氣期間,空調機組供水溫度在8℃左右,房間制冷效果較往年顯著改善,完全滿足制冷需求。2016年夏季有60 d為2臺空調機組同時運行,其余60 d為1臺機組運行,改造后2017年夏季實際運行1臺機組即可滿足制冷運行需要。
(3)中央空調系統(tǒng)整體性能顯著提升,不僅滿足制冷需求,且節(jié)約電能約61 920 kW·h,總體耗電量下降約25%,節(jié)能效果顯著。