關(guān)進(jìn)良
(首都航天機(jī)械有限公司,北京 100076)
立式加工中心是指主軸為垂直狀態(tài)的加工中心,一般具有一個(gè)主軸和分別定義為X,Y,Z的3個(gè)直線軸,能完成銑削、鉆削、攻螺紋等多工序的加工,并且兼具易于裝夾、便于操作、性價(jià)比高等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用在生產(chǎn)制造企業(yè)。但是,立式加工中心故障種類繁多且故障率較高,這直接影響加工效率。通過(guò)分析研究典型故障,給出排除故障的一般方法,減少停機(jī)時(shí)間,提高設(shè)備利用率。
(1)故障現(xiàn)象。TH5660C立式加工中心在自動(dòng)加工過(guò)程中突然掉電關(guān)機(jī),發(fā)現(xiàn)電氣柜內(nèi)空開(kāi)QF16跳閘,關(guān)機(jī)合上后重啟機(jī)床,故障復(fù)現(xiàn)。
(2)故障分析及排除方案。該故障伴隨有空開(kāi)QF16跳閘,是明顯的故障信號(hào),為排除空開(kāi)本身故障,進(jìn)行更換,故障依舊。查閱機(jī)床電氣圖(圖1)得知,該空開(kāi)控制DC 24 V電源,下端接有各軸硬限位、機(jī)床啟停、電柜門解鎖3條支路,跳閘導(dǎo)致電路DC 24 V被切斷,進(jìn)而引起“機(jī)床啟動(dòng)”支路失電斷開(kāi),造成掉電關(guān)機(jī)故障。
開(kāi)機(jī)后QF16瞬間跳閘一般是下口短路導(dǎo)致的,為判斷短路部位,如圖1中,先斷開(kāi)后2條支路(不按下SB3,并打開(kāi)電柜門),開(kāi)機(jī)后故障依舊,基本可判斷短路故障存在于“硬限位”支路上。為了進(jìn)一步縮小故障范圍,斷開(kāi)139號(hào)線,使用萬(wàn)用表歐姆擋測(cè)量140號(hào)線正常,測(cè)量942號(hào)線對(duì)地短路,故障定位在X軸硬限位開(kāi)關(guān)SQ1上,打開(kāi)機(jī)床防護(hù)罩檢查SQ1,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部進(jìn)水(切削液)造成短路故障,更換開(kāi)關(guān)后故障排除。
(3)后續(xù)分析和改進(jìn)處理。經(jīng)進(jìn)一步對(duì)原故障限位開(kāi)關(guān)檢查,發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部進(jìn)水的根本原因是X軸防護(hù)罩損壞(密封條脫落),更換新的防護(hù)罩,徹底消除故障隱患。
(4)小結(jié)。①對(duì)于電源或電壓異常導(dǎo)致的各類故障,原因一般包括短路(DC 24 V等弱電最為常見(jiàn))、電源內(nèi)部硬件故障(如開(kāi)關(guān)電源內(nèi)部器件損壞)以及元件本身故障(如空開(kāi)脫扣器損壞)。②對(duì)于電路較復(fù)雜的故障,如果不能直接診斷出故障原因所在,采用排除法,逐步縮小故障范圍,直到找出具體故障點(diǎn)。
圖1 機(jī)床電氣圖
(1)故障現(xiàn)象:VMC750立式加工中心在手動(dòng)/自動(dòng)移動(dòng)Y軸過(guò)程中工作臺(tái)嚴(yán)重抖動(dòng),時(shí)而伴隨411裕報(bào)警(運(yùn)動(dòng)中誤差過(guò)大)。
(2)故障分析及解決方案:該機(jī)床采用FANUC18-M數(shù)控系統(tǒng),所有軸均是半閉環(huán)控制,Y軸實(shí)物見(jiàn)圖2。根據(jù)維修記錄的統(tǒng)計(jì),工作臺(tái)抖動(dòng)故障原因大多出現(xiàn)在反饋環(huán)節(jié)、驅(qū)動(dòng)環(huán)節(jié)以及外圍機(jī)械上,反映到具體部件則有可能是:①編碼器損壞;②光柵尺臟污或損壞;③反饋電纜斷線或損壞;④伺服放大器故障;⑤伺服電機(jī)故障;⑥機(jī)械方面故障(過(guò)載、間隙過(guò)大)。因采用半閉環(huán)控制,可排除光柵尺問(wèn)題,秉著“先機(jī)械后電氣”的維修原則,先打Y軸反向間隙,結(jié)果是0.04 mm,在參數(shù)1851中補(bǔ)償后故障依舊,又更換伺服和反饋電纜,故障仍然沒(méi)有排除,最后采用“機(jī)電分離法”使絲杠和伺服電機(jī)脫開(kāi),單試電機(jī)出現(xiàn)同樣故障,斷電后手盤電機(jī)發(fā)現(xiàn)電機(jī)軸摩擦力過(guò)大,同時(shí)有“掃膛”的手感,基本判斷是電機(jī)故障,更換電機(jī)后故障排除。
(3)后續(xù)分析和改進(jìn)處理:對(duì)原故障電機(jī)進(jìn)一步分析和檢測(cè),發(fā)現(xiàn)有切削液從電機(jī)軸前端進(jìn)入電機(jī)內(nèi)部,造成電機(jī)繞組燒壞、電機(jī)軸承銹蝕老化,從銹蝕程度觀察是長(zhǎng)期浸水導(dǎo)致的。而造成切削液進(jìn)入電機(jī)的主要原因有3個(gè):①Y軸防護(hù)罩密封不良;②電機(jī)軸封損壞;③聯(lián)軸器防護(hù)槽內(nèi)積水過(guò)多(圖3)。更換Y軸防護(hù)罩和軸封,并在聯(lián)軸器防護(hù)槽底面打一個(gè)小孔引流,以免再次積水。
圖2 Y軸實(shí)物圖
圖3 聯(lián)軸器防護(hù)槽
(4)小結(jié)。①發(fā)現(xiàn)機(jī)床有故障后應(yīng)立即停止運(yùn)行,切忌“因小失大”。②機(jī)床抖動(dòng)、振動(dòng)或爬行,故障原因比較復(fù)雜,排除故障難度大,應(yīng)充分運(yùn)用一些常見(jiàn)的維修方法(如機(jī)電分離法、互換法、對(duì)比法等),能節(jié)省不必要的排查時(shí)間,提高維修效率。
(1)故障現(xiàn)象。VMC850加工中心執(zhí)行換刀指令T8 M06,主軸回到換刀位并準(zhǔn)停,之后刀庫(kù)無(wú)動(dòng)作,隨后出現(xiàn)1008裕報(bào)警,并提示“MAGAZINE FOR/BACK ALARM”。
(2)故障分析及解決方案。該機(jī)床采用FANUC18-M數(shù)控系統(tǒng),配有能容納16把刀的斗笠式刀庫(kù),刀庫(kù)的前后移動(dòng)由氣缸驅(qū)動(dòng),旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)由調(diào)速馬達(dá)驅(qū)動(dòng),采用無(wú)機(jī)械手固定換刀方式,正常換刀過(guò)程如下所述:當(dāng)數(shù)控系統(tǒng)接收到T**M06指令后,①主軸回到換刀位并進(jìn)行準(zhǔn)?!诘稁?kù)前進(jìn)移動(dòng)到主軸處→③主軸上的刀具進(jìn)入刀庫(kù)卡槽→④主軸松刀→⑤主軸上移脫離刀庫(kù)→⑥刀庫(kù)旋轉(zhuǎn)至指令對(duì)應(yīng)的刀位→⑦主軸下移至換刀位(使刀具進(jìn)入主軸錐孔內(nèi))→⑧刀具夾緊后→⑨刀庫(kù)退回到原位。了解上述換刀步驟后,該故障主要定位在換刀的第②步,再結(jié)合報(bào)警信息和機(jī)床PMC梯形圖(見(jiàn)圖4)分析,圖中X1010.0,X1010.1分別對(duì)應(yīng)刀庫(kù)換刀位和原始位的位置檢測(cè)開(kāi)關(guān),Y1002.0是刀庫(kù)右移動(dòng)作對(duì)應(yīng)的PMC輸出點(diǎn)。換刀時(shí),Y1002.0接通,但氣缸沒(méi)有動(dòng)作,10 s后R61.5接通,A1.0接通并引發(fā)1008裕報(bào)警,即PMC輸出正常,機(jī)械上不執(zhí)行動(dòng)作,說(shuō)明故障出在中間環(huán)節(jié)(一般是繼電器、電磁閥等元件)。查電氣圖紙知,Y1002.0通過(guò)電磁閥來(lái)控制刀庫(kù)前后移動(dòng),檢測(cè)電磁閥發(fā)現(xiàn)閥芯卡住,更換后故障排除。
圖4 PMC梯形圖
(3)后續(xù)分析和改進(jìn)處理:電磁閥閥芯卡住根本原因是,低壓氣源中含有過(guò)多的雜質(zhì)和水,導(dǎo)致閥內(nèi)臟污和生銹。說(shuō)明機(jī)床自帶的低壓氣過(guò)濾裝置(氣動(dòng)三聯(lián)件)不能滿足使用要求,通過(guò)在機(jī)床進(jìn)氣口加裝“冷干機(jī)”,加強(qiáng)對(duì)低壓氣源的干燥和清潔,并定期清洗或更換濾芯,以免類似故障再次發(fā)生。
(4)小結(jié)。①換刀裝置是典型的機(jī)、電、氣(液)一體化系統(tǒng),可利用PMC判斷出是電氣還是機(jī)械問(wèn)題,化繁為簡(jiǎn),再各個(gè)擊破。②換刀動(dòng)作較復(fù)雜,事先應(yīng)了解換刀過(guò)程和換刀原理,盡量把故障縮小到某一步驟上,能起到事半功倍的效果。
處理立式加工中心故障時(shí),如何判斷故障點(diǎn)是關(guān)鍵,首先認(rèn)真觀察故障現(xiàn)象,設(shè)法從原理上透過(guò)現(xiàn)象查出對(duì)應(yīng)的具體原因,并在故障診斷過(guò)程中適當(dāng)借助機(jī)床自診斷和PMC在線診斷等功能,同時(shí)需要經(jīng)??偨Y(jié)排查故障的思路和典型方法,從而提高維修效率。
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