鄭 波
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司設(shè)備檢修中心,山東萊蕪 271104)
燒結(jié)料的混合與制粒是燒結(jié)生產(chǎn)中的一個(gè)重要過程,它是由圓筒混合機(jī)通過混合作業(yè)來實(shí)現(xiàn)的,大型的圓筒混合機(jī)一般采用齒輪齒圈傳動(dòng)和金屬托輥支撐,這樣的圓筒混合機(jī)傳遞功率大,使用壽命長,但是由于圓筒的筒體和齒輪齒圈的制造安裝誤差,筒體變形,支撐金屬托輥和輥圈磨損不均勻,齒輪齒圈磨損,水泥基礎(chǔ)下沉不均等,使得筒體旋轉(zhuǎn)中心和幾何中心不對(duì)中,筒體內(nèi)物料的偏心引起圓筒混合機(jī)振動(dòng)異常。
萊鋼型鋼煉鐵廠2臺(tái)265 m2燒結(jié)機(jī)配備的Φ4000 mm×18 000 mm二次圓筒混合機(jī)(生產(chǎn)能力735 t/h,筒體轉(zhuǎn)速6.5 r/min),自2004年5月投產(chǎn)以來,只對(duì)圓筒混合機(jī)的金屬托輥和傳動(dòng)齒輪進(jìn)行過更換,其余組件從未進(jìn)行過處理。2017年以來2#機(jī)中265 m2燒結(jié)機(jī)的二次圓筒混合機(jī)出現(xiàn)主設(shè)備與基礎(chǔ)明顯共振的問題,齒輪齒圈磨損嚴(yán)重,托輥與輥圈磨損不均勻,基礎(chǔ)二次灌漿層多處出現(xiàn)裂痕,廠房周圍地塊有強(qiáng)烈振動(dòng)感,磚混墻體與水泥框架出現(xiàn)分離跡象,存在危及人身安全的重大隱患。雖經(jīng)多次處理,均未從根本上消除振動(dòng),2017年11月265 m2燒結(jié)機(jī)大修期間對(duì)圓筒混合機(jī)進(jìn)行了徹底處理,加固了設(shè)備地基,對(duì)筒體進(jìn)行重新找正,更換4個(gè)金屬托輥并調(diào)整托輥與輥圈之間接觸面積,更換齒輪齒圈,并對(duì)小齒輪、減速機(jī)、電機(jī)及慢速傳動(dòng)裝置重新調(diào)整。
清理原基座二次灌漿層,找出永久基準(zhǔn)點(diǎn)和基礎(chǔ)中心線,對(duì)設(shè)備基礎(chǔ)位置、標(biāo)高、縱橫向中心偏差進(jìn)行測量,重新調(diào)整墊鐵,焊接加固,再次進(jìn)行二次灌漿。調(diào)整筒體,使其中心線與基礎(chǔ)中心線重合,并調(diào)整筒體傾角使其保持1.5°。托輥與輥圈磨損不均勻,導(dǎo)致輥圈中間高,兩側(cè)低,對(duì)鼓起的輥圈中部采用現(xiàn)場加工的方法進(jìn)行消除,并保證其圓度符合圖紙要求,更換4個(gè)托輥,調(diào)整托輥與輥圈之間的接觸面積。為了保證托輥與筒體之間的擠壓強(qiáng)度,筒體兩側(cè)托輥軸線的平行度應(yīng)<0.2 mm,筒體單側(cè)托輥軸線的直線度應(yīng)<0.2 mm。托輥與輥圈接觸面應(yīng)良好,調(diào)整的方法是在托輥上涂紅丹粉,檢查托輥與輥圈之間的接觸面積,通過調(diào)整托輥軸承座的調(diào)整螺栓進(jìn)行調(diào)整,托輥與輥圈接觸面積達(dá)到60%時(shí),將托輥固定。對(duì)4個(gè)托輥與輥圈的調(diào)整均依照此方法進(jìn)行。
混合機(jī)的大齒圈由2個(gè)半齒圈組成,其間由4-M48螺栓連接,大齒圈用20-M50螺栓和16-M36螺栓與筒體上的齒圈架連接,其中,16-M36螺栓為連接螺栓起連接及緊固作用,20-M50螺栓為配合螺栓,承受剪力。如圖1所示
更換大齒圈時(shí),將大齒圈護(hù)罩拆除完后,將筒體用倒鏈旋轉(zhuǎn)調(diào)整至其中一個(gè)半齒圈中心位于筒體正下方的位置,則另一半齒圈的中心位于筒體正上方,拆除4-M48連接螺栓。拆除位于筒體上部齒圈的10-M50配合螺栓和8-M36連接螺栓,用電動(dòng)葫蘆將上部半齒圈吊離完成半齒圈拆除工作。然后用電動(dòng)葫蘆將半齒圈新備件吊至筒體上部,放在被拆除的半齒圈的位置,待半齒圈的螺栓孔對(duì)準(zhǔn)齒圈架的螺栓孔后,用8-M36連接螺栓進(jìn)行連接,完成半齒圈安裝工作。再將筒體旋轉(zhuǎn)180°,將底部原有的舊半齒圈旋轉(zhuǎn)至筒體上部,用同樣的方法完成第二個(gè)半齒圈的更換。
齒圈更換完成之后,檢查齒圈的端面跳動(dòng)和徑向跳動(dòng)。檢查端面跳動(dòng)時(shí),在齒圈的側(cè)面安裝百分表,筒體每轉(zhuǎn)動(dòng)45°測量記錄一次數(shù)據(jù),測得一組數(shù)據(jù)如表1。大齒圈端面跳動(dòng)誤差為+0.17-(-0.18)=0.35<1.5,符合圖紙要求。
圖1 混合機(jī)大齒圈結(jié)構(gòu)示意圖
表1 大齒圈的端面跳動(dòng)公差測量結(jié)果
檢查徑向跳動(dòng)時(shí),在齒圈的外面安裝百分表,筒體每轉(zhuǎn)動(dòng)45°測量記錄一組數(shù)據(jù),測得一組數(shù)據(jù)如表2。
表2 大齒圈的徑向跳動(dòng)公差測量結(jié)果
大齒圈徑向跳動(dòng)誤差為+0.92-(-0.62)=1.54>1.5,不符合圖紙要求。用100 t液壓千斤頂將齒圈位置作適當(dāng)調(diào)整,再轉(zhuǎn)動(dòng)筒體,重復(fù)測量和調(diào)整,最終得到一組數(shù)據(jù)如表3。大齒圈端面跳動(dòng)誤差為+0.97-(-0.22)=1.19<1.5,符合圖紙要求。
表3 大齒圈的徑向跳動(dòng)公差測量結(jié)果mm
大齒圈找正后,將16-M36連接螺栓全部緊固,防止齒圈移動(dòng)。檢查發(fā)現(xiàn)配合螺栓的位置偏差最大達(dá)到2 mm,于是用Φ52 mm鉸刀現(xiàn)場鉸孔,再根據(jù)鉸孔尺寸配用相應(yīng)螺栓。以此來保證配合螺栓的安裝符合大齒圈連接及受力要求。然后將兩個(gè)半齒圈用4-M48螺栓連接,螺栓緊固后,齒圈與筒體及兩個(gè)半齒圈,結(jié)合面應(yīng)緊密貼合,用0.05 mm塞尺檢查,不得塞入。
齒圈更換完成之后,對(duì)混合機(jī)的小齒輪進(jìn)行更換找正。拆除小齒輪護(hù)罩,將舊的小齒輪拆除,新的小齒輪安裝時(shí),應(yīng)首先根據(jù)圖紙給定位置和標(biāo)高進(jìn)行安裝,混合機(jī)齒圈的模數(shù)為40 mm,齒頂間隙應(yīng)為(0.25-0.3)×模數(shù),即為 10~12 mm,在保持齒頂間隙為12 mm的前提下,測量齒輪嚙合的側(cè)間隙,并通過小齒圈軸承座的調(diào)整螺栓進(jìn)行調(diào)整,齒圈每轉(zhuǎn)動(dòng)45°測量記錄一次數(shù)據(jù),最終測得一組數(shù)據(jù)如表4。
表4 小齒輪找正數(shù)據(jù)mm
齒輪的嚙合側(cè)間隙<1.5 mm,南北兩側(cè)的側(cè)間隙之差最大為0.08 mm,<0.1 mm,符合安裝要求。此時(shí)將小齒輪固定。
以找正后的小齒輪聯(lián)軸器為基準(zhǔn)找正減速機(jī),通過調(diào)整墊鐵以及調(diào)整減速機(jī)底部的調(diào)整螺栓來調(diào)節(jié)聯(lián)軸器的間距和同軸度,達(dá)到圖紙要求后固定減速機(jī),以減速機(jī)高速端聯(lián)軸器為基準(zhǔn),用同樣的方法來找正電機(jī)和慢速傳動(dòng)裝置。
以上內(nèi)容全部完成之后,對(duì)托輥與輥圈以及小齒輪與齒圈進(jìn)行供油,并對(duì)各軸承座進(jìn)行加油潤滑,對(duì)混合機(jī)的附屬裝置進(jìn)行恢復(fù),恢復(fù)被拆除的齒輪齒圈護(hù)罩、托輥輥圈護(hù)罩,以保證設(shè)備密封與除塵。
經(jīng)過上述一系列治理措施后,混合機(jī)試車驗(yàn)收一次通過,基礎(chǔ)與混合機(jī)共振現(xiàn)象消失,混合機(jī)振動(dòng)顯著降低,設(shè)備及安全隱患消除。設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)保持良好,為同行業(yè)的混合機(jī)振動(dòng)治理提供了經(jīng)驗(yàn)。
從混合機(jī)投產(chǎn)之后的運(yùn)行情況來看,對(duì)混合機(jī)的治理措施是成功的??偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)有:①后續(xù)設(shè)備的安裝精度都以上一道工序設(shè)備的安裝精度為基準(zhǔn),所以必須保證初始設(shè)備的安裝精度?;A(chǔ)加固,筒體找正是后續(xù)設(shè)備安裝的基礎(chǔ),必須保證其精度符合安裝要求。②托輥的安裝要保證其安裝精度,并保證與輥圈的接觸面積符合安裝要求。③大齒圈的安裝要保證其端面跳動(dòng)和徑向跳動(dòng)符合安裝要求。④小齒輪的安裝要保證與大齒圈嚙合的精度,并以小齒輪為基準(zhǔn)完成對(duì)傳動(dòng)系統(tǒng)的調(diào)整。