向 雄, 楊洪烈, 劉喜亮, 由福昌, 周姍姍
(1.中海油田服務(wù)股份有限公司油田化學(xué)事業(yè)部,廣東湛江 524057;2.荊州嘉華科技有限公司,湖北荊州 434000)
近年來,海上淺層、超淺層氣田得到了有效的開發(fā),但淺層氣田具有泥巖含量高、破裂壓力低和巖性疏松等特點,其地質(zhì)條件決定了鉆井工程將面臨巨大的挑戰(zhàn),如果不能很好地控制鉆井液的黏度,會導(dǎo)致循環(huán)當(dāng)量密度(ECD)上升而壓漏地層,進(jìn)而出現(xiàn)卡鉆等各種井下復(fù)雜情況[1-6]。南海西部L氣田位于鶯歌海盆地中央泥底辟構(gòu)造帶東南端,開發(fā)井設(shè)計采用裸眼完井的水平井,最小垂深為586.00 m,水垂比達(dá)1.72~2.20。2017年該氣田壓力衰竭,地層壓力系數(shù)僅為0.87,且地層泥質(zhì)含量高達(dá)26%~40%,破裂壓力低。前期鉆探的2口井均采用海上常用的PRD鉆井液體系,該體系具有較高的低剪切速率黏度,鉆進(jìn)過程中由于鉆井液黏度較高且泥巖污染導(dǎo)致黏度進(jìn)一步升高,造成ECD上升,致使地層破裂并發(fā)生嚴(yán)重漏失,不得不提前完鉆;完井作業(yè)時需要對PRD鉆井液破膠返排才能夠保護(hù)儲層[7-9],破膠后完井液漏失嚴(yán)重,導(dǎo)致無法有效進(jìn)行礫石充填,沒有達(dá)到防砂目的。為了解決上述問題,筆者對海上其他油氣田應(yīng)用的EZFLOW無固相弱凝膠鉆井液體系的抑制性、流變性和暫堵性進(jìn)行了優(yōu)化,解決了泥巖造漿導(dǎo)致的鉆井液增稠壓漏地層的問題,提高了地層的承壓能力和濾餅的耐沖刷性能,同時解決了礫石充填過程中的漏失問題,對海上和其他類似地區(qū)的超淺層水平井鉆井具有一定的借鑒。
南海西部L氣田前期完鉆2口井,主要目的層為L1層和L2層,巖性主要為灰色泥巖夾細(xì)砂巖和泥質(zhì)粉砂巖,采用水平井鉆進(jìn),垂深為593.00和849.00 m,裸眼水平段長486.00和980.00 m,水垂比為1.48和1.85,采用PRD鉆井液體系施工,鉆進(jìn)過程中PRD鉆井液的表觀黏度由剛開鉆的25 mPa·s升至32 mPa·s,動切力由開鉆的12.0 Pa升至21.0 Pa,ECD由初期的1.20 g/cm3升至1.39 g/cm3,最終壓漏地層,被迫提前完鉆;后期下完篩管進(jìn)行礫石充填作業(yè)前為了保護(hù)儲層對PRD鉆井液進(jìn)行破膠,破膠后井筒發(fā)生漏失,導(dǎo)致未完成礫石充填作業(yè),防砂效果較差。
前期完鉆的3H井、16H井儲層段均采用PRD鉆井液鉆進(jìn),鉆進(jìn)期間鉆井液黏度升高明顯,采用置換一部分新鉆井液入井的方式來降低鉆井液的黏度,但仍很難控制其黏度升高。隨著井深的增加,2口井的鉆井液表觀黏度和動切力都呈現(xiàn)上升趨勢,由于鉆井液黏度過高,置換了一部分新鉆井液入井;但置換新鉆井液后其黏度和切力相對開鉆時依然較高,隨后又繼續(xù)增稠,說明鉆井液受地層泥巖污染后造漿嚴(yán)重,引起鉆井液增稠,分析認(rèn)為該地層泥巖造漿能力強(qiáng),而PRD鉆井液的抑制性不強(qiáng)。
前期完鉆的3H井、16H井都出現(xiàn)了嚴(yán)重的漏失問題,且2口井的循環(huán)當(dāng)量密度均隨井深急劇增大,相對密度附加值最高達(dá)0.31 g/cm3,經(jīng)過置換新鉆井液處理后,鉆井液黏度有所下降,ECD也有所回落,但整體仍然偏高(可達(dá)1.39~1.45 g/cm3),超過地層破裂壓力極限值,造成嚴(yán)重漏失,被迫提前完鉆。
L氣田儲層為疏松砂巖,極易出砂,設(shè)計采用礫石充填防砂,而地層破裂壓力低,礫石充填極易引起漏失而導(dǎo)致無法有效完成充填。前期完鉆的3H井由于PRD鉆井液暫堵和承壓性能較差和對PRD鉆井液破膠導(dǎo)致礫石充填過程中漏失嚴(yán)重,最高漏失達(dá)20%,未有效完成充填作業(yè),防砂效果不理想;16H井未采用礫石充填作業(yè),但投產(chǎn)初期即出砂嚴(yán)重,影響了產(chǎn)量。
為了避免鉆井液破膠帶來的漏失問題,采取保護(hù)儲層的鉆井液直接返排完井方式,在此基礎(chǔ)上優(yōu)化鉆井液流變性能,提高鉆井液抑制性能,兼顧井下ECD和直接返排條件下的儲層保護(hù),并提高地層的承壓能力,防止井下漏失,最終解決完井充填過程中的漏失問題。
根據(jù)現(xiàn)場施工要求,研究采用在其他海上油田成功應(yīng)用的EZFLOW無固相弱凝膠鉆井液(以下簡稱EZFLOW鉆井液)。該鉆井液具有比PRD鉆井液更低的低剪切速率黏度,返排壓力極低,可以直接返排,從而保護(hù)儲層[10-14]。因此,以EZFLOW鉆井液為基礎(chǔ),引入新型胺基抑制劑防止泥巖造漿,并優(yōu)化其流變性,在滿足攜砂和儲層保護(hù)的前提下,降低鉆井液的黏度和切力,從而降低ECD,提高鉆井液的暫堵性能,防止井下漏失。
EZFLOW鉆井液基本配方為:海水+0.1%NaOH+0.2%Na2CO3+EZVIS流型調(diào)節(jié)劑+2.5%EZFLO降濾失劑+5.0%EZCARB儲層暫堵劑+2.0%JLX-A聚合醇+KCl,加重至1.10 g/cm3。在此基礎(chǔ)上,對EZFLOW鉆井液的流變性、抑制性和暫堵性進(jìn)行優(yōu)化與評價。
在裸眼直接返排完井的前提下,流變性對ECD和儲層保護(hù)都有一定的影響,隨著低剪切速率黏度的變化,滲透率恢復(fù)率先增大后降低。既要防止鉆井液ECD過大,又要兼顧儲層保護(hù),鉆井液的流變性應(yīng)有一個最佳范圍,根據(jù)鉆井液低剪切速率黏度的變化情況(見圖1),結(jié)合井身結(jié)構(gòu),采用DrillBench軟件模擬計算井下ECD,同時采用恒溫巖心驅(qū)替裝置模擬氣層測試不同低剪切速率黏度下的滲透率恢復(fù)率。試驗結(jié)果表明,隨著鉆井液低剪切速率黏度的逐漸增大,ECD逐漸增大,而巖心滲透率恢復(fù)率呈現(xiàn)先增大后降低的趨勢,低剪切速率黏度為15 000~30 000 mPa·s時,滲透率恢復(fù)率都能夠達(dá)到85%以上,且鉆井液密度為1.10 g/cm3時,ECD最高僅為1.23 g/cm3,能夠很好地控制井下ECD,防止漏失,實現(xiàn)既保護(hù)儲層又兼顧ECD的目的。
圖1 鉆井液流變性能對ECD和儲層保護(hù)的影響Fig.1 Influence of rheological properties of drilling fluid on ECD and reservoir protection
在確定了EZFLOW鉆井液最佳流變性的前提下,為防止鉆進(jìn)時其黏度和切力升高,必須提高鉆井液抑制易水化分散泥巖的造漿性能。筆者采用鐘漢毅等人[15-17]提出的抑制膨潤土造漿的性能試驗方法,根據(jù)高濃度的鈉膨潤土和現(xiàn)場泥巖鉆屑侵污后的黏度變化來評價鉆井液的抑制性能,并對前期2口井應(yīng)用的聚胺UHIB和新型胺基抑制劑UHIB-L的造漿性能進(jìn)行了對比評價,基本配方為去離子水+抑制劑+25%鈉膨潤土。鈉膨潤土在去離子水及抑制劑溶液中造漿后的流變性能評價試驗結(jié)果見表1。試驗結(jié)果表明,去離子水中未加入抑制劑時,25%鈉膨潤土侵污后,黏度、切力非常高,僅能測得6轉(zhuǎn)和3轉(zhuǎn)讀數(shù);去離子水中加入抑制劑時,經(jīng)過25%鈉膨潤土侵污后,加入2%UHIB后去離子水的黏度和切力依然較高,而加入2%UHIB-L后去離子水的黏度和切力較低,說明UHIB-L的抑制造漿性能要優(yōu)于UHIB。
表1 鈉膨潤土侵污評價Table 1 Evaluation of sodium bentonite contamination
UHIB-L加入EZFLOW鉆井液后的抑制性能評價試驗結(jié)果見表2。試驗結(jié)果表明,未加入胺基抑制劑UHIB-L時,經(jīng)過25%鈉膨潤土和現(xiàn)場泥巖侵污后,鉆井液黏度和切力升高較多;加入2%UHIB-L后,25%鈉膨潤土和現(xiàn)場泥巖侵污后,鉆井液黏度、切力升高幅度較小,說明UHIB-L能夠有效地抑制泥巖的造漿,防止鉆井液增稠。
注:現(xiàn)場泥巖取自前期完鉆的3H井L1層位,泥質(zhì)含量33%,烘干磨粉過140目篩。
經(jīng)過上述評價與優(yōu)化,得到了優(yōu)化后的EZFLOW無固相弱凝膠鉆井液配方:海水+0.1%NaOH+0.2%Na2CO3+0.4% EZVIS流型調(diào)節(jié)劑+2.5%EZFLO降濾失劑+5.0%EZCARB儲層暫堵劑+2.0%JLX-A聚合醇+2.0%新型胺基抑制劑UHIB-L+KCl,加重至所需密度(以下試驗采用的鉆井液密度均為1.10 g/cm3)。
室內(nèi)采用3H井的L1層位的現(xiàn)場泥巖進(jìn)一步評價了優(yōu)化后的EZFLOW鉆井液,取6~10目現(xiàn)場泥巖進(jìn)行滾動回收率試驗。試驗結(jié)果表明,清水回收率為7.8%,EZFLOW鉆井液回收率達(dá)到87.7%,表明EZFLOW鉆井液具有較好的抑制性。
L氣田氣井完鉆后下入優(yōu)質(zhì)篩管并采用礫石充填防砂完井,不僅需要提高地層的承壓能力,還不能傷害儲層,因此粒徑匹配與暫堵同樣重要[18-19]。采用自制的高溫高壓填砂管模擬疏松砂巖進(jìn)行了鉆井液體系的承壓能力試驗,試驗條件:溫度50 ℃,壓力1~5 MPa,砂床目數(shù)為20~40目,40~60目砂按1∶1填砂,試驗結(jié)果見圖2。
圖2 鉆井液承壓能力性能評價Fig.2 Performance evaluation of drilling fluid pressure bearing capacity
從圖2可以看出,PRD鉆井液在1 MPa條件下的濾失量隨著時間逐漸增大到66 mL,最后趨于穩(wěn)定;優(yōu)化后的EZFLOW鉆井液在1 MPa時無漏失,3 MPa下的濾失量最大僅7 mL且穩(wěn)定,5 MPa下的濾失量在20 min時穩(wěn)定在33 mL,表明優(yōu)化后的EZFLOW鉆井液可以形成致密的暫堵層,其承壓能力可達(dá)5 MPa,能夠在一定程度上防止井下漏失,尤其是能夠防止礫石充填過程中的漏失。
鉆井液的潤滑性反映了施工扭矩的大小,摩阻因數(shù)越低,扭矩越小。室內(nèi)采用EP極壓潤滑儀評價鉆井液的潤滑性,計算得到摩阻因數(shù)為0.09,可以滿足長水平井對潤滑性的要求。
2017年7—8月,南海西部L氣田有3口井(17H井、18H井和19H井)進(jìn)行了鉆井作業(yè),主要目的層為L1層和L2層,巖性主要為灰色泥巖夾細(xì)砂巖和泥質(zhì)粉砂巖,壓力系數(shù)最低為0.87,采用水平井鉆進(jìn),垂深分別為586.00,591.00和863.00 m,裸眼水平段分別長603.00,697.00和597.00 m,水垂比為1.72~2.20,與前期完鉆的2口井(3H井、16H井)相比,這3口井具有垂深更淺、水垂比更大的特點,對鉆井液的性能要求更高。3口井在鉆進(jìn)目的層時均采用優(yōu)化后的EZFLOW無固相弱凝膠鉆井液體系,鉆井作業(yè)順利,未出現(xiàn)井下漏失等任何井下復(fù)雜,完井過程中礫石充填漏失僅為0~3%,屬于輕微滲漏,完井期間未替入破膠液,節(jié)省了作業(yè)時間,且產(chǎn)量達(dá)到預(yù)期,并超過配產(chǎn)。
應(yīng)用EZFLOW無固相弱凝膠鉆井液的3口井和應(yīng)用PRD鉆井液的2口井的鉆井液性能隨井深的變化情況如圖3所示。
從圖3可以看出,與3H井、16H井應(yīng)用的PRD鉆井液相比,優(yōu)化后的EZFLOW無固相弱凝膠鉆井液的黏度和切力更低,并且隨著井深的增大,鉆井液黏度和切力波動幅度小,性能穩(wěn)定,未出現(xiàn)增稠現(xiàn)象,表明優(yōu)化后的EZFLOW鉆井液具有良好的抑制泥巖造漿的性能。
應(yīng)用EZFLOW無固相弱凝膠鉆井液的3口井和應(yīng)用PRD鉆井液的2口井的ECD附加值隨井深的變化情況如圖4所示。
從圖4可以看出,與前期完鉆的3H井、16H井相比,17H井、18H井和19H井具有更低的ECD,并且降低了ECD相對密度的附加值,由原來最高的ECD附加值0.31 g/cm3降低至0.07 g/cm3,ECD也僅為1.18 g/cm3,低于地層破裂壓力當(dāng)量密度1.35 g/cm3,解決了ECD過高壓漏地層的問題。
圖3 鉆井液黏度、切力隨井深變化情況Fig.3 Variation of drilling fluid viscosity and shear force with well depth
圖4 ECD附加值隨井深的變化曲線Fig.4 Curves of ECD added value with well depth
3口井鉆井施工順利,鉆進(jìn)期間未發(fā)生漏失,礫石充填過程中僅漏失0~3%,順利完成礫石充填,達(dá)到了設(shè)計的防砂效果,充填后直接下入生產(chǎn)管柱進(jìn)行試氣,在配產(chǎn)10×104m3/d的情況下,3口井最低產(chǎn)氣量10.3×104m3/d,最高達(dá)16.0×104m3/d,均超過配產(chǎn)指標(biāo),表明EZFLOW無固相弱凝膠鉆井液體系具有良好的儲層保護(hù)效果。
1) 針對超淺層地層泥巖含量高和破裂壓力低的特點,在保護(hù)儲層的前提下,給出了鉆井液的最佳流變性范圍,有效地控制循環(huán)當(dāng)量密度升高,防止壓裂地層引起漏失,形成了優(yōu)化后的EZFLOW無固相弱凝膠鉆井液體系。
2) 室內(nèi)試驗和現(xiàn)場應(yīng)用表明,EZFLOW無固相弱凝膠鉆井液能夠滿足超淺層水平井防漏和儲層保護(hù)的需要,為海上超淺層油氣開發(fā)提供了技術(shù)支持,可為類似的超淺層水平井鉆井提供借鑒。
3) EZFLOW無固相弱凝膠鉆井液雖然解決了超淺層水平井的鉆井難題,但在鉆進(jìn)超淺層長裸眼水平井時需要進(jìn)一步優(yōu)化鉆井液流變性及ECD。
參 考 文 獻(xiàn)
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