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    礦井煤倉堵塞原因分析及其優(yōu)化設(shè)計

    2018-05-23 02:36:35汪國華王中偉王高飛
    采礦技術(shù) 2018年2期
    關(guān)鍵詞:煤倉襯板板材

    汪國華,王中偉,王高飛

    (平頂山平煤設(shè)計院有限公司, 河南 平頂山市 467000)

    伴隨著我國采煤行業(yè)機械化程度的提高,以及采區(qū)集中生產(chǎn)的實現(xiàn),煤倉的容量不斷增大,使用效率不斷增高。然而煤倉堵塞問題也日益顯現(xiàn),嚴(yán)重影響煤倉作用的充分發(fā)揮,進(jìn)而影響煤礦的正常生產(chǎn)。因此,如何解決煤倉堵塞問題,最大限度的減少煤倉堵塞問題亟待解決。本文采用一種新的設(shè)計方法,對煤倉下錐口進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,以緩解煤倉堵塞問題。

    1 煤倉堵塞分析

    煤倉的形式大體上有2種:拱形和漏斗形。生產(chǎn)礦井堵倉多發(fā)生于拱形。堵倉的原因主要有以下5點。

    (1) 煤倉內(nèi)存煤太少。 煤塊從幾十米的高度落下,煤倉的深度越深,加速度越大,隨之其沖擊動量也非常大。所以一定塊度的煤矸石在重力作用下,逐漸沖擊壓實密結(jié),當(dāng)再次放煤時,就很可能發(fā)生堵塞。

    (2) 煤倉內(nèi)存煤時間過長。由于煤倉內(nèi)貯存時間過長,加之煤的濕度影響,無形中增大了煤炭與倉壁之間的摩擦力,從而造成堵塞。

    (3) 管理不善導(dǎo)致大塊煤、矸石或異物入倉。煤倉或溜煤眼入口處,未按要求設(shè)置篩篦或篩篦口過大,致使大塊煤及矸石進(jìn)入倉內(nèi),甚至使一些背板、撐木、破風(fēng)筒、廢舊鋼絲繩等進(jìn)入煤倉,造成堵塞。

    (4) 由于設(shè)計問題造成結(jié)構(gòu)性堵倉。如該煤倉雙漏斗分煤器處,由于設(shè)計問題造成小平臺的產(chǎn)生,這樣就增大了溜煤阻力,經(jīng)上部的煤打擊夯實而逐漸集結(jié)成型起拱而造成堵倉。

    (5) 煤倉內(nèi)存煤滯留時間過長,形成倉內(nèi)底煤受壓成固體狀而造成堵倉[1-6]。

    本文針對第4點原因的小平臺問題進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。

    2 下鎖口優(yōu)化設(shè)計

    2.1 傳統(tǒng)煤倉下錐口設(shè)計

    以6 m直徑為例,下鎖口平臺尺寸1250 mm×1500 mm,鋪底材料使用超高分子聚乙烯煤倉襯板。

    傳統(tǒng)煤倉下錐口設(shè)計按≥60°傾角與下鎖口平臺相連。即直接從大圓形收縮至小圓形。見圖1~圖2。

    圖1 傳統(tǒng)煤倉下錐口剖面圖

    圖2 傳統(tǒng)煤倉鋪底俯視圖

    該方法施工方便,鋪底高分子板加工種類只需8種,板材規(guī)則,加工容易方便。但施工后下鎖口留下4個寬度200~400 mm的扇形小平臺,根據(jù)使用單位反饋,此處極易造成煤倉堵塞。

    2.2 煤倉下錐口優(yōu)化設(shè)計

    煤倉下錐口如果直接從圓形變至方形,大高差會產(chǎn)生空間異變,不利于鋪底材料的設(shè)計,所以考慮先以從大圓形收縮至小圓形,然后從小圓形收縮至方形。見圖3~圖4。

    圖3 優(yōu)化后煤倉下錐口剖面圖

    圖4 優(yōu)化后煤倉鋪底俯視圖

    2.3 煤倉下錐口鋪底設(shè)計

    煤倉下錐口從大圓形收縮至小圓形方法鋪底材料尺寸同傳統(tǒng)設(shè)計,從小圓形收縮至方形以4#板材為例,計算過程如下:

    (1) 計算板材上邊寬度:上邊圓形直徑為1.416 m,周長為8.897 m,考慮到搬運(每塊板材重量不超過15 kg為宜)和施工拼接方便,所以擬分成38份,則每塊板材上邊寬度均為234 mm。

    (4) 中心傾角α=arcsin(1149.02/1150.31)=87.28°

    (5) 板材底邊長度:直接在展開圖上量取。

    其他板材計算過程同4#板材,計算結(jié)果見表1。

    表1 優(yōu)化后煤倉襯板尺寸計算

    根據(jù)表1計算結(jié)果,繪制各塊襯板加工圖,見圖5。

    下錐口鋪底材料消耗表見表2。

    表2 優(yōu)化后煤倉下錐口鋪底材料消耗

    圖54-13#襯板加工圖

    3 結(jié) 論

    (1) 經(jīng)三維空間模擬以及現(xiàn)場施工檢驗,說明本設(shè)計完整可靠。

    (2) 對于同樣直徑和下鎖扣尺寸的煤倉,可以直接套用本次設(shè)計圖紙,減少設(shè)計工作的重復(fù)率。因此本次設(shè)計具有推廣意義。

    (3) 本次設(shè)計的煤倉使用兩年來未發(fā)生過堵倉問題,有效利用率大大提高,避免了因堵倉造成的生產(chǎn)中斷和捅倉事故,降低了倉料破碎率,節(jié)約了清倉費用。大大縮短了裝車時間,減少了壓車皮現(xiàn)象,同時降低了工人的勞動強度。

    參考文獻(xiàn):

    [1]李文民.井下煤倉堵塞的原因及處理方法[J].煤,2005,14(4):34,40.

    [2]薛銅龍.礦井煤倉堵塞的原因分析和解決方法[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2009(3):75-76,80.

    [3]羅 文,郝麗婭.煤倉起拱原因試析[J].礦山機械,2005(9):48-49.

    [4]張宗軍,李軍慶,張淑民.防煤倉堵塞方案研究[J].西部探礦工程,2012,24(2):179-182.

    [5]孫 輝,張 華.超高分子量聚乙烯襯板在煤倉中的應(yīng)用[J].煤炭技術(shù),2002,21(1):32-34.

    [6]宋 衛(wèi),李習(xí)臣.煤倉堵煤的影響因素分析和處理方案[J].能源工程,2009(5):60-63.

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