摘 要:華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司超低排放改造后,脫硝系統(tǒng)兩側(cè)煙氣流場不均,局部區(qū)域存在少噴、漏噴現(xiàn)象,嚴(yán)重影響脫硝SCR噴氨均勻性。新鄉(xiāng)公司采用脫硝SCR噴氨優(yōu)化常態(tài)化管理,可以定期、實(shí)時(shí)、高效對脫硝系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,減小氨氣逃逸率,減少硫酸氫銨生成量,解決長周期運(yùn)行造成空預(yù)器堵塞問題,提高機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)可靠運(yùn)行效率。
關(guān)鍵詞:脫硝;噴氨優(yōu)化;常態(tài)化;管理
1 技術(shù)概要
華電新鄉(xiāng)發(fā)電有限公司(以下簡稱新鄉(xiāng)公司)超低排放改造后,兩臺(tái)機(jī)組脫硝出口氮氧化物控制≤50mg/m3。正常運(yùn)行期間脫硝SCR噴氨均勻性較差,為了控制脫硝出口氮氧化物濃度,局部時(shí)段長期低于35mg/m3,造成過量噴氨,脫硝系統(tǒng)兩側(cè)煙氣流場不均,局部區(qū)域存在少噴、漏噴現(xiàn)象,嚴(yán)重影響脫硝SCR噴氨均勻性,氨氣逃逸率大,硫酸氫銨生成量增加,長周期運(yùn)行造成空預(yù)器蓄熱元件堵塞嚴(yán)重,嚴(yán)重影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
新鄉(xiāng)公司采用脫硝SCR噴氨優(yōu)化常態(tài)化管理,可以定期、實(shí)時(shí)、高效對脫硝系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,減小氨氣逃逸率,減少硫酸氫銨生成量,解決長周期運(yùn)行造成空預(yù)器堵塞問題,提高機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)可靠運(yùn)行效率。
2 技術(shù)原理和內(nèi)容
2.1 技術(shù)原理
1)開展噴氨優(yōu)化試驗(yàn),定期開展噴氨優(yōu)化試驗(yàn)確定脫硝系統(tǒng)氮氧化物數(shù)值,通過調(diào)整就地噴氨調(diào)門調(diào)整脫硝系統(tǒng)兩側(cè)噴氨均勻,實(shí)現(xiàn)脫硝SCR噴氨準(zhǔn)確性、均勻性,減少過噴、少噴、漏噴現(xiàn)象。
2)根據(jù)噴氨優(yōu)化試驗(yàn)結(jié)果,組織開展噴氨優(yōu)化調(diào)整,主要針對脫硝系統(tǒng)SCR噴氨調(diào)整跟蹤測量,調(diào)整噴氨量大小進(jìn)行噴氨優(yōu)化校正,保證脫硝SCR出口NOx均布,降低氨氣逃逸率,減少硫酸氫銨生成量。
2.2 關(guān)鍵技術(shù)、工藝流程
新鄉(xiāng)公司1、2號脫硝系統(tǒng)均采用選擇性催化還原法(SCR)。以液氨為還原劑,脫硝入口設(shè)計(jì)NOx濃度為650mg/Nm3,出口NOx按國家排放標(biāo)準(zhǔn)低于50mg/Nm3。
新鄉(xiāng)公司組織專業(yè)人員,自主進(jìn)行脫硝噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),提高氨氣利用率。脫硝SCR反應(yīng)器噴氨系統(tǒng)分為A、B兩路母管,母管連接引出44根噴氨支管。液氨通過氨/空氣混合器稀釋后,經(jīng)過噴氨母管、噴氨支管后,進(jìn)入脫硝反應(yīng)器。
新鄉(xiāng)公司某次自主噴氨優(yōu)化調(diào)整時(shí),#2機(jī)組A側(cè)脫硝SCR系統(tǒng)調(diào)整前、后試驗(yàn)數(shù)據(jù)對比如下:
從以上數(shù)據(jù)對比可以看出,通過自主優(yōu)化實(shí)驗(yàn)調(diào)整后,就地測量A、B側(cè)氮氧化物濃度基本穩(wěn)定在42 mg/Nm3 左右,脫硝反應(yīng)器出口氮氧化物濃度基本調(diào)整均勻,氨逃逸率明顯降低。
2.3 主要技術(shù)參數(shù)對比
1)通過自主優(yōu)化實(shí)驗(yàn)調(diào)整后,提高了脫硝SCR噴氨準(zhǔn)確性、均勻性,減少過噴、少噴、漏噴現(xiàn)象,氨逃逸率明顯降低。
2)節(jié)省了試驗(yàn)費(fèi)用,單次噴氨優(yōu)化試驗(yàn)費(fèi)用在30萬元左右,噴氨優(yōu)化試驗(yàn)好數(shù)只測量不進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,新鄉(xiāng)公司開展噴氨優(yōu)化試驗(yàn)的同時(shí),根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果開展自主噴氨優(yōu)化調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了試驗(yàn)與調(diào)整同步實(shí)施。
3)采取自主噴氨優(yōu)化調(diào)整后,噴氨單耗由7.55g/萬kWh下降至6.13g/萬kWh,在400MW下的空預(yù)器差壓由1.22kPa下降至0.83kPa,有效提升了機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。
3 評價(jià)指標(biāo)
3.1 節(jié)能減碳能力
根據(jù)空預(yù)器煙氣差壓升高1.5kPa,風(fēng)機(jī)耗電率升高02%,脫硝SCR噴氨優(yōu)化常態(tài)化管理后,可有效降低空預(yù)器煙氣差壓0.4kPa,風(fēng)機(jī)耗電率降低0.05%。
按照廠用電率降低1%,影響煤耗降低3g/kWh,影響煤耗降低0.15g/kWh,年利用小時(shí)5000h計(jì)算,年可節(jié)約標(biāo)煤:
1320MW×5000h×0.15g/kWh=990噸
按照煤炭排放系數(shù)2.64tCO2/tce計(jì)算,年減少碳排放量:
990噸×2.64tCO2/tce=2613 tCO2/a
3.2 經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益
1)脫硝SCR噴氨優(yōu)化常態(tài)化管理年可節(jié)約標(biāo)煤990噸,標(biāo)煤價(jià)格按照750元/噸計(jì)算,年可降低發(fā)電成本:
990噸×750元/噸=74萬元
2)優(yōu)化調(diào)整后,液氨單耗降低1.4kg/萬kWh,液氨2700元/噸,年可節(jié)約液氨成本:
1320MW×5000h×1.4kg/萬kWh×2700元/噸=249萬元
經(jīng)濟(jì)效益共計(jì):74萬元+249萬元=323萬元
3.3 先進(jìn)性
目前,新鄉(xiāng)公司自主噴氨優(yōu)化試驗(yàn)與調(diào)整工作已列為公司運(yùn)行定期工作,每月定期開展一次,實(shí)現(xiàn)了機(jī)組正常運(yùn)行期間的噴氨優(yōu)化實(shí)時(shí)調(diào)整,這在火力發(fā)電企業(yè)屬于首次。
3.4 可靠性
技術(shù)成熟可靠,自2017年1月開展實(shí)施以來,新鄉(xiāng)公司脫硝系統(tǒng)自主優(yōu)化調(diào)整節(jié)已開展一段時(shí)間,脫硝SCR噴氨單耗持續(xù)優(yōu)化,有效解決了超低排放改造后#2爐空預(yù)器差壓上升較快問題。2016年4季度,#2爐空預(yù)器堵塞嚴(yán)重,#2爐三大風(fēng)機(jī)耗電率最高上升0.15%,噴氨量大,新鄉(xiāng)公司噴氨單耗長期維持在7.5千克/萬千瓦時(shí)左右,經(jīng)過脫硝SCR噴氨優(yōu)化常態(tài)化管理,#2爐空預(yù)器差壓得到了有效控制,噴氨單耗也降了下來,為機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了保證。
4 推廣建議
4.1 節(jié)能減碳能力
脫硝SCR噴氨優(yōu)化常態(tài)化管理,有效降低空預(yù)器差壓,控制超排脫硝SCR改造后空預(yù)器差壓上升速度,年節(jié)約標(biāo)煤耗1188噸,提升經(jīng)濟(jì)效益336萬元。
4.2 推廣潛力
此項(xiàng)技術(shù)有很強(qiáng)的可操作性,有很高的推廣應(yīng)用價(jià)值,投資小,見效快,按照科學(xué)合理的脫硝SCR噴氨優(yōu)化常態(tài)化管理方法,因地制宜,在做好充分調(diào)研、分析基礎(chǔ)上,自主開展噴氨優(yōu)化試驗(yàn)與調(diào)整工作,可有效降低風(fēng)機(jī)耗電率,減少噴氨單耗,節(jié)能降耗潛力巨大。
4.3 預(yù)計(jì)投入
預(yù)計(jì)投資1臺(tái)煙氣成分分析儀(單臺(tái)成本8萬元左右),測量管若干,費(fèi)用共計(jì)8萬元。
4.4 預(yù)計(jì)可形成的節(jié)能能力
噴氨優(yōu)化試驗(yàn)與調(diào)整后,空預(yù)器煙氣差壓降低0.4kPa,風(fēng)機(jī)耗電率降低0.05%,降低煤耗0.15g/kWh。
作者簡介:饒紅建(1984-),男,河北唐山路北區(qū)人,本科,工程師,從事火力發(fā)電廠鍋爐技術(shù)管理方面的工作。