王玉蓮
2017年7月8日,濟鋼集團有限公司主業(yè)全面安全停產(chǎn),為充分利用停產(chǎn)前半年的時間,1#1 750 m3高爐進行各種技術攻關,形成了濟鋼特色的高爐煉鐵核心技術,取得了較好的經(jīng)濟技術指標,刷新了濟鋼煉鐵的歷史記錄,其中高爐利用系數(shù)達到3.34 t/(d·m3),在全國同類型高爐中排名前列。
2017年伴隨著鋼鐵市場的回暖,高爐在停產(chǎn)前兩個月一直處于滿產(chǎn)狀態(tài),為抓住這次停產(chǎn)轉型的時機,積極進行技術和資金準備。高爐的各項經(jīng)濟技術指標取得了實質性突破,多項指標刷新了濟鋼1 750 m3高爐開爐以來的歷史最高記錄。
2017年1—6月1#1 750m3高爐取得的最高利用系數(shù)為3.34 t/(d·m3),日產(chǎn)生鐵5 845 t,在全國同類型高爐中排名前列。1#1 750 m3高爐2017年上半年的各項技術指標如表1所示。
2017年1—4月高爐風量穩(wěn)定在3 500 m3/min以上,富氧率在3.5%以上,為提高利用系數(shù)創(chuàng)造動力基礎。風溫全用,月平均風溫在1 200℃以上,為提高利用系數(shù)提供熱量基礎。
表1 2017年1—6月1#1 750 m3高爐各項主要指標
提高高爐的利用系數(shù)主要從提高風溫、富氧鼓風、高頂壓和精料入爐等方面來實現(xiàn)。
精料是煉鐵的基礎。濟鋼1#1 750 m3高爐堅持“高、穩(wěn)、小、凈”的精料原則,提高入爐料品位,穩(wěn)定生礦來源,簡化入爐料品種,強化入爐料篩分,保證入爐原料的“高、穩(wěn)、小、凈”,為高爐長期穩(wěn)定生產(chǎn)打下基礎[2]。爐料結構主要為高堿度燒結礦+塊礦+少量球團(2%左右),再根據(jù)分廠爐料平衡進行微調,保證入爐原料成分和冶金性能的穩(wěn)定,對于穩(wěn)定爐況起到關鍵作用。
濟鋼1#1 750 m3高爐入爐的生礦比例在17%左右,每天消耗生礦1500 t左右。入廠生礦在開采后未經(jīng)精細化處理,含水量大,粉末量多,不能直接用于生產(chǎn),因此需采取特殊的方式對鐵礦石進行烘干篩分以滿足生產(chǎn)需要[1]。
由于環(huán)保的限制,濟鋼煉鐵廠球團車間的豎爐進行了關停處理,相關設備處于停產(chǎn)狀態(tài)。為了充分利用這部分設備,并解決入爐塊礦水分大粉末多的問題,對這部分設備進行升級改造,用來烘烤生礦,去除塊礦的水分,以保證后期篩分小果。確保入爐料的“高、穩(wěn)、小、凈”,為爐況的穩(wěn)定提供原料基礎。
由于氧濃度提高,N2量降低,單位生鐵的煤氣量減少,因而可以通過富氧提高產(chǎn)量[2]。1#1 750 m3高爐富氧量從5 500 m3/h逐步增加到12 000 m3/h,富氧率提高到3.5%以上,如圖1所示,隨著富氧的增加,利用系數(shù)穩(wěn)步提升,同時伴隨著高爐內部橫截面上爐腹煤氣量不斷增大,壓差升高,容易發(fā)生懸料。通過上部優(yōu)化布料制度,增加軟熔帶焦層厚度,增加煤氣的通過能力,下部加長風口,維持風口面積不變,提高鼓風動能,保證送風的穿透力,以保證高爐中心煤氣流的強盛穩(wěn)定。通過優(yōu)化上下部操作制度,化解富氧增加帶來爐腹煤氣量增大導致的煤氣流失衡問題。
圖2 2017年1—7月1#1 750 m3高爐的風溫情況
圖1 2017年1—7月1#1750m3高爐富氧情況
隨著富氧的增加,風量不斷提升,風壓也逐步提高,高爐頂壓有繼續(xù)提升的潛力。濟鋼1#1 750 m3高爐采用串罐無料鐘爐頂設備,高爐爐頂壓力設計值為0.2 MPa,最大為0.25 MPa。在充分考慮爐頂裝備和技術水平的基礎上,穩(wěn)步提高操作頂壓,日常操作頂壓維持在(225±5)kPa。高頂壓操作,可以有效降低爐內煤氣的流速、減少管道行程,限制壓差、利于爐況順行;可以提高煤氣利用率,降低焦比、燃料比;可以為加大風量創(chuàng)造條件;高爐爐頂壓力每提高0.01 MPa,約可增加風量3%,在焦比不變的情況下可增產(chǎn)3%[2]。
熱風的顯熱是最經(jīng)濟、利用率最高的清潔能源。濟鋼1#1 750 m3高爐的熱風爐組為3座卡魯金頂燃式熱風爐,煤氣、助燃空氣雙預熱工藝,采用二燒一送的工作制度。熱風爐方面,通過增加換爐次數(shù),縮小換爐前后溫差的方法,將換爐次數(shù)由每日的18次增加至24次,優(yōu)化熱風爐各操作參數(shù),提高了熱風爐輸送熱風的能力,支撐了風溫的穩(wěn)步提高。高爐操作者通過全關混風大閘操作,優(yōu)化恒壓換爐制度,加強全風溫的制度化管理、高風溫獎勵等措施,實現(xiàn)風溫的穩(wěn)步提高,濟鋼1#1 750 m3高爐風溫使用情況如圖2所示。
濟鋼1#1 750 m3高爐采取了大礦批、厚焦層布料技術。大礦批使得整個料柱的層數(shù)少,減少了界面效應,穩(wěn)定了上部氣流。擴大礦批,能夠增加爐腹爐腰成渣帶焦層厚度,提高成渣帶透氣透液性,從而改善整個料柱透氣性。但礦批過大,在增大中心氣流阻力的同時,也會增大邊緣氣流阻力,隨著批重增加高爐壓差會有所增加。因而礦批不是越大越好。在保證爐腰焦層厚度最低≮220 mm的基礎上,確定出最大的礦批。通過摸索,最后確定礦批穩(wěn)定(57±2)t,爐腰處焦層厚度(230±20)mm,爐況運行高效穩(wěn)定,高爐生產(chǎn)步入良性循環(huán),高爐利用系數(shù)大幅提升。
高利用系數(shù)不利于高爐長壽,對爐缸側壁的沖刷大,側壁溫度時常出現(xiàn)高點,這也是濟鋼高爐護爐常態(tài)化的原因,但利用停產(chǎn)轉型時機,則不必考慮護爐問題。通過對生礦進行烘烤和預處理,確保篩分干凈,對提高入爐生礦比例,提高入爐品位,提高高爐利用系數(shù)具有重要作用。隨著利用系數(shù)的提高,高爐的入爐風量、氧量均大幅度增加,高爐的煤氣流分布發(fā)生很大變化,通過調整上下部操作制度來合理煤氣流的分布,保證了爐況的穩(wěn)定順行。
參考文獻:
[1] 王徑成.濟鋼煉鐵廠塊礦處理生產(chǎn)線優(yōu)化改造[J].設備管理與維修,2017(8):112-113.
[2] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.