張 琴, 何錦華, 黃勁松, 姚 霖, 胡殊睿, 孫月明, 葉長文
(中國石油集團川慶鉆探工程有限公司川西鉆探公司)
按照目前工程上的標準分類,使用直徑大于444.50 mm的鉆頭開眼的井眼均可稱之為大井眼,國內(nèi)通常采?444.5 mm的鉆頭進行一開鉆進固封?339.7 mm套管,也有部分地區(qū)使用?660.4 mm鉆頭進行一開鉆進固封?508 mm套管,這樣便可以在二開使用?444.5 mm的鉆頭固封?339.7 mm套管。表層使用的鉆頭越大意味著對下層可下套管的層數(shù)越多,在面對復雜地層時解決方案更多,對復雜區(qū)塊的預探井意義非凡[1-2]。巴基斯坦ahdi區(qū)塊在其早期預探井中也曾使用?914.4 mm鉆頭開眼,摸清地質(zhì)情況后在后續(xù)的開發(fā)井中使用?444.50 mm鉆頭開眼的成功案例。使用大鉆頭開眼,在接下來的鉆井中可以更多地給套管預留空間,更及時地封隔高、低壓以及易漏地層,更有利于預探井的順利完井。然而,由于國內(nèi)陸上對大鉆頭開眼的使用尚未普及,相關(guān)的配套設備以及技術(shù)并不成熟,給現(xiàn)場鉆井施工帶來了一定的困難[3-4]。
巫溪203井是一口位于重慶市奉節(jié)縣的預探井,井型為直井。構(gòu)造位置位于宣漢-巫溪區(qū)塊平安向斜。該井出露地層為嘉陵江,喀斯特地貌,可能存在溶洞、暗河,同時井口與暗河出口海拔落差大(290 m),一旦鉆遇至暗河,發(fā)生惡性井漏的可能性大。地表破碎,井壁穩(wěn)定性差,易造成掉塊和垮塌卡鉆。地層傾角大,上部地層易斜,軌跡控制難度較大。且高陡構(gòu)造可能發(fā)生井壁應力失穩(wěn),導致掉塊或垮塌卡鉆。為了避免井下事故復雜,巫溪203井決定采用?914.4 mm鉆頭開眼,并用?720 mm導管封固上部巖溶發(fā)育區(qū),為下開井眼鉆進降低了井漏、井壁垮塌的風險。
目前國內(nèi)已有的最大鉆頭直徑為914.4 mm,與國際同步。然而由于使用?914.4 mm鉆頭開眼的井數(shù)量稀少,因此與其所配套的設備與技術(shù)并不成熟,設備上由于動力不足和尺寸不匹配的問題限制著?914.4 mm鉆頭的使用,曾在FD201井因為首開使用?914.4 mm鉆頭開眼而無法很好地控制井斜導致二開糾斜困難,套管難以下入等問題[5]。國內(nèi)?914.4 mm鉆頭開眼的技術(shù)并不成熟,具體難點主要體現(xiàn)在以下方面。
?914.4 mm鉆頭的井底面積是?444.50 mm鉆頭井底面積的4.24倍。在鉆進扭矩和巖屑產(chǎn)生量遠大于常規(guī)鉆頭,其單位面積的機械能量為?444.50 mm鉆頭的25%,這在很大程度上限制了機械鉆速。
在額定功率下,?914.4 mm鉆頭在鉆進過程中,92.5%的水力功率被用于循環(huán)損耗,只有不到7.5%作用在鉆頭上,而?444.50 mm鉆頭38%用于循環(huán)損耗62%作用于鉆頭。?914.4 mm鉆頭的水力功率不足1/20,而依照現(xiàn)在鉆井設計,現(xiàn)場設備無法提供更高的排量和泵沖,因此水力參數(shù)不足是一個突出的問題,水力功率不足將主要導致攜砂困難和無法輔助控制井斜。
根據(jù)環(huán)空巖屑受力公式:
F=1/2mv2+fu-mg
(1)
式中:fu—與鉆井液密度、黏度、切力及巖屑大小有關(guān)的系數(shù)。
若F>0,則攜砂正常。
由同層位鉆進中的經(jīng)驗,表層鉆進中返出巖屑為3~5 mm,計算可得顆粒懸浮情況見表1。
表1 不同大小的巖屑顆粒懸浮情況
在水力功率不足的情況下,大井眼鉆進中順利攜砂顯得更加困難。易發(fā)生沉砂卡鉆等問題,并且在后期固井作業(yè)中,難以保證井底清潔。
由于地層溶洞發(fā)育,地層走向等問題,在鉆井過程中鉆具會隨著地層傾角發(fā)生井斜。而在表層大井眼鉆進中,由于鉆具外徑小,先期鉆具內(nèi)鉆鋌數(shù)量少,更易造成井斜,軌跡控制難度大。
目前通常使用的轉(zhuǎn)盤大梁通徑為720 mm,而選用的?914.4 mm鉆頭、?745 mm扶正器、?720 mm導管與設備尺寸不匹配,大大地增加了工作難度。鉆頭、扶正器無法直接通過轉(zhuǎn)盤大梁下入井下,現(xiàn)場必須在方井內(nèi)接?914.4 mm鉆頭及?745 mm扶正器,增加了組合鉆具的困難;公司第一次使用?914.4 mm鉆頭,現(xiàn)場必須加工相匹配的鉆頭盒,增加了工作難度及工作量;同時,導管外徑大下放困難,且導管與井壁之間間隙相對較小,在固井注水泥時,井底壓差增大,易造成井漏。
針對?914.4 mm大鉆頭,現(xiàn)場制作簡易鉆頭盒?,F(xiàn)場采用在方井內(nèi)接?914.4 mm鉆頭及扶正器,避免了大鉆頭及扶正器無法通過轉(zhuǎn)盤大梁的問題;同時,采用20 mm厚鋼板(7 m×6 m)制作的鉆頭盒,便于方井內(nèi)接鉆頭及扶正器人員站位安全。
巫溪203井表層地表破碎、井壁穩(wěn)定性差,易造成掉塊和垮塌卡鉆??逅蟮木诓灰?guī)則,容易形成鍵槽或夾壁墻,造成起下鉆阻卡嚴重。并且由于大井眼鉆進,環(huán)空間隙大,砂子多,相對排量小,環(huán)空上返速度低,攜砂困難,特別是接單根作業(yè)易造成沉砂卡鉆。
通過理論計算,大井眼中低排量循環(huán)對大顆粒的懸浮能力很差,不能滿足實際攜砂要求。因此在實際鉆進過程中,間斷使用高黏鉆井液進行舉砂、堅持在接單根前大排量循環(huán)帶砂、下鉆時探靜砂面,均能有效防止沉砂卡鉆,以保持井底清潔。
在表層鉆進時,為防止由于地層軟硬不均而在加壓過大時造成的井斜,決定采取低鉆壓鉆進,即原則上每接1根鉆鋌只能加0.5 t。
在實際鉆進過程中,巫溪203井根據(jù)鉆鋌數(shù)量逐級加鉆壓,并采取吊打的方式(鉆具組合內(nèi)添加扶正器降低穩(wěn)度,增加重量),并鉆具內(nèi)加入?660.4 mm扶正器,使得整個鉆具重心下移的同時,使得鉆具居中增強了鉆具穩(wěn)定性。結(jié)果表明,此方法可以有效防止井斜,控制井眼軌跡,參數(shù)見表2。
表2 表層鉆井參數(shù)
巫溪203井巖石破碎程度高,有大量裂縫和溶洞發(fā)育,中間充填黃色泥巖。鉆進時黃色泥巖被空氣、清水等循環(huán)介質(zhì)沖蝕后,形成裂縫、洞穴,易引發(fā)惡性井漏。在實鉆過程中,吸取巫溪201井的經(jīng)驗,加強液面的監(jiān)測,一旦發(fā)現(xiàn)井漏,立即進行堵漏作業(yè),避免小漏不止轉(zhuǎn)換成大漏。該井在表層鉆進至16.9 m出現(xiàn)了井漏失返,為了避免發(fā)生惡性井漏,現(xiàn)場立即采取了水泥漿補壁的方法,為下步安全鉆井提供了保障。
5.1 擴眼
由于固井時所使用的?720 mm導管自身抗壓能力不足,因此在下放導管前必須多次通井,保證其可以下順利下入,兩次反復擴劃眼鉆具組合為:
第一次:?914.4 mm三牙輪鉆頭+?660.4 mm扶正器+?228.6 mm減震器+?228.6mm鉆鋌+方鉆桿
第二次:?914.4 mm三牙輪鉆頭+?228.6 mm鉆鋌+?745 mm扶正器+?228.6mm鉆鋌×2+方鉆桿
5.2 下套管
通過計算可知,由圓變?yōu)闄E圓,S圓/S橢=cosθ,其中0 圖1 導管切割前、后示意圖 在實際操作中,為克服現(xiàn)場設備不匹配的問題,首先將大梁通徑略微修正為?722 mm,便于套管順利通過轉(zhuǎn)盤大梁,下放到位。又將到場導管5.74 m×8根,按照“4+3+1(410接頭)”的對焊方式焊接成2根(長度分別:23.02 m,17.22 m),第一根下端修成筆尖,入井2根導管在鉆臺面上對齊、定位后整體式焊接。最后一根上端焊接蒙板及410接頭,便于用方鉆桿送導管至固井井深。 (1)巫溪203井日進尺達到40 m,機械鉆速1.6 m/h。 (2)鉆進過程中未出現(xiàn)惡性井漏及沉砂卡鉆等復雜。 (3)經(jīng)兩次測斜結(jié)果表明,井斜符合要求,見表3。 表3 表層井斜 (4)電測固井質(zhì)量好。 (1)接鉆鋌時按照鉆鋌重量的50%逐級加鉆壓,鉆速逐級提至70 r/min,有效地控制了井眼軌跡。 (2)鉆具組合中添加扶正器有利于防止開眼井斜。 (3)在鉆進過程中,間斷使用高黏鉆井液進行舉砂,能有效防止沉砂卡鉆。 (4)筆尖形套管在下鉆送套管過程中能有效避免井底憋漏。 [1]魏振華,安岳鵬. 順南地區(qū)目的層以上大井眼優(yōu)快鉆井技術(shù)[J]. 鉆采工藝,2016,39(5):11-13. [2]高韋,楊玉豐,張福勝. ?311.1以上井眼測量技術(shù)的應用[J]. 鉆采工藝,2009,32(3):118-120. [3]葉周明,劉小剛,崔治軍,等. 大尺寸井眼鉆井工藝在渤海油田某探井中的應用和突破[J]. 石油鉆采工藝,2014 (4):18-21. [4]倪合合. 大尺寸井眼優(yōu)快鉆井技術(shù)的研究與應用[J]. 西部探礦工程,2009 (5):67-69. [5]張國龍,曹滿黨,倪益明. 深井大尺寸井眼鉆速低的原因及對策[J]. 石油鉆探技術(shù),2001 (2):24-25.三、實施效果
四、認識與結(jié)論