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(大化集團(tuán)大連化工股份有限公司,遼寧 大連 116308)
我公司2008年搬遷改造,聯(lián)堿項(xiàng)目中輕質(zhì)純堿的設(shè)計(jì)能力為60萬(wàn)t/a,煅燒主要設(shè)備有重堿變頻下料器、預(yù)混器、蒸汽煅燒爐、出堿下料器、出堿絞龍、斜坡刮板機(jī)等。正式投入生產(chǎn)以來(lái),主要存在重堿加量后,煅燒爐出堿溫度偏低、蒸汽冷凝水排出不暢及消耗偏高等問(wèn)題。經(jīng)過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐和不斷改造,煅燒爐的生產(chǎn)能力有了大幅度的提高。
把重堿工序?yàn)V過(guò)崗位送來(lái)的重堿(碳酸氫鈉),在蒸汽煅燒爐內(nèi)加熱分解,爐內(nèi)產(chǎn)生的爐氣(CO2),經(jīng)壓縮工序壓縮機(jī)抽氣送到重堿工序,生產(chǎn)出合格的輕質(zhì)純堿(碳酸鈉)送到重灰工序制得粒度75%以上的重質(zhì)純堿。
重堿經(jīng)下料溜子入星型下料器控制下堿量入預(yù)混器,與返堿絞龍及堿塵絞龍送來(lái)的純堿充分混合至水分約為6%~8%后,輸入煅燒爐,經(jīng)中壓蒸汽間接加熱分解,制得的純堿由爐尾中心取出傾入出堿下料器,經(jīng)出堿絞龍、斜刮板機(jī),大部分經(jīng)溜子入返堿絞龍作返堿,剩余部分作為成品,經(jīng)集合刮板機(jī)、斗式提升機(jī)、輕灰刮板機(jī),入重灰工序和凉堿工序。
重堿在爐內(nèi)受熱分解生成爐氣(含有NH3、CO2、水蒸汽及夾帶堿塵的混合物),借壓縮機(jī)抽力,從出氣箱引出去回收崗位。
中壓蒸汽來(lái)自熱電廠(chǎng)和合成氨廠(chǎng),由爐尾進(jìn)汽軸內(nèi)層,分三根管進(jìn)入汽室,平行分配入加熱管內(nèi);冷凝水由原路回汽室(汽室分三格,各有一根出水管),由此回到進(jìn)汽軸外層,經(jīng)進(jìn)汽箱流至貯水槽;而后進(jìn)入第一閃發(fā)器,閃發(fā)出的蒸汽進(jìn)入1.4 MPa蒸汽管網(wǎng),冷凝水到第二閃發(fā)器,閃發(fā)出的蒸汽進(jìn)入0.4 MPa蒸汽管網(wǎng),冷凝水自壓去凝結(jié)水回收裝置。
1.2.1蒸汽煅燒爐
圖1 蒸汽煅燒爐爐頭
蒸汽煅燒爐是用鋼板焊接成的圓筒形爐體,φ3000×30000,通過(guò)兩個(gè)滾圈以1.8%的傾斜度,架在四個(gè)采用滾動(dòng)軸承的托輪上,爐后端裝有防串擋輪,進(jìn)堿采用把重堿與返堿的混合與輸送結(jié)為一體的混堿機(jī),爐頭、爐尾旋轉(zhuǎn)部位采用氣缸壓緊的端面密封,防止堿粉漏出和空氣進(jìn)入。爐內(nèi)以同心圓排列的三排加熱管,由管架支撐在爐體上,管外焊有螺旋加熱片,傳熱面積為2 700 m2,螺距和翅高為32 mm×20 mm,管子前端(爐頭)有為防止結(jié)疤的3 m光管,中后段為了增大加熱面積采用了小螺距和矮翅片即10 mm×10 mm,三排管規(guī)格分別為φ114×5.5、φ89×5和φ63.5×4.5,每排44根,加熱管后端固定在汽室管板上,每根加熱管中各有一根不凝氣排放管穿過(guò)汽室,連接在不凝氣集氣管上,并設(shè)有不凝氣排出閥,汽室在爐尾接有隨爐體旋轉(zhuǎn)的空心夾套進(jìn)汽軸,軸外套有架在彈簧支架上的進(jìn)汽箱,進(jìn)汽軸與進(jìn)汽箱之間用柔性石墨填料密封。
1.2.2貯水槽
貯水槽是鋼制圓筒形容器,φ1600×3376,入口裝有緩沖板,器壁裝有液位與電動(dòng)調(diào)節(jié)閥構(gòu)成回路,自動(dòng)調(diào)節(jié)液位,頂部有放空閥。
1.2.3閃發(fā)器
閃發(fā)器是鋼制圓筒形容器,在頂部有放空閥、安全閥,側(cè)面有液位計(jì),下部有排污管,蒸汽冷凝水由中部入口以切線(xiàn)方向進(jìn)入,由于壓力突然下降,冷凝水閃發(fā)成低壓蒸汽,蒸汽通過(guò)器頂除霧裝置進(jìn)入蒸汽管網(wǎng),冷凝水自下部自壓去凝結(jié)水回收裝置。
我公司輕灰工序4臺(tái)煅燒爐,目前處于開(kāi)3備1的運(yùn)行狀態(tài),輕灰煅燒的能耗占聯(lián)堿生產(chǎn)能量消耗的70%以上,如何降低煅燒蒸汽消耗回收熱量對(duì)聯(lián)堿生產(chǎn)成本有著非常重要的意義。
本工序采用來(lái)自電廠(chǎng)的4.0 MPa蒸汽與來(lái)自合成氨廠(chǎng)的3.2 MPa蒸汽混合后進(jìn)煅燒爐的工藝,(大部分采用來(lái)自合成氨廠(chǎng)的3.2 MPa蒸汽煅燒),由于3.2 MPa蒸汽含水量較大,蒸汽潛熱焓值利用率低,來(lái)自碳化工序的含水20%左右的重堿在煅燒爐內(nèi)經(jīng)加熱管內(nèi)3.2 MPa蒸汽加熱,將游離水蒸發(fā)同時(shí),碳酸氫鈉分解成碳酸鈉、CO2和H2O,20%的游離水加碳酸氫鈉分解產(chǎn)生的水,生產(chǎn)一噸純堿排出的水汽在500 kg左右。而原來(lái)設(shè)計(jì)的蒸汽煅燒爐進(jìn)汽軸外層直徑為φ420,受回水截面積的影響,產(chǎn)生的蒸汽冷凝水排出不暢,造成出堿溫度低、出氣溫度低等問(wèn)題。出堿溫度低會(huì)造成成品純堿含重堿、質(zhì)量不合格。出氣溫度低會(huì)造成出氣箱結(jié)疤、粘爐,從而影響壓縮工序回收CO2,甚至可能影響整個(gè)聯(lián)堿大生產(chǎn)的平穩(wěn)運(yùn)行。
針對(duì)冷凝水排出不暢問(wèn)題,經(jīng)過(guò)幾年來(lái)的不斷研究與改革,并借鑒于其他聯(lián)堿廠(chǎng)的經(jīng)驗(yàn),2016年對(duì)1#、3#煅燒爐進(jìn)汽軸外層直徑進(jìn)行了改造,將進(jìn)汽軸外層直徑由原來(lái)的φ420改為φ480,加大蒸汽冷凝水的排出量,增強(qiáng)了加熱管的換熱效果,有效的提高煅燒爐的生產(chǎn)能力。
改造前,煅燒爐進(jìn)汽軸外層直徑是φ420,冷凝水回水截面積:
S回=π·(r1-r0)2
=3.14×(210-109.5)2
=0.031 7 m2
冷凝水受回水截面積所限,回水速度較慢,導(dǎo)致煅燒爐三排加熱管內(nèi)積冷凝水,嚴(yán)重影響加熱管的換熱效果。
為了加強(qiáng)傳熱強(qiáng)度和提高生產(chǎn)能力,將煅燒爐進(jìn)汽軸外層直徑由φ420改為φ480,冷凝水回水截面積:
S回=π·(r2-r0)2
=3.14×(240-109.5)2
=0.053 4 m2
冷凝水回流截面積增加了0.053 4-0.031 7=0.021 7 m2,回水截面積增加了0.021 7÷0.031 7×100%=68.45%,使冷凝水在煅燒爐加熱排管內(nèi)的停留時(shí)間變短,增加了加熱管的換熱效果。改造前單臺(tái)煅燒爐3.2 MPa蒸汽進(jìn)汽量為14 m3/h,產(chǎn)生的冷凝水排出不暢,貯水槽內(nèi)經(jīng)常是處于空液位狀態(tài),大量蒸汽夾帶少量的冷凝水高壓進(jìn)入閃發(fā)器,對(duì)閃發(fā)器及低壓管網(wǎng)都有很大的沖擊,同時(shí)損失大量的蒸汽,且極易發(fā)生設(shè)備損壞及安全事故。改造后,單臺(tái)煅燒爐3.2 MPa蒸汽進(jìn)汽量為25 m3/h,冷凝水排出通暢,貯水槽處于工藝控制的液位之內(nèi),既減少蒸汽對(duì)設(shè)備的沖擊,也降低了蒸汽的消耗,而單臺(tái)煅燒爐下重堿量由原來(lái)的50 t/h增加為55 t/h,煅燒爐的出堿溫度也能控制在工藝指標(biāo)范圍內(nèi),φ3000蒸汽煅燒爐單臺(tái)生產(chǎn)能力提高了10%,達(dá)到了預(yù)期目的,將大大緩解三臺(tái)煅燒爐作業(yè)的緊張局面,為大化贏得了效益。
原有的煅燒爐出堿下料器的減速機(jī)是擺線(xiàn)減速機(jī),電機(jī)功率是4 kW,輸出能力低,經(jīng)常憋停,影響產(chǎn)量,現(xiàn)將擺線(xiàn)減速機(jī)改為SEW減速機(jī),電機(jī)功率改為5 kW,增加了輸出能力。
斜坡刮板機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)小齒輪為17個(gè),輸送量相對(duì)較小。對(duì)斜坡刮板機(jī)進(jìn)行了改造,將原來(lái)17個(gè)傳動(dòng)小齒輪改為19個(gè),提高刮板運(yùn)行速度7%,從而提高了斜坡刮板機(jī)的輸送能力。
煅燒爐進(jìn)汽軸及輸出設(shè)備改造后,經(jīng)過(guò)一年多的試運(yùn)行,生產(chǎn)平穩(wěn),能力有了很大的提高。改造前單臺(tái)煅燒爐的重堿進(jìn)料量50 t/h,出堿溫度偏低,生產(chǎn)負(fù)荷不足。改造后,單臺(tái)煅燒爐重堿進(jìn)料量55 t/h,出堿溫度很平穩(wěn)的控制在工藝指標(biāo)范圍之內(nèi),生產(chǎn)能力提高了10%,單臺(tái)煅燒爐一年多生產(chǎn)1.8萬(wàn)t純堿,1#、3#煅燒爐一年多生產(chǎn)3.6萬(wàn)t純堿,改造后,兩臺(tái)煅燒爐一年節(jié)省中壓汽和電總價(jià)值為51.78萬(wàn)元,為企業(yè)贏得了效益。
通過(guò)上述一系列的改進(jìn)和完善,目前煅燒爐的生產(chǎn)能力已超過(guò)設(shè)計(jì)能力,而且產(chǎn)品質(zhì)量也得到了保證,各項(xiàng)工藝指標(biāo)均達(dá)到操作要求,可以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,提高了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,為企業(yè)節(jié)能增效提供了保障。