邊技超,白雅賀,2,高 倩
(1. 中國能源建設(shè)集團(tuán)北京電力設(shè)備總廠有限公司 特種工業(yè)汽輪機(jī)廠,北京 102401;2. 華北電力大學(xué)能源動(dòng)力與機(jī)械工程學(xué)院,北京 102206)
目前,大部分發(fā)電廠的鍋爐給水泵均采用汽輪機(jī)拖動(dòng)。相比于電動(dòng)機(jī)拖動(dòng)而言,汽輪機(jī)拖動(dòng)給水泵可減少廠用電,提高機(jī)組的熱效率,提高給水泵運(yùn)行的可靠性及減少投資額[1,2]。給水泵汽輪機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行,直接關(guān)系到整個(gè)發(fā)電機(jī)組安全及高效運(yùn)行。高速旋轉(zhuǎn)設(shè)備的非線性振動(dòng),包括半速渦動(dòng)、低頻振蕩、碰摩等故障,將嚴(yán)重影響機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。高速旋轉(zhuǎn)設(shè)備發(fā)生碰摩等故障后,輕則導(dǎo)致汽封、油檔等部件的磨損,縮短部件的使用壽命、降低汽輪機(jī)效率,嚴(yán)重時(shí),則會(huì)導(dǎo)致葉片斷裂、主軸彎曲,甚至使整個(gè)汽輪機(jī)損壞,造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失及引發(fā)生產(chǎn)安全事故[3-6]?,F(xiàn)通過研究故障實(shí)例,分析和研究給水泵汽輪機(jī)的間歇性振動(dòng)狀態(tài)。根據(jù)振動(dòng)的發(fā)生條件、表現(xiàn)特征,提出了處理故障的方法,為類似振動(dòng)故障的處理,提供參考。
某熱電廠的主汽輪機(jī)為亞臨界、一次中間再熱、雙缸雙排汽、單軸抽汽凝汽式汽輪機(jī),配套的鍋爐給水泵動(dòng)力源是給水泵汽輪機(jī)。
給水泵汽輪機(jī)與給水泵組成的軸系結(jié)構(gòu),如圖1所示。軸系中的聯(lián)軸器為撓性聯(lián)軸器,汽輪機(jī)側(cè)1號與2號軸承為固定瓦推力軸承,進(jìn)油方式為侵入式。1號軸承是推力軸承與徑向軸承組成的聯(lián)合軸承。徑向軸承襯瓦表面與推力軸承工作面及非工作面上都涂有烏金,并裝有熱電阻作為溫度探頭,設(shè)置了超溫報(bào)警及報(bào)警提示。給水泵汽輪機(jī)的額定轉(zhuǎn)速,約為5 400 r/min。
圖1軸系結(jié)構(gòu)示意圖
該給水泵汽輪機(jī)于2016年初投入運(yùn)行,在2016年9月,已出現(xiàn)間歇性振動(dòng)現(xiàn)象。間歇性振動(dòng)的波動(dòng)曲線,如圖2所示。
圖2間歇性振動(dòng)的波動(dòng)曲線
振動(dòng)時(shí),檢測了汽動(dòng)給水泵組的基本參數(shù)及運(yùn)行情況。
(1)熱力參數(shù)正常。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)進(jìn)汽壓力、進(jìn)汽溫度、前后軸承溫度、潤滑油溫度、單列級溫度以及汽泵入口流量、壓力等參數(shù),均沒有發(fā)生波動(dòng)。
(2)給水泵側(cè)的3號、4號振動(dòng)測點(diǎn),運(yùn)行正常。
(3)發(fā)生振動(dòng)的間隔時(shí)間無規(guī)律。發(fā)生振動(dòng)的間隔時(shí)間,最短為1天,最長約為8天。
(4)發(fā)生間隙性振動(dòng)時(shí),1號軸承處測點(diǎn)顯示的振動(dòng)幅值,明顯增加。1號測點(diǎn)的X方向振幅,從約20 μm增至約50 μm。1號測點(diǎn)Y方向振幅,從約50 μm增至約70 μm。2號軸承處測點(diǎn)的振幅,則有小幅下降。4個(gè)測點(diǎn)的具體振動(dòng)值,如表1所示。
表14個(gè)測點(diǎn)的振動(dòng)時(shí)刻及振幅值單位:μm
在振動(dòng)發(fā)生時(shí),存在一些典型的振動(dòng)特征,以1號測點(diǎn)X方向上的振幅為例進(jìn)行說明。從圖3的頻譜分析可知,此時(shí),除工頻振動(dòng)之外,還存在1/2倍頻的低頻振動(dòng),以及2倍頻、3倍頻等的高頻振動(dòng)。另外,在圖4的左圖中,為正常運(yùn)行時(shí)的振動(dòng)波形圖,右圖為振動(dòng)波動(dòng)時(shí)刻的振動(dòng)波形圖。此時(shí)的波形圖存在輕微的削峰現(xiàn)象。這2種振動(dòng)現(xiàn)象,在旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備中,均為轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備與靜件發(fā)生動(dòng)靜碰摩的典型特征。
圖3振動(dòng)波動(dòng)時(shí)刻頻譜結(jié)構(gòu)圖
圖4振動(dòng)波動(dòng)時(shí)刻波形圖變化情況
對于旋轉(zhuǎn)設(shè)備發(fā)生的動(dòng)靜碰摩故障,可簡化為簡單的拉法爾轉(zhuǎn)子模型進(jìn)行分析[7]。拉法爾轉(zhuǎn)子動(dòng)
圖5拉法爾轉(zhuǎn)子動(dòng)靜碰摩模型
靜碰摩的模型,如圖5所示。
根據(jù)拉法爾轉(zhuǎn)子的運(yùn)動(dòng)方程式,得:
(1)
式(1)中,
C—當(dāng)量阻尼;
M—當(dāng)量質(zhì)量;
K—當(dāng)量剛度;
ω—旋轉(zhuǎn)角速度;
e—偏心距。
m—圓盤質(zhì)量。
通過推導(dǎo)式(1),可得此模型的一階臨界轉(zhuǎn)速為:
(2)
所以,當(dāng)碰摩發(fā)生時(shí),此時(shí)的臨界轉(zhuǎn)速會(huì)升高,并可得公式:
(3)
在式(3)中:
A1—工頻振幅;
A2—二倍頻振幅;
ωc—渦動(dòng)角速度。
另外,因?yàn)楫a(chǎn)生碰摩,轉(zhuǎn)子上存在沖擊力及摩擦力,這2種力都具有非線性的特性,所以,會(huì)產(chǎn)生一定數(shù)量的諧波分量。若產(chǎn)生嚴(yán)重的碰摩現(xiàn)象,將使轉(zhuǎn)子的運(yùn)動(dòng)呈現(xiàn)一定的混沌特性。但在實(shí)際運(yùn)行過程中,大部分碰摩都屬于輕度碰摩,所以,在振動(dòng)圖譜上,主要以工頻振幅的變化為主,其他頻譜的分量較少。
根據(jù)分析,初步判斷此給水泵汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子存在周期性的輕度徑向碰摩,而引起此類現(xiàn)象的發(fā)生,主要有幾個(gè)方面的原因。
(1)前、后油檔與轉(zhuǎn)子存在碰摩現(xiàn)象。
(2)前、后軸承與轉(zhuǎn)子存在碰摩現(xiàn)象。
(3)在高、低壓軸封及隔板汽封處,存在碰摩現(xiàn)象。
如果因軸承的磨損,導(dǎo)致了支撐剛度的不足,引起碰摩,將會(huì)表現(xiàn)為振動(dòng)波動(dòng)周期越來越短、振幅值越來越大。由于高低壓軸封、隔板汽封處的間隙較小、缸體受熱膨脹變形等原因引起碰摩,一般在啟機(jī)初期,就會(huì)出現(xiàn)碰摩,且不存在周期性的振動(dòng)。所以,產(chǎn)生振動(dòng)的最大原因,可能是由于前、后油檔與轉(zhuǎn)子發(fā)生了碰摩。
在運(yùn)行過程中,前軸承箱內(nèi)為微負(fù)壓狀態(tài),很容易導(dǎo)致配汽機(jī)構(gòu)上脫落的保溫材料、外界灰塵等雜質(zhì)被吸入油檔密封齒之間的縫隙,從而形成油垢。在高溫環(huán)境下,油垢被碳化固結(jié),當(dāng)積垢過多時(shí),將與此處的轉(zhuǎn)子發(fā)生摩擦和擠壓,從而造成振幅值的增大。而當(dāng)油垢被磨平或脫落后,消除了碰摩現(xiàn)象,振幅值又恢復(fù)正常。如此不斷重復(fù),導(dǎo)致了給水泵汽輪機(jī)的間歇性振動(dòng)故障。1號軸承油檔積垢的實(shí)物,如圖6所示。
圖61號軸承油檔積垢實(shí)物圖
對機(jī)組進(jìn)行C級檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)前后軸承完好,沒有碰摩痕跡。但查看前后油檔時(shí),發(fā)現(xiàn)在1號軸承油檔的密封齒間,已經(jīng)積滿油垢,且由于油垢過多,導(dǎo)致油檔底部的出油口被嚴(yán)重堵塞,潤滑油已不能通過。因此,離軸承較遠(yuǎn)部位的積灰已呈顯干燥狀態(tài)?,F(xiàn)場環(huán)境較差的狀態(tài),如圖7所示。
圖7現(xiàn)場環(huán)境
經(jīng)分析后,可判斷造成前油檔處嚴(yán)重積垢的主要原因,是油箱排煙風(fēng)機(jī)處的擋板開度較大,使得前軸承箱的負(fù)壓較低,灰塵雜質(zhì)被大量吸入油檔?,F(xiàn)場環(huán)境較差,存在大量的保溫材料碎片及灰塵,為油垢的形成提供了條件。
在檢修過程中,采取了一系列的措施。
(1)仔細(xì)清理了油檔處的雜物。清理后的結(jié)果,如圖8所示。
(2)制定了相應(yīng)的操作規(guī)范,可長期保持現(xiàn)場環(huán)境的整潔。
(3)減小排煙風(fēng)機(jī)出擋板的開度,從而適當(dāng)調(diào)整了前軸承箱的負(fù)壓,避免雜質(zhì)再次被吸入油檔。
圖8清理后的油檔
采取各項(xiàng)措施后,重新安裝了油檔。再次啟動(dòng)機(jī)組運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)1號、2號的4個(gè)測點(diǎn)處間歇性振動(dòng)已消失,并且振幅值長期保持在25~30 μm。
通過實(shí)例,分析了給水泵汽輪機(jī)發(fā)生間歇性振動(dòng)的故障原因。根據(jù)振動(dòng)發(fā)生的條件和表現(xiàn)特征,并給出了處理方法。
(1)發(fā)生此類間歇性振動(dòng)故障,主要原因是由于間隙的調(diào)整不當(dāng)、前軸承箱的負(fù)壓過大、現(xiàn)場環(huán)境較差,導(dǎo)致油檔密封齒間的油垢過多,轉(zhuǎn)子之間的間隙逐漸減小,當(dāng)振幅值大于間隙值時(shí),就會(huì)發(fā)生碰摩或摩擦。
(2)此類間歇性振動(dòng)故障的表現(xiàn)特征,是發(fā)生振動(dòng)的間隔時(shí)間不固定,振幅值不會(huì)逐漸增大或者逐漸減小。
(3)清理油檔處的油垢及雜質(zhì)后,同時(shí)減小了排煙風(fēng)機(jī)處的擋板開度,防止雜質(zhì)再被吸入油檔,從而消除了此類間歇性的振動(dòng)故障。
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摘自上海電氣電站設(shè)備有限公司電站輔機(jī)廠技術(shù)部《信息簡訊》第232期