劉夏青
國(guó)家能源寧夏煤業(yè)集團(tuán)煤制油化公用設(shè)施管理分公司 寧夏銀川 750411
神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)煤制油化工板塊主要用煤炭生產(chǎn)甲醇、聚丙烯、柴油及其他副產(chǎn)品,單日最大供煤量超過(guò)10萬(wàn)噸,采用火車、汽車共同采購(gòu)卸車的方式滿足大量用煤的需求。依托該業(yè)務(wù)設(shè)立的輸配煤系統(tǒng),現(xiàn)為兩個(gè)配煤中心,配煤一中心主要服務(wù)于52萬(wàn)噸/年烯烴、60萬(wàn)噸/年甲醇、25萬(wàn)噸/年甲醇及烯烴二套四個(gè)煤化工項(xiàng)目原、燃料煤的儲(chǔ)存配送工作,被稱為煤化工基地的“原料車間”。
配煤二中心是400萬(wàn)噸/年煤炭間接液化項(xiàng)目重要的儲(chǔ)運(yùn)工程之一,其主要任務(wù)是按照“供煤保量,配煤保質(zhì)”、原料煤和燃料煤“分質(zhì)綜合利用”的原則,完成礦區(qū)來(lái)煤的卸、儲(chǔ)、配、均質(zhì)化和輸送,解決項(xiàng)目煤源點(diǎn)分散、來(lái)煤多樣化、煤質(zhì)大幅波動(dòng)的問(wèn)題。鐵路卸煤采用C型翻車機(jī)及底開(kāi)門(mén)自卸車卸煤兩種方式,經(jīng)帶式輸送機(jī)輸送至圓形料場(chǎng)內(nèi)儲(chǔ)存,在圓形料場(chǎng)下進(jìn)行配煤,配比合格的原、燃料煤分別由帶式輸送機(jī)運(yùn)至廠內(nèi)緩沖煤倉(cāng),經(jīng)緩沖后的原、燃料煤分別由帶式輸送機(jī)運(yùn)至氣化裝置及動(dòng)力站使用。由于卸、儲(chǔ)、配、送環(huán)節(jié)較多,現(xiàn)場(chǎng)粉塵管控時(shí)有超標(biāo)現(xiàn)象。
表1 配煤一中心超標(biāo)點(diǎn)位分布
表2 配煤二中心超標(biāo)點(diǎn)位分布
根據(jù)2017-2018年近五次現(xiàn)場(chǎng)粉塵監(jiān)測(cè)結(jié)果,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)粉塵超標(biāo)點(diǎn)位進(jìn)行統(tǒng)計(jì),見(jiàn)表1和表2。
現(xiàn)場(chǎng)粉塵濃度超標(biāo)最主要的原因有以下幾方面:(1)皮帶上的除塵噴霧系統(tǒng)目前處于癱瘓狀態(tài),從未投用;(2)、除塵設(shè)施除塵效果不佳;(3)設(shè)備密封不好;(4)沖洗系統(tǒng)不完好;(5)火車裝運(yùn)來(lái)煤過(guò)干,粉塵較大。其中各項(xiàng)原因占比分布見(jiàn)圖1和圖2。
圖1 配煤一中心粉塵超標(biāo)原因占比分析
粉塵超標(biāo)的主要原因?yàn)槎喾矫娴?,所以采取綜合治理的方式,除煤質(zhì)原因外,現(xiàn)場(chǎng)主要集中在沖洗和除塵設(shè)施效果不佳兩方面。故立足現(xiàn)有條件,遵循先易后難、先急后緩原則,定時(shí)間、定措施、定責(zé)任人,采取了以下措施:
(1)及時(shí)了解各礦來(lái)煤情況,對(duì)各煤種進(jìn)入皮帶系統(tǒng)、煤倉(cāng)粉塵超標(biāo)情況實(shí)地查看,對(duì)可能出現(xiàn)揚(yáng)塵嚴(yán)重超標(biāo)(目視)的情況進(jìn)行梳理,掌握。各礦落地精煤需進(jìn)入系統(tǒng)時(shí),提前溝通,做好各項(xiàng)預(yù)防措施的落實(shí)情況。
(2)完成翻車機(jī)噴霧及煤泥水池改造工作。完成沖洗水管道堵塞、地溝排水系統(tǒng)排查工作,實(shí)現(xiàn)沖洗全覆蓋無(wú)死角,確保輸煤系統(tǒng)各個(gè)點(diǎn)位具備沖洗條件。
(3)對(duì)設(shè)備設(shè)施性能完好率要求,提出除塵設(shè)備、設(shè)施更新、維護(hù)、保養(yǎng)方案,最終實(shí)現(xiàn)除塵設(shè)備設(shè)施性能完好率100%的目標(biāo)。
(4)完成圓形料場(chǎng)射霧器生產(chǎn)水改造工作;完成除塵器、噴霧降塵設(shè)施的增設(shè)以及完成卸煤站干霧抑塵設(shè)施的安裝。
(5)圓形料場(chǎng)針對(duì)運(yùn)煤車輛排氣管正對(duì)地面吹氣以及車輛發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)風(fēng)力較大,造成煤倉(cāng)地面揚(yáng)塵等情況,實(shí)施車輛排氣管改造,將其由正對(duì)地面吹氣改為向上吹氣,降低車輛進(jìn)入煤倉(cāng)后揚(yáng)塵。
(6)做好各類除塵設(shè)施的日常維護(hù)工作,嚴(yán)格維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、維護(hù)頻次,不留死角,使除塵設(shè)施的維護(hù)工作日常化。
(7)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)文明衛(wèi)生管理,加強(qiáng)設(shè)備、地面粉塵的沖洗,有效避免二次揚(yáng)塵。
(8)提升各單位管理人員的粉塵管理意識(shí),強(qiáng)化管理手段,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)粉塵管控各環(huán)節(jié)工作嚴(yán)格檢查、考核,促進(jìn)治理措施有效落實(shí)。
通過(guò)第三季度粉塵檢測(cè),同比上季度總塵合格率上升23.67%,呼塵合格率上升26.25%,粉塵治理效果較為明顯。
通過(guò)對(duì)神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)煤制油化工板塊輸配煤系統(tǒng)粉塵超標(biāo)情況進(jìn)行原因分析,實(shí)施了源頭控制、沖洗水改造、除塵設(shè)施改造及文明衛(wèi)生管理等粉塵治理系列措施,起到了良好效果,但是在源頭管控、密封改進(jìn)及沖洗方面還有長(zhǎng)足的改進(jìn)空間。