趙志強(qiáng)
摘 要:基于孟巴礦開采煤層屬Ⅰ類容易自燃煤層,需要采取多種防滅火方法之實(shí)際。我們對(duì)1203面高冒氧化區(qū)及上分層采空區(qū)運(yùn)用了注水降溫、加濕、注氮惰化、均壓、本煤層堵漏等多種技術(shù)手段,成功地通過高冒區(qū),多回收煤炭資源5萬噸。
關(guān)鍵詞:易自燃煤層;防滅火方法;通過高溫區(qū)
中圖分類號(hào):TD753 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2018)04-0176-03
1 概述
1203工作面是巴拉普庫利亞煤礦(以下簡(jiǎn)稱孟巴礦)南翼采區(qū)的第一個(gè)二分層綜采工作面,位于1103工作面下方。走向長度811m,傾斜長114.1~115.8m,傾角5.6~19.0°,厚度為29.40~41.00m,巷道均布置在煤層中,采取府采方法和綜采工藝。煤質(zhì)堅(jiān)硬,裂隙發(fā)育,距一分層底板3.3~6.5m,平均4.9m,其上分層1103工作面平均采高2.95m。煤層自然發(fā)火期為0~3個(gè)月,屬Ⅰ類易自燃煤層,工作面涌水量達(dá)400m3/h,初始煤溫高(40~44℃),1103采空區(qū)流出的水溫為37℃,工作面采空區(qū)流出的水溫達(dá)41℃。該工作面從2012年2月22日開始掘進(jìn),6月30日貫通,9月10日生產(chǎn),2013年2月28回采結(jié)束。
如圖1,1203運(yùn)輸?shù)溃ㄏ碌溃┰?012年3月24日早班進(jìn)入下分層155m處,由于煤層裂隙發(fā)育,形成15m破碎帶,頂板淋水大(水量38m3/h),局部出現(xiàn)掉頂,冒頂高度1.5~2m。中班16:00插管監(jiān)測(cè),插管深度1.8m,編孔1#,孔內(nèi)CO:20PPm,26日19:00孔內(nèi)CO達(dá):773PPm。
2 冒頂氧化區(qū)域的處理措施及效果
2.1 掘進(jìn)期間的處理措施和效果
2.1.1 監(jiān)測(cè)方案
該處巷道頂板與1103采空區(qū)底板揭發(fā)距離3.5m,巷道與采空區(qū)是連通的,在其前后布置監(jiān)測(cè)孔(措施孔),對(duì)該高冒區(qū)采空區(qū)實(shí)施監(jiān)測(cè)和措施處理。在距1#孔前方11.2m(編孔2#)和后方7.2m(編孔3#)處,分別向一分層采空區(qū)打鉆孔,2#孔深7m,3#孔深9m進(jìn)入上分層采空區(qū)。目的是探查上分層采空區(qū)氣體變化情況并對(duì)上分層采空區(qū)實(shí)施注氮。
2.1.2 監(jiān)測(cè)方式
采取每班監(jiān)測(cè)2次,檢查CO、O2濃度,當(dāng)CO濃度超過100PPm時(shí),采樣色譜分析。
2.1.3 應(yīng)急措施
(1)分別向1#、2#、3#孔注氮,注氮量為400m3/h。目的是減少向高冒區(qū)的漏水量,并對(duì)采空區(qū)進(jìn)行惰化。(2)向前掘進(jìn)20m,將風(fēng)筒出風(fēng)口離開高冒處,減少正壓漏風(fēng)量。(3)采取單局扇供風(fēng),將風(fēng)量降到最低,進(jìn)一步減少正壓漏風(fēng)量。
2.1.4 應(yīng)急措施效果
3月26日22:00頂板上分層采空區(qū)鉆探成孔后,經(jīng)探查:2#孔CO:24PPm,CO2:0.7%,O2:16%,CH4:0.2%(3#孔內(nèi)氣體與2#孔一致)。隨后對(duì)2#、3#孔進(jìn)行注氮作業(yè),注氮后1#孔CO在50PPm波動(dòng)。巷道恢復(fù)正常掘進(jìn)。
2.1.5 恢復(fù)掘進(jìn)后期間的措施及效果
(1)采取套棚的方式治理涌水點(diǎn)漏風(fēng),將彩條布覆蓋整個(gè)巷道淋水范圍,彩條布下方用金屬網(wǎng)托舉,然后套棚托住金屬網(wǎng),將頂板淋水集中排放,降低通過大面積涌水裂隙向上分層采空區(qū)的漏風(fēng)。采取該措施后,巷道中部的涌水均流向兩側(cè),主要流向下側(cè)的水溝,達(dá)到了預(yù)期效果。(2)注水:由于彩條布較滑和淋水大,無法實(shí)施噴漿堵漏和本煤層注漿措施。結(jié)合其漏水量大的因素,通過1#孔對(duì)高冒區(qū)頂煤進(jìn)行濕潤降溫,同時(shí)增大注水量,減少向采空區(qū)的漏風(fēng)通道面積。在掘進(jìn)期間漏水水溫和煤體溫度無變化。(3)注氮:繼續(xù)對(duì)2#、3#孔注氮,增加采空區(qū)的內(nèi)腔正壓力,同時(shí)削減煤體氧化發(fā)展。(4)堵漏:掘進(jìn)期間,在其聯(lián)絡(luò)巷上方的1103下道和1105上道的聯(lián)絡(luò)斜巷中增設(shè)一道密閉墻,同時(shí)向其內(nèi)注氮加壓,實(shí)施均壓,使一分層采空區(qū)與該高冒處不形成漏風(fēng)通道,減少高冒處的漏風(fēng)量。
通過以上措施,掘進(jìn)期間該處高冒點(diǎn)的氣體無較大波動(dòng),安全地完成了1203面掘進(jìn)任務(wù)。
2.2 回采期間采取的措施及效果
在分層開采中由于工作面留設(shè)的頂煤較薄,在礦山壓力作用下以及一分層部分密閉墻損壞,存在向工作面上方的采空區(qū)供氧的通道,大量堆積的碎煤在長時(shí)間的供氧條件下易低溫蓄熱自燃。因此,控制上分層采空區(qū)煤體自燃與控制工作面采空區(qū)自燃同等重要,對(duì)于1203工作面來說控制好該高冒點(diǎn)的漏風(fēng)量尤其重要。
2.2.1 回采期間漏風(fēng)通道、自燃時(shí)間預(yù)測(cè)和分析
(1)漏風(fēng)通道分析。1203工作面采用上行通風(fēng),從1203運(yùn)輸巷(下道)進(jìn)風(fēng)、1203軌道巷(上巷)回風(fēng),根據(jù)工作面與周邊巷道、一分層采空區(qū)的關(guān)系,在不同的回采時(shí)間段與該高冒點(diǎn)有關(guān)系的漏風(fēng)路線有兩條。1)工作面生產(chǎn)前、中期,工作面超前壓力未影響到該高冒點(diǎn)時(shí)的漏風(fēng)通道:從1103、1105聯(lián)絡(luò)巷的密閉墻→1103停采線→1203下道上方的采空區(qū)(經(jīng)過該高冒點(diǎn))→1203工作面超前壓力影響區(qū)范圍內(nèi)的1103采空區(qū)→支架上方→1203采空區(qū)→1203回風(fēng)隅角→1203上道。在新鮮風(fēng)流經(jīng)過1203下道流到工作面煤壁時(shí),沿途巷道的風(fēng)流在風(fēng)壓的作用下將通過該高冒點(diǎn)、頂板連通的微裂隙、構(gòu)造弱面裂隙、漏水點(diǎn)向該漏風(fēng)通道中的采空區(qū)滲入。因此,該期間重點(diǎn)是減少漏風(fēng)量,降低溫度。2)工作面生產(chǎn)后期,工作面超前壓力影響到該高冒點(diǎn)時(shí)的漏風(fēng)通道:1203下道→1203下道超前壓力形成的裂隙→1103采空區(qū)→1203上道超前壓力形成的裂隙→1203上道上方。由于該通道是在前一通道的基礎(chǔ)上演化而來,由于受超前壓力的影響,巷道頂板產(chǎn)生大量的新生裂隙(表現(xiàn)為頂板淋水、碎裂),向一分層采空區(qū)漏風(fēng)量驟然增加,煤體氧化范圍擴(kuò)大和升溫速度加劇,表現(xiàn)采空區(qū)回風(fēng)隅角一分層流出的風(fēng)溫驟然升高、支架出汗。因此,該期間重點(diǎn)是加快推進(jìn)、縮短破碎煤體氧化時(shí)間和降低溫度。(2)自燃時(shí)間及對(duì)應(yīng)措施分析。由于受流水的影響,該高冒點(diǎn)可能蓄熱自燃點(diǎn)應(yīng)位于1#附近巷道的上方;可能自燃的時(shí)間為:一是該高冒點(diǎn)風(fēng)量大,措施不當(dāng),在未進(jìn)入超前壓力影響區(qū)前就發(fā)生自燃,防止其發(fā)生必須采取控氧降溫措施;二是在高冒點(diǎn)進(jìn)入超前壓力區(qū)期間,因漏風(fēng)量增加,加速高溫點(diǎn)煤炭自燃,應(yīng)采取加快推進(jìn)、注水降溫、均壓和注氮惰化措施;三是該高冒點(diǎn)煤體落入采空區(qū),逐步散開,煤炭吸氧面積擴(kuò)大自燃加劇,應(yīng)采取插管注水、加快推進(jìn),必要時(shí)采取反風(fēng)措施。
2.2.2 采取的主要措施
(1)均壓措施,目的是通過較低的風(fēng)量減少高冒點(diǎn)處向采空區(qū)的漏風(fēng)深度和量,工作面計(jì)劃配風(fēng)1080m3/min,實(shí)際配風(fēng)1320m3/min,在生產(chǎn)過程中將根據(jù)工作面溫度、氣體情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)量。(2)注氮:繼續(xù)對(duì)該高冒點(diǎn)及前后實(shí)施注氮減少漏風(fēng)量,并對(duì)一分層采空區(qū)惰化。(3)注水:一是在該高冒區(qū)處鉆孔找高溫點(diǎn)進(jìn)行注水降溫。二是在工作面離該高冒區(qū)近80m時(shí),從上道向采空區(qū)內(nèi)注水降溫,防止高冒區(qū)域存在高溫煤體。(4)本煤層注水泥漿堵漏:由于該處漏水嚴(yán)重,無法噴漿,只能對(duì)煤層頂板實(shí)施注漿堵漏。(5)加強(qiáng)監(jiān)測(cè),每班檢查高冒點(diǎn)的CO濃度,當(dāng)CO濃度超過24PPm時(shí),同時(shí)檢查O2濃度并采氣樣上井進(jìn)行色譜分析。
2.2.3 工作面通過冒頂區(qū)域前氣象指標(biāo)變化情況
從上表1可以看出:(1)工作面增加風(fēng)量對(duì)高冒區(qū)產(chǎn)生直接影響,擴(kuò)散深度提高,高冒區(qū)深部煤體發(fā)生氧化反應(yīng);(2)實(shí)施上分層采空區(qū)深部注N2,是抑制上分層采空區(qū)煤體氧化的有效手段。由于煤層裂隙發(fā)育,N2通過裂隙亦對(duì)高冒區(qū)煤體氧化產(chǎn)生抑制作用,注N2工作停止后,上分層采空區(qū)煤體氧化現(xiàn)象發(fā)展迅速;(3)由于煤層裂隙發(fā)育,冒頂區(qū)域段發(fā)生較大阻力變化時(shí),通過煤層裂隙對(duì)上分層采空區(qū)形成供氧通道,煤體發(fā)生較強(qiáng)氧化反應(yīng)。
2.2.4 工作面通過高冒氧化區(qū)及上分層火區(qū)前采取的預(yù)防措施
(1)工作面穩(wěn)定通風(fēng)系統(tǒng),配風(fēng)穩(wěn)中有降至912m3/min;(2)以1#孔為中心向前后各延伸20m,對(duì)頂板煤層裂隙高壓灌注水泥漿,封堵漏風(fēng)通道。使用Φ20mm插管,鉆孔深度4.5m,間距1.6m,泵壓15MPa。實(shí)際鉆孔33個(gè),灌注水泥62.5噸(干料);(3)在運(yùn)輸?shù)?、材料道上分層收作線處各施工頂板鉆孔2個(gè),采用Φ25mm插管,深度9m,封孔后對(duì)上分層采空區(qū)進(jìn)行連續(xù)注N2充填作業(yè),降低上分層采空區(qū)O2含量,惰化采空區(qū)浮煤及煤體;(4)在工作面材料道(上道)施工Φ50mm頂板注水鉆孔,對(duì)上分層進(jìn)行注水作業(yè),堵塞導(dǎo)水裂隙漏風(fēng),恢復(fù)上分層采空區(qū)濕度水份含量,破壞采空區(qū)煤體由于脫水觸氧發(fā)生的氧化;(5)從工作面材料道(上道)預(yù)埋Φ75mm注水管路,對(duì)工作面采空區(qū)上部干燥缺水部分進(jìn)行注水降溫,同時(shí)利用采空區(qū)的高溫蒸發(fā)效應(yīng),增加采空區(qū)濕度,達(dá)到阻化采空區(qū)煤體氧化的目的。
2.2.5 回采工作面通過冒頂區(qū)及上分層火區(qū)效果檢驗(yàn)
(1)工程措施全面實(shí)施結(jié)束后,2013年2月6日高冒區(qū)及上分層采空區(qū)監(jiān)測(cè)孔CO全部降至0~10PPm,恢復(fù)至安全值。(2)2013年2月15日中班工作面揭露高冒區(qū),1#、2#、3#支架架后落煤時(shí)有霧氣發(fā)生(白色煙霧),架間及頂板插管未檢測(cè)出CO,插管監(jiān)測(cè)頂板內(nèi)部溫度達(dá)65℃,淋水溫度高達(dá)48℃,工作面其它點(diǎn)位氣體及空溫均未見異常。
自揭露高冒區(qū)起至2月21日工作面回采推進(jìn)28m,日推進(jìn)保持了6.6m的較高速度,架間頂板插管溫度恢復(fù)至40℃,工作面成功通過高冒區(qū)及高冒導(dǎo)通的上分層火區(qū)。
3 聯(lián)合運(yùn)用防滅火技術(shù)處置效果
(1)通過對(duì)該區(qū)域頂板煤層注漿,128m2范圍內(nèi)注漿62.5噸(干料),達(dá)0.49t/m2,其頂板裂隙發(fā)育程度較高,存在較大裂隙漏風(fēng)通道。(2)恢復(fù)斷水干涸的頂板淋水區(qū)域,一方面堵塞了由于涌水?dāng)嗔鳟a(chǎn)生的漏風(fēng)通道,降低了通道周邊煤體的溫度;另一方面水流通過溫度較高的采空區(qū)時(shí),基于蒸發(fā)效應(yīng),上分層采空區(qū)內(nèi)濕度得到較大提高,對(duì)采空區(qū)煤體氧化起到了良好的阻化作用。(3)注N2對(duì)封閉良好的上分層采空區(qū)煤體具有較好阻化效果,能夠迅速造成上分層采空區(qū)缺氧,阻斷煤體氧化,采空區(qū)氧氣含量抑制在2%以下,CO能夠迅速降至0~10PPm的安全范圍。(4)支架通過高冒區(qū)時(shí)后尾梁落煤,所見白色煙霧為水的汽化。高冒區(qū)較高溫度的煤體落入水中時(shí),由于量大,攜帶絕對(duì)熱量高,溫差亦較大,導(dǎo)致了水的汽化現(xiàn)象。因此,隨機(jī)未檢測(cè)出代表煤體氧化的CO等指標(biāo)性氣體。(5)工作面安全推過該高冒區(qū)使工作面多回采90m,多采出5萬噸煤。
4 結(jié)語
通過1203工作面聯(lián)合運(yùn)用防滅火技術(shù)手段,安全的穿過高冒區(qū)及上分層火區(qū)的實(shí)踐,表明該礦處置煤體氧化的方法重點(diǎn)在于控氧及聯(lián)合運(yùn)用多種防火阻化、窒息煤體手段。對(duì)于此類高溫礦井,由于原始煤溫高達(dá)44℃,采取注水降溫或其它方法散熱、阻止煤體氧化,其前提必須直接作用在氧化發(fā)熱體上。增加采空區(qū)空氣濕度含量是阻化采空區(qū)煤體氧化的有效方法。