王立璞,劉聰壯,馮經(jīng)緯,李永強,田 勐
隨著鋼鐵行業(yè)的不斷發(fā)展,煉鋼煉鐵對氧氣、氮氣的需求也在發(fā)生變化,氮氣需求逐漸增加,尤其是冷軋工序耗用大量氮氣幾乎不消耗氧氣,造成了氮氣、氧氣需求不平衡,特別是在煉鐵高爐檢修期間,高爐停用富氧但是由于煤氣管道置換氮氣需求量較大,氮氧不平衡現(xiàn)象更加嚴重。如果因為氮氣產(chǎn)量不足需要再運行一套制氧機組,不僅浪費一套制氧機組的電耗,還造成大量的氧氣放散,存在重大的安全隱患。既要保證煉鋼煉鐵氮氣供應,又要確保安全降低運行成本,制氧機的氮氣產(chǎn)量能不能超過設計產(chǎn)量,能超產(chǎn)多少,氮氣產(chǎn)品的純度能否達到要求,在這幾個方面我們進行了技術(shù)攻關(guān)和試驗研究。
法液空35000 m3/h制氧機滿負荷時低壓氮氣產(chǎn)量為35000 m3/h,純度要求含氧小于2×10-6。制氧機穩(wěn)定運行必須遵守能量守恒、冷量守恒、組分守恒,要提高低壓氮氣產(chǎn)量,只能通過調(diào)整空分精餾塔內(nèi)的回流比,減少污氮氣產(chǎn)量才能實現(xiàn)。精餾塔流程圖如圖1。
圖1 精餾塔流程圖
制氧機在不同負荷下的低壓氮氣產(chǎn)量、污氮氣產(chǎn)量、分子篩冷吹流量、E60用于降低水溫的污氮氣量,如表1。
表1 制氧機不同負荷下產(chǎn)品量量表 m3/h
如果在保證水溫前提下,通過調(diào)整上塔回流比保證低壓氮氣純度,將E60用于降低水溫的部分污氮氣量轉(zhuǎn)化為低壓氮氣量,此方法還是可行的。
(1)提高低壓氮氣產(chǎn)量將導致進入氮冷塔E60的污氮量減少,引起冷凍機進口溫度升高,進而引起進入分子篩的空氣溫度升高、進塔空氣量溫度升高。
(2)提高低壓氮氣產(chǎn)量將使板式阻力增大,導致低壓氮氣出板式后壓力降低,進而引起各氮壓機入口壓力降低,容易引起連鎖保護而跳車。
(3)單獨提高低壓氮氣產(chǎn)量影響上塔精餾工況,給低壓氮氣純度和污氮氣純度帶來影響,造成上塔回流比減小,上塔從下到上含氧量上升,一方面造成低壓氮氣含氧量升高,能否保證低壓氮氣產(chǎn)品純度合格;另一方面造成污氮氣含氧量升高,引起氧提取率降低。
3.1通過流程改造,采用冷凍機組串聯(lián)使用的方法,消除進入氮冷塔E60的污氮量減少造成水溫上漲的影響,有效地保證進入分子篩的空氣溫度不會受到E60污氮氣減少的影響。
3.2提高低壓氮氣產(chǎn)量將使板式阻力增大,導致低壓氮氣出板式后壓力降低,進而引起各氮壓機吸入壓力降低,現(xiàn)在作業(yè)區(qū)通過改造和技術(shù)革新,將1個20000 m3/h低壓氮壓機 (1#C50)、4個28000 m3/h低壓氮壓機 (2#~5#C50)、1個12000 m3/h中壓氮壓機(1#C51)、1個 20000 m3/h中壓氮壓機(2#C51)的吸入口全部聯(lián)通在一起,穩(wěn)定運行時,2#C51中壓氮壓機對吸入壓力比其他氮壓機都低,因此只要保證2#C51中壓氮壓機吸入壓力合格,其他的氮壓機都能穩(wěn)定運行。2#C51吸入壓力由正常情況下的9 kPa左右(PL值0 kPa,壓縮機卸載;LL值-5 kPa,壓縮機停車),所以初步實驗計劃2#C51吸入壓力控制在3 kPa。
3.3單獨提高低壓氮氣產(chǎn)量影響上塔精餾工況,給低壓氮氣純度和污氮氣純度帶來影響,造成上塔回流比減小,因此此次提高低壓氮氣產(chǎn)量的操作要循序漸進,每次提高1000 m3/h,穩(wěn)定30 min,然后才能開始繼續(xù)加量。另外根據(jù)AP1682A、AP1682A、AP1680A、AP1680C純度變化,適量開大FV1557和FV1558的閥門,保證低壓氮氣純度合格。
4.1空分負荷35000運行,低壓氮氣產(chǎn)量由35000 m3/h加至45000 m3/h,出板式壓力PT1501由22~24 kPa降低至 13 kPa;2#C51吸入壓力由 10~13 kPa降低至1~4 kPa,期間由于管網(wǎng)壓力低送氮氣量過大造成入口壓力降低到0 kPa以下,造成2#C51卸載。因此低壓氮氣產(chǎn)量滿負荷時加至45000對本套設備來說,已經(jīng)到極限,運行過程中需要對氮壓機時刻監(jiān)控吸入壓力變化情況,當壓力接近跳車值時及時降低送出量。
4.2單獨提高低壓氮氣產(chǎn)量影響上塔精餾工況,給低壓氮氣純度和污氮氣純度帶來影響,造成上塔回流比減小,上塔從下到上含氧量上升,一方面造成低壓氮氣含氧量升高,當日AP1680A由實驗前0.005×10-6上升到最高2.39×10-6,通過調(diào)節(jié)工況最終維持在(0.05~0.2)×10-6之間,保證了產(chǎn)品純度低于1×10-6的目標;另一方面造成污氮氣含氧量升高,引起氧提取率降低,通過增大提餾段回流比等措施,保證了AP1682始終保持在0.1%左右。
4.3閥門調(diào)節(jié):HIC1501A由以前的35%開到55%以上,同時FIC1501B.SV由35000 m3/h提高至44000 m3/h,保證精餾塔內(nèi)送出量恒定避免波動對主塔工況造成影響;稍微開大FIC1557及FIC1558閥門開度(FIC1557由53%加至54%,F(xiàn)IC1558由80%加至85%),適當降低液氮產(chǎn)量,增大精餾段回流比。
通過實驗可以看出,法液空35000制氧機滿負荷運行時,低壓氮氣產(chǎn)量由35000 m3/h加至45000 m3/h后,F(xiàn)IC1557由53%加至54%,F(xiàn)IC1558由80%加至85%,精餾塔工況穩(wěn)定,產(chǎn)品純度合格。但是2#C51 吸入壓力由 10~13 kPa降低至 1~4 kPa,期間由于管網(wǎng)壓力低送氮氣量過大造成入口壓力降低到0 kPa以下,造成2#C51卸載。因此法液空35000制氧機組滿負荷時低壓氮氣產(chǎn)量加至45000 m3/h對本套設備來說,已經(jīng)到極限。當?shù)蛪旱獨猱a(chǎn)量加至42000 m3/h時,2#C51中壓氮壓機的吸入壓力為4~6 kPa,可以保證氮壓機安全穩(wěn)定運行。