李蛟真,馬志勇,莊琛源,陳曉璞,何 平
中國(guó)石化中原油田分公司地面工程搶維修中心 (河南 濮陽(yáng) 457176)
減速器是大型游梁式抽油機(jī)上最具有經(jīng)濟(jì)技術(shù)價(jià)值的核心部件[1],在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生故障時(shí),一般直接更換總成,以求快速恢復(fù)生產(chǎn)。直接更換總成的方法,施工成本較高,尤其在故障原因判斷不準(zhǔn)或采取措施不當(dāng)時(shí),會(huì)造成無(wú)效勞動(dòng),甚至導(dǎo)致故障繼發(fā)重現(xiàn)和更大損失。為了快速而有效地解決減速器故障,對(duì)漏油與振動(dòng)異響這兩類(lèi)主要故障形式的成因及處理方法進(jìn)行了研究。
在有人值守條件下,漏油是很容易被及時(shí)發(fā)現(xiàn)的抽油機(jī)故障表象特征。其危害就是污染工作環(huán)境,增加生產(chǎn)成本,若不及時(shí)添加則造成磨損加劇及故障停機(jī)。
靜密封部分主要包括箱體與箱蓋結(jié)合面、中間軸兩端面,以及放油孔等。中間軸兩端面與放油孔等處,多為密封件自然老化或電焊防盜時(shí)因受熱失效而漏油,在現(xiàn)場(chǎng)可以更換密封件解決。結(jié)合面處,大多是長(zhǎng)期復(fù)雜應(yīng)力造成結(jié)合面變形,以及固定螺栓松動(dòng)或被拉長(zhǎng)等原因,使靜密封面在抽油機(jī)運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生了輕微的相對(duì)運(yùn)動(dòng),而普通的平面密封墊與密封膠又沒(méi)有動(dòng)密封功能,因而發(fā)生漏油。靜密封失效,在現(xiàn)場(chǎng)可采用漏油點(diǎn)封堵或全封堵的方法?,F(xiàn)場(chǎng)封堵中,首先用科學(xué)的緊固順序和可靠的防松動(dòng)措施,把質(zhì)量合格的合箱螺栓全部緊固好;其次是清潔干凈漏油處的結(jié)合縫或全部的靜密封結(jié)合縫;最后象電焊焊縫一樣,用專(zhuān)用膠涂敷靜密封結(jié)合縫,在結(jié)合縫處再造完整可靠的靜密封膠圈。以14型抽油機(jī)為例,現(xiàn)場(chǎng)封堵與傳統(tǒng)的回場(chǎng)后更換密封圈相比,每臺(tái)次可節(jié)約施工費(fèi)用1萬(wàn)元以上。
動(dòng)密封部分包括主動(dòng)軸與從動(dòng)軸的軸承透蓋,密封方式主要分為接觸式與非接觸式兩大類(lèi)。接觸式密封失效,除了少部分是呼吸閥與回油道堵塞[2],或者抽油機(jī)橫向水平誤差較大與加油過(guò)量等原因造成單側(cè)或雙側(cè)回流不及外,大部分是由于O形密封圈與骨架密封圈磨損或老化而失效。在保證橫向水平誤差不大于1‰,呼吸閥暢通,油量添加合理的條件下,非接觸的直通型迷宮式動(dòng)密封可靠壽命幾乎無(wú)限大。由于抽油機(jī)減速器潤(rùn)滑油黏性較大(大于水),工作溫度為-20~40℃,轉(zhuǎn)速介于0.1~1.3 m/s,內(nèi)外壓差接近0,所以對(duì)同軸度、粗糙度、配合間隙的技術(shù)要求并不高?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)表明,配合間隙控制在0.5 mm左右[3],在端蓋內(nèi)孔壁上切出5~7個(gè)矩形環(huán)槽,并在環(huán)槽底部沿軸向開(kāi)截面合理的回油槽(圖1),回油槽沿軸線方向外淺內(nèi)深,靠近箱體外表面最淺處與環(huán)槽底部平齊,從軸承室泄出的潤(rùn)滑油在節(jié)流與擴(kuò)容作用下,內(nèi)外壓力平衡后,就會(huì)在重力作用下,沿底部的回油槽回流到軸承室。直通型迷宮的矩形槽環(huán)切在端蓋內(nèi)孔壁上,既不會(huì)削弱輸入軸與輸出軸的強(qiáng)度,也不會(huì)改變減速箱的整體結(jié)構(gòu),改造費(fèi)用較低。大型抽油機(jī)的動(dòng)密封件老化失效后,最好辦法是更換總成以維持生產(chǎn),回場(chǎng)后對(duì)軸承端蓋進(jìn)行非接觸直通型迷宮式技術(shù)改造。
圖1 直通型迷宮式動(dòng)密封示意圖
無(wú)論制造質(zhì)量,還是自然老化與使用不當(dāng)?shù)仍?,凡造成減速器軸系、箱體等零部件發(fā)生較大尺寸與性能改變,也就是發(fā)生“器質(zhì)性病變”的,都屬于本質(zhì)型故障,最佳措施是先更換總成維持生產(chǎn),然后根據(jù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果,決定是否進(jìn)行深度技術(shù)維修。凡診斷為本質(zhì)型故障,均應(yīng)有可視性的客觀證據(jù),生產(chǎn)管理人員可“循音查病”,并眼見(jiàn)為實(shí)。
2.1.1齒輪損壞
齒輪損壞的最主要形式就是斷齒、齒面磨損使齒頂變尖、齒面點(diǎn)蝕產(chǎn)生麻面等,判斷的主要方法就是打開(kāi)觀察孔大蓋目測(cè)檢查。
2.1.2串軸
輸出軸靠軸承定位,中間軸與輸入軸靠人字齒輪由輸出軸進(jìn)行軸向定位[4],串軸故障都發(fā)生在輸入軸上。中間軸由于動(dòng)齒輪與軸過(guò)盈量不夠、螺旋角誤差、齒厚誤差等因素影響都會(huì)引起串軸[5]。但實(shí)際生產(chǎn)中,由于輸入軸轉(zhuǎn)速最高,齒面磨損最快,齒面不均勻磨損后,人字齒輪對(duì)稱(chēng)度偏差是串軸的一個(gè)重要誘因。齒面磨損是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程,早期的輕微串軸與噪音很難診斷,在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)上,可選擇靜止的剎車(chē)轂作為參照物,觀察剎車(chē)輪凸緣與剎車(chē)轂的相對(duì)距離變化情況,若發(fā)生規(guī)律的交替變大與變小,表明串軸已經(jīng)發(fā)生,相對(duì)距離的大小就是串軸量的大小,要做到早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早做應(yīng)急準(zhǔn)備。
2.1.3軸承損壞
軸承損壞多由潤(rùn)滑不良、疲勞老化、負(fù)載異常等原因引起,判斷軸承是否損壞,除了噪音外,還可觀察軸的跳動(dòng),也就是軸表面與軸承端蓋內(nèi)孔的間隙變化,也可以用紅外測(cè)溫儀檢測(cè)工作溫度是否異常,也可打開(kāi)觀察孔大蓋,檢查軸承滾珠、保持架等工作狀態(tài)。
有振動(dòng)并伴有異響,減速器本質(zhì)又沒(méi)有明顯可見(jiàn)損傷,可懷疑為輸入型故障,并從聯(lián)結(jié)定位失效、井筒異常及其他故障等方面查找原因。
2.2.1聯(lián)結(jié)定位失效
在排查減速器的輸入型故障時(shí),首先要對(duì)抽油機(jī)巡回檢查,根據(jù)異響傳出的大致方位,重點(diǎn)檢查抽油機(jī)各相關(guān)連接部位有無(wú)松動(dòng)與失效,比如曲柄鎖緊螺栓、減速箱固定螺栓、中軸承及尾軸承座固定螺栓、壓杠固定螺栓等聯(lián)結(jié)處有無(wú)松動(dòng),驢頭銷(xiāo)有無(wú)退出。聯(lián)結(jié)定位失效,會(huì)發(fā)生抽油機(jī)抖動(dòng)而產(chǎn)生沖擊負(fù)荷,使齒輪嚙合時(shí)產(chǎn)生沖擊噪音,恢復(fù)可靠聯(lián)結(jié)后,振動(dòng)與噪音會(huì)自然排除。
2.2.2井筒異常
井筒中管、桿、泵的組合復(fù)雜多樣,桿柱通過(guò)吊繩與抽油機(jī)進(jìn)行軟連接,井筒中的深抽減載裝置、防噴泵、垢、蠟、砂等任何因素異常,均可通過(guò)傳動(dòng)鏈,把急劇變化的負(fù)載傳導(dǎo)到減速器上,而井下噪音由于地層太深大多聽(tīng)不到,但地面上的減速器因?yàn)辇X側(cè)間隙的存在,則會(huì)在載荷不規(guī)則急劇變化時(shí)產(chǎn)生沖擊噪音,令人誤判減速器出現(xiàn)故障。
井筒故障可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件以及故障復(fù)雜程度,用不同的方法進(jìn)行判斷:①用目測(cè)法觀察光桿有無(wú)瞬間卸載現(xiàn)象,但對(duì)于不完全卸載以及瞬間急劇加載的情況,不能有效識(shí)別。②用指針式電流表觀察指針擺幅變化情況,通過(guò)指針擺動(dòng)可以觀察到加載與卸載是否規(guī)律和連續(xù),但這種方法在沖次高時(shí)電流變化太快不易判斷。③用吊車(chē)試抽法,根據(jù)提升載荷變化,判斷井下桿柱工作是否正常,但不能準(zhǔn)確判斷下行時(shí)的阻滯。④用示功圖法,根據(jù)負(fù)載線的變化情況,以及減速器振動(dòng)異響時(shí)對(duì)應(yīng)的曲柄相位角是否一致,判斷抽油機(jī)是否真正出了故障[6]。在4種方法中,示功圖法是準(zhǔn)確判斷井筒故障最有效的方法,在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)此方法,診斷并解決了多起輸入型減速器振動(dòng)異響的假故障。
1)結(jié)垢。如圖2所示,上沖程負(fù)載線劇烈波動(dòng),診斷該井為井下管柱卡滯問(wèn)題,建議采取修井解卡。
作業(yè)解卡中發(fā)現(xiàn),Φ22 mm及Φ19 mm抽油桿接箍輕微偏磨,Φ19 mm桿本體及接箍結(jié)垢嚴(yán)重,400~960 m油管內(nèi)壁結(jié)蠟嚴(yán)重,有8根油管被蠟堵死,1 300 m油管需更換,深井泵為小接箍防砂泵,剖泵后發(fā)現(xiàn)活塞上下凡爾罩有一些原油物質(zhì)。作業(yè)完井后重新開(kāi)抽,減速器振動(dòng)與異響消除,示功圖也恢復(fù)正常。
圖2 W184-C29示功圖
2)防噴泵固定凡爾漏失。如圖3所示,加載與卸載線有臺(tái)階,下行時(shí)減載困難,半程后才開(kāi)始減載,卸載線平緩,并與加載線靠近產(chǎn)生交叉,上、下沖程負(fù)載線幾乎重合且不規(guī)則,建議檢修深井泵。
圖3 W79-124示功圖
檢泵作業(yè)中,管桿未發(fā)現(xiàn)異常,剖泵后發(fā)現(xiàn),防噴泵小球脫落,導(dǎo)致凡爾座不密封,造成泵固定凡爾漏失,進(jìn)而造成了負(fù)載異常,這是一起井下防噴泵質(zhì)量問(wèn)題,投射到地面抽油機(jī)后,引起了減速器振動(dòng)異響。檢泵后開(kāi)抽,液量恢復(fù)正常,振動(dòng)與異響消失,示功圖也恢復(fù)正常。
3)上碰掛[7]。如圖4所示,上行負(fù)載線有明顯的多次加載與減載特征,疑為桿柱掛接箍后,引起桿柱在井筒內(nèi)抖動(dòng)上行,并多次發(fā)生輕微掛碰,最終傳導(dǎo)到減速器引發(fā)振動(dòng)與異響,建議調(diào)整防沖距或旋轉(zhuǎn)桿柱角度。
現(xiàn)場(chǎng)上,首先將該井防沖距下調(diào)30 cm,開(kāi)抽后振動(dòng)異響加劇,立即停井,將防沖距上提45 cm,也就是在原桿柱基礎(chǔ)上,將活塞上提15 cm,開(kāi)抽后一切正常,減速器異響與震動(dòng)消除,功圖也恢復(fù)正常。
圖4 W88-30示功圖
2.2.3其他故障
在抽油機(jī)減速器的振動(dòng)異響中,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有時(shí)還會(huì)有一些非典型的輸入型原因。減速器潤(rùn)滑油變質(zhì)異常變稠后,會(huì)出現(xiàn)較大的啪啪聲但振動(dòng)小。減速器的筒體失穩(wěn)后,會(huì)出現(xiàn)嗡嗡的蜂鳴聲并伴有振動(dòng)。使用硬特性的電機(jī)做為動(dòng)力源,在啟動(dòng)時(shí)會(huì)出現(xiàn)呯的撞擊聲和短時(shí)振動(dòng)。這些非典型的輸入型原因,都易誤判為減速器故障。
1)靜密封失效,在現(xiàn)場(chǎng)采用專(zhuān)用膠封堵比較經(jīng)濟(jì)有效;動(dòng)密封失效,回場(chǎng)后改造為流阻型非接觸直通型迷宮式密封更經(jīng)濟(jì)可靠。
2)減速器振動(dòng)與異響,要用科學(xué)的方法準(zhǔn)確診斷故障原因。屬于本質(zhì)型的,先換總成件盡快恢復(fù)生產(chǎn),回場(chǎng)后依據(jù)經(jīng)濟(jì)價(jià)值確定是否進(jìn)行深度修理;屬于輸入型的,采用示功圖等方法查清原因,再采取針對(duì)性的措施,徹底解決問(wèn)題,并避免損失擴(kuò)大。
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