李 華
(南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電公司清遠蓄能發(fā)電有限公司,廣東 清遠 511853)
某抽水蓄能電站(以下簡稱某蓄)地下廠房內(nèi)共安裝4臺立式單級混流可逆式水泵水輪機—發(fā)電電動機機組,單機容量(發(fā)電工況)320 MW,總裝機容量1 280 MW,設(shè)計年抽水耗電量30.283億kW·h,年發(fā)電量23.316億kW·h。2016年3月,2號機組投入商業(yè)運行。從2017年5月開始,其下導(dǎo)軸承的擺度隨機組運行時間的增長而逐漸增大,2017年10月3日,由于下導(dǎo)擺度已經(jīng)觸及跳機值被迫退備檢查、故障查找及處理。
水泵水輪機型號:NHL(FL8108)-LJ-429,額定水頭:470 m,額定轉(zhuǎn)速:428.6 r/min.額定流量:77.65 m3/s.額定功率:326.5 MW.旋轉(zhuǎn)方向(俯視):水輪機順時針,水泵逆時針。轉(zhuǎn)輪葉片由長短葉片構(gòu)成,5片長葉片,5片短葉片。
電動發(fā)電機型號:SFD320/331-14/6570的4臺三相、豎軸、半傘式、無風(fēng)扇徑向雙路徑磁軛通風(fēng)、密閉自循環(huán)空冷、可逆式同步發(fā)電電動機。發(fā)電機的相關(guān)參數(shù):額定功率:發(fā)電工況:356 MVA,抽水工況:331 MW;額定電壓:15.75 kV;額定電流:13 050 A;功率因數(shù):(COSΦ)0.9滯后(發(fā)電機工況);額定轉(zhuǎn)速:428.6 r/min。發(fā)電機定子繞組采用波繞組,星形接線,中性點接地運行,定子絕緣等級為F級。轉(zhuǎn)子磁極共7對,轉(zhuǎn)子磁軛為浮動式,由9段浮動式磁軛組裝成。
上機架,類型為支臂式,支臂數(shù):8個。下機架類型為圓盤式。
機組的各導(dǎo)軸承瓦均采用分塊可調(diào)式巴氏合金,油循環(huán)水冷。上導(dǎo)軸承軸瓦數(shù):12塊,推力軸承是彈性支撐方式,共12塊瓦,下導(dǎo)軸承共18塊瓦。水導(dǎo)軸承瓦材料,Q235-B(瓦基)+ZChSnSb11-6(瓦面),共12塊瓦。機組大軸由水輪機軸、下端軸、滑環(huán)軸三段構(gòu)成。相鄰軸法蘭連接均為剛性連接。
某蓄能電站機組振擺系統(tǒng)監(jiān)測采用TN8000數(shù)據(jù)采集模塊。擺度采用德國B&KVibro(申克)公司的IN-081一體化渦流傳感器,各導(dǎo)軸承X、Y方向各安裝一個。根據(jù)監(jiān)測儀和監(jiān)控系統(tǒng)實時記錄數(shù)據(jù)。
通常引起機組振動擺度異常的原因有水力不平衡、機械不平衡、電磁不平衡。水力不平衡主要反映為振幅隨負荷或接力器行程增減而增減;機械不平衡一般反映為振動頻率與轉(zhuǎn)速一致且與轉(zhuǎn)速平方成正比;電磁不平衡一般反映為振動勵磁電流增大而明顯增大;結(jié)合安裝調(diào)試的數(shù)據(jù),從連軸數(shù)據(jù)、盤車數(shù)據(jù)、動平衡試驗幾個方面對下導(dǎo)軸承擺度異?,F(xiàn)象進行故障分析及排查。近期運行時2號機組下導(dǎo)擺度數(shù)據(jù)如表1、表2所示,在X方向,Y方向的擺度已經(jīng)接近跳機定值。各下導(dǎo)軸承瓦溫運行時的溫度最大值62.5℃,最小值54.9℃,平均溫度57.29℃,無明顯變化。上導(dǎo)、水導(dǎo)的擺度都在正常范圍,只有下導(dǎo)的擺度數(shù)據(jù)異常(報警值:360 μm,跳機值:540 μm),機組振動監(jiān)測數(shù)據(jù)也無異常。
表1 發(fā)電工況振動與擺度(2號機組退備處理前)
表2 抽水工況振動與擺度(2號機組退備處理前)
2.2.1在線監(jiān)測回路檢查
檢查機組振擺系統(tǒng)下位機工作正常,對下導(dǎo)監(jiān)測回路通斷及干擾進行檢測無異常,對下導(dǎo)X方向,Y方向的的渦流傳感器進行校驗,回零正常,安裝固定部位無松動現(xiàn)象。在線監(jiān)測系統(tǒng)運行正常。
2.2.2轉(zhuǎn)子勵磁回路檢查
在轉(zhuǎn)子勵磁電流增加的過程中,下導(dǎo)瓦溫度無明顯變化。為了查找下導(dǎo)擺度增大是否由發(fā)電機電磁不平衡引起,做了以下測試:
(1)轉(zhuǎn)子絕緣電阻測試:拔掉集電環(huán)上所有碳刷,用絕緣電阻測試儀加500 V電壓測量轉(zhuǎn)子上環(huán)對地絕緣電阻為>1.5 TΩ,滿足絕緣要求。
(2)轉(zhuǎn)子直流電阻測試:拔掉集電環(huán)上所有碳刷,用直流電阻測試儀從轉(zhuǎn)子的上下集電環(huán)處施加10 A的電流,測得直流電阻為121.5 mΩ(43.5℃),換算為20℃的值為111.16 mΩ。
(3)轉(zhuǎn)子交流阻抗測試:拔掉集電環(huán)上所有碳刷,用調(diào)壓器從轉(zhuǎn)子的上下集電環(huán)處施加259.92 V的交流電壓,并用發(fā)電機交流阻抗測試儀測量轉(zhuǎn)子的交流阻抗值為76.529 Ω(43.5℃)
通過以上發(fā)電機轉(zhuǎn)子電氣測試,測得數(shù)據(jù)均在標準范圍內(nèi)。
2.2.3下導(dǎo)軸承檢查
對下導(dǎo)瓦間隙、下導(dǎo)瓦及其支撐部件、推力軸承、轉(zhuǎn)動部分相關(guān)螺栓、上下機架固定螺栓和銷釘及定轉(zhuǎn)子氣隙等進行了檢查。抽查6塊瓦,檢查瓦面,發(fā)現(xiàn)瓦面局部的磨痕為正常轉(zhuǎn)動磨損,導(dǎo)瓦支撐固定件均未松動。通過對下導(dǎo)瓦間隙進行兩次測量,測量的數(shù)據(jù)與上一次(安裝調(diào)試期間)調(diào)整值相比,下導(dǎo)瓦雙邊間隙均無增大現(xiàn)象。測量結(jié)果為:下導(dǎo)瓦雙邊間隙最大值0.6 mm,最小值0.51 mm,下導(dǎo)瓦雙邊間隙標準值為0.72±0.04 mm。
圖1 機組上導(dǎo)、下導(dǎo)擺度趨勢圖(近一年)
從表1、表2、圖1可以看出2號機組在發(fā)電工況、抽水工況運行時,只有下導(dǎo)擺度數(shù)據(jù)異常增大且上升趨勢明顯,上導(dǎo)擺度略有增大趨勢,水導(dǎo)的振動擺度以及瓦溫度都在正常范圍,發(fā)電機轉(zhuǎn)子勵磁系統(tǒng)回路測量,排除了轉(zhuǎn)子電氣回路故障的可能。通過以上檢查內(nèi)容及數(shù)據(jù)分析,轉(zhuǎn)子機械不平衡可能性較大,決定重新對轉(zhuǎn)子進行配重,并進行動平衡試驗。
根據(jù)振動擺度數(shù)據(jù)分析,采取配重方法。在2號機組7號、8號磁極間轉(zhuǎn)子下部(水輪機側(cè))增加一塊5.11 kg的配重塊,順利通過動平衡試驗。2號機組處理后運行至今,下導(dǎo)擺度明顯改善,擺度一直處于平穩(wěn)趨勢,選取近期機組運行過程中兩種穩(wěn)態(tài)下振動擺度數(shù)據(jù)如表3、表4:
表3 發(fā)電工況振動與擺度(2號機組退備處理后)
表4 抽水工況振動與擺度(2號機組退備處理后)
通過對2號機組下導(dǎo)擺度增大問題的故障查找、分析,并通過再配重的方法進行處理,2號機組運行至今,下導(dǎo)擺度一直穩(wěn)定在標準范圍,2號機組的下導(dǎo)擺度增大問題的處理方法,對其它3臺機組下導(dǎo)擺度增大現(xiàn)象處理提供了參考依據(jù)。同時,對后續(xù)機組的運行維護,提出以下建議:
1)加強日常維護監(jiān)視工作,機組在啟動至旋轉(zhuǎn)備用、發(fā)電工況、抽水調(diào)相工況、抽水工況、進相運行時,ONCALL值班人員應(yīng)密切關(guān)注機組下導(dǎo)軸承擺度及瓦溫,一旦發(fā)現(xiàn)異常增大甚至接近跳機,向調(diào)度申請將機組解列。
2)按照規(guī)范機組C修每年才一次,但每半年有一次D修,檢修人員可以在D修時增加導(dǎo)瓦軸承及循環(huán)油質(zhì)檢查項目,確保能及時發(fā)現(xiàn)異常。
3)鑒于該機組發(fā)電機為浮動磁軛,將機組9段磁軛拉緊螺栓的止動焊縫是否有裂紋作為重點檢查項目,以此推斷轉(zhuǎn)子的重心是否發(fā)生偏移。
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