武鵬飛 高金勝 黃繼平
摘要:針對目前一些重力鑄造汽車空調(diào)壓縮機(jī)關(guān)鍵零部件企業(yè),設(shè)備簡陋,工藝落后,產(chǎn)量低,質(zhì)量差,能耗高,導(dǎo)致企業(yè)虧本等問題,本文介紹了鋁合金重力鑄造企業(yè)研發(fā)、創(chuàng)新、技改方面的理論與實踐,并提出一些技改案例,以期提高企業(yè)的技術(shù)裝備水平,改進(jìn)生產(chǎn)工藝,減輕工人勞動強(qiáng)度,提高企業(yè)生產(chǎn)效率,節(jié)能降耗,降本增效。
關(guān)鍵詞:汽車空調(diào)壓縮機(jī);鋁合金關(guān)鍵零部件;重力鑄造;研發(fā)、技改;提高效益
目前,一些鋁合金重力鑄造企業(yè)由于存在“三高”(即:生產(chǎn)效率低,成本高,能耗高,廢品率高),導(dǎo)致企業(yè)虧損,經(jīng)過分析原因,尋找“短板”,從諸多虧損因素中總結(jié)出了以下關(guān)鍵原因。
為了擺脫困境,走出低谷,改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式,提高勞動生產(chǎn)率、提升產(chǎn)能,節(jié)能降耗,降低成本。汽車空調(diào)壓縮機(jī)鋁合金零部件生產(chǎn)企業(yè),應(yīng)該成立研發(fā)小組,走研發(fā)、創(chuàng)新、技改之路,借鑒先進(jìn)技術(shù),結(jié)合企業(yè)的實際情況,有的放矢的研發(fā)、技改,以期取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
一、“一模四件”動靜盤重力澆鑄工藝、裝置、模具的創(chuàng)新、研發(fā)。
某汽車空調(diào)壓縮機(jī)鋁合金動、靜盤生產(chǎn)企業(yè)與國內(nèi)自動化設(shè)備公司進(jìn)行合作,從圖紙設(shè)計、模具加工、澆鑄設(shè)備生產(chǎn)、自動化控制系統(tǒng)研制等,做了大量的、具體的、設(shè)計的工作,將“一模四件”模具設(shè)計、加工好,進(jìn)行了首次試驗,生產(chǎn)出第一批試驗品,取得了階段性成果。
但是,在試驗過程中出現(xiàn)了一些問題,如:熱裂紋、有凹坑、澆冒口處流道過厚(不好敲落)等,為了解決上述問題,研發(fā)小組工程技術(shù)人員,多次進(jìn)行專題研討會,尋找原因,研究解決方法,然后對癥下藥,進(jìn)行修改、完善,經(jīng)過多次修改、試驗,終于解決了以上問題。
“一模四件”鋁合金動靜盤重力澆鑄工藝技術(shù)、澆鑄裝置的研發(fā)成功,填補(bǔ)了鋁合金重力澆鑄行業(yè)的空白,提高了機(jī)械化作業(yè)水平和自動化控制水平,減輕了工人的勞動強(qiáng)度,提高了勞動生產(chǎn)率,提升了產(chǎn)能,使每人每班產(chǎn)量由原來手工操作的310多件/班(按8小時計算),提高到900多件/班,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
研發(fā)、改進(jìn)后,機(jī)械化操作,電氣自動化控制,一模出四件產(chǎn)品,產(chǎn)能提升近3倍,由原來的不足310件/人.班,提高到900多件/人.班,大大降低了工人的勞動強(qiáng)度,產(chǎn)品質(zhì)量也明顯提高。
二、解決熱處理爐的生產(chǎn)瓶頸,對原熱處理籠進(jìn)行加大,增加熱處理的裝產(chǎn)品數(shù)量。原先每籠產(chǎn)品數(shù)量靜盤約320-330只,動盤約350-360只,改進(jìn)后每籠產(chǎn)品數(shù)量靜盤約480-500,動盤520-530只。大大提高了生產(chǎn)效率,減少了設(shè)備投資。
熱處理爐改進(jìn)前后對比分析
三、對數(shù)控車床夾具改進(jìn)
原卡爪爪身與爪頭是焊接而成,夾緊零件時卡爪頭容易脫焊、開裂,導(dǎo)致刀具、卡盤打壞,甚至損壞車床導(dǎo)致停產(chǎn)。工藝部對所有機(jī)床卡爪重新設(shè)計,卡爪爪身與抓頭改為一體型,并整體加厚提高強(qiáng)度。使用1個月卡爪無斷裂,刀具無損壞,零件卡夾居中提高加工精度,消除質(zhì)量隱患。原卡爪人工焊接,還需外協(xié)加工增厚墊塊,成本200多元,現(xiàn)整體成型新卡爪100元/件,且使用壽命長,大大降低生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)效率。
四、為了穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,防止夏天在灌裝氬氣時帶入過多的水分,在鋁水除氣時影響到鋁液的除氣效果。在氬氣瓶和除氣機(jī)之間加裝了分子篩過濾器。目的是可以過濾掉氬氣中的水分,提高鋁水的質(zhì)量。
五、技改、管理雙管齊下,節(jié)能、環(huán)保同時并舉
熔鋁爐燃燒系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,該技術(shù)通過成對布置蓄熱式燒嘴,相對的兩個燒嘴為1組(A、B燒嘴),工作時兩個燒嘴交替進(jìn)行燃燒,當(dāng)A燒嘴燃燒時,高溫?zé)煔庠谝L(fēng)機(jī)的作用下從B燒嘴抽出,煙氣被B燒嘴蓄熱箱中的蓄熱體(蓄熱球)蓄熱后,排煙溫度低溫排出;當(dāng)B燒嘴燃燒時,冷空氣通過B燒嘴蓄熱箱被預(yù)熱后再進(jìn)行爐膛燃燒,同時A燒嘴重復(fù)進(jìn)行B燒嘴剛才的排煙蓄熱操作。在電氣自動化程序控制下,兩個燃燒器始終處于燃燒與排煙蓄熱交替工作狀態(tài),從而實現(xiàn)煙氣余熱資源最大程度的回收與利用
燃燒系統(tǒng)中,采用空氣單蓄熱燃燒系統(tǒng)技術(shù),降低排煙溫度、提高節(jié)能效率,將~800℃高溫?zé)煔庥脕眍A(yù)熱助燃空氣,提高理論燃燒溫度,排煙溫度降到250℃左右,而后引至鋁錠脫水箱,對鋁錠進(jìn)行預(yù)熱脫水以滿足生產(chǎn)工藝要求后再將煙氣排放至大氣中。
1.蓄熱式改造:
1)、不經(jīng)蓄熱式改造,進(jìn)入鋁錠脫水箱的煙氣溫度為:~800℃>720℃(鋼材的再結(jié)晶溫度),因此鋁錠脫水箱內(nèi)部必須采取打澆注料的工藝。叉車轉(zhuǎn)運(yùn)鋁錠的頻率為20-30min/次,叉車帶來的頻繁振動易使得鋁錠脫水箱內(nèi)壁的澆注料產(chǎn)生裂紋,進(jìn)而縮短了鋁錠脫水箱的使用壽命且維保時間不短,進(jìn)而易打亂正常的生產(chǎn)進(jìn)度安排。
2)、經(jīng)蓄熱式改造后,進(jìn)入鋁錠脫水箱的煙氣溫度為:~250℃遠(yuǎn)低于鋼材的再結(jié)晶溫度720℃,因此鋁錠脫水箱內(nèi)部無需打澆注料,爐殼主要由碳素結(jié)構(gòu)鋼板及型鋼焊接并對爐襯進(jìn)行常規(guī)保溫處理即可。施工簡便、周期短、鋁錠脫水箱使用壽命長、不影響正常生產(chǎn)進(jìn)度安排。
2.技改項目的先進(jìn)性
1)、由于爐溫分布均勻使得加熱質(zhì)量大大改善,產(chǎn)品合格率大幅度提高;
2)、燃料選擇范圍更大適合天然氣、液化石油氣等各種燃料;
3)、由于蓄熱式燃燒是在相對的貧氧狀態(tài)下彌散燃燒、火焰成還原性氣氛,更加有利于保護(hù)環(huán)境;
4)、降低了尾氣的排放溫度,根據(jù)能量守恒定律因此:爐子燃料消耗量大幅度降低;
5)、蓄熱式燃燒還可以提高火焰輻射強(qiáng)度,強(qiáng)化輻射傳熱,提高爐子產(chǎn)量;
研發(fā)、技改后的2臺鋁合金集中熔化爐,在運(yùn)行、使用過程中,效果良好,我們在研發(fā)、技改的同時,注重加強(qiáng)集中熔化爐的日常管理,跟蹤監(jiān)測,增強(qiáng)熔化工的責(zé)任心。
3.余熱回收成本節(jié)約分析
燃?xì)鈫魏挠裳邪l(fā)、技改前的140m3/t鋁水,下降到80m3/t鋁水;燃?xì)庀某杀荆ò疵刻烊刍?0噸鋁水計算)由技改前1.96萬元/天,降低到1.12萬元/天,節(jié)能30%多,每年能創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益。