周 娟,楊志高
(大運汽車股份有限公司,山西 運城 044000)
一輛2015年12月生產(chǎn)的重型載貨汽車,行駛里程9.3萬km。行駛至甘肅隴南出現(xiàn)空調(diào)不制冷,出風(fēng)口無風(fēng)故障。檢查發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)不轉(zhuǎn)且風(fēng)機(jī)調(diào)速模塊燒蝕。
如圖1所示,風(fēng)機(jī)調(diào)速模塊燒蝕,內(nèi)部高溫導(dǎo)致模塊塑料蓋板已翹起碳化。如圖2所示,內(nèi)部PCB電路板發(fā)黑,電子元器件燒蝕變形。
圖1 燒蝕模塊
圖2 燒蝕電路
從燒蝕的故障件可以看出燒蝕的原始位置是C4電容或MOS管。
由圖3可以看出:C4—端引腳接GND,可以濾去低頻高壓電源雜波。為進(jìn)一步分析故障成因,需根據(jù)風(fēng)機(jī)調(diào)速模塊原理圖繼續(xù)分析。
圖3 PCB板
圖4 風(fēng)機(jī)調(diào)速模塊原理圖
從圖4得出,MOTOR引腳直接連接鼓風(fēng)機(jī)。鼓風(fēng)機(jī)為感性負(fù)載,感性負(fù)載在斷開電源的一瞬間,會產(chǎn)生感應(yīng)電動勢U= L-,由于斷電時間短、電流大,有可能導(dǎo)致感應(yīng)電動勢出現(xiàn)瞬間過大的情況。為防止感應(yīng)電動勢過高,需要抑制電流的變化速率,一般做法是增加續(xù)流回路。按照原理圖設(shè)計,通過D4、D5到電源正極和電解電容C4的回路構(gòu)成了風(fēng)機(jī)的續(xù)流回路,正常工作是不會損壞MOS管。
當(dāng)整車異常高壓或反向電動勢超過電解電容C4的最大耐壓值(標(biāo)稱耐壓50 V,極限耐壓100 V)時,導(dǎo)致電解電容失效,續(xù)流能力降低,繼而導(dǎo)致感應(yīng)電動勢不斷升高,使得在使用過程中擊穿MOS管,導(dǎo)致G極和D極短路。G極與D極短路后,引起系統(tǒng)回路中的15 V穩(wěn)壓管D3擊穿短路。
穩(wěn)壓管擊穿后,風(fēng)機(jī)負(fù)端通過MOS管D極→MOS管G極→穩(wěn)壓管D3→GND,形成大電流回路,圖4中標(biāo)注部分線路即為該回路的一段,在運行過程中不斷發(fā)熱,繼而在鼓風(fēng)機(jī)反電動勢作用下,導(dǎo)致電容C3、電阻R4、電解電容C4所在區(qū)域連帶燒焦。
從故障實物上來看,圖4中的紅色圈部分,即為大電流流向區(qū)域,該段的燒灼程度最為嚴(yán)重,與理論分析吻合。以上原因?qū)е履K失效。
調(diào)速模塊中,更改電路原理,在C4電容旁邊增加脈沖吸收電路,如圖5所示,增強(qiáng)C4的抗壓釋放穩(wěn)定性,在電路中存在高頻脈沖或瞬間大電流情況下,可通過脈沖吸收電路進(jìn)行釋放,保護(hù)無法承受高頻脈沖的大電容C4可正常工作。同時刪除原電路中的C3、R4,切斷因風(fēng)機(jī)反電勢引起的G極與D極短路問題,保護(hù)MOS管可正常工作。
圖5 增加脈沖吸收電路
通過以上整改,可確保風(fēng)機(jī)調(diào)速模塊在電源環(huán)境比較復(fù)雜的整車上正常工作,確保空調(diào)風(fēng)量正常調(diào)節(jié)。