唐家茂,宣海軍,彭 煜,陳蔚興
(1.中國(guó)航發(fā)南方工業(yè)有限公司,湖南株洲412002;2.浙江大學(xué),杭州310027)
航空發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子葉片非包容性是引起飛機(jī)失事最為嚴(yán)重的故障之一,JT8D-7B、CF6-3D和D30ky-154等發(fā)動(dòng)機(jī)都出現(xiàn)過非包容性故障,且造成重大損失。根據(jù)SAE AIR 1537A和SAE AIR 4003統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),國(guó)際航線葉片非包容性發(fā)生的概率(僅考慮葉片飛出)約為每百萬發(fā)動(dòng)機(jī)小時(shí)0.66,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子葉片非包容事故占所有因非包容導(dǎo)致的飛機(jī)災(zāi)難性事故或嚴(yán)重事故的22.4%[1]。為減少和避免此類事故的發(fā)生,國(guó)內(nèi)外對(duì)此領(lǐng)域的研究極為重視。所有在研、在役的航空發(fā)動(dòng)機(jī),無一例外地要進(jìn)行葉片包容性試驗(yàn)[2],且有嚴(yán)格的規(guī)范要求。如美國(guó)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)完整性大綱(MIL-HDBK-1783B)、通用設(shè)計(jì)規(guī)范(JSGS-87231A、MIL-E-5007系列和JSSG-2007A等),我國(guó)相關(guān)軍標(biāo)和設(shè)計(jì)規(guī)范[3-5]等,都對(duì)葉片包容性提出了要求。
1984年2月23日,美國(guó)聯(lián)邦航空局(FAA)頒布了FAR-33部第10次修正案,用以修正和更新適用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)合格審定的技術(shù)要求。對(duì)渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)新增加了一條FAR 33.94葉片包容性和轉(zhuǎn)子不平衡試驗(yàn)。FAR 33.94條的意圖是通過整機(jī)試驗(yàn)或部件試驗(yàn),和用已證實(shí)的分析方法來驗(yàn)證發(fā)動(dòng)機(jī)的葉片包容性。作為與FAR-33部一脈相傳的我國(guó)的CCAR-33部,沿襲了該要求[6-7]。
為驗(yàn)證某發(fā)動(dòng)機(jī)壓氣機(jī)機(jī)匣對(duì)單級(jí)軸流壓氣機(jī)葉片的包容能力,本文以有限元計(jì)算結(jié)果為基礎(chǔ),結(jié)合模擬試驗(yàn)方法,采用在葉片根部預(yù)置缺陷的方式控制葉片在適航規(guī)章規(guī)定的轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)飛斷,以驗(yàn)證對(duì)規(guī)章的符合性。
壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子由一級(jí)軸流葉輪(圖1)和一級(jí)離心葉輪構(gòu)成。軸流葉輪葉片數(shù)量為13片,材料為TC4特級(jí)。試驗(yàn)飛斷葉片為1片,斷裂轉(zhuǎn)速55 051~56 702 r/min,斷裂部位為葉片根部,按適航規(guī)章要求葉片至少缺損80%。圖2為測(cè)試壓氣機(jī)機(jī)匣,工作溫度70℃,材料1Cr18Ni9Ti,前段壁厚(葉輪安裝位置對(duì)應(yīng)機(jī)匣厚度)2.4 mm。
根據(jù)《航空燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)匣包容性設(shè)計(jì)規(guī)范》[8],壓氣機(jī)葉片包容性系數(shù)K為:
式中:l為葉片斷裂部分長(zhǎng)度;k1為葉片結(jié)構(gòu)特征參數(shù),不帶伸根的葉片為1.0,其他為0.6;k2為機(jī)匣材料特征參數(shù),鎂合金為0.7,其他為1.0;σb、δ、h分別為機(jī)匣材料拉伸強(qiáng)度、延伸率和機(jī)匣厚度;M為常數(shù),對(duì)于國(guó)際單位為0.021 66;E為斷裂能量。對(duì)相同材料及結(jié)構(gòu)的機(jī)匣與葉片,僅考慮葉片斷裂部分長(zhǎng)度和斷裂能量對(duì)包容系數(shù)的影響。
由于葉尖與機(jī)匣內(nèi)壁間隙較小(約0.2 mm),轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)過程中因試驗(yàn)臺(tái)主軸振動(dòng)及工裝安裝難以精確對(duì)中等原因,會(huì)造成葉尖與機(jī)匣內(nèi)壁碰磨,因此試驗(yàn)中需增大間隙。采用切割葉輪外緣的方式,將葉片外緣直徑修磨減小3.0 mm,增大葉尖與機(jī)匣間隙,保證旋轉(zhuǎn)過程中葉尖不會(huì)與機(jī)匣碰磨。但葉尖修磨后,斷裂葉片長(zhǎng)度與能量均受影響。為此,通過提高試驗(yàn)轉(zhuǎn)速的方式補(bǔ)償因質(zhì)量減少而損失的撞擊能量并消除斷裂長(zhǎng)度改變的影響,保證試驗(yàn)狀態(tài)下機(jī)匣的包容性系數(shù)與真實(shí)狀態(tài)的一致。計(jì)算得出試驗(yàn)狀態(tài)下,修磨后轉(zhuǎn)速提升系數(shù)為1.052 88。綜上,試驗(yàn)條件下葉片飛斷轉(zhuǎn)速范圍為58 264~60 012 r/min。表1給出了真實(shí)狀態(tài)與試驗(yàn)狀態(tài)下斷葉部分參數(shù)。
表1 真實(shí)狀態(tài)和試驗(yàn)狀態(tài)斷葉參數(shù)Table 1 Broken blade parameter before and after optimization
測(cè)試系統(tǒng)(圖3)包括觸發(fā)信號(hào)系統(tǒng)、測(cè)速與轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)、高速拍攝系統(tǒng)、試驗(yàn)過程視頻監(jiān)控系統(tǒng)和溫度測(cè)量與控制系統(tǒng)共5個(gè)部分。機(jī)匣內(nèi)壁粘貼的觸發(fā)線圈,在飛斷葉片撞擊機(jī)匣瞬間被切斷,觸發(fā)高速相機(jī)記錄,同時(shí)觸發(fā)試驗(yàn)臺(tái)計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)控制試驗(yàn)臺(tái)降速停機(jī)。試驗(yàn)腔底部放置有一攝像機(jī)對(duì)試驗(yàn)過程進(jìn)行全程拍攝觀察。
采用在葉片根部線切割預(yù)置切槽的方式控制葉片的飛斷轉(zhuǎn)速。如圖4所示,通過控制切槽長(zhǎng)度使其在預(yù)定的轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)飛斷。切槽長(zhǎng)度在有限元計(jì)算[9-10]結(jié)果(圖5)的基礎(chǔ)上結(jié)合模擬試驗(yàn)方法確定。預(yù)試驗(yàn)驗(yàn)證表明,計(jì)算誤差為2.5%,認(rèn)為有限元計(jì)算方法適用于葉片預(yù)制裂紋的估計(jì)。誤差原因有:葉片材料實(shí)際性能與材料手冊(cè)[11]數(shù)據(jù)存在差異,實(shí)際切割尺寸與理論切割尺寸測(cè)量存在誤差,以及有限元計(jì)算偏差。
預(yù)制裂紋后的葉輪上表面噴白漆,對(duì)預(yù)置切槽葉片涂細(xì)彩色條紋。隨后葉輪與轉(zhuǎn)接軸、壓蓋、預(yù)緊螺母安裝,形成試驗(yàn)轉(zhuǎn)子。采用液壓拉伸器施加96 kN的軸向預(yù)緊力。此后,試驗(yàn)轉(zhuǎn)子進(jìn)行雙面動(dòng)平衡,在轉(zhuǎn)接軸和壓蓋位置去除相應(yīng)材料。
將底座通過螺釘安裝在試驗(yàn)臺(tái)腔蓋,壓氣機(jī)機(jī)匣與機(jī)匣安裝底座通過螺栓連接,并一同連接在安裝底座下方。軸流葉輪與工裝連接后安裝在柔性軸下方,葉輪與機(jī)匣的相對(duì)位置與工作條件下一致。在葉片撞擊部位的機(jī)匣外壁沿周向均勻粘貼4個(gè)熱電偶。將硅橡膠加熱板覆蓋在機(jī)匣表面。試驗(yàn)件的安裝結(jié)構(gòu)如圖6所示,試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)安裝圖如圖7所示。
安裝相機(jī)鏡頭、觸發(fā)線、視頻輸出端。打開試驗(yàn)腔內(nèi)強(qiáng)光燈,調(diào)整高速相機(jī)拍攝范圍與清晰度。設(shè)置高速相機(jī)拍攝速度為50 000 fps,拍攝分辨率為320×312。試驗(yàn)過程視頻監(jiān)控系統(tǒng)由P2P網(wǎng)絡(luò)攝像頭與監(jiān)控計(jì)算機(jī)連接顯示界面組成。網(wǎng)絡(luò)攝像頭放置于反射平面鏡底部,其電源線與連接網(wǎng)線通過實(shí)驗(yàn)臺(tái)底部蓋板穿線導(dǎo)出。每個(gè)視頻幀以JPEG圖像文件單獨(dú)壓縮視屏序列,通過攝像頭與計(jì)算機(jī)的網(wǎng)線連接能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)觀看,并支持錄像功能,試驗(yàn)前確保系統(tǒng)工作正常。
試驗(yàn)準(zhǔn)備時(shí),使高速相機(jī)置于觸發(fā)控制狀態(tài),手動(dòng)斷開觸發(fā)線圈,檢查確認(rèn)控制柜面板上的觸發(fā)信號(hào)燈熄滅,高速相機(jī)正常觸發(fā)工作。觸發(fā)控制系統(tǒng)復(fù)原,高速相機(jī)處于觸發(fā)待機(jī)工作狀態(tài)。
閉合試驗(yàn)腔蓋,試驗(yàn)腔內(nèi)抽真空。調(diào)節(jié)加熱電流,對(duì)機(jī)匣進(jìn)行加熱。加熱參數(shù)設(shè)置為20 min升溫至目標(biāo)溫度(70℃),保溫60 min。保溫過程中,4個(gè)測(cè)點(diǎn)溫度滿足試驗(yàn)要求(70±10℃),確保了機(jī)匣沿周向溫度均勻。
點(diǎn)擊打開轉(zhuǎn)子超速控制軟件,設(shè)定轉(zhuǎn)子尺寸、質(zhì)量、目標(biāo)轉(zhuǎn)速、停留時(shí)間、加速度等超速試驗(yàn)基本參數(shù)。檢查確認(rèn)后,點(diǎn)擊“開始”按鈕啟動(dòng)試驗(yàn)過程。
試驗(yàn)完成后,關(guān)閉加熱器,停止加熱,打開試驗(yàn)腔蓋。
包容性試驗(yàn)過程中,設(shè)定最高轉(zhuǎn)速為60 012 r/min,速度按200 r/s遞增。為安全起見,葉片切割分兩次進(jìn)行,見圖8。第一次切割先保證葉片不會(huì)在下限轉(zhuǎn)速時(shí)飛斷(在理論計(jì)算所需切割長(zhǎng)度的基礎(chǔ)上至少保留5%的余量),試驗(yàn)證明第一次切槽長(zhǎng)度8.5 mm時(shí),在設(shè)定轉(zhuǎn)速葉片未飛斷。第二次切割后(切槽長(zhǎng)度9.0 mm),葉片在升速至58 766 r/min時(shí)飛斷。飛斷葉片切斷觸發(fā)線,試驗(yàn)臺(tái)自動(dòng)停車,測(cè)試系統(tǒng)正常觸發(fā)。
根據(jù)適航條款要求[7,11],為評(píng)估葉片飛斷后振動(dòng)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)持續(xù)工作15 s的影響,試驗(yàn)過程對(duì)轉(zhuǎn)子振動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。圖9為試驗(yàn)轉(zhuǎn)速與振動(dòng)曲線,圖中黑色曲線為主軸轉(zhuǎn)速-時(shí)間曲線,紅色曲線為主軸振動(dòng)-時(shí)間曲線。由圖可知,葉片飛斷瞬間主軸振動(dòng)幅值急劇增加。
葉片飛斷后撞擊機(jī)匣內(nèi)壁,機(jī)匣內(nèi)壁出現(xiàn)明顯刮擦痕跡,機(jī)匣在該撞擊區(qū)域呈現(xiàn)鼓凸現(xiàn)象(圖10)。單葉片飛斷后由于轉(zhuǎn)子突加大不平衡量影響,整盤碰磨機(jī)匣,加上飛斷葉片在機(jī)匣內(nèi)與剩余葉片的相互作用,剩余葉片出現(xiàn)葉尖微量變形,但沒有葉片發(fā)生明顯破壞(圖11)。飛斷葉片碎塊為9.62 g。
根據(jù)高速攝影照片(圖12),葉片飛脫后與機(jī)匣發(fā)生第一次撞擊,使機(jī)匣產(chǎn)生尖峰狀突起。隨后葉片隨葉輪的轉(zhuǎn)動(dòng)繼續(xù)向前運(yùn)動(dòng),在葉輪與機(jī)匣之間持續(xù)碰磨,這一階段葉片與機(jī)匣的相互作用漸弱。葉片飛脫并繼續(xù)運(yùn)動(dòng)5/4圓周后,葉片從機(jī)匣下方飛出。此后由于單葉片飛脫造成的突加不平衡量影響,葉輪與機(jī)匣仍有微弱碰磨。
(1) 目標(biāo)葉片在靠近葉根部位預(yù)切槽處斷裂飛出,飛斷位置滿足試驗(yàn)要求。葉片飛斷轉(zhuǎn)速58 766 r/min,在目標(biāo)轉(zhuǎn)速58 264~60 012 r/min范圍內(nèi),確保試驗(yàn)結(jié)果能準(zhǔn)確考核機(jī)匣的包容能力。
(2)目標(biāo)葉片飛斷后,不平衡載荷引起的振動(dòng)導(dǎo)致剩余葉片與機(jī)匣發(fā)生嚴(yán)重碰磨;停機(jī)檢查,試驗(yàn)轉(zhuǎn)子和機(jī)匣仍保持完整的結(jié)構(gòu)。
(3)壓氣機(jī)機(jī)匣具有足夠包容能力,斷葉高速撞擊部位出現(xiàn)一處峰狀突起,其余撞擊部位出現(xiàn)輕微鼓凸現(xiàn)象。
(4)在有限元數(shù)值模擬和一定摸底試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,采用預(yù)置缺陷法對(duì)小尺寸軸流葉輪開展包容性試驗(yàn)可行。
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