李啟全
摘要:吸收塔漿液冒泡是石灰石-石膏法脫硫技術(shù)中比較常見的問題,本文主要針對在無旁路狀態(tài)啟機(jī)時(shí)漿液污染大量起泡,以河南某2×600MW機(jī)組電廠為研究對象,分析了形成氣泡的原因和對脫硫系統(tǒng)的危害,并提出了相應(yīng)對措施,對濕法脫硫系統(tǒng)在無旁路啟機(jī)時(shí)大量起泡的特殊情況,具有一定的實(shí)際指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:濕法脫硫;起泡;原因;危害;應(yīng)對措施
一、引言
濕法脫硫技術(shù)是目前國內(nèi)采用較多的脫硫技術(shù),有技術(shù)成熟、效率高等一系列優(yōu)點(diǎn),伴隨著煙道旁路的封堵和排放標(biāo)準(zhǔn)的降低、新《環(huán)保法》的實(shí)施,該脫硫技術(shù)在一定時(shí)間里面都是我國火電脫硫技術(shù)的首選技術(shù)。
漿液起泡是濕法脫硫技術(shù)中常見的問題,但是隨著煙道旁路的封堵,在啟機(jī)過程大量氣泡給啟機(jī)過程造成嚴(yán)重危害,如果處理不當(dāng),很有可能導(dǎo)致脫硫退出運(yùn)行、而申請鍋爐MFT、鍋爐滅火;故此啟機(jī)過程中的冒泡比正常穩(wěn)定運(yùn)行中漿液起泡危害更大,不能不引起重視。
二、起泡原因
在啟機(jī)過程中,由于各個(gè)設(shè)備處于不穩(wěn)定狀態(tài),導(dǎo)致進(jìn)入吸收塔內(nèi)的成分變多[1],在多重化學(xué)反應(yīng)作用下,吸收塔內(nèi)漿液大量起泡,具體原因如下:
(一)油漬
由于機(jī)組啟機(jī)過程中大量投油助燃,部分碳顆粒和燃油未能完全燃燒,導(dǎo)致焦油等有機(jī)物隨煙氣進(jìn)入吸收塔內(nèi)部,漿液品質(zhì)下降。
(二)煙塵
同時(shí)由于在啟機(jī)過程中除塵設(shè)備通常未100%出力(避免油漬粘貼除塵電極板、節(jié)能),導(dǎo)致大量惰性物質(zhì)的雜質(zhì)進(jìn)入吸收塔[2],使吸收塔漿液重金屬含量增高;簡介導(dǎo)致重金屬離子增多引起漿液表面張力增加,從而使?jié){液大量起泡。
(三)廢水
由于機(jī)組其中,吸收塔內(nèi)漿液密度不高,暫未達(dá)到啟動石膏脫水、同時(shí)外投廢水的條件,導(dǎo)致廢水一直在吸收塔內(nèi)連續(xù)循環(huán)[3],增大了漿液起泡的化學(xué)作用。
(四)吸收塔的補(bǔ)水
以河南省某2×600MW電廠為例;吸收塔補(bǔ)水和除霧器沖洗水同時(shí)采用主機(jī)循環(huán)水,直接導(dǎo)致吸收塔補(bǔ)水的化學(xué)需氧量和生化需氧量超標(biāo),增加了漿液起泡的初始因素。
三、起泡危害
(一)循環(huán)泵吸入氣泡導(dǎo)致設(shè)備氣蝕嚴(yán)重
1.氣蝕危害:漿液內(nèi)產(chǎn)生的大量氣泡,在泵殼和葉輪的高速流動下,產(chǎn)生氣蝕,損害設(shè)備,破壞了泵內(nèi)液體的連續(xù)流,使泵的流量、效率明顯下降,表現(xiàn)為金屬表面出現(xiàn)麻點(diǎn),繼而表面呈現(xiàn)海綿狀、蜂窩狀、魚鱗狀等痕跡;嚴(yán)重時(shí)可造成設(shè)備穿孔、甚至葉輪破裂,釀成嚴(yán)重事故。
2.設(shè)備振動增大:由于漿液循環(huán)泵吸入漿液內(nèi)含有大量泡沫成分,直接導(dǎo)致流體的不均勻分布[4]在泵體內(nèi)部,使得泵處理不均勻,電機(jī)和泵的振動波動較大,安全可靠性急劇下降;如該電廠某次啟機(jī)三臺循環(huán)泵均出現(xiàn)電流波動5A的情況。
(二)循環(huán)泵吸入氣泡導(dǎo)致液氣比下降
液氣比是濕法脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)和運(yùn)行的重要參數(shù)之一,它的大小反映了吸收塔過程推助理和吸收塔速率的大小,正常發(fā)現(xiàn),液位同比下降約25%,若假設(shè)正常情況下液氣比為16,而在漿液大量冒泡時(shí)實(shí)際的液氣比只有12,遠(yuǎn)低于安全值,嚴(yán)重降低了單位時(shí)間內(nèi)脫除硫份的能力。
(三)吸收塔液位顯示偏差
該電廠2×600MW吸收塔液位計(jì)采用壓差式液位計(jì)測量,DCS系統(tǒng)顯示的液位是根據(jù)差壓變送器測得的差壓和設(shè)定的吸收塔內(nèi)漿液密度計(jì)算得來的值,所以在起泡情況下,吸收塔真實(shí)液位是低于顯示液位,循環(huán)漿液在吸收塔內(nèi)實(shí)際液面在流動循環(huán)、攪拌、鼓入空氣等多重作用下波動較大,從而導(dǎo)致吸收塔間歇性溢流。因此當(dāng)吸收塔漿液起泡溢流嚴(yán)重時(shí),對吸收塔實(shí)際液位的監(jiān)測構(gòu)成了很大的威脅。
(四)起泡對主機(jī)側(cè)的危害
1.對煙道的危害:溢流漿液迚入煙道中,漿液中的硫酸鹽和亞硫酸鹽隨溶液滲入防腐內(nèi)襯及其毛細(xì)孔內(nèi),在高溫原煙氣蒸發(fā)作用中,漿液中的硫酸鹽和亞硫酸鹽析出幵結(jié)晶,體積發(fā)生膨脹,使防腐內(nèi)襯產(chǎn)生應(yīng)力,在反復(fù)干濕交替的作用下,體積膨脹更大而產(chǎn)生的應(yīng)力也隨之變大;同時(shí)漿液還會沉積結(jié)垢原煙道中,減小了煙道橫截面積的同時(shí)也縮短了煙道的使用壽命和檢修周期,影響脫硫系統(tǒng)安全運(yùn)行。
2.對引風(fēng)機(jī)的危害:正常情況機(jī)組都在煙道側(cè)設(shè)置緊急輸水管道,使溢流漿液流至地坑仍打回吸收塔,但是在個(gè)別特殊情況下,若果溢流將液量較大,則可能導(dǎo)致漿液回流至引風(fēng)機(jī)側(cè),順壞引風(fēng)機(jī)葉輪,增加引風(fēng)機(jī)停運(yùn)、燃燒不穩(wěn)定的爐膛滅火的隱患。
(五)部分輔助儀表顯示異常
1.密度計(jì)顯示異常:因起泡導(dǎo)致漿液內(nèi)部的介質(zhì)不均勻,在通過密度計(jì)的時(shí)候,流體不均勻,使得密度顯示忽高忽低,失去正常顯示漿液密度的意義,只能憑經(jīng)驗(yàn)粗略估計(jì),不能有效準(zhǔn)確的把握吸收塔內(nèi)漿液的含固量。
2.PH值顯示異常:由于飛灰和焦油燃燒對漿液的污染,導(dǎo)致測量PH值電極外部被油漬包裹,不能準(zhǔn)確有效的測量出漿液PH值,失去對漿液PH值的掌握。
3.吸收塔地坑液位計(jì)異常:該電廠#3機(jī)組某次啟機(jī)冒泡,循環(huán)漿液在流入吸收塔地坑再打至吸收塔的過程中,吸收塔地坑在漿液冒泡導(dǎo)致泡沫上升堵塞地坑液位計(jì)測量通道(超聲波式),使得地坑泵連鎖實(shí)效,出現(xiàn)漿液溢流但無法有效測量液位的情況。
四、應(yīng)對措施
(一)吸收塔啟機(jī)前后嚴(yán)控補(bǔ)水水質(zhì)
以該電廠為例,二期工藝水有主機(jī)循環(huán)水和工業(yè)水兩路(水質(zhì)較好),在啟機(jī)前后,可以優(yōu)先采取用工業(yè)水補(bǔ)水為主,輔助以循環(huán)水,以減少化學(xué)需氧量和生化需氧量[5]不合格的水進(jìn)入吸收塔。
(二)投加消泡劑
該方法最為直接和有效,能在較短時(shí)間達(dá)到消除泡沫的目的,實(shí)用效果較好;但是由于受添加頻率和計(jì)量的要求,在漿液大量起泡的速度大于消泡劑消泡速度時(shí),仍舊不能從根本上解決漿液冒泡的問題。
(三)保持最少漿液循環(huán)泵運(yùn)行
盡可能少數(shù)漿液循環(huán)泵運(yùn)行,增大吸收塔內(nèi)漿液循環(huán)時(shí)間,減少漿液循環(huán)漿液分子間動能作用,抑制起泡的連續(xù)進(jìn)行。
(四)保持低吸收塔液位
適當(dāng)降低吸收塔工作液位,減小漿液溢流量,防止?jié){液倒灌至入吸收塔入口煙道。
(五)連續(xù)投運(yùn)石膏脫水
降低吸收塔漿液重金屬離子、氯離子、有機(jī)物、懸浮物及各種雜質(zhì)的含量,保證吸收塔內(nèi)漿液的品質(zhì)。
五、結(jié)論
如上所述,啟機(jī)過程中漿液起泡是石灰石-石膏法脫硫中常見的問題之一,對系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和主機(jī)順利的并網(wǎng)有很大危害,必須引起重視,一旦出現(xiàn)起泡溢流,相關(guān)人員要及時(shí)采取妥善處理辦法,保證系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行和主機(jī)的順利并網(wǎng)。
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