旋挖鉆機自1984年由國外引進以來,隨著高鐵建設(shè)及城市軌道交通建設(shè)迅猛發(fā)展,旋挖鉆機由于工作速度快,環(huán)保等用途,可以迎合國家人文和綠色發(fā)展為核心的概念,于中國以及世界的現(xiàn)澆混凝土灌樁中都擁有很好的發(fā)展前景[1-2]。然而我國幅員遼闊,地層條件變化不一,這需要我們在不同地質(zhì)條件下,不斷優(yōu)化鉆機的相關(guān)參數(shù),切實發(fā)揮鉆機快速施工的用途,確保施工進度。本文以地鐵車站圍護樁施工為例,總結(jié)旋挖鉆機在孤石、硬巖鉆進過程中的所遇到的困難及優(yōu)化的工藝。
某地鐵車站總長288.6m。車站為地下二層島式車站,基坑深度約16~20m。右DK22+436.341~右DK22+616.141主體部分圍護結(jié)構(gòu)采用800mm厚地下連續(xù)墻+內(nèi)支撐支護體系;右DK22+616.141~右DK22+724.941主體部分圍護結(jié)構(gòu)采用? 1000mm@1200mm鉆孔灌注樁(吊腳樁)+內(nèi)支撐(錨索)支護體系,止水帷幕采用?800mm三重高壓旋噴樁。巖土層地質(zhì)和周圍環(huán)境復(fù)雜,巖土層由沖填土層、海相沖(淤)積層、熔巖、花崗巖構(gòu)成,以淤泥質(zhì)土、粉質(zhì)粘土及強風(fēng)化巖和中風(fēng)巖為主。
本工程一期圍擋內(nèi)共有109根鉆孔灌注樁,采用三臺旋挖機同時施工,兩臺徐工360旋挖機,一臺徐工280旋挖機。由于該車站毗鄰市政府,周邊住宅區(qū)眾多。圍擋占地及交通疏解工程、施工噪聲等給市民帶來一定的不便,應(yīng)環(huán)保部門及廣大市民要求,晚上22:00以后停止旋挖作業(yè)施工。但業(yè)主一再要求壓縮工期,所以,我們必須結(jié)合現(xiàn)場實際情況,利用有效工作時間,提高鉆機鉆進速度,確保工期節(jié)點。
依據(jù)地勘報告和現(xiàn)場實際情況來看,現(xiàn)階段工程難點就是,地層變化復(fù)雜,孤石較多,截止目前,最淺處3.5m遇到孤石,只能用牙輪鉆一點點磨,牙輪磨損嚴重,增加成本,同時嚴重制約施工進度。
圖1 磨損的牙輪鉆頭
由于晚上22:00之后不允許施工,項目部對施工隊下達“人停機不?!钡囊?,確立操作手“兩班倒”的工作制度,確保早上6:00-晚上22:00時間段內(nèi),機械正常運轉(zhuǎn)。因為圍擋內(nèi)不允許施工隊住人,不允許生火做飯,工人生活區(qū)距離施工地點有2km的路程,所以,施工隊采取中午往工地送飯的方式,節(jié)約工人的就餐時間,確保機械的有效運轉(zhuǎn)。
鉆頭的選擇要根據(jù)地層、鉆進目的、鉆機性能等多方面進行考慮。在對該項目施工現(xiàn)場的地質(zhì)、水文資料進行前期調(diào)研,并結(jié)合項目實際情況,項目部采用了徐工360和280旋挖鉆機,并準備了截齒鉆頭、筒式鉆頭、牙輪鉆頭三種形式的鉆頭對于沖積層、素填層,為便于孔底的清孔作業(yè),采用了雙層底的旋挖鉆斗形式,最后已探明的花崗巖層只能選用牙輪鉆鉆進工藝。根據(jù)超前鉆地質(zhì)資料顯示,部分樁基地層中存在孤石,且相鄰樁基之間地質(zhì)巖面高程相差較大,說明巖面傾斜度較大。經(jīng)過研究,對于有孤石的樁孔,旋挖鉆挖至孤石巖面后與超前地質(zhì)資料進行對比,如已確認鉆孔到達孤石地層處,則換牙輪鉆進行沖孔;對于巖面傾斜度較大的樁孔,旋挖鉆進入巖面后,應(yīng)對渣樣進行觀察分析,確認進入巖面,換用牙輪鉆沖孔。泥漿配合比通過工地試驗確定為:水:黏土:膨潤土 =1:0.4:0.08(質(zhì)量比);準備相當于2倍樁孔體積的泥漿池;將根據(jù)配合比制備好的泥漿進行技術(shù)性能指標測試,如泥漿的相對密度、黏度、含砂率、膠體率、PH值等,合格后方可使用,同時對沉積層厚度較大的地層,采取埋設(shè)長護筒的方式(3m),防止塌孔。
地層的變化是復(fù)雜的,結(jié)合超前鉆提供的地質(zhì)資料,在本項目鉆進過程中,擬定每0.5m取渣樣本,記錄真實的地質(zhì)情況,同時還注意將其與設(shè)計提供的地質(zhì)報告進行對比,當遇到情況不符時,要停下研究是否需要修正目前鉆進工藝的欠缺之處。另一方面,項目部要根據(jù)實際鉆進速度,隨時調(diào)整進尺速度,特別是在更換鉆頭型號或斗齒時。如在實際施工過程中,遇到軟質(zhì)地層變化至硬質(zhì)地層時,應(yīng)減速慢進;在鉆進到淤泥層或易縮孔地層時,應(yīng)采取措施防止縮頸,如增加掃孔次數(shù)。相反,在遇到硬塑層時,則采用快速旋轉(zhuǎn)鉆進,以提高鉆進效率。最后還應(yīng)注意對泥漿指標的控制,如穿越砂層時,應(yīng)加大泥漿比重和稠度,防止塌孔。
根據(jù)現(xiàn)場牙輪磨損情況反饋,找出牙輪鉆頭破損嚴重的一側(cè),對牙輪角度進行微調(diào),讓正反兩個鉆頭的行走軌跡間距減小,最大限度的擠壓巖層,減少牙輪磨損。
在孤石和硬巖鉆進過程中,截齒和牙輪磨損嚴重。最開始采用傳統(tǒng)的電弧焊接,發(fā)現(xiàn)牙輪易受力不均而造成脫落。針對這一情況,施工隊開始采用 CO2保護焊焊接截齒和牙輪,實踐結(jié)果表明:氣保焊外觀成形和內(nèi)部質(zhì)量都非常好,有效提高了截齒和牙輪的使用壽命。
圖2 CO2保護焊焊接牙輪鉆頭
通過提高機械有效工作時間,加強巖層取樣,確保巖面及時確認,及時與地勘單位溝通,針對不同地層更換不同的刀具和鉆頭,及時調(diào)整鉆進速度,徐工360D1號機取得了16個小時完成2根鉆孔的成績,為旋轉(zhuǎn)鉆進在孤石和硬巖中鉆進提供了寶貴的施工經(jīng)驗。
旋轉(zhuǎn)鉆機進行圍護樁施工過程中,由于地質(zhì)變化的多樣性,必須結(jié)合超前鉆孔資料及現(xiàn)場取樣資料,合理調(diào)整鉆具,不能一味按經(jīng)驗施工,需具體問題具體分析。本文通過旋挖鉆機在廈門島地鐵車站圍護樁施工過程中遇到的問題,總結(jié)出以下結(jié)論:①以工期節(jié)點為導(dǎo)向,因地制宜的調(diào)整工作時間,在保證操作手就餐和休息的前提下,采取“兩班倒”的工作制度,有效利用工作時間,確?!叭送C不?!?;②施工人員應(yīng)熟知地勘圖紙,并加大取樣頻率,不斷總結(jié)巖層變化情況,以巖層取樣為依據(jù),及時更換鉆具,并調(diào)整鉆機鉆速,確保機械設(shè)備運轉(zhuǎn)最優(yōu)化;③依據(jù)在孤石和硬巖鉆進過程中的實際情況,最大限度的優(yōu)化牙輪的行走軌跡,同時采用CO2保護焊焊接牙輪等刀具,確保焊接質(zhì)量及使用壽命。
[1]楊暉彬,劉濤.鉆孔灌注樁“旋挖+沖反″施工工藝特點及質(zhì)量控制[J].施工技術(shù),2014,43(7):42-45.
[2]史江楠.旋挖樁施工技術(shù)淺析[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2015,5(15):81.