陳文成
(濮陽泓天威藥業(yè)有限公司,河南 濮陽 457000 )
中原油田目前污泥的來源主要有懸浮油、固體懸浮物沉降形成的污泥、來水所含陽離子除去過程產(chǎn)生的污泥、新污泥活化產(chǎn)生的碳酸鹽、污水處理所投加的藥劑殘留四個(gè)方面。其中pH值調(diào)整產(chǎn)生的Ca[2+]的碳酸鹽,占49.91%;另外污水處理所投加的pH值調(diào)整劑、水質(zhì)調(diào)理絮凝劑、助凝劑等藥劑殘留在污水處理中產(chǎn)生的污泥,占32.01%。
pH值調(diào)整劑的加量在各類藥劑中比例最大,由于混凝反應(yīng)速度較快,而pH值調(diào)整劑釋放OH-速度較慢,致使污泥中存在一定未參加化學(xué)反應(yīng)的藥劑。因此,使用反應(yīng)效率高的新復(fù)合堿,優(yōu)化其配比,增加反應(yīng)活性,在整個(gè)油田污水處理降泥增質(zhì)中有著重要意義。
使用復(fù)合堿處理中原油田含油污水是在現(xiàn)有工藝的基礎(chǔ)上,為了穩(wěn)定水質(zhì),降低污泥量而進(jìn)行的藥劑調(diào)整,把原來的pH值調(diào)整劑改為復(fù)合堿。 具體工藝流程見圖1。
分析天平、分光光度計(jì)、恒溫箱、砂濾器、濾膜儀、秒表、酸堿滴定管、酸度計(jì)、量筒、比色皿、三角瓶,過濾裝置、濾紙。
pH值調(diào)整劑、復(fù)合堿、1#絮凝劑、3#絮凝劑、氧化劑、無水乙醇、丙酮、硫酸鈉、硝酸銀、氯化鋇、鹽酸、氫氧化鈉、鉻黑T、鈣指示劑、酚酞、甲基橙、鉻酸鉀、EDTA。
①現(xiàn)場取污水站處理前污水,準(zhǔn)確量取2000mL水樣置于2000mL燒杯中;②在300 r/min速度攪拌下分別按實(shí)驗(yàn)要求加入各種污水處理藥劑(具體加藥順序及濃度分別如圖1和表1所示);③以300 r/min速度持續(xù)攪拌1min,再以35 r/min速攪拌3min;④靜置15min;⑤分別取上層清水,經(jīng)砂濾后置于燒杯中按SY/T 5329-94《碎屑巖油藏注水水質(zhì)指標(biāo)推薦指標(biāo)及分析方法》 、SY/T 5523-2000《油氣田水分析方法》 進(jìn)行水質(zhì)分析。⑥取燒杯中剩余泥水混合物,分別用已稱重定量濾紙過濾;⑦將濾紙連同污泥一起在90℃條件下烘干24h,然后置于干燥器中冷卻至室溫,待用。
2.3.1 復(fù)合堿加藥濃度的確定
復(fù)合堿加量和處理后水質(zhì)情況見表1。
表1 復(fù)合堿加量與水質(zhì)及污泥量關(guān)系
注:1#絮凝劑150mg/L、3#絮凝劑100mg/L
綜合比較表1數(shù)據(jù),當(dāng)復(fù)合堿投加量為380g/L時(shí),處理后污水的各項(xiàng)指標(biāo)能夠滿足回注的要求,且產(chǎn)生的污泥量較少而穩(wěn)定。
2.3.2 復(fù)合堿和原pH調(diào)整劑對比
復(fù)合堿和pH調(diào)整劑使處理水pH值為7.1時(shí)不同水質(zhì)情況對比見表2。
表2 使用復(fù)合堿和pH調(diào)整劑對比水質(zhì)及污泥量的關(guān)系
由表2可以看出,使用復(fù)合堿處理后的凈化水水質(zhì)有所提高,污泥量在現(xiàn)在基礎(chǔ)上降低了53.43%。
(1)復(fù)合堿投加量為380g/L時(shí),處理后污水的各項(xiàng)指標(biāo)能夠滿足回注的要求,且產(chǎn)生的污泥量較少而穩(wěn)定。
(2)使用復(fù)合堿處理后的凈化水水質(zhì)有所提高,污泥量在現(xiàn)在基礎(chǔ)上降低了53.43%。