齊美超 吳 紅 葉獻華
(1.安徽馬鋼張莊礦業(yè)有限責(zé)任公司;2.中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司;3.華唯金屬礦產(chǎn)資源高效循環(huán)利用國家工程研究中心有限公司)
安徽馬鋼張莊礦業(yè)選礦廠正式投產(chǎn)以來,采用振動脫水篩從磨前濕式預(yù)選尾礦中提取粗粒尾砂一直存在一些問題,篩孔尺寸為0.3 mm時,篩分效率低,導(dǎo)致篩上產(chǎn)品含水量大、整體呈礦漿狀,無法通過皮帶輸送至尾礦堆場。將篩孔尺寸改為1.5 mm后,盡管篩上產(chǎn)品含水率大大降低,但產(chǎn)量又大幅度降低,既減少了建材的產(chǎn)量,又增加了尾礦濃縮大井礦量,不利于尾礦濃縮。結(jié)合國內(nèi)粗粒尾礦處理先進經(jīng)驗及現(xiàn)場實際情況,采用水力旋流器和振動篩串聯(lián)脫水工藝在現(xiàn)場進行了濕拋產(chǎn)品撈砂工業(yè)試驗,取得了較好的效果。
試驗時濕式磁選給礦量為280~330 t/h,計算得試驗用水力旋流器+振動脫水篩的給礦量(濕式磁選尾礦量)為20~25 t/h,對濕式磁選尾礦進行粒度分析,結(jié)果見表1。
表1 濕式磁選尾礦粒度分析結(jié)果
由表1可知,濕式磁選尾礦中-0.355 mm粒級產(chǎn)率為83.56%,+0.355 mm粒級產(chǎn)率為16.44%。
采用河南濮陽某公司2臺φ400 mm普通水力旋流器進行了探索試驗。試驗1條件為:給礦280 t/h,沉砂口直徑60 mm,溢流口直徑100 mm,給礦壓力0.02~0.05 MPa,振動篩篩孔0.5 mm,工業(yè)試驗各產(chǎn)品粒度分析結(jié)果見表2。
表2 試驗1各產(chǎn)品粒度分析結(jié)果
由表2可知,水力旋流器溢流粒度過細,而沉砂中+0.355 mm粒級產(chǎn)率僅為34.10%,且濃度較低,為43.24%,振動篩篩上產(chǎn)品無跑水現(xiàn)象,+0.355 mm粒級產(chǎn)率為76.36%,篩分效率較高。
試驗過程中發(fā)現(xiàn),由于給礦不穩(wěn)定,導(dǎo)致水力旋流器壓力不穩(wěn)定,因此在給礦中補加水,并將其沉砂口直徑改為55 mm,給礦量為300 t/h。在此條件下進行了條件試驗2,各產(chǎn)品粒度分析結(jié)果見表3。
表3 試驗2各產(chǎn)品粒度分析結(jié)果
由表3可知,與條件1試驗結(jié)果相比,沉砂口由60 mm改為55 mm后,溢流粒度整體變化不大,+0.105 mm粒級產(chǎn)率稍有增加,-0.037 mm粒級產(chǎn)率減少,沉砂樣粒度變化亦不明顯。
試驗1和試驗2結(jié)果表明,采用水力旋流器+振動脫水篩串級濃縮進行濕拋尾礦撈砂是可行的。考慮到兩臺水力旋流器的給礦不均勻和現(xiàn)場場地限制,采用1臺FX500-GT水力旋流器+振動脫水篩進行后續(xù)試驗。
2.2.1 FX500-GT水力旋流器+振動脫水篩試驗
采用FX500-GT水力旋流器+振動脫水篩進行試驗。試驗3條件為:給礦量300 t/h,沉砂口直徑80 mm,溢流口直徑150 mm,給礦壓力0.05 MPa,振動篩篩孔0.5 mm,試驗3各產(chǎn)品粒度分析結(jié)果見表4。
表4 試驗3各產(chǎn)品粒度分析結(jié)果
由表4可知,溢流產(chǎn)品粒度組成與2臺φ400 mm水力旋流器相比,+0.105 mm與-0.074 mm兩粒級產(chǎn)率分別稍有增加,0.074~0.105 mm粒級產(chǎn)率減小,但整體變化不大;沉砂中-0.355 mm粒級產(chǎn)率為66.80%,稍有增加,經(jīng)過振動篩脫水后,-0.355 mm粒級產(chǎn)率降至34.80%,與表2結(jié)果接近。該組數(shù)據(jù)顯示溢流細度仍舊較細,仍需繼續(xù)調(diào)整。
2.2.2 FX500平底水力旋流器+振動脫水篩撈砂試驗
對FX500水力旋流器更換部件后進行試驗。試驗4條件為:給礦量300 t/h,沉砂口直徑80 mm,溢流口直徑200 mm,給礦壓力0.05 MPa,振動篩篩孔0.5 mm,試驗4各產(chǎn)品粒度分析結(jié)果見表5。
表5 試驗4各產(chǎn)品粒度組成分析結(jié)果
由表5可知,溢流樣中+0.355 mm粒級產(chǎn)率仍占8.32%,沉砂中-0.355 mm粒級產(chǎn)率平均占32.79%,振動篩篩上產(chǎn)品-0.355 mm粒級產(chǎn)率平均占29.95%,因此需減小溢流口直徑。
調(diào)整水力旋流器溢流口直徑為180 mm,其他條件不變,進行試驗5,各產(chǎn)品粒度分析結(jié)果見表6。
表6 試驗5各產(chǎn)品粒度組成分析結(jié)果
由表6可知,溢流中+0.355mm粒級產(chǎn)率為4.06%,沉砂樣中-0.355mm粒級產(chǎn)率為24.65%,篩上產(chǎn)品-0.355mm粒級產(chǎn)率為37.66%,由于只取一組樣,可能取樣誤差,數(shù)據(jù)存在不合理性,但從整體趨勢可以看出,采用180mm溢流口分級效果優(yōu)于溢流口150、200mm。
沉砂口直徑改為70 mm,進行試驗6,其他條件為:給礦量300 t/h,溢流口直徑150 mm,給礦壓力0.04~0.05 MPa,振動篩篩孔0.5 mm,試驗6各產(chǎn)品粒度分析結(jié)果見表7。
表7 試驗6各產(chǎn)品粒度分析結(jié)果
由表7可知,溢流中+0.355 mm粒級產(chǎn)率為8.96%,沉砂中-0.355 mm粒級產(chǎn)率為16.67%,篩上產(chǎn)品含水率13.35%(濃度86.65%),-0.355 mm粒級產(chǎn)率為15.51%,脫水效果較好,且優(yōu)于其他條件結(jié)果。而且經(jīng)過長時間連續(xù)生產(chǎn),振動篩篩網(wǎng)不堵塞,故建議采用該參數(shù)。
張莊鐵礦現(xiàn)場采用水力旋流器與振動脫水篩串聯(lián)脫水工藝對濕拋尾礦進行脫水獲得了較明顯的效果。試驗結(jié)果表明,在使用1臺FX500平底水力旋流器與振動脫水篩,溢流口直徑為180 mm,沉砂口直徑為70 mm,給礦壓力穩(wěn)定在0.04~0.06 MPa時,可確保篩上產(chǎn)品含水率為13.35%,且-0.355 mm粒級產(chǎn)率為15.51%,有利于細尾砂皮帶運輸?shù)捻槙尺\行。