(連云港堿業(yè)有限公司,江蘇 連云港 222042)
輕灰蒸汽煅燒爐是純堿生產(chǎn)的重要設(shè)備,其生產(chǎn)能力大小和連續(xù)穩(wěn)定運行,對輕質(zhì)純堿生產(chǎn)至關(guān)重要。目前我公司有4臺φ3600×30000輕灰蒸汽煅燒爐,設(shè)計生產(chǎn)能力800 t/d;1臺φ3000×30000輕灰蒸汽煅燒爐,設(shè)計生產(chǎn)能力700 t/d。正常生產(chǎn)時5臺爐全開無備用,當(dāng)1臺爐出現(xiàn)故障時,對生產(chǎn)負(fù)荷影響較大。為保證輕灰生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定運行,提高單臺輕灰蒸汽煅燒爐的生產(chǎn)能力是較好的途徑,2017年8月10日至27日我公司對輕灰3#爐主要設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),改造后緩解了我公司輕灰蒸汽煅燒爐無備用爐的缺陷。
輕灰3#蒸汽煅燒爐原設(shè)計生產(chǎn)能力為800 t/d,經(jīng)過多年運行,爐體狀況下降,在目前3 400 t/d的生產(chǎn)條件下,需5臺爐全開無備用煅燒爐,當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)問題時,基本都是減量生產(chǎn),對生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定性造成了影響。
為提高單臺輕灰蒸汽煅燒爐的生產(chǎn)能力,通過冷凝水系統(tǒng)進(jìn)行改造,增大冷凝水流通截面提高輕灰蒸汽煅燒爐換熱能力,達(dá)到提高輕灰蒸汽煅燒爐產(chǎn)量,改造后輕灰蒸汽煅燒爐的生產(chǎn)能力由800 t/d提升到964 t/d。
1.2.1 汽軸的改進(jìn)
汽軸疏水外套筒通徑加大。進(jìn)汽中心套筒內(nèi)徑φ219保持不變,出水外套筒內(nèi)徑由φ350增加到φ440,出水外套筒內(nèi)徑的加大,不但抗扭矩力增加,而且保證了出水量的暢通,流通截面積顯著增加,在提高輕灰蒸汽煅燒爐生產(chǎn)能力的同時,又使得加熱裝置的進(jìn)汽與出水保持暢通。
1.2.2 旋轉(zhuǎn)接頭的改進(jìn)
旋轉(zhuǎn)接頭的進(jìn)汽管線由原兩支φ159改為φ219單管路對接(與進(jìn)汽管等徑),出水管線原兩支φ159改為φ273單管路對接(與出水管等徑),出水管流通截面積增加,同時出水管開口位置更低,有利于冷凝水快速排出;旋轉(zhuǎn)接頭進(jìn)汽中心套筒內(nèi)徑保持φ219不變,回水外套筒內(nèi)徑由φ350增加到φ440與汽軸保持一致,流通截面積增加。
返堿刮板運輸機(jī)是輕灰蒸汽煅燒爐系統(tǒng)的重要設(shè)備之一,返堿刮板運輸機(jī)技術(shù)規(guī)格:B=580 mm,L=415 848 mm,N=45 kW,η1=980 r/min,輸送能力135 t/h,經(jīng)過近30年的使用以及反復(fù)修理,目前存在以下問題:
1)頭輪驅(qū)動不同程度存在竄軸、擺動、振動現(xiàn)象,雖經(jīng)過多次修理后,效果不太明顯。
2)整條刮板箱體破損嚴(yán)重,四處漏堿,導(dǎo)致刮板巡檢通道及刮板箱體上積堿較多。
3)運輸鏈導(dǎo)軌多處損壞不平、不齊,運輸鏈節(jié)磨損嚴(yán)重,備件使用周期變短,費用增加50%。
4)輕灰蒸汽煅燒爐量大或出料擁堿時,返堿刮板運輸機(jī)電流波動大,易造成返堿刮板運輸機(jī)堵停。
返堿刮板運輸機(jī)加寬,由580 mm加寬到700 mm。改造后返堿刮板運輸機(jī)技術(shù)規(guī)格:B=700 mm,L=415 848 mm,N=75 kW,η1=985 r/min,輸送能力150 t/h。實施后消除了返堿刮板運輸機(jī)頭輪驅(qū)動竄軸、擺動、振動,箱體漏堿,運輸鏈導(dǎo)軌、鏈節(jié)磨損的現(xiàn)象,輸送能力增大,使設(shè)備長周期穩(wěn)定運行。
輕灰3#雙筒旋風(fēng)分離器1989年安裝使用,外形尺寸φ1325×7900,2001年曾進(jìn)行整體更換,至今已使用16年,旋風(fēng)分離器器壁腐蝕結(jié)疤較重,整體狀況老化。旋風(fēng)分離器的爐氣處理能力下降,分離效率差,造成熱堿液濃度高,補水量增大,熱堿液系統(tǒng)膨脹,熱堿液塔阻力增大,停爐清理頻繁,縮短輕灰煅燒爐爐氣系統(tǒng)的運行周期,生產(chǎn)能力受限。
2017年8月10日對輕灰3#雙筒旋風(fēng)分離器進(jìn)行擴(kuò)徑改造,外形尺寸φ1425×7900,內(nèi)徑增大100 mm。通過擴(kuò)徑改進(jìn)的改造,提高了旋風(fēng)分離器的爐氣處理能力,分離效率提高,減少堿粉進(jìn)入液相量,每年減少熱堿液過剩量500 m3,減少熱堿液系統(tǒng)膨脹,減少往熱堿液系統(tǒng)補充脫鹽水量,每個班減少補充脫鹽水約40 m3,降低了噸堿成本消耗。
由于重堿車間過來的濕重堿進(jìn)輕灰煅燒爐順序為:輕灰4#煅燒爐→輕灰0#煅燒爐→輕灰1#煅燒爐→輕灰2#煅燒爐→輕灰3#煅燒爐。在實際生產(chǎn)操作過程中,重堿車間濕重堿的來量不穩(wěn),有時波動值達(dá)到40~50 t/h,出現(xiàn)波動時,若不及時將增大的濕重堿均勻分配到各臺輕灰煅燒爐內(nèi),最后這部分濕重堿進(jìn)入輕灰3#煅燒爐內(nèi),造成輕灰3#煅燒爐正壓、出堿溫度低于160 ℃、爐轉(zhuǎn)頻繁調(diào)整、爐內(nèi)料層忽高忽低、出料擁堿等不穩(wěn)定狀況。
輕灰3#蒸汽煅燒爐技術(shù)改進(jìn)中,在輕灰3#出料螺旋運輸機(jī)上方增設(shè)出料閥,具體設(shè)備參數(shù):
主電機(jī):N=11 kW,n=1 450 r/min。
主減速機(jī):I=1∶27.58。
通過增設(shè)出料閥,使煅燒爐內(nèi)輕灰料層保持在穩(wěn)定狀態(tài),勻速的將爐內(nèi)輕灰輸送至出料螺旋運輸機(jī),避免了爐內(nèi)輕灰料層不穩(wěn),出料擁堿憋停隱患。
輕灰3#熱堿液塔外形尺寸:φ2800×11362,主體材料:熱軋?zhí)妓亟Y(jié)構(gòu)鋼,操作壓力:P=-0.001 MPa,操作溫度:T=100 ℃,設(shè)備內(nèi)介質(zhì)為Na2CO3、CO2、H2O、NH3,隨著多年運行后,設(shè)備主體出現(xiàn)很多問題,主要如下:
1)塔體腐蝕嚴(yán)重,塔體漏液,已經(jīng)多次補焊。
2)塔內(nèi)件腐蝕嚴(yán)重,柵板、支架等隨時有斷裂坍塌的可能,嚴(yán)重影響輕灰3#蒸汽煅燒爐系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
根據(jù)輕灰3#熱堿液塔的實際情況,利用本次輕灰3#蒸汽煅燒爐技術(shù)改進(jìn)機(jī)會,將輕灰3#熱堿液塔主體材料進(jìn)行更換,主體材料更換為熱軋不銹鋼S30408。該設(shè)備投用后,消除了塔體腐蝕漏液,促進(jìn)了輕灰3#蒸汽煅燒爐系統(tǒng)穩(wěn)定運行和節(jié)能降耗工作。
我公司輕灰3#蒸汽煅燒爐由于使用年限長,前后滾圈磨損嚴(yán)重,爐體振動大,雖然經(jīng)過滾圈車削等工作,短時間內(nèi)效果較明顯,運行一段時間后爐轉(zhuǎn)30 Hz爐體仍然振動大,被迫爐轉(zhuǎn)降至27 Hz維持運行。
當(dāng)輕灰蒸汽煅燒爐整體負(fù)荷加大,主減速機(jī)、小齒輪和大齒圈的傳動結(jié)構(gòu)需改變,原傳動結(jié)構(gòu)為減速機(jī)直接安裝小齒輪,在爐體產(chǎn)生振動時,大齒圈將振動通過小齒輪傳遞到主減速機(jī)上,很容易造成主減速機(jī)的損壞。
輕灰3#蒸汽煅燒爐技改后,整體負(fù)荷加大,根據(jù)其他堿廠的技術(shù)經(jīng)驗,增加驅(qū)動小齒輪、彈性柱銷聯(lián)軸器和爪形聯(lián)軸器各一套,更換新的大齒圈,改造成將小齒輪單獨進(jìn)行用軸承座固定,通過爪形聯(lián)軸器與減速機(jī)相連,主減速機(jī)與電機(jī)之間采用彈性柱銷聯(lián)軸器。改造后消除了存在的傳動缺陷,爐轉(zhuǎn)增加到35 Hz,爐體運行穩(wěn)定。
輕灰3#蒸汽煅燒爐主要設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)后,通過對技術(shù)改進(jìn)前、后數(shù)據(jù)對比分析,從分析數(shù)據(jù)看,技改后效果顯著,輕灰3#蒸汽煅燒爐生產(chǎn)能力明顯增大,超出原設(shè)計能力20%,具體對比分析數(shù)據(jù)見表1。
表1 輕灰3#蒸汽煅燒爐技術(shù)改進(jìn)前、后數(shù)據(jù)對比
輕灰3#蒸汽煅燒爐主要設(shè)備技術(shù)改進(jìn)后,生產(chǎn)能力提升20%左右,本次技術(shù)改進(jìn)實現(xiàn)了節(jié)能高效的目的,同時也為輕灰煅燒爐類似改進(jìn)積累了經(jīng)驗,我公司計劃將對另外4臺輕灰煅燒爐進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),實現(xiàn)當(dāng)1臺輕灰蒸汽煅燒爐出現(xiàn)故障時,對生產(chǎn)負(fù)荷無影響,輕灰蒸汽煅燒爐連續(xù)穩(wěn)定運行。
[1] 馬樂騁,范丹桂,田金彪. 輕灰煅燒爐冷凝水系統(tǒng)改進(jìn)[J].純堿工業(yè),2016(5):34~36