吳 寅
(攀鋼集團(tuán)有限公司,四川 攀枝花 617067)
攀鋼提釩煉鋼廠高速軌鋼RH精煉設(shè)備在生產(chǎn)過程中,由于真空泵運(yùn)行不穩(wěn)定,導(dǎo)致真空度波動(dòng)與抽真空速度慢,除去泄漏、流量不足等重要因素,蒸汽質(zhì)量對(duì)拉瓦爾噴嘴噴射泵的穩(wěn)定運(yùn)行也起著關(guān)鍵作用。真空泵對(duì)蒸汽質(zhì)量有嚴(yán)格的要求:適合的蒸汽量;適合的壓力和溫度;不含空氣和其它不凝性氣體;干凈;干燥;等等。該精煉設(shè)備站的工作蒸汽供給系統(tǒng)輸出壓力為1.3 MPa,溫度為200℃。通常,真空泵的抽氣能力不受過熱或者飽和蒸汽的影響,或者說影響可以忽略不計(jì),但當(dāng)蒸汽供給系統(tǒng)的管道散熱和工作蒸汽膨脹而變濕時(shí),會(huì)使泵的性能不穩(wěn)定。本文主要研究溫度和含水量等因素對(duì)RH真空度波動(dòng)的影響。
該RH精煉設(shè)備采用蒸汽噴射泵系統(tǒng),如圖1所示。蒸汽通過拉瓦爾噴嘴在噴射泵中絕熱膨脹對(duì)外做功,如圖2所示。由于同外界沒有熱量的交換,所以是個(gè)等熵過程,稱為等熵膨脹。根據(jù)熱力學(xué)第一定律d Q=d U+p d V,對(duì)于理想氣體d U=cv d T,在絕熱的情況下d Q=0,所以0=cv d T+p d V,可得 -d T=,只要蒸汽對(duì)外界做功,同時(shí)膨脹所做的功以焓的減少為補(bǔ)償,系統(tǒng)必定降溫。在蒸汽絕熱膨脹時(shí),溫度和壓力降低,只要被抽氣體的壓力高于混合室的壓力,則被抽氣體被吸入混合室,即這個(gè)過程中其壓力降低,焓值下降,熱容激增,速度迅速增加至超音速。
工作蒸汽和被抽氣體在混合室中進(jìn)行混合,然后兩股氣流進(jìn)行能量的交換,絕熱膨脹后的蒸汽對(duì)被抽氣體進(jìn)行做功,使其速度迅速增加,進(jìn)而工作蒸汽帶著被抽氣體進(jìn)入擴(kuò)壓器中。
在擴(kuò)壓器中,被抽氣體與蒸汽一邊進(jìn)行能量交換,一邊逐漸壓縮,動(dòng)能轉(zhuǎn)化為勢(shì)能,到擴(kuò)壓器喉部時(shí)已完成混合過程達(dá)到音速,壓力升高,經(jīng)過擴(kuò)張段速度繼續(xù)降低至亞音速,隨著壓力的進(jìn)一步升高,從而將被抽氣體排出噴射器。因此,從蒸汽噴射泵的工作過程和原理來看,蒸汽的質(zhì)量影響拉瓦爾噴射泵是否能夠正常工作。
圖1 蒸汽系統(tǒng)
圖2 蒸汽單級(jí)噴射泵工作原理
當(dāng)真空泵噴嘴噴射出的蒸汽流中含有微小水珠時(shí),這些水珠不能像蒸汽那樣膨脹產(chǎn)生速度,它只能被蒸汽推動(dòng)而增加速度,因此濕蒸汽中的水分不但不能產(chǎn)生能量,而且還要消耗能量。噴嘴出來的蒸汽流速度下降,造成如下影響:
(1)蒸汽噴射泵的抽氣能力下降。對(duì)噴射泵(3a、3b、4a、4b)而言,蒸汽流(湍流)對(duì)被抽氣體的卷帶效應(yīng)變差;對(duì)增壓泵(B1、B2)而言,一方面是蒸汽流(層流)對(duì)被抽氣體的粘性摩擦效果變差,另一方面是蒸汽流密度變大后被抽氣體擴(kuò)散到蒸汽流的效果下降。
(2)蒸汽流橫向擴(kuò)散作用變大,形狀的變化導(dǎo)致擴(kuò)器收縮段動(dòng)能轉(zhuǎn)換為位能的效率變差,進(jìn)而導(dǎo)致蒸汽泵排壓下降,造成下一級(jí)真空泵壓縮比擴(kuò)大。
攀鋼RH系統(tǒng)預(yù)抽真空時(shí)蒸汽壓力為1.4 MPa,真空處理開始后,蒸汽用量急劇上升,蒸汽壓力急劇下降(最低至1.15 MPa),這一過程實(shí)質(zhì)上造成了管道內(nèi)蒸汽體積的急速膨脹,蒸汽溫度驟降3~5℃不等,蒸汽過熱度不足時(shí)就會(huì)產(chǎn)生冷凝水。實(shí)際生產(chǎn)中要求有一定的冗余量,通常蒸汽過熱10℃,即205℃左右。
通過以上分析,供給系統(tǒng)管線中的蒸汽含水量,成為蒸汽泵抽氣能力與性能穩(wěn)定的重要因素,為了獲得適合的蒸汽溫度和含水量,采取如下措施。
從圖3的減溫減壓蒸汽流程圖可看出:在蒸汽總進(jìn)口位置,減壓操作,冷卻水減溫和輸出管道上分別布置4個(gè)疏水閥;在蒸汽分配包前端,蒸汽分配包后端,主泵B1和B2的保溫蒸汽,工作蒸汽布置了共6個(gè)疏水閥。
圖3 減溫減壓蒸汽流程圖
為了分離掉管線遠(yuǎn)距離輸送的蒸汽中疏水閥不能處理的懸浮液滴,選擇在蒸汽分壓包前端增加擋板式汽水分離器,它由多塊擋板組成,液體在分離器內(nèi)可多次改變流動(dòng)方向。由于懸浮水滴的質(zhì)量和慣性較大,當(dāng)遇到擋板流動(dòng)方向改變,干蒸汽可繞過擋板繼續(xù)前進(jìn),而水滴則會(huì)聚積在擋板上。由于汽水分離器有較大的流通面積,減少了水滴的動(dòng)能,大部分水滴都會(huì)凝聚,最后落到分離器的底部,進(jìn)而通過疏水閥排出。實(shí)踐證明,擋板式分離器在10~30 m/s的流速之間分離效率可以接近90%。
由于維修或其它原因讓工作蒸汽長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)并重啟時(shí),可以考慮暖管措施。這個(gè)階段冷凝水量較大,對(duì)于暖管時(shí)產(chǎn)生的熱量散失稱為“暖管負(fù)荷”。當(dāng)管道正常運(yùn)行時(shí),同樣會(huì)有一小部分穩(wěn)定的管道散熱損失,稱為“運(yùn)行負(fù)荷”。
該精煉設(shè)備站的蒸汽供給系統(tǒng)沒有暖管設(shè)施,長(zhǎng)期停止后重啟直接送氣到用汽點(diǎn),這樣管道中的冷凝水無處排放,極易形成水彈,發(fā)生水錘現(xiàn)象,且增加了蒸汽的濕度。因此擬增加一套旁路暖管裝置來對(duì)長(zhǎng)期停機(jī)后的管道進(jìn)行暖管。
把蒸汽主管加熱到工作溫度需要的蒸汽流量與管道的質(zhì)量、比熱、溫升、蒸汽的蒸發(fā)焓和暖管時(shí)間等因素有關(guān),即
式中,ms為蒸汽的平均冷凝率;w管道與法蘭以及接頭的總重量;Ts為蒸汽溫度;Tamb為環(huán)境溫度;Cp為管道材質(zhì)的比熱;hfg為工作壓力下的蒸發(fā)焓;t為暖管時(shí)間。
其中 w、Ts、Tamb、Cp、hfg均為定值,故 t與ms成反比,因此采用長(zhǎng)時(shí)間的暖管可降低暖管負(fù)荷,提高管道輸送合格蒸汽質(zhì)量的能力。
通過先減溫后減壓的蒸汽處理工藝,可以得到微過熱的蒸汽,其機(jī)理為:蒸汽進(jìn)站時(shí)為過熱狀態(tài)(3.1 MPa、310℃,焾值3014.83),在壓力不變的狀態(tài)下噴水降溫到235.49℃后變?yōu)轱柡驼羝?,焓值下降?801.65;再降壓為到目標(biāo)壓力(1.4 MPa),此過程中焓值不變?nèi)匀槐3?801.65,溫度降為198.5℃。對(duì)比1.4 MPa時(shí)飽和蒸汽參數(shù)(195.04℃,焓值2788.4),可以發(fā)現(xiàn)蒸汽變?yōu)榱溯p微過熱狀態(tài)。蒸汽狀態(tài)變化時(shí)的參數(shù)見表1。
表1 蒸汽狀態(tài)變化時(shí)的參數(shù)
蒸汽質(zhì)量提高后,B2泵在3 000~600 Pa段、B1泵在300~100 Pa段抽不動(dòng)的情況未再出現(xiàn),B2泵在3 000~600 Pa段抽氣時(shí)間穩(wěn)定在5 s以內(nèi),B1泵在300~100 Pa段抽氣時(shí)間穩(wěn)定在3 s以內(nèi)。
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