段中旭, 韓志雙
(哈爾濱汽輪機廠有限責任公司,哈爾濱 150046)
百萬核電機組低壓末級動葉片在國產(chǎn)化制造中需要解決司太立合金片釬焊技術(shù)。公司現(xiàn)有高頻釬焊技術(shù)進行末級葉片司太立高頻釬焊,釬焊后著色探傷釬縫表面存在點狀缺陷超標問題。另外由于百萬核電低壓末級動葉片要釬焊的合金片長度600 mm,遠超出以往機組合金片長度;而且葉片的型線存在較大角度的彎扭。要實現(xiàn)釬焊和確保質(zhì)量會有很大的難度。合金片的形式與以往也不同,不再是以往的平直片加彎邊,以往平直部位現(xiàn)在變成帶有R的弧度,合金片的制作及成型都需要重新考慮。另外釬焊合金片槽的加工,裝配間隙質(zhì)量都需要保證滿足圖樣及日本三菱標準要求,才能保證釬焊質(zhì)量。因合金片長度為600 mm,需解決在長度600 mm方向上的溫度均勻性問題。因1375 mm葉片剛性很差,在釬焊過程中存在變形,為提高葉片的質(zhì)量降低葉片的校型量,需對葉片釬焊變形進行嚴格的控制。
針對上述問題,本文通過對國內(nèi)司太立焊接技術(shù)的研究[1-2],通過加強工藝質(zhì)量改進、嚴格清理、加強裝配、釬焊輔助工裝制作等過程控制,通過改進釬焊工藝方法,嚴格溫度控制,采用自動釬焊技術(shù)等工藝手段,確保釬焊質(zhì)量,制造出滿足標準要求的合格低壓末級動葉片。
目前,我公司已經(jīng)出產(chǎn)的百萬核電機組,低壓末級葉片為三菱提供的成品葉片,已經(jīng)釬焊了合金片。通過對三菱提供葉片進行無損檢測,發(fā)現(xiàn)釬焊后的釬縫表面幾乎沒有任何缺陷。
本研究的目的在于通過提高加工質(zhì)量,保證裝配間隙,確保合金片與葉片合金片槽的貼合,并通過工藝試驗確保釬焊出合格的百萬核電機組低壓末級動葉片。通過高頻釬焊工藝試驗、改進工藝,嚴格過程控制,采用自動釬焊技術(shù)等工藝手段,確保釬焊質(zhì)量,確保制造出滿足標準要求的合格低壓末級動葉片。
1)對核電機組的1375 mm葉片進行釬焊工藝試驗(共4只葉片),因原葉片已經(jīng)進行過釬焊,所以變形量較大,通過壓力矯形方式對葉片型線進行恢復[3]。精修合金槽,手工扭曲合金片進行貼合配合,用塞尺對配合間隙進行測量,間隙約為0.1~0.2 mm。釬焊過程嚴格按企業(yè)標準《低壓動葉司太立防蝕片高頻釬焊工藝守則》執(zhí)行,避免超溫。釬焊過程中釬劑排氣均勻,釬料流動均勻。因葉冠位置受空間的限制不能放置壓腳,所以釬焊到高溫時手工用鉗子夾緊合金片與葉片,以達到更好釬焊接頭的目的。釬焊完成后用手工火焰釬焊對接頭不飽滿的位置進行填充,填充位置主要是葉冠位置。釬焊后拋光進行射線及著色探傷,1、2號葉片一次RT和PT探傷合格,3號葉片經(jīng)過消缺后RT及PT探傷合格[4],4號葉片經(jīng)過重新釬焊RT及PT探傷合格。4只葉片RT探傷結(jié)合面積在90以上,每只葉片PT檢查有4~8個點狀缺陷,無線狀顯示缺陷。
2)進行了4只1375 mm葉片的釬焊工藝試驗。因機加工藝的改變,所以在葉冠未進行精加工的情況下進行釬焊司太立合金片(見圖1),由于葉冠位置余量較大,熱傳導較快,公司現(xiàn)有的感應(yīng)加熱設(shè)備功率為25 kW,加熱時不能一次完成釬焊過程。針對此種情況,采用分段釬焊的方式進行釬焊,首先釬焊葉冠位置250 mm長度的合金片,再更換感應(yīng)線圈釬焊余下長度的司太立合金片,經(jīng)過試驗,4只葉片RT(圖2)、PT、VT檢驗合格。
圖1 分段焊接葉片(葉冠位置未進行加工)
圖2 RT探傷底片
3)采用新感應(yīng)釬焊設(shè)備進行工藝試驗。設(shè)備為EFD的2540,采用溫度閉環(huán)控制系統(tǒng)[5]自動方式進行釬焊。共進行了10只葉片的釬焊試驗,釬焊過程中使用設(shè)定的工藝曲線進行加熱,所有葉片釬料的流動性一致。通過幾組工藝曲線最終確定工藝加熱曲線,同時設(shè)計制作防葉片變形的釬焊工裝(葉冠支撐工裝、葉身支撐工裝、近葉根壓緊支撐工裝、葉身支撐工裝),經(jīng)過對其中6只葉片的變形測量,變形量為3 mm以內(nèi),在重新制作更換了葉冠支撐工裝,釬焊了兩只葉片,變形量測量后變形為1.5~2 mm,且頂針孔位置無偏離。
對葉片制造部門的末級葉片防蝕片釬焊進行了跟蹤,跟蹤包括釬焊前合金槽的加工狀態(tài)、防蝕片的釬焊過程、釬焊后質(zhì)量檢查等幾個方面,經(jīng)過跟蹤發(fā)現(xiàn),公司目前釬焊合格率比較低的為650 MW核電末級葉片、680 mm葉片。通過跟蹤整個的釬焊過程發(fā)現(xiàn),影響釬焊質(zhì)量的因素有以下幾點:
1)合金槽的尺寸。其中圖3的幾個數(shù)值為控制合金槽尺寸的關(guān)鍵點,尤其R的尺寸與設(shè)計要求是否一致對合金片與合金槽的配合起到了非常關(guān)鍵的作用,h尺寸、合金槽的漏光度也直徑影響到合金片與合金槽的配合間隙。
圖3 合金槽尺寸關(guān)鍵點
釬焊理論上對于接頭的配合間隙要求為0.05~0.127mm,通過試驗針對葉片的這種釬焊結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn),接頭間隙控制在0.2 mm以內(nèi)就可以取得很好的釬焊質(zhì)量?;阝F焊對接頭裝配間隙的要求,同葉片分廠一起針對合金槽的加工方案進行改進,同時改變合金槽的加工設(shè)備,采用精密度更高的五軸數(shù)控機床加工合金槽。通過程序的改進及設(shè)備的改變,合金槽加工質(zhì)量得到了明顯的提高,在釬焊過程中合金槽不需要進行任何的手工干涉,只進行去除氧化膜的拋修工作,就可以保證達到圖樣的要求。
2)合金片與合金槽的配合間隙?;阝F焊對于接頭間隙的特殊要求,那么合金片與合金槽的配合間隙直接影響到釬焊接頭的質(zhì)量,通過程序、設(shè)備的改變已經(jīng)提高了合金槽的加工質(zhì)量,只需對合金片進行精密配準就可以保證合金片與合金槽的間隙。
3)釬劑在釬焊高溫過程中的保護程度。在對650 MW核電末級葉片釬焊過程中發(fā)現(xiàn),有些釬劑在釬焊高溫過程中失去母材的保護,以至于在釬焊過程中形成了新的氧化膜,影響了釬焊質(zhì)量,針對這種情況采取了不同釬劑進行了試驗,發(fā)現(xiàn)國外某一品牌的釬劑在高溫狀態(tài)時對母材保護良好,能很好地控制母材的氧化,提高釬焊質(zhì)量。
4)溫度控制。釬焊過程中溫度對釬焊質(zhì)量及葉片質(zhì)量都會有重要的影響,釬焊溫度達不到焊料的流動溫度,不能形成優(yōu)良的釬焊接頭,如果溫度過高,破壞釬焊接頭的同時也會對母材產(chǎn)生嚴重的影響。1375 mm葉片采用新設(shè)備閉環(huán)控制系統(tǒng)進行釬焊,溫度曲線(見圖4)輸入到設(shè)備中,所以葉片都采用同一曲線進行加熱,充分保證了葉片加熱溫度的一致性,更好地控制溫度對釬焊質(zhì)量的影響。
基于以上4個對釬焊質(zhì)量影響因素,通過對16只650 MW核電末級葉片進行了為期5天的釬焊研究。分別對合金槽尺寸進行控制、對合金片與合金槽裝配間隙進行控制、對釬劑在高溫狀態(tài)的母材保護進行控制、對釬焊溫度進行控制。釬焊完成后對16只葉片按照企業(yè)標準《低壓動葉片司太立防蝕片釬焊X光射線探傷檢查方法及評定標準》標準進行RT探傷,12只葉片全部合格,一次釬焊合格率達到75%。
圖4 釬焊溫度控制曲線
在合金槽加工過程中增加合金槽三個釬焊關(guān)鍵尺寸的檢查:R角尺寸、合金槽深度h、合金槽寬度b,并進行記錄。通過3個尺寸的控制能保證合金槽的加工質(zhì)量,以提高合金片與合金槽的貼合精度。
通過試驗驗證工裝壓腳的改進方案(見圖5),由原來只在一面進行施壓的方式改變?yōu)閮蓚?cè)施壓方式進行壓緊,且采取分壓的方式進行加壓,正面壓力與側(cè)面壓力分開進行,采用不同的壓力值。
圖5 工裝壓腳改進
經(jīng)過工藝試驗及工藝評定的RT及PT結(jié)果,直接影響釬焊質(zhì)量有以下幾個因素:合金槽的加工尺寸、合金片與合金槽的裝配間隙、釬焊過程中的溫度控制。通過對以上幾個影響釬焊質(zhì)量的重要因素進行控制,以保證百萬核電末級葉片釬焊的接頭質(zhì)量。
經(jīng)過大量相關(guān)的工藝試驗、對試驗件的解剖和探傷結(jié)果分析,通過控制改進影響釬焊質(zhì)量幾個大的重要因素,可以很好地提高釬焊質(zhì)量。經(jīng)過幾組百萬核電末級葉片的釬焊工藝試驗、RT、PT的分析,我們已編制優(yōu)化后的釬焊典型工藝,固化為企業(yè)標準《百萬核電末級葉片的釬焊工藝規(guī)范》,公司已經(jīng)實現(xiàn)了1375 mm葉片司太立合金片的自動釬焊,在變形控制方面也取得了突破,釬焊葉片變形量控制為1.5~2 mm,充分滿足了用戶要求,達到并超過了日本三菱標準的要求,處于國際釬焊領(lǐng)先水平,并已經(jīng)批產(chǎn),取得良好的經(jīng)濟效益。
[1] 申慧杰,孫建中,劉寶貴.汽輪機末級葉片司太立合金焊接技術(shù)研究[J].東方電氣評論,1995(4):228-234.
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