吳玲虹
(閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院機械工程系,福建龍巖 364021)
龍巖在全國享有“橋鄉(xiāng)”之稱,大大小小的車橋生產(chǎn)廠家?guī)资?,其中有暢豐車橋等大型企業(yè)以及為其配套生產(chǎn)的一些中小企業(yè)如盛豐機械、伍旗機械等。隨著國人生活水平的提高,人們對轎車的需求量越來越大,與此同時,轎車市場對車橋產(chǎn)品需求也逐步增加,并且對車橋的質(zhì)量要求也越來越高,主要體現(xiàn)在保證焊接強度的基礎(chǔ)上,對車橋外觀提出了更高的要求[1]。目前,現(xiàn)有廠家的設(shè)備老化,效率低,已經(jīng)難以滿足生產(chǎn)需求,本課題就是應(yīng)工廠的要求,設(shè)計汽車車橋后蓋專用自動焊接設(shè)備,以提高產(chǎn)品質(zhì)量。
圖1 鑄鋼橋
圖2 焊接位置示意圖
根據(jù)用戶提供的鑄鋼橋的圖樣(如圖1),本課題研制的專機主要適用于汽車鑄鋼橋殼:大法蘭內(nèi)孔直徑φ200~φ600 mm,橋總長≤2000 mm的產(chǎn)品,其焊接位置如圖2所示。
焊接過程:工件夾緊→點固→工件變位→焊槍下移→工件旋轉(zhuǎn)且起弧焊接→焊縫搭接、收弧→焊槍上升→工件復(fù)位→工件松開。
根據(jù)廠家提供的產(chǎn)品信息、焊接現(xiàn)場工作環(huán)境的要求、汽車車橋后蓋焊接工藝流程等設(shè)計了汽車車橋后蓋專用自動焊接設(shè)備。
其整體結(jié)構(gòu)設(shè)計是采用十字架立柱機構(gòu),焊接小車在十字架立柱上下移動,便于工件更換安裝;焊槍固定在一個三維可調(diào)機構(gòu)上,和送絲機構(gòu)一起做左右運動,實現(xiàn)橫向的調(diào)整及三維方向的微調(diào),使焊接時,焊槍定位更準(zhǔn)確;工件夾緊采用氣動夾盤夾緊裝置,回轉(zhuǎn)方式采用電動機減速機構(gòu)帶動工件回轉(zhuǎn),翻轉(zhuǎn)機構(gòu)為電動調(diào)整,調(diào)整范圍0°~90°。工件先在水平位置點固,然后通過變位機的翻轉(zhuǎn)機構(gòu),實現(xiàn)角度翻轉(zhuǎn),以達(dá)到焊槍與后蓋焊接處的焊縫形成船形位置焊接(如圖3),利用焊縫成形,不僅可以獲得較大的熔深,而且焊后焊縫成形光滑美觀[2]。汽車車橋后蓋專用自動焊接設(shè)備的機身采用十字操作主架和變位機用平底座聯(lián)接,與電氣控制部分組合為一體,設(shè)置獨立的操作面板,操作方便。同時該專機也設(shè)計有吊裝環(huán)、叉車孔和固定設(shè)備的地腳螺栓安裝孔,整機結(jié)構(gòu)強度高,焊接平穩(wěn),適用于車橋后蓋焊接自動化批量生產(chǎn)[3-4]。
圖3 船形焊縫焊接
PLC(Programmable Logic Controller)是在繼電器控制線路的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的通過軟件的形式實現(xiàn)工業(yè)控制的自動化控制設(shè)備。根據(jù)企業(yè)條件等因素,選用S7-200PLC,它是德國西門子公司的一款微型PLC,S7-200系列的PLC以其較好的穩(wěn)定性和靈活的通訊能力成為國內(nèi)微型PLC市場的主導(dǎo)[5]。
本設(shè)計需要用到的輸入點超過20個,輸出點超出10個,再從CPU性能的優(yōu)越性和控制對象上考慮[6],最終確定為CPU226 AC/DC/RLY。
由于主軸電動機須精確定位,所以選用變頻調(diào)速和旋轉(zhuǎn)編碼器定位。主軸電動機為速度和位置反饋的閉環(huán)控制系統(tǒng),對PLC而言必須用模擬量控制,CPU226本身不自帶模擬量接口,所以需要附加一個模擬量模塊,本設(shè)計選用的是EM235模擬量模塊。EM235為4輸入/1輸出的模擬量模塊及其端子[7-12]。
1)更換工件時的步驟:按夾盤夾緊→工件傾斜到位→橫梁伸出到位→焊槍下到位→工件對準(zhǔn)后→將手動/自動打到自動狀態(tài)→連續(xù)按啟動→設(shè)備開始運行→動作完成后→焊槍上到位→橫梁縮回→工件回到水平位置→按啟動→工件松開→工件動作完成可以開始焊接。
2)自動步驟:按啟動→夾盤夾緊→按啟動→工件傾斜到位→橫梁伸出到位→焊槍下到位→按啟動(如果調(diào)試/焊接撥到焊接位置)→開始焊接→焊接一周后→主軸停止(如果焊接設(shè)定為2層,再按啟動→開始焊接→焊接一周后主軸停止)→焊槍上到位→橫梁縮回→工件回到水平位置→按啟動→工件松開→自動完成。
輸入地址功能分配見表1。
表1 系統(tǒng)輸入地址位分配表
輸出地址位分配見表2。
表2 輸出地址位分配表
2.5.1 主程序設(shè)計
主程序如圖4所示,主要包含焊機的手動/自動焊接程序及控制過程的保護(hù),子程序主要由初始化模塊、速度設(shè)定模塊、速度顯示模塊三大部分組成[13]。
2.5.2 自動焊接程序設(shè)計
根據(jù)系統(tǒng)自動步驟的過程和要求,編寫圖5的自動焊接程序。
圖4 主程序框架
該自動程序?qū)崿F(xiàn)的動作過程如圖5所示。
M10.0:PLC開通后自動跳轉(zhuǎn)至此步作為初始步,初始化的清零及預(yù)設(shè)值將在后面的程序給出。
M10.1:當(dāng)所有機構(gòu)準(zhǔn)備就緒后,開始自動程序,按下啟動按鈕I1.4,由于整個工藝流程中工件都處于被夾緊狀態(tài),此處程序控制Q0.7應(yīng)選擇置位。具體程序編制如圖6。
M10.2:當(dāng)運行狀態(tài)處于M10.1處,此時再按下啟動按鈕I0.4,控制Q0.5.使工件傾斜到位。具體程序編制如圖7。
圖5 自動程序順序流程圖
M10.3:傾斜到位后通過接近開關(guān)I0.3停止M10.2,并且控制輸出Q0.3橫梁輸出。具體程序編制可以按照圖8通用邏輯塊編程。
上步地址:M10.2;轉(zhuǎn)入條件:I0.3;下步地址:M10.4;本步自鎖:M10.3;本地址及控制對象:M10.3、Q0.3。
對于上步地址有多位的,可依據(jù)各個上步的地址位和轉(zhuǎn)入條件,通過并聯(lián)的方式編程。
對于下步地址有多位的,可以依據(jù)各個下步的地址位,通過并聯(lián)的方式來編程,具體方法如圖9所示。
自動程序可按照上面的方式對應(yīng)地址編程,對于后面的步驟這里不再重復(fù)說明編程過程。
關(guān)于步驟M10.5、M10.6焊接過程控制的說明:當(dāng)所有機構(gòu)到達(dá)焊接需要的位置后,按下啟動按鈕,主軸電動機正轉(zhuǎn),變頻器運行,變頻器將運行中的信號傳送至PLC,PLC的高速計數(shù)器開始計數(shù),直到電動機達(dá)到預(yù)設(shè)速度,算出電動機轉(zhuǎn)了多少角度并記錄下來,此時通過M9.1讓程序從M10.5跳到M10.6,焊接一周的定位方法為:主軸電動機配置旋轉(zhuǎn)編碼器,主軸電動機通過減速機構(gòu)帶動工件旋轉(zhuǎn),利用旋轉(zhuǎn)編碼器反饋回PLC的脈沖配合高速計數(shù)器確定電動機的位置,然后再根據(jù)當(dāng)前電動機的速度、減速機構(gòu)及焊接工件半徑計算出帶動工件所要的時間[14-15]。焊接一周后通過M9.6跳轉(zhuǎn)至下一步。圖10為旋轉(zhuǎn)一周的調(diào)試程序。
圖6 M10.1程序圖
圖7 M10.2程序圖
圖8 通用程序模塊
圖9 多線程流程圖單步程序設(shè)計模塊
主軸電動機帶動減速機構(gòu),減速比設(shè)定為1:0.04并存放于VD600中。VD500中為初始化設(shè)置的旋轉(zhuǎn)編碼器脈沖值。將VD500的值和VD600做對比,結(jié)果存放在VD604中,通過當(dāng)前電動機的速度、減速機構(gòu)及焊接工件半徑計算出帶動工件所要的時間。
本課題所設(shè)計焊機的電氣控制系統(tǒng)采用西門子PLC為核心控制,強化并提高了焊接專機可靠性,而且采用PLC控制系統(tǒng)更易于設(shè)備的調(diào)試和維護(hù)維修。雖然該專機能解決龍巖地區(qū)車橋后蓋焊接的一些問題,但還是存在不足之處:1)現(xiàn)場調(diào)試中發(fā)現(xiàn)焊接件焊接精度偏差值較大,如何降低連續(xù)焊接過程中各焊接件的焊縫偏差是設(shè)備改進(jìn)的一個方向。2)主軸電動機采用三相異步電動機雖然節(jié)省了成本,但是其調(diào)速和位置精度都無法達(dá)到伺服電動機的效果。在節(jié)省成本的前提下如何提高系統(tǒng)的定位精度是設(shè)備的改進(jìn)方向。
相信隨著現(xiàn)在科學(xué)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,自動化焊機也會向著更經(jīng)濟(jì)、更可靠、更加柔性化的方向發(fā)展。
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