摘要:針對錦91區(qū)塊稠油油藏多輪次吞吐后期存在的水侵嚴重、油層動用程度不均和原油粘度不斷增大等綜合性問題,進行了高溫凝膠泡沫調(diào)堵與催化降粘技術研究。通過室內(nèi)實驗,研制了凝膠泡沫調(diào)堵體系和催化降粘劑配方。并優(yōu)選了籠統(tǒng)擠注方式,將兩項技術有效結合起來。該項技術現(xiàn)場應用4井次,取得了較好的應用效果,可有效解決油井出現(xiàn)的綜合性問題。
關鍵詞:凝膠泡沫;催化降粘;錦91
1 前言
錦91區(qū)塊已經(jīng)進入蒸汽吞吐開發(fā)中后期。隨著多輪次的開采,整個區(qū)塊普遍存在水侵嚴重,原油粘度升高等問題,嚴重制約了區(qū)塊開采,降低了油井產(chǎn)量。目前,針對錦91區(qū)塊存在的問題,主要采用化學技術進行解決。如采用高溫降粘劑技術解決原油粘度升高的問題,采用高溫調(diào)剖技術解決水侵嚴重的問題。但是,目前采用的化學技術具有一定的局限性,即針對性較強,雖然可以有效解決油井出現(xiàn)的一項問題,但是油井同時存在的其它問題也制約了油井的生產(chǎn)。因此,我們從解決錦91區(qū)塊水侵嚴重,油層動用不均和原油粘度較高的綜合性問題入手,開展了高溫凝膠泡沫調(diào)堵與催化降粘技術的研究。通過該技術的研究和應用,可以有效的解決錦91區(qū)塊油井出現(xiàn)的綜合性問題。
2 實驗研究
2.1高溫凝膠泡沫調(diào)堵體系的研制及性能評價
2.2.1交聯(lián)劑的選擇
通過實驗,使用酚醛樹脂和有機鉻交聯(lián)劑的復合交聯(lián)體系,在不同的礦化度條件下,比酚醛樹脂、間苯二酚和有機鉻交聯(lián)劑單獨體系相比,具有更強的成膠強度。因此,選取此類交聯(lián)劑作為主交聯(lián)劑。
2.2.2 起泡劑的確定
在實驗中,我們選取AOS、SDS、DDBS、OP—10、吐溫80、糖苷C12-14、AES和CTAB作為起泡劑進行優(yōu)選。通過對比起泡體積和起泡穩(wěn)定性,最終選擇AOS作為起泡劑,其最佳起泡濃度為0.2%。
2.2.3 凝膠泡沫調(diào)堵體系基本配方的確定
在實驗時,采用正交試驗方法?;谀z泡沫的基本組成與濃度對性能影響的初步評價結果。綜合分析實驗結果,確定凝膠泡沫體系的基本配方為:0.2%AOS+0.3%有機鉻交聯(lián)劑+0.2%酚醛樹脂交聯(lián)劑+3000mg/L HPAM。
2.2.4耐溫凝膠泡沫調(diào)堵體系配方的確定
為了提高凝膠泡沫調(diào)堵體系的耐溫性能和泡沫穩(wěn)定性能,我們在基本配方中添加了泡沫穩(wěn)定劑GX。通過實驗數(shù)據(jù),我們可以得出泡沫穩(wěn)定劑的添加,大大提高了凝膠泡沫的穩(wěn)定性。泡沫穩(wěn)定劑的用量為0.1%-0.2%為宜。
最終,確定了耐溫凝膠泡沫調(diào)堵體系配方:0.2%AOS+0.3%有機鉻交聯(lián)劑+0.2%酚醛樹脂交聯(lián)劑+3000mg/LHPAM+GX0.1%。
2.2.2 性能評價
2.2.2.1耐溫性能評價
在實驗室,測試了該配方的耐溫性能。有表7的實驗結果可得該體系在130℃下,24小時下的泡沫體積仍占起始泡沫體積的80%。該體系220℃下仍具有保持較好的泡沫體積。
2.2.2.2封堵率實驗
對于水相封堵,凍膠和凝膠泡沫性能相差不大。對于油水封堵,凝膠泡沫對水相的封堵能力達98.6%,而對油相的封堵率為50.0%,具有選擇性封堵能力。
2.2催化降粘劑的研制及性能評價
2.2.1催化降粘劑配方的研制
實驗中,我們選取鎳的化合物作為主要的催化降粘劑主劑,尿素作為助劑。在實驗中,分別研究了反應溫度、反應時間、催化劑添加量對配方降粘率的影響。
2.2.1.1反應溫度的影響
蒸汽吞吐開采稠油,地層中近井地帶的溫度一般只能達到200℃左右,因此,在實驗中選擇實驗溫度(160~280)℃進行實驗研究。通過實驗可得,隨著反應溫度的升高,降粘率逐漸增大,當反應溫度到達240℃后,其降粘率幾乎不再發(fā)生變化,最大值為56.89%。而加入催化劑AT,降粘率迅速上升,且降粘幅度更高,而且在220℃時降粘率達到最大值為90.35%,之后降粘率趨于平緩,穩(wěn)定在90%左右。
2.2.1.2反應時間的影響
在實驗中,選定12h、18h、24h、30h、36h來考察反應時間對降粘率的影響。由圖2的實驗數(shù)據(jù)可得,在催化劑用量為0.2%,反應溫度為240℃的條件下,粘度比隨反應時間的增加而降低,反應時間超過24小時后粘度比基本上不再變化。故反應時間24小時已足夠。
2.2.1.3催化劑加量的影響
在實驗中,我們進行了催化劑總體添加量對降粘率的影響。由圖3的實驗數(shù)據(jù)可得:隨催化劑用量的增加,降粘率急劇增加,在催化劑加量為0.3%的時候降粘率達到最大,為92%,在此之后降粘率隨著催化劑加量的增加基本保持不變。
綜上所述,通過大量實驗,我們確定了催化降粘劑的配方為:NP-3 0.2%+烷基苯磺酸鈉0.1%+尿素0.2%。
2.2.2 催化降粘劑性能評價
2.2.2.1稠油物性的變化
在實驗室,我們按照配方配置催化降粘劑,并進行稠油物性測試。測量反應前后稠油的粘度、密度比。以吡啶為溶劑,用VPO法對反應前后稠油及瀝青質(zhì)的分子量進行分析。
通過實驗可以看出,反應后各稠油樣粘度大幅度下降,密度略有下降。稠油及瀝青質(zhì)的分子量均大幅度下降,表明發(fā)生了明顯的水熱裂解反應。
2.3現(xiàn)場施工工藝的確定
注入工藝也是制約凝膠泡沫調(diào)堵技術和催化降粘技術有效結合的一個重要方面。結合現(xiàn)場實際情況確定了籠統(tǒng)注入的方式。即先擠注高溫凝膠泡沫調(diào)堵劑,燜井后擠注催化降粘劑。
3 現(xiàn)場應用及效果統(tǒng)計
全年在錦91區(qū)塊共計實施4井次,錦45-09-21,錦45-17-195,錦45-08-23,錦45-010-21側(cè)。有效地解決了水侵嚴重,油層動用不均和原油粘度較高的綜合性問題。措施有效率達到100%,截止到目前,累計增油828.1噸,創(chuàng)經(jīng)濟效益146.062萬元。
4 結論
(1)研制的耐溫凝膠泡沫調(diào)堵體系可耐溫220℃,并且具有選擇性封堵能力,對水相封堵能力可達到98.6%,對油相封堵僅達到50%。研制的催化降粘劑體系可有效降低原油中膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等成分,降粘率可達到93%。
(2)通過優(yōu)選籠統(tǒng)擠注方式,先擠注耐溫凝膠泡沫調(diào)堵劑,燜井后在擠注催化降粘劑,將兩項技術有效結合起來,使其兼具解決油井存在的綜合性問題的能力。
(3)高溫凝膠泡沫調(diào)堵與催化降粘技術在錦91區(qū)塊現(xiàn)場應用效果較好??捎行Ы鉀Q油井存在的水侵嚴重,油層動用不均和粘度較高的綜合性問題。
參考文獻:
[1]王秋霞,劉冬青,曹秋芳等.耐溫高效泡沫封堵調(diào)剖體系的研究與應用[J].精細石油化工進展,2004,1(5):22-26.
[2]廖廣志,李立眾.常規(guī)泡沫驅(qū)油技術[M].北京:石油工業(yè)出版社,1999.
[3]周偉,肖建洪.發(fā)泡劑篩選試驗及在油井堵水調(diào)剖中的應用[J].江漢石油學院學報,2002,24(1):64-66.
作者簡介:孫強(1982年9月—),女,工作單位:遼河油田錦州采油廠工藝研究所工程師