劉利軍+高娟
摘要:“綜采放頂煤”這種采煤技術(shù)被很多的大型煤礦所應(yīng)用,這種采煤方式和采煤技術(shù)可以大大的提高原煤產(chǎn)量,盡管如此,在這種采煤技術(shù)下,不斷加大的矸石含量和煤炭粒度,使得原本的滾筒式選擇性破碎機,不能夠很好的處理相關(guān)的技術(shù)問題,再加上老化的設(shè)備,就明顯增加了事故率,對礦井提升產(chǎn)生了很大的影響,對原煤生產(chǎn)也是很大的制約。動篩跳汰機的使用,可以較為理想的實現(xiàn)塊煤排矸的分選。本文對煤礦動篩跳汰機的原理及其使用進行了研究。
關(guān)鍵詞:動篩跳汰機;原理;使用
1.動篩跳汰機的原理
動篩跳汰機作為諸多跳汰機中的一種,它是將經(jīng)破碎機初破碎之后的煤矸混合物料在水中根據(jù)煤和矸子的密度不同進行煤矸分離的,如圖1所示
動篩跳汰機和空氣式跳汰機的區(qū)別為:空氣式跳汰機需要在分選過程中進行空氣壓縮、頂水、沖水;而動篩跳汰機靠運動的動篩在水中將煤矸混合物料托起,由于煤和矸石的密度不同,所以在水中自由下落的速度不同,從而實現(xiàn)煤矸分層。經(jīng)過水中分層后的煤和矸石,在動力驅(qū)動下運動到動篩前段的溢流出口。由于矸石的密度比煤要大,所以下面的矸石會進入排矸輪,通過排矸口進入提升輪后翻入矸石料斗;上面的煤經(jīng)過溢流口溢入到提升輪,最后進入煤料斗。進入料斗并脫水后的煤和矸石會通過各自的溜槽排出跳臺機。動篩跳汰機一共有3個動力驅(qū)動部分:第1部分為主驅(qū)動系統(tǒng),負(fù)責(zé)動篩的驅(qū)動;第2部分為提升系統(tǒng),負(fù)責(zé)提升輪的反復(fù)工作;第3部分為排矸驅(qū)動系統(tǒng),負(fù)責(zé)為矸石的排出機構(gòu)提供動力。
(1)主驅(qū)動系統(tǒng)
主驅(qū)動系統(tǒng)提供動篩的反復(fù)上下運動的動力,內(nèi)置主驅(qū)動電機。通過減速機調(diào)整之后的動力輸出到擺軸總成和曲柄輪總成,曲柄運動轉(zhuǎn)換為擺軸的反復(fù)運動,然后擺軸將動力傳給動篩的調(diào)節(jié)桿,完成動篩的反復(fù)運動。
曲柄連桿傳動機構(gòu)的設(shè)計,只需要變頻電機就可以實現(xiàn)動篩的運動,機械結(jié)構(gòu)比較簡單,保證了動篩運動的可靠、穩(wěn)定性,而且在實際生產(chǎn)中可以根據(jù)煤矸混合體的塊大小,調(diào)整振幅和篩動頻率。
(2)提升系統(tǒng)提升輪、驅(qū)動電機和減速機構(gòu)成了整個提升系統(tǒng)
提升輪由前后兩部分組成,分別提升分離出的矸石和煤。提升驅(qū)動電機提供動力,經(jīng)減速機進行速度校正后傳輸給提升輪,從而達(dá)到將分離后的煤、矸石從跳汰機內(nèi)提升出來的目的。提升物料的速度是通過變頻電機進行控制的,可以根據(jù)煤、矸石的入料條件和混合體中煤和矸石的比例進行設(shè)定。為了避免提升輪內(nèi)部的煤、矸石再次混合,動篩達(dá)到分選能力上限時,可以通過提高提升輪轉(zhuǎn)速來達(dá)到分選的目的。
(3)排矸驅(qū)動系統(tǒng)
影響跳汰機分選效果的一個主要因素就是排矸系統(tǒng)的好壞。SQT系列跳汰機可以根據(jù)主驅(qū)動總成的符合檢測來計算動篩內(nèi)的矸石含量,然后通過PLC對電機進行變頻控制,從而實現(xiàn)對矸石層厚度的控制。
2.使用動篩跳汰機的相關(guān)問題及系列解決對策
2.1改變透篩物料排放的方式
在原設(shè)計中,兩個Φ250mm的液壓插板閥是某煤礦選煤廠使用的動篩跳汰機的物料排放裝置,在這兩個液壓插板閥中間,銜接一個Φ250mm的鋼管,交替開閉閥板,排出篩下物。這種設(shè)備有以下幾個方面的缺點:(1)液壓缸拖動雙閘門,使得控制系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)的復(fù)雜性被增加;(2)異常雜物如果被混入篩下物中,閥門就容易被卡住,發(fā)生較高的故障率;(3)雙閥排料的采用,使得排水量被大大的提升和增加,增大了整個系統(tǒng)的水循環(huán)量,使得洗水難以開展;(4)雙閥排料的采用,使得物料必須經(jīng)由脫水篩處理這一環(huán)節(jié),水泵和篩下水池成為兩個必須設(shè)計的設(shè)施。在這些問題之下,某煤礦選煤廠予以了創(chuàng)新,將雙閥排料去除,在斗式提升機上直接接上篩下排料口,由斗式提升機撈出篩下的末煤,對這些末煤進行自動的脫水,而后,與二次篩的篩下物進行混合處理,因為二次篩的篩下物數(shù)量多,重量大,同時非常的干燥,但是斗式提升機的排料是非常的少的,大約為篩下物量的10%作用,少量濕煤與大量干煤的摻雜使得不需要再進行其他的處理操作。但是比對觀察這些設(shè)備的投資,一臺斗式提升機需要的成本等同于雙液壓閥及相應(yīng)的液壓系統(tǒng),所以采用這種方法,在節(jié)省了很多工藝環(huán)節(jié)的同時,省去了水泵、水池、脫水篩等設(shè)備。
2.2除雜功能的增強
原設(shè)計的動篩跳汰機的溢流口位于槽池的一邊,伴隨著水流,木片從一側(cè)溢出,可以發(fā)現(xiàn)排除效果并不是很理想,因為木片積聚在出料口的兩翼。改造后,溢流口開到了排料溜槽的兩側(cè),這樣將所有的木片幾乎后可以去除,使得除雜效果被增強。
2.3改造煤泥水系統(tǒng)
按照原本的設(shè)計,主廠房煤泥水處理系統(tǒng)與動篩排矸系統(tǒng)的煤泥水是共用的,但是因為動篩的煤泥水含有較大的煤泥顆粒,同時不能夠進行連續(xù)的排水,這樣就會使得主廠房煤泥水系統(tǒng)洗水的質(zhì)量慢慢的變化,使得主廠房煤泥水系統(tǒng)洗水的濃度慢慢的增大,將整個管路堵塞,影響到主洗系統(tǒng)的平衡洗水作業(yè)。有鑒于此,對其進行改造,讓動篩煤泥水成為一個獨立的系統(tǒng),增加安裝設(shè)置煤泥分級旋流器,煤泥脫篩等,在經(jīng)過這些改進之后,將原來對主洗系統(tǒng)帶來系列負(fù)面消極影響予以了控制,改善了動篩排矸系統(tǒng)的煤泥水系統(tǒng),降低了洗水濃度,提高了洗選效果。
3.結(jié)論
總而言之,運用動篩跳汰機,可以使得人工分選塊煤和選矸的工作被慢慢的取代,動篩跳汰機粒度的分選上限能夠達(dá)到300mm,處理能力非常大,洗選的效果相比于人工而言也非常好,同時耗水量比較低、比較少,所以非常值得不斷地將這種機器予以推廣應(yīng)用。
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作者簡介:劉利軍(1979-)男,漢族,山西省呂梁離石人,助理工程師職稱,選煤廠動篩跳汰機方面。