種慶福
(窯街煤電集團有限公司三礦,甘肅 蘭州 730080)
(1)主排水系統(tǒng)存在問題的統(tǒng)計分析。(2)研究主排水系統(tǒng)存在問題的解決方法。(3)準備項目所需的設備、材料、配件。(4)對項目進行實施。(5)總結項目實施情況。
(1)如何改進開機方式,縮短開機時間。(2)如何提高排水效率。
(1)提高主排水系統(tǒng)的可靠性。(2)提高主排水系統(tǒng)的排水效率,實現(xiàn)節(jié)能效果。
三礦井主排水系統(tǒng)由1650水泵房、1525水泵房及1400水泵房3個泵房組成。1525水泵房承擔六采區(qū)1525及以上水平礦井涌水的排水任務;1650水泵房承擔五采區(qū)1650以上水平礦井涌水及1400水泵房排上來的礦井水的排水任務;1400水泵房承擔五采區(qū)、六采區(qū)1450水平、1400水平(含1400水平以下臨時排水設施排上來的水)及七采區(qū)水平礦井涌水的排水任務。
(1)1650水泵房:安裝有200D43×6型水泵3臺、200D43×8型水泵1臺,配用電機功率分別為315kW電機3臺,450kW電機1臺,排水能力為288m3/h,2趟排水管路通過皮帶斜井直通地面排洪溝和凈化車間水池,管徑為¢300mm;泵房有甲、乙2個水倉,甲倉容積為1960m3,乙倉容積為2500m3。(2)1525水泵房:共安裝4臺水泵,其中3臺水泵為200D43×9型,配用電機功率為450kW,排水能力為288m3/h,另有1臺150D水泵,配給功率160kW,排水能力為150m3/h。200D43×9型水泵將礦井水排至地面排洪溝和凈化車間水池,排水管路2趟,管徑為¢200mm;150D型水泵將水排至1700水池和1600水池,用于井下防塵和設備冷卻;泵房有甲、乙2個水倉,甲倉容積為1250m3,乙倉容積為1424m3。(3)1400水泵房:安裝有4臺200D43×8型水泵,配用電機功率為450kW,排水能力為288m3/h,2趟排水管路通至1650水倉,管徑為¢250mm;泵房有甲、乙2個水倉,甲倉容積為1350 m3,乙倉容積為1400m3。
(1)目前采用射流器對水泵進行排氣,依靠大氣壓力對水泵進行充水,對水泵的密封性能要求高,充水時間長。(2)水泵排水時真空度低,排水效率低、排水時間長、耗能多。(3)系統(tǒng)維護的工作量大,系統(tǒng)可靠性低。
(1)離心泵的工作原理。離心泵是利用葉輪旋轉(zhuǎn)而使水產(chǎn)生的離心力來工作。離心泵在啟動前,必須使泵殼和吸水管內(nèi)充滿水,然后啟動電機,使泵軸帶動葉輪和水做高速旋轉(zhuǎn)運動,水在離心力的作用下,被甩向葉輪外緣,經(jīng)蝸形泵殼的流道流入水泵的壓水管路。水泵葉輪中心處,由于水在離心力的作用下被甩出后形成真空,吸水池中的水便在大氣壓力的作用下被壓進泵殼內(nèi),葉輪通過不停地轉(zhuǎn)動,使得水在葉輪的作用下不斷流入與流出,達到了輸送水的目的。(2)解決方案。從離心泵的工作原理可知,離心泵啟動前,必須使泵殼和吸水管內(nèi)充滿水,而且在排水過程中,必須依靠大氣壓源源不斷的將水從吸水池內(nèi)壓入水泵。以上環(huán)節(jié)必須確保水泵的密封性能可靠,且密封性能的好壞直接決定水泵的排水效率高低。若能夠使水泵擺脫對密封性能和大氣壓的依賴性,采用一種可靠的方法向水泵供水,就能提高排水效率。經(jīng)研究,決定采用潛水泵為主排水泵供水,即將潛水泵安裝在主排水泵的吸水管上。采用潛水泵供水必須滿足2個條件:一是潛水泵的流量必須和主排水泵的流量相當,這樣才能滿足主排水泵的排水需求;二是潛水泵的揚程必須滿足主排水泵的吸程要求。經(jīng)選型,選用了一種流量280m3/h、揚程10m的7.5kW潛水泵。
采用潛水泵代替射流泵為水泵充水,該方法對水泵密封性能的要求低,水泵上水快、充水時間短,水泵開機時間短,系統(tǒng)的可靠性得到提高,排水效率得到有效提高。
選用1650水泵房的主排水泵做開機試驗,試驗數(shù)據(jù)見表1。
表1
從表1的試驗數(shù)據(jù)可知,2種充水方式的開機時間差,主要體現(xiàn)在泵體充水過程,原有方式開機時間約15min,現(xiàn)有方式開機時間約2min,2種方式開機時間相差約13min。在礦井涌水正常的情況下,這13min時間的意義不大,但在遇到涌水量突然增大的緊急情況時,這13min就顯得十分重要了。在正常情況下,可采用潛水泵充水的方式開機,當潛水泵故障時,在不更換潛水泵的情況下,仍然可以采用射流泵開機,也就是說,射流泵充水的開機方式現(xiàn)在是備用,提高了系統(tǒng)的可靠性。
原來的開機方式,對水泵的密封性能要求很高。若密封性能降低,將無法排空泵體內(nèi)的空氣,大氣壓無法向泵體內(nèi)沖水,也就無法開機,必須及時更換密封材料(盤根),更換盤根費時較長。采用大流量潛水泵往泵體供水,對水泵的密封要求較低,可以解決這一問題,延長了盤根的使用時間,減少了盤根的更換頻次,減小了維護工作量。
水泵的密封性能直接決定大氣壓往泵體內(nèi)供水的效率,可以說是水泵的密封性能越好,水泵的上水量越大。采用潛水泵供水卻剛好避開了這一問題,水泵的供水可通過潛水泵源源不斷的供應,使水泵有了足夠的上排水源,無疑增加水泵的流量,提高了排水效率。仍以1650水泵房為例,改造前,水泵電機的工作電流平均22A,改造后水泵電機的工作電流平均28A,改造前后的工作電壓不變,水泵的工作效率提升了27%。我們對1650水泵房改造前、后1個月的運行記錄進行了統(tǒng)計。改造前每天平均開機時間為21.5h,這個時間已超出了《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定;改造后天平均開機時間為14.5h;前后開機時間減少了7h。開機時間縮短了,也就意味著減少了電能的消耗,節(jié)能效果顯著。
原來采用負壓供水,難免在泵體內(nèi)殘留空氣,存在汽蝕現(xiàn)象。而潛水泵為正壓供水,剛好克服了這一問題,減少了汽蝕對葉輪的損傷,提高了水泵的使用壽命。
每天開機時間減少了7h,減少了職工接觸設備運行噪聲的時間,改善了職工的作業(yè)環(huán)境,減少了噪聲對職工的危害,得到了職工的好評。
(1)每天節(jié)省運行時間電能W1:
(2)潛水泵每天用能W2:
(3)主排水泵與原來相比每天多用電能W3:
(4)每天節(jié)省電能W4:
(5)每年節(jié)省電費P:
該項目提高了排水效率,提高了系統(tǒng)的可靠性、安全性。
(1)減少了職工接觸噪聲的時間,改善了職工作業(yè)環(huán)境,得到了職工的好評。
(2)減少了維護工作量。
(1)存在問題。由于潛水泵充水的時間很短,整個開機過程十分緊湊,在實際開機過程中,水泵工不能很好的把握潛水泵和主泵啟動時間點,容易造成潛水泵存在短時間的憋壓問題,潛水泵的密封材料使用壽命降低,增加了設備維護難度。每年增加潛水泵的維護費用約5萬元,但與取得效益相比,完全可以接受。
(2)今后努力的方向。將主泵和潛水泵實行聯(lián)動開機,盡可能縮短潛水泵和主泵的開機時間差,解決潛水泵的憋壓問題。