喬永生,王喜林,李愛麗
(國家電投集團河南電力有限公司開封發(fā)電分公司,河南 開封 475002)
國內某電廠2×630 MW超臨界燃煤直流爐機組于2009年投產。鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量為1 950 t/h,凝汽器管材采用不銹鋼管,其循環(huán)水補水處理系統(tǒng)采用石灰+混凝劑澄清、加酸、殺菌、過濾處理方式,設計水源為城市中水,備用水源為黃河水,該系統(tǒng)共采用8個石英砂過濾器。2017年11月,該系統(tǒng)相繼發(fā)生多臺過濾器超壓變形損壞事故,嚴重影響了機組的安全經(jīng)濟運行。
城市中水(或黃河水)進入機械加速澄清池,通過石灰乳+聚合硫酸鐵凝聚沉降處理,出水溢流經(jīng)曲徑混合槽,再加酸調節(jié)pH值、加ClO2殺菌,至石英砂過濾器除去懸浮物等雜質,出水合格進入清水池,主要用于循環(huán)水補充水、過濾器反洗用水和系統(tǒng)自用水。凝聚、沉淀的雜質由泥漿輸送泵送入濃縮池處理。
循環(huán)水補水處理系統(tǒng)設計正常出力:2 900 m3/h;最大出力:3 200 m3/h。機械加速澄清池的出水pH值為9.5—10.5,濁度不大于10 NTU;加酸后,控制石英砂過濾器進水pH值為8.4—9.0,過濾器出水濁度小于5 NTU。
循環(huán)水補水處理系統(tǒng)設備主要參數(shù)見表1。
表1 循環(huán)水補水處理系統(tǒng)設備主要參數(shù)
2017年11月,2,4,8號過濾器反洗時相繼發(fā)生憋壓損壞事故,城市中水被迫暫停使用,直接影響到機組的安全經(jīng)濟運行。檢查設備運行操作方式均按照DCS設計自動程序,各運行步序正常。對3臺過濾器進行全面解體檢查,發(fā)現(xiàn)每個過濾器內部均不同程度存在石英砂表面淤泥較多、石英砂底部板結、水帽縫隙結垢堵塞、立柱開焊、水室隔板開焊、水帽脫落造成濾料漏至出水室等現(xiàn)象,如圖1所示。
過濾器反沖洗時,反沖洗水由下而上通過濾料層,當反洗強度較低時,濾床處于靜止狀態(tài)。隨著反沖洗強度增加,部分濾料互相摩擦,濾層逐漸膨脹。當反洗強度達到某定值時,大部分濾料獨立運動而完全不由別的濾料支撐,并且水流對濾料層的動水壓力近似等于濾料層中水的重量。濾層的膨化高度與濾料密度成反比,與反洗強度成正比。
圖1 故障過濾器內部情況
2017年3—11月,該系統(tǒng)連續(xù)使用城市中水。受水質影響,機械加速澄清池的出水pH值及濁度出現(xiàn)短時超標現(xiàn)象。大分子有機物增多,造成石英砂濾料間的粘性力、毛細力和范德華力阻礙顆粒運動,促使顆粒成團力成為主導作用力,顆粒粘結成團,表面形成膠凍狀餅層,導致反洗過程中難以破碎及膨脹。
個別水帽損壞及隔板開焊,造成石英砂流失漏至出水室,反洗母管東側支管內2/5管段堵滿石英砂,導致反洗水布水不均,反洗流量減少、壓力升高。
水帽縫隙出現(xiàn)結垢、堵塞,影響沖洗流量,導致反洗強度下降,增加石英砂濾料間粘性力,同步加速水帽堵塞,致使反洗強度下降,惡性循環(huán)加重,最終導致石英砂板結。堵塞的水帽、板結的石英砂造成反洗阻力變大,直至過濾器超壓變形。
過濾器正、反洗水門及出水門均為DN450,DN600的氣動蝶閥。在檢查過程中,發(fā)現(xiàn)壓縮空氣含水且氣缸有不嚴密,導致閥門最長開啟時間達45 s。開啟緩慢,影響容器內部氣壓、水壓平衡,這也是導致過濾器超壓變形的原因之一。
使用城市中水后,系統(tǒng)水質發(fā)生了變化,但相關人員未及時調整相關運行方式。
查詢檢修臺賬記錄,發(fā)現(xiàn)對過濾器內部水帽及石英砂的檢查距上次檢查均已超過3年,存在定期檢查工作不到位、不及時現(xiàn)象。
過濾器本體、反洗管道均未設計、安裝壓力測量及保護裝置,造成反洗時不易觀察系統(tǒng)是否超壓、保護是否得當。
(1) 對損壞的過濾器進行大修,更換水帽及石英砂,修復開焊的隔板及立柱。
(2) 在反洗母管上加裝壓力表,在過濾器出水室加裝壓力變送器,并引入DCS。當壓力值≥0.08 MPa時,發(fā)出報警;當壓力值≥0.1 MPa時,聯(lián)停反洗水泵。
(3) 縮短過濾器反洗周期,由運行24 h反洗1次修改為運行18 h反洗1次。同時延長反洗程序第5步步序反洗時間,由240 s延長至360 s;第6步步序正洗時間由200 s延長至360 s。
(4) 每次過濾器反洗程序結束后靜止300 s,取過濾器出水水樣化驗濁度,檢查反洗效果,若濁度>5NTU,需重新進行反洗。
(5) 加強點檢定修管理,各過濾器每半年進行1次內部檢查,每3年進行1次大修。
實施上述防范措施可保證該系統(tǒng)的反洗效果,預防設備發(fā)生超壓現(xiàn)象。從實際運行情況看,采取上述防范措施后,有效保證了設備的安全經(jīng)濟運行,取得了良好的效果,為同類型設備的狀態(tài)檢修及故障處理積累了寶貴的實踐經(jīng)驗。