張海燕,王星,李長江
(新疆昆玉鋼鐵有限公司)
精料是高爐煉鐵工藝發(fā)展的基礎。近年來,隨著鐵礦資源日益緊缺,煉鐵生產(chǎn)中出現(xiàn)多渠道進礦、多種類用礦現(xiàn)象。針對此種現(xiàn)狀,如何優(yōu)化燒結配礦結構,實現(xiàn)經(jīng)濟煉鐵,已成為鋼鐵行業(yè)著力解決的重要課題。在新疆昆玉鋼鐵煉鐵生產(chǎn)中,燒結礦質(zhì)量改善受制于兩方面因素:一是為降低原料成本,開始階段性配加低價低品質(zhì)料,影響燒結礦質(zhì)量,同時近年采購鐵料呈現(xiàn)鐵料資源量少、品種雜的特點,入燒結構需調(diào)整頻繁,影響燒結礦質(zhì)量穩(wěn)定;二是鐵前工藝系統(tǒng)運行的試驗檢測數(shù)據(jù)簡單,未進行系統(tǒng)性分析比較,對實際生產(chǎn)的指導性作用較小。為實現(xiàn)經(jīng)濟煉鐵,改善燒結配礦結構,昆玉鋼鐵建立了鐵前含鐵原料評價體系。
含鐵原料性價比測算(表1)是根據(jù)當前進廠含鐵原料主要成分(包括結晶水、TFe、SiO2、Al2O3、CaO、MgO、P、TiO2、K2O、Na2O、ZnO 等元素)、粉率等推算此種原料冶煉1t生鐵所需的礦石、熔劑消耗量,最終根據(jù)原燃料、熔劑價格及生產(chǎn)中產(chǎn)生的固定費用核算出此種原料冶煉1t生鐵所產(chǎn)生的成本。
表1 昆玉鋼鐵含鐵原料噸鐵成本測算 %
另外根據(jù)煉鐵高爐運行情況,制定入爐有害元素的控制要求,在成本測算時充分考慮有害元素影響,從而來衡量此種礦粉相對于基準礦粉是否存在性價比優(yōu)勢,指導下一階段原料入爐結構,從優(yōu)化入爐結構方面降低生產(chǎn)成本。
如表1所示,精粉B價格較精粉A高,但從成分以及所需熔劑、燃料等方面綜合測算,精粉B冶煉生鐵最終成本低于精粉A,即精粉B較精粉A存在性價比優(yōu)勢。
含鐵原料性價比體系在礦粉采購方面可給與指導性意見。擬采購某種礦粉時,以一種礦粉為基準,在生鐵成本相同情況下測算出擬采購礦粉最高允許采購價格。
如表2所示,以進口精粉A為基準,通過含鐵原料性價比體系測算,在生鐵成本一定的情況下,國內(nèi)精粉C最高允許采購價格為714元/t,但該礦粉報價為816元/t,較允許的最高采購價格高出102元/t,因此,國內(nèi)精粉C從采購價格方面考慮不具有性價比優(yōu)勢。
單一礦粉性價比評價體系中有害元素含量對此礦粉的性價比優(yōu)勢影響較大,但在實際生產(chǎn)時,可以通過配礦結構調(diào)整來控制有害元素的配加量,減少有害元素對生產(chǎn)成本的影響。
見表3,精粉D基價鐵品位65%,單一配礦性價比排序第5位,到鐵成本2014元;精粉E基價鐵品位63%,有害元素P含量較高,單一配礦性價比排序第10位,到鐵成本2101元,精粉D較精粉E有87元的性價比優(yōu)勢。精粉E有害元素P含量0.64%,影響精粉E成本升高162元/t(鐵水P<0.150%),通過配礦結構調(diào)整控制其使用配比5%,鐵水P含量在0.130%~0.140%,有效消除了P含量高對成本的影響,精粉E到鐵成本去除P含量影響降至1939元,其在性價比排序中升高至第4位,充分發(fā)揮了精粉E的性價比優(yōu)勢。
(1)鐵礦粉基礎數(shù)據(jù)分析評價:統(tǒng)計近年采購的鐵料化學成分、粒級、水分等基礎性能指標,并分類匯總。根據(jù)鐵礦粉基礎性能進行初步排序,確定合理的配比范圍和鐵礦粉之間可相互替代的品種。
(2)根據(jù)高爐對燒結礦各項指標的需求,建立燒結配礦結構評價系統(tǒng)。
(3)結合燒結配礦評價系統(tǒng),綜合驗證燒結配礦結構的優(yōu)劣性,確定最佳指標的燒結結構配比。
(4)工業(yè)試驗驗證,實現(xiàn)閉環(huán)控制。
鐵礦粉化學成分及粒級見表4、表5。
表6 鐵礦粉綜合評價
(1)高鎂精粉A有很大的性價比優(yōu)勢,且是公司長久戰(zhàn)略資源,可作為核心料使用;在不配其他高鎂料的前提下,控制其配比不低于30%。
(2)精粉N、精粉B品位高,有害元素少,成分、粒度較好,為主結構料種,可與精粉J互相替代,視性價比情況配比控制在20%~30%。
(3)高鎂粗粉A、粗粉F、粗粉G、粗粉H、粗粉B、粗粉C燒損較高,屬褐鐵礦,精粉K中FeO含量低,TiO2含量較高,在燒結過程中固體燃耗偏高,同時褐鐵礦吸水性強,持有更多的水分,游離水在蒸發(fā)過程中也需要消耗更多的熱量,這就導致了褐鐵礦燒結要消耗更多的固體燃料[1]。
(4)除精粉F、精粉K中FeO含量低,其他大部分精粉均屬磁鐵礦,F(xiàn)eO含量在23%以上,燒損為負值,固體燃耗低,有助于降低工序能耗。
(5)化學分析中,因部分元素含量影響,制約其在燒結中的配加比例。如精粉G、粗粉I含磷高,根據(jù)鐵水內(nèi)控標準P含量<0.150%,根據(jù)燒結礦的入爐比例倒推計算,需限制配比在5%以下或停配;高鎂粗粉A中MgO含量高,為保證爐渣中適宜的鎂鋁比需控制配比在12%以內(nèi);精粉C、精粉I、精粉L、精粉M含S高,在當前環(huán)保高標準形勢下,需控制配比保證出口硫達標。精粉L、精粉F因ZnO含量高,我公司燒結礦ZnO含量控制在0.08%以內(nèi),需控制其在燒結中的配加比例。精粉F水分大,容易粘料倉,影響燒結正常下料,需控制其配比在14%以下。精粉D、粗粉E中MnO含量高,可作為高爐洗爐料,在高爐洗爐期間集中配加。高鈦精粉H因Ti02含量高,只能在高爐護爐期間使用。
鐵礦粉綜合評價見表6、表7。
表7 鐵礦粉價格表 元/t
根據(jù)鐵礦粉資源條件和性價比排序,進口粉配比比例低,國內(nèi)礦粉燒結配礦主結構保持70%以上的核心骨架料,適當配比經(jīng)濟料資源,同時考慮有害元素受控,高爐磷負荷、堿負荷、鋅負荷、鈦負荷控制條件,根據(jù)含鐵原料價格綜合配礦后,確定了最佳指標的燒結配料結構。
最佳指標的燒結配料結構:25%國內(nèi)(TFe65%)精粉+30%高鎂精粉+20%性價比料+10%常規(guī)粗粉+15%燃料、熔劑。
昆玉鋼鐵通過建立鐵前系統(tǒng)含鐵料評價體系,依托含鐵原料性價比測算,通過不同礦粉組合搭配,選擇了指標最優(yōu)的燒結配礦結構,在保證燒結礦質(zhì)量的條件下,有效降低了生產(chǎn)成本。同時給原材料采購提供了指導意見,采購成本大幅降低,實現(xiàn)經(jīng)濟煉鐵目標,創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟效益。
鐵前工序還需要完善試驗數(shù)據(jù)平臺,豐富試驗數(shù)據(jù)庫。為優(yōu)化配礦研究降低燒結原料和制造成本提高技術支撐,促進燒結礦產(chǎn)、質(zhì)量的提升。