王軍燕
(山西新景礦煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 陽泉 045000)
水力沖孔技術(shù)是低透煤層預(yù)抽煤層瓦斯采用的最有效的增透措施之一[1]. 由于新景礦為高突礦井,采用本煤層常規(guī)鉆孔預(yù)抽瓦斯,煤層透氣性差導(dǎo)致鉆孔瓦斯抽放量小,不利于降低煤層瓦斯含量,解決瓦斯突出問題。相關(guān)領(lǐng)域?qū)<医?jīng)研究認(rèn)為高瓦斯突出煤層只有大范圍卸壓后煤層的透氣性才能得到提高,瓦斯抽采量才能提高。
新景礦在3#煤掘進(jìn)工作面采用了水力造穴措施,增大了煤層透氣性,抽采效果取得了明顯成效。為了提高工作面本煤層抽采量及煤體透氣性,為工作面回采前瓦斯治理奠定基礎(chǔ),決定在3216工作面對本煤層鉆孔水力造穴技術(shù)進(jìn)行試驗(yàn)。
新景礦3216綜采工作面位于蘆南二區(qū)北翼中部,南北走向長1 390 m,工作面長度204 m,所采3#煤厚度2.17~2.45 m,煤層傾角3°~9°,結(jié)構(gòu)簡單。煤體瓦斯壓力0.75~1.57 MPa,煤層瓦斯含量18.17~23.11 m3/t,為高突工作面。工作面布置3條主要巷道,分別為進(jìn)風(fēng)巷、輔助進(jìn)風(fēng)巷和回風(fēng)巷。工作面采用Y型通風(fēng)方式,即兩進(jìn)一回通風(fēng)法。本次試驗(yàn)以3216輔助進(jìn)風(fēng)巷為起點(diǎn),向本煤層打水力造穴鉆孔。
水力造穴工藝流程為:鉆孔施工→造穴→卸鉆桿→下篩管→下封孔管→封孔→接抽。其中造穴工序是試驗(yàn)的核心。
具體造穴工序?yàn)椋恒@孔施工至第一個(gè)造穴位置時(shí),鉆桿尾部更換高壓旋轉(zhuǎn)接頭,用d 25 mm的高壓快插式膠管將高壓旋轉(zhuǎn)接頭與履帶式高壓水泵站出水口連接,起動(dòng)鉆機(jī)主高壓水泵站,水泵出水壓力調(diào)節(jié)到18 MPa,鉆機(jī)保持低速旋轉(zhuǎn),前后1 m范圍內(nèi)緩慢上下鉆桿,保持造穴30 min. 停止造穴。鉆桿尾部更換金剛石復(fù)合鉆頭,繼續(xù)鉆進(jìn)至下一造穴位置重復(fù)上述沖孔造穴流程。以此循環(huán)完成單孔所有造穴,造穴完成后退出鉆桿,移動(dòng)鉆機(jī)到下一孔位。
造穴主要設(shè)備:ZDY4500LX型液壓鉆機(jī),d 63.5 mm的三棱鉆桿,d 94 mm金剛石復(fù)合片鉆頭。造穴裝備示意圖見圖1.
圖1 造穴裝備示意圖
鉆孔間距根據(jù)單孔抽采半徑確定,即每相鄰兩孔間距應(yīng)保證小于兩孔抽采半徑之和。即起始鉆孔抽采量衰減終點(diǎn)能處于下一孔的抽采半徑范圍內(nèi)[2]. 以此類推,保證鉆孔抽采范圍能覆蓋整個(gè)工作面所推進(jìn)的長度而不出現(xiàn)中斷。如中斷區(qū)域會因?yàn)殂@孔抽采范圍無法覆蓋,當(dāng)工作面推進(jìn)到此區(qū)域附近時(shí),煤體卸壓釋放的瓦斯無法抽采而涌向工作面造成瓦斯超限,帶來安全隱患。從掘進(jìn)工作面水力造穴抽采實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來看,單孔抽采半徑為4.8~5.6 m. 因此,確定鉆孔間距為5 m.
造穴間距的確定是保證水力造穴工藝卸壓增透效果的關(guān)鍵,間距過大無法有效消突,過小則影響施工進(jìn)度。因此,在3216掘進(jìn)工作面水力造穴現(xiàn)場試驗(yàn)了5 m、7 m、9 m造穴間距,通過施工時(shí)間和卸壓增透效果考察,最終確定造穴間距7 m最宜。
在3216工作面輔助進(jìn)風(fēng)巷煤頭往外約30 m處開始施工試驗(yàn)鉆孔,試驗(yàn)鉆孔設(shè)計(jì)2組,每10個(gè)鉆孔為一組,鉆孔設(shè)計(jì)長度120 m. 試驗(yàn)鉆孔由里向外施工。為了與試驗(yàn)鉆孔對比考察抽采效果,施工前,先按原鉆孔設(shè)計(jì)及流程施工2組鉆孔。
第一組:1#~10#鉆孔,鉆孔間距5 m. 造穴鉆孔與瓦斯預(yù)抽鉆孔交替施工,5個(gè)瓦斯預(yù)抽鉆孔施工完畢后,再施工造穴鉆孔。1#、3#、5#、7#、9#為5個(gè)造穴鉆孔,從20 m開始造穴,造穴間距7 m,共設(shè)計(jì)75個(gè)造穴位置;2#、4#、6#、8#、10#共5個(gè)瓦斯預(yù)抽鉆孔,工程量為1 200 m.
第二組:11#~20#鉆孔,鉆孔間距5 m,10個(gè)鉆孔均為造穴鉆孔,造穴間距均為7 m.鉆孔從27 m開始造穴,共設(shè)計(jì)140個(gè)造穴位置,工程量1 200 m.
造穴位置參數(shù)表見表1.
表1 造穴位置參數(shù)表
沖孔造穴是將鉆孔附近的煤體破碎排出孔洞,而其目的就是利用高壓水的不斷沖刷使孔洞的半徑不斷增大[3], 使造穴周圍煤體向孔洞內(nèi)卸壓變形,從而釋放煤體聚集的突出壓力和富含的瓦斯[4]. 擴(kuò)孔半徑可由下式計(jì)算[5]:
(1)
式中:
m—沖出的煤量,t;
γ—煤的視密度,t/m3;
d0—沖孔前鉆孔孔徑,mm;
dx—擴(kuò)孔后的孔徑,mm;
l—水力沖孔的煤段長度,m.
通過現(xiàn)場數(shù)據(jù)收集并結(jié)合式(1)計(jì)算得出:造穴鉆孔平均單孔出煤量34.5 t,單孔每米出煤量0.29 t,平均造穴半徑780 mm.可見,造穴鉆孔范圍內(nèi)煤體得到了有效的卸壓增透。
試驗(yàn)期間,鉆孔抽放參數(shù)每天觀測一次,經(jīng)過30 d抽放,對試驗(yàn)鉆孔中造穴鉆孔與常規(guī)預(yù)抽鉆孔瓦斯抽采濃度和純量對比分析,得出試驗(yàn)中造穴鉆孔平均抽采濃度為42.4%,預(yù)抽鉆孔平均抽采濃度為26%,造穴鉆孔抽采濃度為預(yù)抽鉆孔的1.6倍;造穴鉆孔抽采純量平均為0.094 m3/min,預(yù)抽鉆孔抽采純量平均為0.041 m3/min,造穴鉆孔抽采純量約為預(yù)抽鉆孔的2.3倍。造穴鉆孔與預(yù)抽鉆孔抽采效果對比見圖2,3.
圖2 造穴鉆孔與預(yù)抽鉆孔抽采濃度對比圖
由圖2,3可見,水力造穴鉆孔抽采量在10天左右出現(xiàn)明顯下降,經(jīng)研究認(rèn)為:由于3#煤為低透氣煤層,無論水力造穴鉆孔還是常規(guī)鉆孔都有一定的抽采半徑,水力造穴鉆孔有效增大了抽采半徑,抽采半徑范圍內(nèi)的煤體得到了卸壓增透,有利于抽采。因此,增透區(qū)域煤體抽采量很大,經(jīng)過短期抽采后卸壓區(qū)煤體可抽瓦斯量急劇下降,之后瓦斯抽采量主要來自未卸壓的低透氣煤體,此時(shí)便出現(xiàn)水力造穴鉆孔與常規(guī)鉆孔抽采量相近的現(xiàn)象。為考察卸壓增透效果,在造穴前對試驗(yàn)區(qū)煤體取煤樣測試瓦斯含量,經(jīng)過一個(gè)月的抽采后重新測試卸壓區(qū)瓦斯含量,瓦斯含量由12.47 m3/t降為7.62 m3/t,抽采達(dá)標(biāo)。
圖3 造穴鉆孔與預(yù)抽鉆孔抽采純量對比圖
1) 采用ZDY4500LX型液壓鉆機(jī)在新景礦進(jìn)行水力造穴試驗(yàn),造穴完成后根據(jù)現(xiàn)場實(shí)測得出:水力造穴鉆孔平均造穴半徑為780 mm,平均抽采濃度為預(yù)抽鉆孔的1.6倍;平均抽采純量為預(yù)抽鉆孔的2.3倍。抽采一個(gè)月后,抽采達(dá)標(biāo),瓦斯含量大幅降低。
2) 試驗(yàn)研究表明,工作面本煤層應(yīng)用水力造穴技術(shù)提高了突出煤層透氣性,并大幅度提高工作面瓦斯預(yù)抽采量。