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      旋轉(zhuǎn)編碼器在球磨機自動對位系統(tǒng)中的應(yīng)用

      2018-02-18 10:37:44張勉張建鄭洪業(yè)
      佛山陶瓷 2018年11期
      關(guān)鍵詞:對位球磨機減速機

      張勉 張建 鄭洪業(yè)

      摘 要:本文介紹了球磨機自動對位系統(tǒng)的特點及對比分析了自動對位對現(xiàn)有手動對位的優(yōu)缺點。自動對位系統(tǒng)通過旋轉(zhuǎn)編碼器實時顯示當(dāng)前球磨機狀態(tài)及料口位置,通過程序控制實現(xiàn)自動對位。相比傳統(tǒng)的手動對位成本低、自動化程度高、操作人性化、安全性高,性能更優(yōu)。

      關(guān)健詞:球磨機;自動對位;旋轉(zhuǎn)編碼器;自動化操作

      1 前言

      隨著陶瓷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,陶瓷已廣泛應(yīng)用在人們生活的各個領(lǐng)域(建材、日用、衛(wèi)浴等等)。中國陶瓷業(yè)經(jīng)歷了從傳統(tǒng)到現(xiàn)代工業(yè)化的轉(zhuǎn)變;現(xiàn)在正向資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變,向新型的、現(xiàn)代的、先進(jìn)的、新興的、有特色的、有優(yōu)勢的的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變[1]。隨著中國制造2025的推進(jìn),陶瓷產(chǎn)業(yè)正向著自動化、無人化、智能化的方向邁進(jìn)。

      以建材陶瓷行業(yè)為例,成型車間、深加工車間、包裝車間均已實現(xiàn)自動化,工人的工作就是維護(hù)巡邏,而原料車間依然保留著原始的面貌。隨著電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,越來越多的年輕人傾向于在辦公室通過終端控制生產(chǎn)流程;現(xiàn)在陶瓷廠原料車間的工作環(huán)境比較惡劣,工人的平均年齡都很高,年輕人不愿在這種環(huán)境下工作,這就意味著原料車間如果不實現(xiàn)自動化,將出現(xiàn)無人可用的情況。面對已經(jīng)來臨的用工荒和日益高漲的用工成本,推出自動化設(shè)備是解決陶瓷企業(yè)用人成本壓力的必經(jīng)之路。[2]

      2 技術(shù)背景

      球磨機是目前工業(yè)上廣泛使用的粉末機械。根據(jù)生產(chǎn)的規(guī)模和條件等的不同,有種種不同形式的球磨機。不過,就陶瓷工業(yè)來說,由于生產(chǎn)工藝要求以及從結(jié)構(gòu)簡單、操作維修方便、使用上機動靈活等方面考慮,通常采用間歇式球磨機[3]。以下簡稱球磨機。

      球磨機在加料和放漿時需將球磨機料口轉(zhuǎn)向上,對準(zhǔn)平臺加料口??紤]到在筒體上開孔對球磨機筒體整體強度的影響,加料口直徑只能做成55 cm。為保證大的泥團(通常有30 ~ 40 cm)能從下料口進(jìn)入,同時要求加料速度快,加料料斗口要夠大,為此,加料斗口徑一般設(shè)計成45 cm。需要加料或放漿時,需將球磨機的放漿口或加料口正對操作平臺的加料口,對位偏差只允許5 cm內(nèi),以便加料斗能插入球磨機筒體內(nèi)進(jìn)行加料。

      目前的球磨機是采用如下方式進(jìn)行對位的:如圖1、圖2所示,筒體01內(nèi)裝有研磨介質(zhì)(球石),泥石料加入到筒體01內(nèi),軸頭支撐在軸承座02上,筒體01在變頻主電機03、減速機04、皮帶輪05和皮帶06的帶動下轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)研磨體對物料的研磨。當(dāng)物料磨到一定的時間時,需將加料口07轉(zhuǎn)到正上方,以便取樣檢驗。此時需按停機按鈕,待筒體01停止運轉(zhuǎn)后,人工拉動拔叉08將牙嵌式離合器09接合。按點動按鈕,松開剎車10,同時輔助電機20運轉(zhuǎn),帶動輔機減速機30、減速機04、皮帶輪05和皮帶06,使筒體01慢速轉(zhuǎn)動。由于定位要求較高,一般需有操作經(jīng)驗的人站在加料口平臺處專門指揮。當(dāng)筒體01轉(zhuǎn)到超過正上方加料口一定位置時,指揮人員發(fā)出停機指令,操作人員按停機按鈕,輔助電機20失電,同進(jìn)剎車10剎住皮帶05等機構(gòu),筒體01停止轉(zhuǎn)動,具體停機位置受操作者與指揮者間的配合度的影響。然后操作者按反轉(zhuǎn)按鈕,筒體01往反向轉(zhuǎn)動,當(dāng)加料口07轉(zhuǎn)到正上方,對準(zhǔn)平臺加料口時,指揮人員發(fā)出停機指令,操作人員按下“停止”按鈕,筒體01停住。同理,放漿操作類似。

      此種操作方式存在如下不足和缺陷:

      (1)通常需要有操作經(jīng)驗的人員進(jìn)行指揮,或者操作者上下、來回跑,檢查對位情況,費工且人很累、效率不高。

      (2)采用了“牙嵌式離合器”,在接合時,需開動輔助電機轉(zhuǎn)動一下,再扳動離合器操縱桿讓“牙齒”相互滑入,稍有不慎就會“打齒”,損傷離合器,對操作技能要求很高。有時因為設(shè)備使用太久,機架會有些變形,離合器就更難“接合”。

      (3)“牙嵌式離合器”對位后需“分開”時,需反向扳動離合器操縱桿讓“牙齒”滑出,由于放漿后內(nèi)部球石面呈傾斜狀,有較大偏心力作用,使“牙嵌式離合器”的齒面緊密壓合,操作者只能憑感覺來回“點動”輔機電機來消除、減少附加在“牙嵌式離合器”上的作用力,往往要持續(xù)好久才能退出,工作效率低。且若遇到性情急燥的人,在“離合器”久分不開的情況下,往往會強行扳動“離合器”操縱桿,往往扳彎、損壞離合器操縱桿,影響生產(chǎn)。

      (4)由于操作靠經(jīng)驗來完成,對位時無法控制球石面的傾斜度,從而導(dǎo)致球石偏心力矩或大或小。當(dāng)球石偏心矩較大時,作用在剎車上的力將隨著泥漿液面的降低(放漿)越來越大,筒體轉(zhuǎn)動的趨勢越來越強烈。此時若人站在筒體上進(jìn)行相關(guān)操作(如擰螺栓、檢查球石量等),存在安全隱患。

      3 球磨機自動對位裝置

      3.1 球磨機自動對位裝置工藝流程

      針對手動對位的種種不足之處,提出了一種新型的球磨對位裝置,通過旋轉(zhuǎn)編碼器自動檢測筒體的旋轉(zhuǎn)角度,變頻電機、減速機及剎車機構(gòu)根據(jù)檢測到的角度,做出相應(yīng)的動作,自動化操作,定位準(zhǔn)確,操作簡單,效率高,并簡化了球磨裝置的結(jié)構(gòu),節(jié)約成本,降低了操作人員的勞動強度并消除了安全隱患。

      球磨機自動對位裝置對位方式如下:如圖3、4、5所示,需要入料或?qū)ν搀w1內(nèi)部物料進(jìn)行抽樣檢驗時,筒體1在變頻電機及減速機的控制下,筒體1由工作轉(zhuǎn)速自動降低到以低速對位轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)動,位于筒體1主軸上的旋轉(zhuǎn)編碼器3自動檢測筒體1旋轉(zhuǎn)的角度,當(dāng)旋轉(zhuǎn)編碼器捕捉到放漿口12過了平臺加料口200位置時,再轉(zhuǎn)動一個預(yù)設(shè)的角度α(一般為人為預(yù)設(shè),用于消除筒體1轉(zhuǎn)動的滯后角度,保證筒體放漿口12位于所述平臺加料口200的正下方)后,變頻電機啟動剎車功能,筒體1在變頻主電機的制動力和筒體偏心力的作用下緩慢往回轉(zhuǎn)動, 當(dāng)旋轉(zhuǎn)編碼器3檢測到筒體加料口11位于平臺加料口200正下方時,空壓碟剎制動器81剎住剎車盤82,實現(xiàn)準(zhǔn)確定位,減小偏心距,從而剎車更穩(wěn)定、安全,自動化生產(chǎn),消除人工操作的安全隱患。

      同樣的,當(dāng)檢測合格后需放漿液入漿池時,換上放漿閥,筒體在變頻主電機及減速機7的控制下,筒體以對位轉(zhuǎn)速緩慢轉(zhuǎn)動,位于筒體1主軸上的旋轉(zhuǎn)編碼器3檢測筒體旋轉(zhuǎn)的角度,當(dāng)其捕捉到加料口11過了平臺加料口200位置時,再轉(zhuǎn)動一個預(yù)設(shè)的角度β(一般為人為預(yù)設(shè),用于消除筒體轉(zhuǎn)動的滯后角度及加料口11與平臺加料口200之間的角度差,保證加料口11正對漿池)后,變頻主電機啟動剎車功能,筒體1在在變頻主電機的制動力和筒體偏心力的作用下緩慢轉(zhuǎn)動,當(dāng)旋轉(zhuǎn)編碼器3檢測到筒體放漿口12正對漿池時,空壓碟剎制動器81剎住剎車盤82,使放漿口12正對漿池,打開放漿閥,開始放漿。

      3.2 旋轉(zhuǎn)編碼器組件

      旋轉(zhuǎn)編碼器組件(見圖6)是將筒體的轉(zhuǎn)動傳遞到旋轉(zhuǎn)編碼器的機械結(jié)構(gòu),包含連接塊1、防護(hù)罩2、旋轉(zhuǎn)編碼器3、萬向聯(lián)軸節(jié)4和安裝架5。

      4 推廣應(yīng)用

      目前第一批安裝自動對位裝置的16臺60 T球磨機已在西樵蒙娜麗莎投產(chǎn),現(xiàn)場對位精度能保證15 mm以內(nèi),達(dá)到設(shè)計目標(biāo),客戶也比較滿意,后續(xù)采集現(xiàn)場數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化。

      蒙娜麗莎車間還有同行興某司的60 T自動對位球磨機,其采用光電開關(guān)確定筒體位置,在封頭處安裝兩個光電開關(guān),分別對應(yīng)入料口和出料口;據(jù)客戶反映,球磨機對位精度尚在接受范圍,但是經(jīng)常要多轉(zhuǎn)一圈才能定位;觀察其對位過程,準(zhǔn)備自動對位時,剎車裝置提前一圈開始電動剎車減速,當(dāng)感應(yīng)到對應(yīng)的光電開關(guān)時(對應(yīng)入料口或者出料口)剎車啟動,筒體停止,此時筒體內(nèi)球石處于偏心狀態(tài),并未發(fā)現(xiàn)球磨機有消除球石偏心的動作;隨著漿液的排出,筒體很大幾率出現(xiàn)打滑,存在安全隱患;而且在整個放漿加料周期內(nèi),皮帶、減速機、聯(lián)軸器、剎車裝置承受很大的載荷,降低使用壽命。因其產(chǎn)品問題,使用一周后電機處聯(lián)軸節(jié)與傳動軸處聯(lián)軸器柱銷全部斷裂,減速機因底板安裝面不平整有很大的異響?,F(xiàn)由我司接手維修工作。

      5 結(jié)語

      信息化高速發(fā)展的今天,中國制造2025的推進(jìn),各行各業(yè)對自動化生產(chǎn)的需求越來越強烈;各種傳感器的飛速發(fā)展給自動化生產(chǎn)注入動力。蒙娜麗莎項目的成功象征著陶瓷原料車間向自動化生產(chǎn)邁進(jìn)了一步。相比傳統(tǒng)的手動對位,自動對位更安全,更精準(zhǔn);旋轉(zhuǎn)編碼器相比光電開關(guān),更先進(jìn)、更智能、自動化程度更高。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 蔡飛虎, 馮國娟. 陶瓷墻地磚生產(chǎn)技術(shù)[M]. 武漢理工大學(xué)出版社, 2011.

      [2] 張柏清, 陳華龍. 中國陶瓷機械的發(fā)展現(xiàn)狀和展望[J]. 中國陶瓷工業(yè), 2014, 21(1):40-42.

      [3] 張柏清, 林云萬. 陶瓷工業(yè)機械與設(shè)備[M]. 中國輕工業(yè)出版社, 1999.

      [4] 歐姆龍E6B2說明書.

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