段旭東,同秀林
(1.大同煤礦集團 馬道頭煤業(yè)公司,山西 大同 037101;2.唐山德安科技有限公司,河北 唐山 063000)
馬道頭煤業(yè)公司選煤廠(以下簡稱“馬道頭選煤廠”)是與礦井同工業(yè)場區(qū)布置的礦井型動力煤選煤廠,設計規(guī)模為20.00 Mt/a,處理能力為60 606.06 t/d。馬道頭選煤廠主廠房布置有一個空壓機機房,配備13臺風冷式螺桿空壓機(單機工作壓力為0.75 MPa,滿載功率為250 kW),為車間內的加壓過濾機、壓濾機、介質桶等提供冷風。螺桿空壓機是整個選煤廠的能耗大戶,其能耗占總能耗的15%。螺桿空壓機的能耗除少部分轉化為機械能外,大部分轉化為熱能,被空氣帶走。目前,這部分熱能不能產生任何效益,而且夏季還要配備相關裝置為螺桿空壓機降溫,導致選煤廠運行成本進一步增加。
為了加強應對全球氣候變化,我國政府要求2020年單位工業(yè)增加值二氧化碳排放量比2015年下降22%。這給工礦企業(yè)帶來巨大的轉型壓力,高能耗企業(yè)將被加速關停或被高成本逼停。在這種大背景下,將螺桿空壓機的余熱回收利用[1],不但可以產生一定的經濟效益,而且能夠帶來一定的社會效益和環(huán)境效益。為此,參照我國燃煤電廠余熱回收利用的成功案例,探索螺桿空壓機余熱回收利用方案。
通過產品平衡表得知,馬道頭選煤廠<0.25 mm粒級煤泥量占原煤入選量的7.66%,而這部分煤泥需要通過加壓過濾機、壓濾機等設備處理。該選煤廠每年有1.532 Mt煤泥需要處理,需要13臺螺桿空壓機工作365 d,日均運行時間為19 h。通常螺桿空壓機的卸載功率是滿載功率的50%左右,卸載能耗是滿載能耗的15%~20%[2],折算后螺桿空壓機每日的滿載運行時間為15.80 h。因此,單臺螺桿空壓機每天的能耗為4 350 kW·h,13臺螺桿空壓機每天的總能耗為56 550 kW·h。
一般情況下,螺桿空壓機能耗中的20%轉化為壓縮空氣的機械能和電機的熱能等,其他80%轉化為暫時沒有回收的熱能,逸散在空氣之中。這80%熱能中除2%的輻射熱能外[3-4],其他熱能皆為可回收熱能(余熱)。通過計算可知:余熱體量為44 109 kW·h,十分可觀。如果將其合理回收利用,則可以產生一定的經濟效益、社會效益和環(huán)境效益。
螺桿空壓機余熱回收利用有著良好的效益,選擇方案的前提是必須保證螺桿空壓機正常運行,且不能影響對其進行維護和保養(yǎng)。在設備選型方面,優(yōu)先選擇成熟的余熱回收利用設備,在集中控制[5]、管道布置等方面,必須結合現場實際情況,將余熱回收利用系統(tǒng)對原生產系統(tǒng)的影響降到最低[6]。
依據方案選擇原則,借鑒我國燃煤電廠余熱回收利用的成功案例,選擇合適的余熱回收系統(tǒng)來回收螺桿空壓機的余熱。一般情況下,常用余熱回收設備的熱能回收效率在50%左右,冷水進入余熱回收系統(tǒng)后,可以直接加熱到52~75 ℃之間,此時螺桿空壓機的排氣溫度可以控制在85~89 ℃之間,能夠保證螺桿空壓機處于最佳運行狀態(tài)[7]。余熱回收設備的出水溫度可以根據具體需要設定,即根據用水端的水池溫度、水位實現自動調控[8]。
由于在螺桿空壓機系統(tǒng)中加設了熱能回收器,螺桿空壓機散熱加快,夏季空壓機房幾乎不需要其他冷卻裝置輔助潤滑油降溫,使冷干機負荷大大降低,冷干機的濾芯更換頻率、氟利昂添加數量大為減少,除水、除油效果大為改善[9]。
由于馬道頭選煤廠屬于礦井型選煤廠,礦區(qū)內有大量下井員工,每天約有1 100人需要洗浴。據統(tǒng)計,每天的熱水(溫度為50℃)平均用量為120 t。將120 t水溫為15 ℃的自來水加熱到50 ℃需要的熱能約為500 kW·h。根據理論測算,余熱體量為44 109 kW·h,考慮到余熱回收設備的熱能回收效率在50%左右,實際可利用余熱為22 054.50 kW·h,完全滿足職工浴室洗浴用水加熱的需求。因此,將螺桿空壓機余熱回收后作為職工浴室洗浴熱水熱源的方案可行,但還有大量余熱未被有效利用。
根據大量余熱未被有效利用的情況,結合礦區(qū)的采暖需要,將其作為冬季鍋爐輔助加熱的熱源。大同地區(qū)的采暖期為每年11月1日至次年4月15日,共計166 d。如將余熱作為冬季鍋爐輔助加熱的熱源,每年可節(jié)約大量燃料(煤炭)。
余熱回收系統(tǒng)前期投資約為34萬元,除了自動控制系統(tǒng)和電動閥門耗費少量電能外,其他部分基本不消耗能量。余熱回收系統(tǒng)中的運轉部件只有閥門、壓力表、流量表等,這些部件需要不定期維修和更換,因此需要少量投資[10]。熱能回收器、管道及其他輔助系統(tǒng)幾乎不需要定期更換,后期維護成本較低。
根據余熱利用方案,每天回收的螺桿空壓機余熱為56 550 kW·h,將其作為職工浴室洗浴熱水的熱源,并將未有效利用的余熱作為冬季鍋爐輔助加熱的熱源,這樣鍋爐燃煤量大幅減少。根據職工洗浴要求和冬季取暖需求,每年可節(jié)約熱能4.80×106kW·h,相當于463 t標準煤。因此,螺桿空壓機熱能回收系統(tǒng)運行后,每年可節(jié)約標準煤463 t。按照29.30 MJ/kg標準煤的市場價格800元/t計算,每年可節(jié)省資金37萬元。
在此方案中,取暖期對螺桿空壓機的余熱利用充分,可以實現回收的余熱全部利用;非取暖期對螺桿空壓機的余熱利用不夠充分,每天只能采用部分余熱對洗浴用水進行加熱處理,但也可節(jié)省不少資金。根據初步應用效果,余熱回收系統(tǒng)運行后不影響螺桿空壓機的正常運行,螺桿空壓機的排氣溫度下降明顯。此外,燃煤污染物排放量減少,對環(huán)境的污染減少,也帶來了一定的經濟效益、社會效益和環(huán)境效益。
在國家去產能的大背景下,工礦企業(yè)必須不斷挖潛堵漏,提升企業(yè)產能效率,加快釋放先進產能。馬道頭選煤廠在借鑒我國燃煤電廠余熱回收利用成功案例的基礎上,對選煤廠螺桿空壓機余熱進行回收利用。在余熱回收利用系統(tǒng)運行初期,系統(tǒng)狀態(tài)良好,前期投資可在一年內全部收回,經濟效益較好,同時產生了一定的社會效益和環(huán)境效益。
壓縮空氣是僅次于電能的第二大動力源,與其他能源相比,有著清潔干凈、傳輸方便、無毒無害、沒有起火危險、適應各種條件、空氣取用方便等優(yōu)點。由于沒有起火危險,加上螺桿空壓機的優(yōu)異性能,其被作為重要氣源已廣泛應用在工礦企業(yè)。各工礦企業(yè)應結合實際情況,合理利用螺桿空壓機余熱,進而降低工礦企業(yè)能耗。