要志超,張振存,賈 風(fēng),邢迎春
(首鋼京唐聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北唐山 063200)
皮帶機(jī)由于技術(shù)比較成熟、運(yùn)行成本相對較低的優(yōu)勢,在鋼鐵企業(yè)應(yīng)用較廣泛[1]。首鋼京唐聯(lián)合有限責(zé)任公司高爐上料系統(tǒng)重型皮帶機(jī)(編號N1,N2,N3)屬于煉鐵作業(yè)部的重要設(shè)備,擔(dān)負(fù)著5500 m3高爐所需要的所有原、燃料的運(yùn)輸供給,其運(yùn)行狀態(tài)直接影響高爐生產(chǎn)。該皮帶機(jī)的設(shè)計(jì)、制造、供貨、指導(dǎo)安裝均由某輸送設(shè)備公司實(shí)施并完成。其中,滾筒是皮帶機(jī)的重要組成部分,滾筒的作用是支撐并調(diào)整輸送帶、傳遞載荷,滾筒的失效威脅著整條皮帶機(jī)的正常運(yùn)行。滾筒的失效形式一般有鑄膠層的磨損和脫落、承受較大載荷的焊縫破壞以及軸承的失效[2-5]。在實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,N1,N2,N3皮帶機(jī)的滾筒曾多次發(fā)生接盤與滾皮焊縫裂開和軸承脫落等問題,給設(shè)備的順穩(wěn)運(yùn)行帶來重大隱患。針對以上問題,經(jīng)與制作單位的技術(shù)部門交流,在原有設(shè)計(jì)制造基礎(chǔ)上提出若干改進(jìn)建議,以延長滾筒使用壽命,降低滾筒損壞的隱患。
(1)2014年7月,上料皮帶機(jī)某滾筒主軸斷裂(圖1),直接導(dǎo)致設(shè)備停機(jī)搶修。
(2)2014年7月,上料皮帶機(jī)某滾筒軸承座脫落,打開軸承座發(fā)現(xiàn),軸承配備的緊定套與滾筒主軸發(fā)生松動,導(dǎo)致整個軸承座與滾筒分離(圖2)。
(3)2016年11月,上料皮帶機(jī)某滾筒運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)出異聲,在排除其他故障可能性后,利用停機(jī)時間,對滾筒包膠切除后發(fā)現(xiàn)筒皮與接盤之間的環(huán)形焊縫開裂(圖3)。
(4)2017年6月,上料皮帶機(jī)某滾筒軸承座發(fā)出異聲,停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)該滾筒軸承部分滾動體磨損嚴(yán)重(圖 4)。
圖1 滾筒主軸斷裂
圖2 滾筒軸承座脫落
圖3 滾筒焊縫開裂
圖4 滾筒軸承磨損
以N1-2皮帶機(jī)傳動滾筒為例,改進(jìn)部位見圖5。
圖5 滾筒改進(jìn)部位
(1)為提高滾筒荷載等級,改進(jìn)滾筒滾皮厚度,提高滾筒整體強(qiáng)度,例如Φ1000 mm滾筒滾皮厚度由24 mm改為32 mm,Φ800 mm滾筒滾皮厚度由20 mm改為30 mm等。
(2)為解決滾筒脹緊套松動問題,取消緊固套,采用加熱軸承直接安裝方式,利用軸肩及鎖母緊固,實(shí)現(xiàn)軸向固定。
(3)為提高接盤和筒皮的焊接質(zhì)量,接盤采用模鍛成型的鍛鋼,替代傳統(tǒng)工藝中鑄造成型的鑄鋼ZG230-450接盤。
(4)為便于檢查軸承,軸承座設(shè)計(jì)成剖分帶有端蓋方便拆卸的結(jié)構(gòu)。
針對改進(jìn)措施(1)和(3),鑒于制作單位受限于模鍛接盤和筒皮卷板機(jī)的制造能力,暫時無法全部實(shí)施改進(jìn)措施,各滾筒規(guī)格采用的接盤材料和筒皮厚度見表1。
表1 滾筒接盤材料和筒皮厚度方案表 /mm
對于無法用鍛鋼的接盤,仍采用鑄鋼ZG230-450接盤,制作過程中對筒體的焊接工藝進(jìn)行改進(jìn)升級,特別是在焊接電流、焊絲的進(jìn)給速度以及筒體的回轉(zhuǎn)速度等焊接工藝關(guān)鍵方面嚴(yán)格加以控制,以確保滾筒的運(yùn)轉(zhuǎn)壽命。
針對滾筒的安裝,在原來的安裝標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn),改進(jìn)后標(biāo)準(zhǔn)[6]:①滾筒軸線與水平面的平行度為滾筒軸線長度的1/1000;②滾筒軸線與頭架中心線的垂直度為滾筒軸線長度的2/1000;③滾筒中心與頭架中心線的對稱度為3 mm。
針對滾筒主軸斷裂問題,經(jīng)分析確定主要原因是主軸材料未按要求制作,通過與制作單位溝通,針對同批次滾筒進(jìn)行排查,找出同樣存在質(zhì)量隱患的滾筒規(guī)格,利用高爐檢修機(jī)會逐步更換,更換下線的滾筒交由制作單位復(fù)檢,復(fù)檢合格的做為備用滾筒儲備,不合格的由制作單位免費(fèi)賠償。
改進(jìn)實(shí)施后,大大提高了上料系統(tǒng)重型皮帶機(jī)滾筒的可靠性和使用壽命,減少了類似事故的發(fā)生。改進(jìn)滾筒采購價格與原設(shè)計(jì)價格出入不大,使用壽命顯著提高。經(jīng)統(tǒng)計(jì),2座高爐上料皮帶機(jī)滾筒在裝共計(jì)50臺,改進(jìn)實(shí)施后降低了設(shè)備故障率,為設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障。
[1]王二林.首鋼礦業(yè)公司燒結(jié)廠皮帶機(jī)優(yōu)化改造研究[D].河北:燕山大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,2015.
[2]廖瑞風(fēng).輸送機(jī)滾筒的選擇[J].起重運(yùn)輸機(jī)械,1974,(5):60-66.
[3]楊復(fù)興.膠帶輸送機(jī)結(jié)構(gòu)、原理與計(jì)算[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,1983.
[4] King T.J..Belt Conveyor Pulley Design-Why the Failures[J].Bulk Solids Handing.1986,(6):339-347.
[5] Martins J.A.,Kovesdy I.,F(xiàn)erreira Analysis of Collapsed Heavy-Duty Pulley in a Long-DistanceContinuousApplication[J].Engineering Failure Analysis,2008,(15):1-7.
[6]靳高峰.高爐運(yùn)上料皮帶機(jī)的安裝與調(diào)試[J].鞍鋼技術(shù),2006,(6):37-41.