佟華君,朱劍輝
(寧波鋼鐵有限公司,浙江寧波 315807)
事故時未發(fā)現(xiàn)軸承座有較大溫度升高現(xiàn)象(無冒煙現(xiàn)象),在發(fā)生事故前,電機電流未發(fā)現(xiàn)明顯異常,事故時電機電流明顯提升。下機檢查,發(fā)現(xiàn)傳動側(cè)軸承卡阻,操作側(cè)正常。從拆開的傳動側(cè)蓋板可以看到油脂較為充沛,無變色(圖 1)。
進一步拆卸軸套露出軸承后,發(fā)現(xiàn)軸承已完全損壞,保持架斷裂、部分滾動體碎裂,靠傳動側(cè)外圈下半部分?jǐn)嗔逊煮w,靠操作側(cè)外圈有貫穿裂縫(圖2)。
內(nèi)滾動面嚴(yán)重剝落(圖3),損壞軸承型號24140CC/W33 SKF(標(biāo)準(zhǔn)游隙)。
A次事故軸承外圈上斷裂標(biāo)記(圖4)。
圖1 A次事故潤滑狀況
圖2 A次事故軸承外圈狀況
圖3 A次事故軸承內(nèi)圈狀況
圖4 A次事故軸承外圈上標(biāo)記
下機溫度較高,傳動側(cè)軸承座外部溫度200℃以上,下機檢查發(fā)現(xiàn)傳動側(cè)軸承座卡死,操作側(cè)正常,拆卸端蓋看到大量泥狀物資和一團條狀金屬物(圖 5)。
進一步拆卸下軸承,可以看到整個軸承充滿泥狀物,幾乎沒有間隙,軸承內(nèi)外圈、保持架外形基本完好,靠操作側(cè)內(nèi)圈有犁溝狀掉肉,基本和發(fā)現(xiàn)的條狀金屬物體積吻合。部分滾動體磨出平臺(圖6)。損壞軸承型號24140CAME4C3S11
NSK(C3游隙,S11表示該軸承最高運行溫度為200 ℃)。
調(diào)心滾子軸承具備調(diào)心性,及良好的徑向承載能力。但從結(jié)構(gòu)上看,因滾動體的表面凸度與外圈滾道面的曲率半徑不同,所以滾子與外圈滾道面在滾動時會出現(xiàn)的“差動打滑”→在外圈的滾道面容易出現(xiàn)“雙峰狀磨損”→剝落→破裂或斷裂的損傷(圖7)。此類損壞,磨損類型基本為粘著磨損。
從軸承損壞情況看,磨損基本屬于粘著磨損,符合該類型損壞方式的特征,內(nèi)圈、剝落面較深,有疲勞損壞的明顯痕跡。但該軸承使用記錄為8000 h,以往同樣使用時間的軸承均未發(fā)現(xiàn)如此嚴(yán)重的疲勞損壞。據(jù)此分析可能存在2種情況。
(1)夾送輥修復(fù)時未更換新軸承,仍使用舊軸承,導(dǎo)致使用時間過長,發(fā)生嚴(yán)重疲勞磨損導(dǎo)致事故。
(2)軸承裝配問題,導(dǎo)致使用壽命變短。如過盈量過大,溫度上升時失去有效游隙等。
圖5 B次事故軸承座開蓋狀況
圖6 B次事故軸承狀況
圖7 調(diào)心滾子軸承差動打滑導(dǎo)致的磨損特性
對于原因(2),從外圈滾道面磨損痕跡看(靠操作側(cè)未破裂部分),基本可以排除無有效游隙的可能性,原因(1)的可能性較大。該輥操作側(cè)軸承為NSK 24140CAME4C3S11(C3游隙),這種情況與交付給修復(fù)方更換的軸承情況有出入,因夾送輥外出堆焊修復(fù)時,由用戶提供新軸承更換舊軸承,舊軸承隨修復(fù)好的夾送輥一同返回,用戶方每次修復(fù)夾送輥時,同批次均提供的是同樣品牌型號的軸承,而此次出現(xiàn)2種軸承品牌,可能是未更換新軸承。另外該軸承為標(biāo)準(zhǔn)游隙,為設(shè)備制造廠原設(shè)計的游隙,實際使用中,發(fā)現(xiàn)存在運行溫度偏高的情況?,F(xiàn)場實測標(biāo)準(zhǔn)游隙的夾送輥前輥道軸承座溫度和C3游隙的夾送輥軸承座溫度,輥道軸承座溫度比夾送輥軸承座溫度高(20~30)℃。從2014年起,新購NSK軸承均為C3游隙。此次事故后,會同NSK工程師及SKF工程師就用戶目前夾送輥工況條件下相對安全的工作游隙進行計算,一致認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)游隙用在此處偏小,應(yīng)選用C3游隙。另外,從兩端外圈磨損痕跡看,軸承實際存在偏載情況,即存在單向過大的軸向力(圖8),仍需要從設(shè)備上著手分析可能性。
圖8 徑向載荷很不均勻
從現(xiàn)象分析,該軸承保持架基本完好、外圈輥道表面無明顯剝落痕跡,存在大量黑色粒狀物質(zhì)。根據(jù)經(jīng)驗,這些黑色粒狀物質(zhì)應(yīng)該是碳化的油脂(無法確定是否含其他雜質(zhì)),油脂碳化至少需要250℃以上的高溫,說明該軸承運行溫度至少達(dá)到了250℃,這已經(jīng)遠(yuǎn)高于該軸承承受溫度的極限(NSK人員介紹該軸承承受的最高溫度為200℃)。產(chǎn)生高溫的原因可能有3個:①潤滑不良,如潤滑不足或過分潤滑,潤滑油質(zhì)量不符合要求、變質(zhì)或有雜物進入。②軸承異常,如軸承異常損壞,造成滾動體卡阻失效。③軸承裝配問題,如與軸配合間隙過大或過小,造成軸承轉(zhuǎn)動失效,滾動摩擦變成滑動摩擦,引起高溫。逐條分析3個原因。
(1)實物狀態(tài)表明不存在缺油可能,但潤滑油脂偏多,雖造成軸承損壞的可能性較低,但會成為軸承運行溫度高的原因之一。異物進入的可能性也存在,軸承座外側(cè)僅采用間隙密封,但徑向間隙較大(2.5 mm)。
(2)軸承異??赡苄暂^低,因從外觀上可見軸承內(nèi)外滾道面、滾動體、保持架均完整未發(fā)現(xiàn)異常。
(3)軸承是否存在裝配問題。因該軸承軸上的配合面咬合嚴(yán)重,已無法通過直徑測量等方式確定其是否正確。與NSK工程師一同根據(jù)工況條件,理論計算軸承安裝要求的相應(yīng)最小過盈量,得出該軸承內(nèi)圈與軸安裝的配合需要0.027 mm以上的過盈量,才能保證在最大2000 kN徑向力下安全運行。如果過盈量過低,會造成內(nèi)圈打滑、軸承溫度快速上升、潤滑失效使軸承抱死。
經(jīng)上述分析可得出2個軸承損壞的主要原因:①潤滑問題,油脂過多或進入雜質(zhì),造成軸承高溫運行。②配合過盈量偏小,內(nèi)圈打滑,造成軸承溫度上升抱死。
(1)規(guī)范夾送輥軸承的使用,游隙統(tǒng)一使用C3游隙。使用軸承型號:24140CAME4C3S11 NSK。軸承內(nèi)孔配合軸公差帶m6,軸承座內(nèi)孔公差帶H7(此公差配合是根據(jù)用戶方工況,計算出的較為合適的公差范圍)。
(2)對原設(shè)計間隙密封進行修改,密封環(huán)徑向間隙由2.5 mm改小到1 mm(直徑上5 mm改為2 mm)。
(3)有效控制夾送輥裝配環(huán)節(jié),確保夾送輥按規(guī)范要求裝配、舊軸承得到更換??梢杂?種方法:①加強對夾送輥修復(fù)廠家裝配過程的控制和檢查。②夾送輥的裝配由用戶自行裝配,現(xiàn)場配備必要的工具和設(shè)備(軸承加熱器、液壓拉馬等),進行必要的人員培訓(xùn)。
(4)規(guī)范夾送輥的給油脂和在線補油作業(yè),確保潤滑油有效可靠且不會引起溫度升高。
(5)夾送輥在線使用時間達(dá)到4000 h,應(yīng)進行拆卸清洗維護。
要實現(xiàn)不出廠維護,夾送輥應(yīng)具備方便拆卸的條件,而原設(shè)計(圖9)夾送輥傳動側(cè)法蘭配合為過盈配合(H7/P6)且配合長度200 mm,在現(xiàn)場較難拆卸。針對此情況,修改原設(shè)計,采用脹緊套和鍵結(jié)合的方式(圖10),配合改為H7/h6。
圖9 原傳動側(cè)法蘭
圖10 新傳動側(cè)法蘭