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      阜陽華紡新天地超長空樁成孔施工控制措施

      2018-02-04 21:56:49
      鉆探工程 2018年6期
      關(guān)鍵詞:層底承壓水粉質(zhì)

      邢 敏

      (北京振沖工程股份有限公司,北京 100102)

      阜陽華紡新天地項目是安徽省阜陽市標志性建筑之一,主樓分為A座辦公樓、B座辦公樓,均為39層,總高度129 m。樁基礎(chǔ)采用鉆孔灌注樁。由于工期要求緊迫,加之場地條件限制,為確保施工的順利完成,將原計劃在基坑底面施工樁基調(diào)整為地面施工。由于在自然地面施工,空樁長度達14 m,鉆孔垂直度要求高,施工難度大。該項目采用SR280R型旋挖鉆機施工成孔,取得了較好效果。本文結(jié)合工程實際,系統(tǒng)地總結(jié)了超長空樁成孔施工中的關(guān)鍵技術(shù)和質(zhì)量控制措施。

      1 工程概況

      阜陽華紡新天地項目位于安徽省阜陽市北京東路北側(cè)、向陽路西側(cè)交匯處。本工程為商用建筑,占地面積11602 m2,地下3層??蚣芗袅Y(jié)構(gòu),樁筏基礎(chǔ),±0.000=29.300 m,地面平均標高為28.700 m,樁基礎(chǔ)頂標高為14.800 m。主樓基礎(chǔ)采用旋挖樁施工,樁徑800 mm,總樁數(shù)468根,有效樁長分別為35、40、50 m。單樁抗壓豎向承載力特征值為3800、4200、5000 kN。砼設(shè)計強度等級為C30,樁孔垂直度允許偏差<1/200,樁底沉渣厚度≤100 mm,孔深允許誤差為0~+300 mm,孔位偏差≤100 mm。

      2 工程地質(zhì)條件與水文地質(zhì)條件

      阜陽華紡新天地項目宏觀地貌屬淮北沖積平原,微地貌單元為河間平地。場地較為平坦。其中上部①層為第四系新近沉積層(Q4ml),其下部各層均為第四系晚更新統(tǒng)沉積層(Q3al)。分述如下。

      ①層雜填土,灰、灰黃色,以粉質(zhì)粘土為主,軟塑狀態(tài),高壓縮性,含植物根系及建筑垃圾、生活垃圾等。層厚為0.5~2.5 m,平均厚度為1.18 m,層底高程為26.210~28.130 m,平均高程為27.500 m。

      ②層粉質(zhì)粘土,灰、灰黃色,可塑狀態(tài),中壓縮性,含鐵錳結(jié)核。層厚為2.3~5.1 m,平均厚度為3.75 m,層底高程為23.030~24.190 m,平均高程為23.750 m。

      ③層粉質(zhì)粘土,黃、黃褐色,可塑狀態(tài),中壓縮性,含鐵錳結(jié)核及鈣質(zhì)結(jié)核,局部夾粉土薄層。層厚為0.7~2.4 m,平均厚度為2.04 m,層底高程為21.180~23.230 m,平均高程為21.710 m。

      ④層粉土,黃色,濕,中密狀態(tài),中壓縮性,夾粉質(zhì)粘土薄層。層厚為1.2~3.0 m,平均厚度為2.09 m,層底高程為18.760~20.380 m,平均高程為19.620 m。

      ⑤層粉質(zhì)粘土,灰、灰黃色,可塑狀態(tài),中壓縮性,局部夾粉土薄層。層厚為0.7~3.0 m,平均厚度為1.90 m,層底高程為17.130~18.510 m,平均高程為17.730 m。

      ⑥層粉土,黃色,濕,中密狀態(tài),中壓縮性,夾粉質(zhì)粘土薄層。層厚為0.7~1.6 m,平均厚度為1.06 m,層底高程為15.560~17.540 m,平均高程為16.670 m。

      ⑦層粉質(zhì)粘土,黃色,可塑狀態(tài),中壓縮性,含鐵錳結(jié)核及鈣質(zhì)結(jié)核,局部夾粉土薄層。層厚為3.0~4.7 m,平均厚度為3.67 m,層底高程為12.230~13.740 m,平均高程為13.000 m。

      ⑧層粉土,黃色,濕,中密狀態(tài),中壓縮性,夾粉質(zhì)粘土薄層。層厚為0.8~3.1 m,平均厚度為1.40 m,層底高程為9.130~12.710 m,平均高程為11.610 m。

      ⑨層粉質(zhì)粘土,黃色,可塑狀態(tài),中壓縮性,含鐵錳結(jié)核及鈣質(zhì)結(jié)核,局部夾粉土薄層。部分孔未鉆穿,揭示層厚為2.4~6.4 m,揭示層底高程為5.460~6.730 m。

      ⑩層粉土,黃色,濕,中密狀態(tài),中壓縮性,夾粉質(zhì)粘土薄層。層厚為1.2~2.7 m,平均厚度為1.74 m,層底高程為3.600~4.860 m。

      本場區(qū)內(nèi)在鉆探深度見有地下水類型為潛水和承壓水。

      潛水分布于②層粉質(zhì)粘土裂隙中,主要由大氣降水和地表徑流補給,排泄以大氣蒸發(fā)為主,水量較小,隨季節(jié)性變化,變化幅度在4.0 m左右(高程24.000~28.000 m),勘察期間穩(wěn)定水位在地表下1.3 m左右,平均高程為27.300 m。

      承壓水賦存于④層、⑥層粉土及以下砂性土層中,主要為同層間側(cè)向徑流補給,水量較大,水位穩(wěn)定,季節(jié)性變化較小。其中④層粉土中的承壓水為第一含水層,經(jīng)分層觀測,該層水位高程為24.000 m,承壓水頭2.5 m左右;其下承壓水位低于④層的承壓水位。

      3 鉆孔灌注樁施工關(guān)鍵技術(shù)及質(zhì)量控制措施

      本項目樁基工程由我公司承接。根據(jù)設(shè)計圖、現(xiàn)場工程地質(zhì)條件及工程樁特點,反復(fù)研究并制定了保質(zhì)量、保工期的管理措施細則。

      3.1 樁位控制

      為確保樁頭偏位要求,先利用全站儀進行樁位測放,下長護筒(護筒長2.5~3 m),孔口護筒具有導(dǎo)正鉆具、控制樁位、保護孔口、隔離地表水滲漏、防止地表坍塌、保持孔內(nèi)水頭高度及固定鋼筋籠等作用。經(jīng)復(fù)測,調(diào)整護筒中心與垂直度偏差滿足要求后,護筒外采用粘性土振搗密實,固定護筒。樁位測放完畢經(jīng)自檢合格后,由監(jiān)理工程師進行復(fù)檢,滿足精度要求后進行標識。護筒埋設(shè)時嚴格控制平面位置及垂直偏差,護筒中心與樁位中心偏差≤20 mm,垂直度偏差<1/200。樁機就位后,鉆頭校正對中,機身垂直度校正合格后開鉆;鉆進過程中,每10 min再進行一次垂直度校正,以免地基松軟導(dǎo)致機身傾斜,進而影響鉆桿垂直度,確保樁端中心誤差≤150 mm。

      針對承壓水層,水壓較大,易塌孔漏漿,該工程尚未進行降水作業(yè)的情況下,采用了預(yù)鉆孔釋壓措施,減小了承壓水層對孔壁的壓力。

      鉆進過程中嚴格控制鉆速,進尺控制在50~80 cm/鉆次,在承壓水層及粉砂等易塌孔地層采用少進尺、慢進尺,采用輕壓、低擋慢速、稠泥漿的鉆進方法。粘土層等可塑地層可適當(dāng)增加進尺。

      3.2 孔底沉渣厚度控制

      場區(qū)以可塑性粉質(zhì)粘土及粉土、粉細砂層等地層為主,地下水豐富,且樁間距(3 m)小,成孔過程中易造成塌孔、縮徑等事故,終孔過程中易出現(xiàn)沉渣超標現(xiàn)象。施工過程中采取對策,跳孔成孔,膨潤土制漿護壁,壓縮待澆筑時間等。在成孔結(jié)束時,及時復(fù)測孔深(旋挖樁成孔不會殘留孔底沉渣),當(dāng)下鋼筋籠、砼導(dǎo)管完工時,再進行孔深復(fù)測,當(dāng)沉渣厚度≤500 mm時,方可開盤澆筑砼(砼下沖可將孔底沉渣沖起),當(dāng)沉渣厚度>500 mm時,需將導(dǎo)管、鋼筋籠拔起,用機械重新掃孔清渣。重復(fù)上述工序、直至達標。

      3.3 鋼筋籠位置

      本項目采用全樁配筋,有效解決了浮籠問題;通過配置2根吊筋,吊筋長度以籠體上口加強筋至護筒上口距離為準,有效控制籠體頂端高程;通過設(shè)置籠體保護筋,以限制籠體與孔壁土層之間的有效距離。通過上述技術(shù)措施,以最大努力確保技術(shù)指標達標。

      3.4 砼質(zhì)量控制

      樁體砼設(shè)計標號C30,在阜陽市無標準指標,為確定質(zhì)量,地方習(xí)慣性做法是提高一個級別來保證水下砼強度,塌落度采用200~240 mm,灌注時間控制在3 h以內(nèi)。第一次預(yù)灌注量≮2 m3,灌注中導(dǎo)管提拔以下埋4~6 m為宜,適時測繩監(jiān)控,以防止斷樁或埋管事故發(fā)生。

      3.5 砼樁頂面標高的控制

      空樁段過長,用目測無法觀察到樁頂標高,采用測繩控制時由于樁頂浮漿影響,測錘容易墜入浮漿中,混凝土的澆筑高度不易掌控,因此采取比樁頂標高超灌1.5 m深砼,并制作簡易鋼筋漏斗進行砼料取樣控制。

      3.6 施工監(jiān)控

      鑒于施工過程中影響樁基質(zhì)量節(jié)點多的原因,項目部除常規(guī)對施工作業(yè)人員進行技術(shù)交底、上崗培訓(xùn)外,還成立以項目總工掛帥、質(zhì)檢員、測量員、技術(shù)員為一套管理班子,實施全方位跟進指導(dǎo)、監(jiān)控,及時處理,預(yù)控質(zhì)量事故,使樁基施工得以順利進行。

      4 工期的保證措施

      本項目最顯著的特點是場地狹小、工期短,為確保按期完成,采取了如下措施,有效地解決了工期問題。

      4.1 合理安排施工孔位

      為減少相鄰孔施工影響,項目部認真分析施工條件,確定孔位施工順序,并通過初期施工進行校驗。通過有效控制,圓滿地解決了樁間施工的相互影響。

      4.2 空樁對施工安全的影響

      本場地空樁較深,且樁端浮漿對作業(yè)面影響較大,為避免上部空樁段塌孔,在成樁后進行跳打其他鉆孔,待原樁內(nèi)泥漿沉淀檢測后進行二次循環(huán)使用,用泥漿泵抽出空樁段泥漿,再回填干土、壓實、鋪墊鋼板等,以達到快速施工的目標并保證設(shè)備人員施工安全。

      4.3 雨天施工措施

      本工程施工正值當(dāng)?shù)赜昙?,場區(qū)地層遇水易成軟泥。為保證工期,除特大暴雨需臨時停工外,小雨天氣未停止施工,這對重型機械施工、交通、場地安全影響極大。為解決這一難題,項目部采取的措施為:組織足夠的設(shè)備、人員對道路、場區(qū)進行泥漿、墟土清除,并回填建筑垃圾、碎石進行壓實處理,作業(yè)面加鋪鋼板,以保證運輸及設(shè)備工作安全;特殊地質(zhì)則配合砼輸送泵進行施工,避免了雨天對工期的影響。

      4.4 設(shè)備保證措施

      為保證工期,本項目原定3臺旋挖機進行施工,項目部特別組織了5臺旋挖機進場施工,避免了因設(shè)備檢修對施工進度的影響。

      4.5 協(xié)作單位的支持

      除甲方、監(jiān)理單位精心策劃,支持解決方案外,還得到了土方單位的鼎力相助。因場地狹小,土方單位在監(jiān)理單位的細心安排下,及時清除施工棄土,有效地支持了基礎(chǔ)樁施工。

      5 結(jié)語

      經(jīng)過精心組織、精心施工,克服一切困難,順利地完成了阜陽華紡新天地工程基礎(chǔ)樁的施工任務(wù)。本工程鉆孔灌注樁利用旋挖鉆機成孔,成孔速度快,鉆孔質(zhì)量可靠,能耗小,施工成本低。經(jīng)對完成的468根樁進行小應(yīng)變及靜載荷試驗檢測,均滿足設(shè)計要求,對含超長空樁灌注樁的施工具有良好的借鑒意義。

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