李向陽
摘 要:針對(duì)目前煤礦井下主排水系統(tǒng)仍多采用繼電器控制,水泵的開停及選擇切換均由人工完成,隨著礦井自動(dòng)化建設(shè)平臺(tái)的搭建,我礦主排水實(shí)施了自動(dòng)化改造,實(shí)現(xiàn)了井下排水無人操作、自動(dòng)排水,同時(shí)兼?zhèn)溥h(yuǎn)程操作和監(jiān)控功能,并根據(jù)避峰就谷的原則達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
關(guān)鍵詞:排水自動(dòng)化;遠(yuǎn)程控制;節(jié)能降耗
中圖分類號(hào):TD744 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2018)01-0047-01
1 主排水系統(tǒng)現(xiàn)狀
二礦現(xiàn)有-130泵房、-280泵房、-450泵房、-700泵房4個(gè)主排水泵房。此前,除了-130泵房、-280泵房能夠基本實(shí)現(xiàn)水泵集中控制之外,-450泵房、-700泵房由于建設(shè)較晚,尚未實(shí)現(xiàn)水泵的集中控制。-2015年6月,經(jīng)過前期的充分論證后,二礦開始對(duì)井下主排水泵房進(jìn)行改造,構(gòu)建主排水泵房自動(dòng)控制系統(tǒng)。改造前,-130泵房、-280泵房已能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化排水,-450泵房和-700泵房由于建設(shè)較晚尚未實(shí)現(xiàn)泵房的自動(dòng)化控制。此次改造主要是在-450泵房和-700泵房安裝水泵集控設(shè)備,完善-130泵房、-280泵房的原有水泵集控系統(tǒng),從而建立一個(gè)統(tǒng)一集中控制平臺(tái),實(shí)現(xiàn)井下主排水泵房的自動(dòng)化控制,為礦井的安全高產(chǎn)高效奠定基礎(chǔ)。
2 設(shè)計(jì)原理
二礦主排水集控系統(tǒng)充分利用先進(jìn)的PLC控制、傳感器監(jiān)測(cè)、信號(hào)處理、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)燃夹g(shù),實(shí)現(xiàn)井下水泵排水系統(tǒng)的安全生產(chǎn)調(diào)度指揮的計(jì)算機(jī)化和網(wǎng)絡(luò)化。以“建設(shè)三層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)體系”和“實(shí)現(xiàn)管控一體化”為目標(biāo),建立對(duì)水泵排水系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)、控制、管理一體化的、基于網(wǎng)絡(luò)的大型開放式分布控制系統(tǒng),形成井下水泵排水系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的過程控制自動(dòng)化、數(shù)據(jù)分析智能化,將井下水泵的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、控制方式從原先的井下集中于調(diào)度指揮集控中心,通過對(duì)井下水泵排水系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)化建設(shè),實(shí)現(xiàn)集中控制、集中調(diào)度、集中指揮[1]。
3 創(chuàng)新點(diǎn)
(1)實(shí)現(xiàn)對(duì)水泵運(yùn)行狀況的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。系統(tǒng)具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力,能夠?qū)崟r(shí)動(dòng)態(tài)模擬顯示主排水系統(tǒng)的整體運(yùn)行狀態(tài),如:排水壓力、排水流量、水泵真空度、閥門開度等??蓪?shí)時(shí)顯示各設(shè)備的故障信息,能夠盡量避免因操作失誤而導(dǎo)致的設(shè)備損壞。且當(dāng)故障發(fā)生后,系統(tǒng)能夠自動(dòng)切除故障,并按故障級(jí)別分別發(fā)出相應(yīng)報(bào)警,將故障影響時(shí)間縮短到最小,大大提升主排水系統(tǒng)運(yùn)行的安全性。(2)實(shí)現(xiàn)對(duì)水泵開停的集中控制,具備多種開泵方式。每臺(tái)水泵具有“就地手動(dòng)控制、就地自動(dòng)控制、就地閉鎖、遠(yuǎn)程手動(dòng)、遠(yuǎn)程自動(dòng)、遠(yuǎn)程全自動(dòng)控制”多種工作方式。即能夠?qū)崿F(xiàn)水泵地面集中控制、水泵的自主自動(dòng)化開??刂啤⑺矛F(xiàn)場(chǎng)的手動(dòng)控制、水泵現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)狀態(tài)下的控制,具有較高的可靠性。(3)具有較強(qiáng)的組網(wǎng)能力。系統(tǒng)采用西門子PLC,控制能力強(qiáng)、靈活度高且具有較好的可擴(kuò)展性。系統(tǒng)采用分布式網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),可以方便地滿足各種應(yīng)用類型和應(yīng)用規(guī)模的需要,不但可以滿足當(dāng)前系統(tǒng)應(yīng)用的需要,還可以在將來需要的時(shí)候隨時(shí)方便地?cái)U(kuò)展系統(tǒng)規(guī)模。上位機(jī)組態(tài)軟件提供了標(biāo)準(zhǔn)的OPC開放接口,易于實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,方便日后接入礦井綜合自動(dòng)化系統(tǒng)。系統(tǒng)具備現(xiàn)場(chǎng)參數(shù)整定功能,用戶可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況修改參數(shù):如警戒水位、排水壓力閾值、射流水壓力閾值、峰谷電價(jià)時(shí)間、射流閥與真空閥的啟動(dòng)間隔時(shí)間、水泵開度與水泵啟動(dòng)開停時(shí)間等參數(shù),具有較好的現(xiàn)場(chǎng)適應(yīng)性與先進(jìn)性[2]。
4 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
4.1 系統(tǒng)組成
(1)地面自動(dòng)化控制中心。地面監(jiān)控站設(shè)置在集中控制中心,通過工作站對(duì)井下泵房相關(guān)設(shè)施進(jìn)行集控和監(jiān)視。主要設(shè)備、設(shè)施包括工作站、顯示器、不間斷電源、語音報(bào)警裝置等。(2)數(shù)據(jù)傳輸線路。單泵、現(xiàn)場(chǎng)操控及顯示裝置與主控設(shè)備之間通過現(xiàn)場(chǎng)總線完成實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)雙向傳輸。主控設(shè)備與礦井機(jī)房及調(diào)度中心通過環(huán)網(wǎng)或光纜實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)雙向傳輸。(3)泵房監(jiān)控單元。泵房監(jiān)控單元由礦用隔爆兼本安型監(jiān)控分站、信號(hào)采集裝置、傳感器等組成,主控制站作為井下控制部分的通信核心,完成分站監(jiān)控信息與地面控制中心的監(jiān)控信息交互傳遞。同時(shí),通過在現(xiàn)場(chǎng)的操作顯示屏,為井下巡檢人員提供整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行情況。
4.2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
(1)系統(tǒng)結(jié)構(gòu);(2)數(shù)據(jù)采集與檢測(cè)。系統(tǒng)采集與檢測(cè)數(shù)據(jù):模擬量為電機(jī)電流、電機(jī)溫度、水泵軸溫、閘閥開度、出水口壓力、水倉水位、排水管流量、真空度;數(shù)字量有:電動(dòng)閘閥的開關(guān)限位、電磁閥狀態(tài)、電機(jī)運(yùn)行返回、電機(jī)故障點(diǎn)、電動(dòng)閥的工作狀態(tài)與開關(guān)限位、射流泵工作狀態(tài)。
4.3 KXJ660礦用隔爆兼本安型可編程控制器
礦用隔爆兼本安型可編程控制器是一種新型的監(jiān)控設(shè)備,可用于煤礦井下有瓦斯煤塵爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所,作為各種設(shè)備的自動(dòng)監(jiān)測(cè)、控制裝置,也可作為冶金礦山、露天煤礦、港口碼頭、選煤廠、發(fā)電廠等惡劣環(huán)境中的監(jiān)測(cè)控制裝置。利用本產(chǎn)品可以通過開關(guān)量輸入接口、模擬量輸入接口將現(xiàn)場(chǎng)不同用途的開關(guān)量信號(hào)和傳感器的模擬量信號(hào)取入,經(jīng)過可編程可編程控制器內(nèi)部程序的處理和邏輯運(yùn)算,將控制信息用開關(guān)量輸出接口輸出,控制現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的開停,同時(shí)將必要的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳送給上位機(jī)[3]。
性能指標(biāo):(1)額定輸入電壓:AC660/127V;輸入功率:不大于100VA;(2)本安開關(guān)量輸入:16路接點(diǎn)型開關(guān)量信號(hào)輸入;(3)開關(guān)量輸出(非本安):16路接點(diǎn)型開關(guān)量信號(hào)輸出;(4)本安模擬量輸入:8路電流信號(hào)輸入;(5)按鈕:5個(gè)鍵,分別對(duì)應(yīng)啟動(dòng)、停止,3個(gè)備用;(6)指示燈:6個(gè)指示燈,分別對(duì)應(yīng)啟動(dòng)指示燈、停止指示燈,4個(gè)備用。
4.4 自動(dòng)控制功能
系統(tǒng)根據(jù)工況設(shè)定,以及時(shí)間、水位、煤礦用電負(fù)荷等參數(shù)自動(dòng)開啟、停止水泵的運(yùn)轉(zhuǎn)、并能實(shí)現(xiàn)泵閥的聯(lián)鎖起動(dòng),對(duì)運(yùn)行中的各種參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)控制,通過接口向上傳送數(shù)據(jù)。
5 社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益
二礦主排水集控系統(tǒng)綜合利用計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、PLC控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了井下水泵排水系統(tǒng)的集中控制和集中指揮,同時(shí)結(jié)合傳感器檢測(cè)和數(shù)據(jù)分析加強(qiáng)了系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,系統(tǒng)的投運(yùn)使井下水泵排水系統(tǒng)的各環(huán)節(jié)的聯(lián)系得到加強(qiáng),做到信息數(shù)據(jù),業(yè)務(wù)流程,控制系統(tǒng)相互協(xié)調(diào)、相互融合,實(shí)現(xiàn)了指揮與調(diào)度的數(shù)字化管理,實(shí)時(shí)觀看與生產(chǎn)有關(guān)的各種信息,同時(shí)針對(duì)上位機(jī)數(shù)據(jù)的采集、存儲(chǔ)和分析處理,為分析及決策指揮提供實(shí)時(shí)和可靠的手段,系統(tǒng)在提高系統(tǒng)安全可靠性及運(yùn)行效率,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提升礦井排水保障能力等方面效果明顯。
-130、-280、-450、-700四個(gè)水泵房都已實(shí)現(xiàn)無人值守,啟停水泵可由地面人員統(tǒng)一操作。按照井下各水泵房三班工作制來算,每個(gè)水泵房每班可以節(jié)省2個(gè)人的工資支出,共計(jì)8人,按照井下輔助工年平均工資3500元計(jì)算,每月可節(jié)省支出:8×3×3500=84000元。每年可節(jié)省支出:12×84000=1008000元。地面控制室可以很直觀的看到各個(gè)水倉的水位,實(shí)行“避峰填谷”,調(diào)度各水泵在用電的“谷段”和“平段”時(shí)間段,將水倉的水位排至設(shè)定的低位,以便水倉能夠騰出盡可能大的容積,使其在“峰段”容納更多的礦井涌水而不用啟動(dòng)水泵,降低用電量。按照一個(gè)泵房水泵房開1臺(tái)泵,泵的功率710kw,峰谷差價(jià)0.869元,平均開泵180分鐘計(jì)算:每天可節(jié)約電費(fèi):710×0.869×3×4=7403.88元。年節(jié)約電費(fèi)7403.88×365=2702416.2元。每年總共節(jié)省支出:1008000+2702416.2=3710416.2元。
參考文獻(xiàn)
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[3]王萬良.自動(dòng)控制原理[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2009.endprint