吳小蘭,王光俊,陳 煒,張宏立
( 合肥國軒高科動力能源有限公司,安徽 合肥 230011 )
鋰離子電池的正極三元材料中,鎳(Ni)同時具有+2和+3價,Ni含量越高,+3價鎳越多,材料活性越大,越不穩(wěn)定;Ni含量過高,還會與Li+產(chǎn)生混排效應,導致循環(huán)性能和倍率性能惡化。磷酸鐵錳鋰(LMFP)具有磷酸鐵鋰成本低、對環(huán)境友好和安全性高的特點,在三元材料中加入一定量的LMFP,可改善材料的熱穩(wěn)定性[1]。
三元電池高溫循環(huán)的影響主要因素有:①電解液中鋰鹽LiPF6分解,產(chǎn)生氫氟酸(HF),HF對銅箔有很強的溶解能力,研究發(fā)現(xiàn),80 ℃持續(xù)90 h,電解液中銅含量增加6倍[2];②電解液在電極表面發(fā)生副反應,導致表面膜增加,沉積后,膜的傳導活性受溶劑種類的影響,對單一溶劑而言,碳酸乙烯酯(EC)的傳導率最大[3];③由于歧化反應,一方面造成材料中錳(Mn)溶出,另一方面造成鎳鈷錳酸鋰中氧缺位,結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定,導致循環(huán)性能惡化[4];④基于Jahn-Teller效應,高電壓下復合材料會由二維不穩(wěn)定結(jié)構(gòu)向更穩(wěn)定的一維結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,且該過程是不可逆的[5];⑤隨著循環(huán)的進行,固體電解質(zhì)相界面(SEI)膜增厚,離子傳輸阻力增大,活性金屬離子在負極表面沉積[6]。上述實驗均基于鎳鈷錳酸鋰(NCM)正極進行,而有關(guān)復合正極材料的研究極少。實驗證明:一定量LMFP的混入,有利于抑制金屬溶出[4]。有必要開展NCM與LMFP復合體系高溫循環(huán)衰減的研究,通過分析電極殘存容量,探索高溫下電極循環(huán)性能的影響因素,進而研究高溫循環(huán)后石墨的性能。
研究循環(huán)后電極的本征性能,有助于快速分析循環(huán)失效的原因,延長電池的循環(huán)壽命。本文作者對電池的高溫循環(huán)趨勢進行分析,研究電極材料的殘存比容量及石墨剝離基材后粉材的比容量,輔以電化學阻抗譜(EIS)、SEM和BET比表面積測試等,確定電池高溫循環(huán)性能的主要影響因素。
以質(zhì)量比8∶2的NCM(湖南產(chǎn),電池級)與LMFP(臺灣省產(chǎn),電池級)共混物為正極活性物質(zhì),與導電劑碳納米管(日本產(chǎn),電池級)、黏結(jié)劑聚偏氟乙烯(PVDF,HSV900型,日本產(chǎn),電池級)充分混合,質(zhì)量比為97.5∶1.0∶1.5,溶于溶劑N-甲基吡咯烷酮(NMP,濮陽產(chǎn),電池級)中,混合制漿,均勻涂覆在15 μm厚的鋁箔(深圳產(chǎn),99.9%)上。
以人造石墨(深圳產(chǎn),電池級)與中間相炭微球(深圳產(chǎn),電池級)的混合物(質(zhì)量比1∶1)為負極活性物質(zhì),與增稠劑羧甲基纖維素鈉(CMC,日本產(chǎn),電池級)、導電劑乙炔黑(瑞士產(chǎn),電池級)按質(zhì)量比95.5∶1.5∶1.5混合,完全分散、溶于去離子水中,再加入與乙炔黑等質(zhì)量的黏結(jié)劑丁苯橡膠(SBR,日本產(chǎn),電池級),混合制漿,均勻涂覆在9 μm厚的銅箔(惠州產(chǎn),99.8%)上。
極片在110 ℃下真空(-0.09 MPa)烘干1 h,正、負極片分別以40 t、30 t的壓力碾壓至112 μm、140 μm厚,再分切成73 mm×5 166 mm和75.5 mm×5 476 mm。
正、負極片由20 μm厚的聚乙烯隔膜(日本產(chǎn))分隔開,卷繞成方形電芯,注入(130±2) g電解液1 mol/L LiPF6/ EC+EMC+DMC(體積比1∶1∶1,江蘇產(chǎn),電池級),密封后,用5 V/50 A充放電機(浙江產(chǎn))以3.8 A的電流充電至3.8 V,制成額定容量為38 Ah的2714891型電池。
將活性物質(zhì)、導電劑乙炔黑和黏結(jié)劑PVDF按質(zhì)量比8∶1∶1溶于溶劑NMP中,涂覆在鋁/銅箔上,在90 ℃下烘烤2 h,裁取直徑為12 mm的圓片,與金屬鋰片(上海產(chǎn),99.95%)制成CR2016型扣式電池,電解液與2714891型電池相同。
循環(huán)性能測試:電池置于恒溫試驗箱中,保持(55±2) ℃恒溫,用BTS-5 V50 A動力電池充放電設備(深圳產(chǎn))進行充放電測試,充放電電流1.0I1A,工作電壓3.0~4.2 V;
補充電解液測試:將循環(huán)240次后的電池(本文實驗電池)暫停循環(huán)測試,再以0.2I1A的電流放電至3.0 V。在露點-45 ℃下,在防爆閥上開一個φ=1 mm的小孔,用注射器注入電解液,注液量為0.5 g/Ah,在開孔位置放上鋼片,用密封膠(電池級)封口,常溫靜置12 h后,以0.2I1A的電流循環(huán)1次,再繼續(xù)進行循環(huán)測試。
比容量測試:用BTS-5V5 mA小電流充放電設備(深圳產(chǎn))進行充放電測試;
用Solartron 1260電化學交流阻抗系統(tǒng)-高精度電化學工作站(英國產(chǎn))對電池進行EIS測試。
用Hitachi S-4800掃描電鏡(日本產(chǎn))分析石墨粉體的表面形貌;用SA3100比表面儀(美國產(chǎn))分析石墨粉體的BET比表面積;用Malvern laser 2000 particle size analysis馬爾文2000粒度分析儀(英國產(chǎn))對石墨粉體的粒度分布進行分析。
正極比容量測試:取1只容量衰減至80%的高溫循環(huán)后電池(下稱循環(huán)電池)與1只新鮮未測試電池(下稱新鮮電池),放電至2.0 V,然后在手套箱中拆解,分別取正極片,清除單面粉料,將粉體重新合漿、涂覆極片,制作扣式電池,用0.2I1A電流充放電,計算比容量,電壓為3.0~4.3 V。
負極比容量測試:拆解電池,取負極片、剝離石墨粉體,水洗溶解CMC和SBR,再用鹽酸(浙江產(chǎn),AR)清洗,過濾,然后用蒸餾水洗滌至濾液呈弱堿性。將石墨粉體在90 ℃下干燥5 h,重新合漿、涂覆極片,制作扣式電池。石墨比容量測試工步見表1。
表1 石墨比容量測試工步
對制作完成的電池進行高溫55 ℃循環(huán)測試,并在循環(huán)240次后中斷,補充電解液后繼續(xù)循環(huán)測試,結(jié)果見圖1。
圖1 補液前后電池的55 ℃循環(huán)曲線
Fig.1 Cycle curve of battery at 55 ℃ before and after adding electrolyte
從圖1可知,補充電解液前,電池前20次循環(huán)的容量衰減較快,第20~150次循環(huán)的容量衰減變緩,第150次循環(huán)后,容量衰減得更快,將循環(huán)曲線順延,預計電池壽命約360次(容量保持率80%)。這可能是因為電解液在高溫高壓下快速分解[7],導致離子傳輸通道受阻,進而導致容量衰減。將循環(huán)測試中斷,在-45 ℃露點下補充電解液,封口后繼續(xù)測試。補充電解液后的前10次循環(huán),電池容量逐步回升,繼續(xù)循環(huán),容量的衰減速率以比補液前更快,順延循環(huán)曲線,預計循環(huán)壽命仍為360次,與未補液的循環(huán)壽命幾乎一致,可以排除因電解液含量不足而導致的壽命衰減。
2.2.1 正極片比容量測試
對循環(huán)電池和新鮮電池正極比容量進行比容量測試,結(jié)果見圖2。
圖2 回收正極極片比容量分析
從圖2可知,新鮮電池正極粉料比容量為133.6 mAh/g,循環(huán)后正極粉料的比容量為129.4 mAh/g,新鮮電池正極片、循環(huán)后電池正極片與材料的理論比容量(138 mAh/g)之比分別為96.8%、93.8%。電池拆解前放電至2.0 V,新鮮正極片容量衰減是遷入負極的Li+未回到正極所致;循環(huán)后正極容量衰減僅增加3%,說明正極對高溫循環(huán)容量損失的影響較小。
2.2.2 負極比容量測試
對回收負極極片比容量分析的結(jié)果見圖3。
圖3 回收負極極片比容量分析
從圖3可知,循環(huán)后負極粉料的比容量為267.3 mAh/g,而負極理論比容量為340 mAh/g,循環(huán)后的電池實際負極比容量損失率為21.4%,由于設計負極過料量為7.3%,則理論上容量損失率為14.1%。按照容量衰減至80%計算,循環(huán)后電池容量損失占總?cè)萘繐p失的70.5%,因此,負極是影響高溫循環(huán)電池容量損失的主要因素。
取循環(huán)后的電池和新鮮電池中的石墨測試粉體比容量,結(jié)果見圖4。
圖4 石墨比容量測試曲線
從圖4可知,新鮮石墨和循環(huán)后的石墨,0.10I1A放電比容量分別為336.7 mAh/g、296.4 mAh/g。按表1的工步,減小放電電流、降低終止電壓,電池極化減輕,兩種石墨的放電比容量差值逐漸減小;當電流減小至0.01I1A、放電終止電壓降低至0.001 V時,新鮮石墨和循環(huán)后的石墨的放電比容量分別為366.7 mAh/g、363.7 mAh/g。由此可知,循環(huán)石墨與新鮮石墨雖然有相近的儲鋰能力,但高溫循環(huán)后石墨的極化明顯增大,0.10I1A放電容量損失率達12.0%,占負極總?cè)萘繐p失率的85.1%,是電池高溫循環(huán)衰減的主要原因。
將比容量測試后的電池在50%SOC下進行EIS測試,結(jié)果見圖5。
圖5 石墨/鋰交流阻抗測試
對比超高頻區(qū)與電解液、活性材料和集流體等導電性能相關(guān)的接觸阻抗Rs,高頻區(qū)與離子穿過絕緣層SEI膜相關(guān)的Rf和Cf,中頻區(qū)電荷傳遞過程相關(guān)的Rct和Cct以及低頻區(qū)離子在活性材料顆粒內(nèi)部的擴散的Warburg阻抗,可以看出:新鮮石墨和循環(huán)后的石墨Rs相近,循環(huán)后的石墨重新制作的電池,與SEI膜阻抗相關(guān)的半圓直徑大于新鮮石墨制作的電池,SEI膜導電性較差,阻抗增加,因此循環(huán)后的石墨表面形成了比新鮮石墨更厚的SEI膜。新鮮石墨與電荷傳遞相關(guān)的圓弧不明顯,而循環(huán)石墨電極則呈現(xiàn)較大的半圓,表明經(jīng)歷高溫循環(huán)后,石墨表面嵌脫鋰的活性降低,電化學反應難度增大[8]。循環(huán)后的石墨制作的電池,Warburg阻抗增大,表明離子在電極表面擴散變慢,隨著反應進行,濃差極化也增大,因此,隨著高溫循環(huán)進行,電池容量發(fā)生快速衰減。
新鮮石墨顆粒與循環(huán)后的石墨的SEM圖見圖6。
圖6 石墨粉末的SEM圖
從圖6可知,新鮮石墨顯層狀結(jié)構(gòu)與球狀混合形貌,球狀顆粒尺寸為10~25 μm,顆粒結(jié)構(gòu)完整,表面紋理清晰;循環(huán)后的石墨顆粒表面粗糙、結(jié)構(gòu)模糊,并且被破壞,部分出現(xiàn)裂紋。將兩組樣品放大,進一步驗證了上述結(jié)論,新鮮石墨表面平整,表面有少量片狀石墨;經(jīng)歷高溫循環(huán)后的顆粒表面層狀粗糙,變成絮狀結(jié)構(gòu),且有較多的片枝。這些現(xiàn)象表明,石墨經(jīng)歷高溫循環(huán)后,表面結(jié)構(gòu)遭到破壞。
為了進一步驗證石墨是否發(fā)生破壞,將上述兩種粉末分別進行比表面及粒度分布測試,結(jié)果見表2及圖7。
表2石墨粉末的比表面積及粒度
Table2Specific surface area and particle size of graphite particles
石墨種類比表面積/m2·g-1粒度/μmD10D50D90D97Dmax新鮮石墨1.0317.06915.98631.55740.62848.714循環(huán)后的石墨1.99411.34626.73056.11373.86892.500
圖7 石墨粉末的粒度分布
從表2可知,循環(huán)前后,石墨的D10由7.069 μm增加到11.346 μm,D50由15.986 μm增加到26.730 μm,Dmax則出現(xiàn)了成倍的增加,由48.714 μm變?yōu)?2.50 μm,比表面積由1.031 m2/g增大到1.994 m2/g。圖7中,顆粒分布范圍變寬并向大顆粒改變,表明循環(huán)后石墨顆粒變大,說明石墨整體發(fā)生了膨脹。這說明,經(jīng)歷高溫循環(huán)后石墨容量衰減是由于石墨結(jié)構(gòu)破壞,顆粒膨脹導致[9]。
基于復合材料電池高溫循環(huán)衰減較快的問題,本文作者開展了相關(guān)原因的分析。針對每一階段分析容量損失,進行研究,結(jié)果顯示:混合20%LMFP的復合三元電池高溫循環(huán)衰減較快的主要原因為石墨本體的劣化。
針對復合三元材料制備的38 Ah電池高溫循環(huán)衰減較快的研究表明:石墨結(jié)構(gòu)破壞、顆粒膨脹導致電極惡化,電化學反應難度增大,是容量衰減的主要原因,占電池容量衰減量的60%。
實驗對復合三元電池高溫循環(huán)劣化,僅研究了主要原因,未對次要原因,如循環(huán)后SEI表面沉積物及沉積物組成、材料結(jié)構(gòu)是否有混排及箔材是否有腐蝕等進行分析。
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