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    機(jī)組啟動(dòng)前高壓油無法建立的原因及處理

    2018-01-26 08:41:02
    電力安全技術(shù) 2017年12期
    關(guān)鍵詞:盲板漏油油壓

    常 青

    (大連泰山熱電有限公司,山東 大連 116021)

    1 設(shè)備概述

    某熱力發(fā)電廠1,2號(hào)機(jī)組采用哈爾濱汽輪機(jī)廠有限公司生產(chǎn)的CC100/N135-13.24/535/535型汽輪機(jī),配套哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的440T/H循環(huán)流化床鍋爐。汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)采用數(shù)字式電液調(diào)節(jié)系統(tǒng),其液壓系統(tǒng)控制油為14 MPa的磷酸酯抗燃液(簡稱EH油),機(jī)械保安油為1.96 MPa的低壓透平油。由于循環(huán)流化床鍋爐的特點(diǎn),導(dǎo)致受熱面磨損嚴(yán)重,經(jīng)常因爆管而需要停機(jī)搶修,造成了汽輪機(jī)頻繁啟停。2007-06-27,因1號(hào)鍋爐受熱面再次爆管而停機(jī)搶修,工期為7天。6月28日,汽機(jī)檢修人員在做1號(hào)機(jī)調(diào)速汽門活動(dòng)試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)高壓啟動(dòng)油泵突然泄壓,只有0.76 MPa,建壓失敗。通過原因排查并采取了臨時(shí)措施后,確保了機(jī)組按時(shí)啟動(dòng)。

    2 原因排查

    該高壓啟動(dòng)油泵為天津工業(yè)泵總廠生產(chǎn)的三螺桿泵,型號(hào)為SNH210R54E6.7,流量為522 L/min,轉(zhuǎn)速為 2 900 r/min,額定出口壓力為2 MPa。其作用是:在啟機(jī)時(shí)先啟動(dòng)該泵,通過掛閘電磁閥,使安全油進(jìn)入薄膜閥上部將薄膜閥關(guān)閉,然后建立EH油的AST及OPC控制油,使調(diào)節(jié)系統(tǒng)正常工作。高壓啟動(dòng)油泵工作系統(tǒng),如圖1所示。

    2006年,2號(hào)機(jī)的高壓啟動(dòng)油泵也出現(xiàn)過類似情況,原因是高壓啟動(dòng)油泵的螺桿間隙稍大造成入口吸力不足。隨后將高壓啟動(dòng)油泵移至地面、入口管改至油箱底部后,解決了該問題。

    圖1 高壓啟動(dòng)油泵工作系統(tǒng)

    由于本次高壓啟動(dòng)油泵現(xiàn)象與2號(hào)機(jī)完全一樣,起初認(rèn)為是由同種原因?qū)е碌模詻Q定將1號(hào)機(jī)的高壓啟動(dòng)油泵也移至地面,重新接管。改管前后的系統(tǒng)如圖2,3所示。

    圖2 改管前的高壓啟動(dòng)油泵系統(tǒng)示意

    圖3 改管后的高壓啟動(dòng)油泵系統(tǒng)示意

    由圖3可以看出,通過改變高壓啟動(dòng)油泵及其入口管的位置,可以增加高壓啟動(dòng)油泵的入口壓力,從而彌補(bǔ)因螺桿磨損、間隙增加而導(dǎo)致的吸入壓力不足。但在6月29日,將高壓啟動(dòng)油泵移至地面后,出口壓力并未增加,并且降至0.7 MPa。

    經(jīng)分析,引起高壓啟動(dòng)油泵出口壓力低的原因有如下幾種:

    (1) 泵本身有缺陷;

    (2) 系統(tǒng)有漏油之處,導(dǎo)致高壓啟動(dòng)油泵出口大量泄油;

    (3) 壓力表測量不準(zhǔn)確。

    針對原因(3),已讓專業(yè)人員更換了1塊已經(jīng)校好的壓力表,但壓力依舊是0.7 MPa,所以將此項(xiàng)排除。

    為了驗(yàn)證高壓啟動(dòng)油泵是否損壞,檢修人員將2號(hào)機(jī)高壓啟動(dòng)油泵更換到1號(hào)機(jī),壓力仍是0.7 MPa。為了進(jìn)一步驗(yàn)證是否為泵本身缺陷,在泵出口法蘭處加裝臨時(shí)盲板,將泵本身的安全閥頂絲退至最小,轉(zhuǎn)泵后逐漸用安全閥頂絲增加壓力,壓力可達(dá)到2.5 MPa,并且仍有上升趨勢。此現(xiàn)象說明原泵本身沒有問題。

    因此,原因可能是系統(tǒng)漏油。2006年10月,曾出現(xiàn)過前箱油管斷裂現(xiàn)象,于是準(zhǔn)備檢查前箱油管是否又有斷裂情況。由于當(dāng)時(shí)高壓缸溫度過高(180 ℃)不能停盤車,前箱油管路的空氣孔及軸瓦回油不具備揭前箱蓋的條件(150 ℃可以間斷停盤車)。在6月30日晚將前箱蓋揭開,但是未發(fā)現(xiàn)有明顯斷管。采取臨時(shí)措施后,未扣前箱蓋運(yùn)行高壓啟動(dòng)油泵并進(jìn)行檢查,仍舊未發(fā)現(xiàn)有明顯漏油,說明泄油處不在前箱的油管上,那么有以下幾種可能:

    (1) 危急遮斷油門滑閥卡澀,導(dǎo)致不能正常復(fù)位,從而泄油;

    (2) 手打危急保安器卡澀不能復(fù)位導(dǎo)致漏油;

    (3) 高壓啟動(dòng)油泵至前箱主油泵出口逆止門前有漏油處。由圖1和圖3可以看出,能夠產(chǎn)生漏油的地方有高壓啟動(dòng)油泵出口溢油閥、出口逆止門;主油泵出口逆止門內(nèi)漏也會(huì)導(dǎo)致高壓油泄到主油泵入口并回到油箱內(nèi)的射油器;以及管道裂紋或焊口開焊。

    按照上述分析,進(jìn)行了進(jìn)一步檢查,發(fā)現(xiàn)危急遮斷油門手動(dòng)可以復(fù)位,這時(shí)安全油壓建立,并與高壓啟動(dòng)油泵出口油壓相同;手打危急保安器后危急遮斷油門動(dòng)作,安全油泄掉,說明手打危急保安器和危急遮斷油門都沒有問題,那么就只剩下第3種可能。為了進(jìn)一步判斷,將主油泵出口逆止門拆下分解,并將該管段法蘭打盲板,為了節(jié)省時(shí)間,同時(shí)將溢油閥入口打盲板,然后轉(zhuǎn)高壓啟動(dòng)油泵;這時(shí)如果油壓能夠恢復(fù)正常,說明是逆止門或溢油閥問題。實(shí)際上,在轉(zhuǎn)高壓啟動(dòng)油泵后,油壓還是沒有變化,說明問題不是出在主油泵出口逆止門和溢油閥上。

    最后對高壓啟動(dòng)油泵出口逆止門和油管路進(jìn)行檢查,將套裝油管路上面的窺視孔打開檢查,未見明顯泄漏,基本確定是高壓啟動(dòng)油泵出口逆止門法蘭或油箱內(nèi)油管路泄漏,最終導(dǎo)致高壓啟動(dòng)油泵出口壓力達(dá)不到要求。

    3 采取臨時(shí)措施

    要徹底處理這個(gè)缺陷,主油箱必須排油,若想主油箱排油就得停盤車,而停盤車需要缸溫降至120 ℃,按照7月2日的實(shí)際降溫情況,還需要2天時(shí)間,為了不影響工期,保證完成發(fā)電任務(wù),同時(shí)根據(jù)高壓啟動(dòng)油泵的作用和現(xiàn)場的實(shí)際情況,采取了有效措施。由于高壓啟動(dòng)油泵的作用就是在啟機(jī)前將薄膜閥關(guān)閉建立AST油壓,使得各主汽門調(diào)門處于可以控制狀態(tài),待汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到2 850 r/min時(shí),主油泵開始工作后,高壓啟動(dòng)油泵就失去了作用,故決定將主油泵出口逆止門后與高壓啟動(dòng)油泵連接處斷開(在主油泵出口至所有調(diào)速系統(tǒng)供油管路的母管高壓啟動(dòng)油泵側(cè)),并增加盲板(見圖4);在薄膜閥的AST油管上增加隔離閥(經(jīng)咨詢哈爾濱汽輪機(jī)廠,該系統(tǒng)允許增加此隔離閥,此方案可行。為保證系統(tǒng)安全,由哈爾濱汽輪機(jī)廠提供EH油系統(tǒng)專用隔離閥門),如圖5所示。

    圖4 高壓啟動(dòng)油泵管路增加盲板示意

    在啟機(jī)前將新增隔離閥關(guān)閉,轉(zhuǎn)EH油主油泵建立AST及OPC油,待到汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到2 850 r/min時(shí),主油泵工作,將該隔離閥打開,調(diào)速系統(tǒng)恢復(fù)正常。2007-07-04,鍋爐按時(shí)點(diǎn)火;當(dāng)日14:59,順利并網(wǎng)發(fā)電。

    圖5 EH油系統(tǒng)增加隔離閥示意

    4 結(jié)束語

    汽輪機(jī)啟機(jī)前高壓啟動(dòng)油泵油壓不能正常建立的原因有很多種,以上采取的措施只是臨時(shí)處理辦法,今后還應(yīng)進(jìn)一步采取相應(yīng)措施,徹底消除該故障隱患。

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