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    淺析一種勻冷冰箱的應用

    2018-01-24 08:44:12王文娟邱新春李信普
    家電科技 2018年1期
    關鍵詞:冷凍室除霜結霜

    王文娟 邱新春 李信普

    惠而浦(中國)股份有限公司 安徽合肥 230088

    1 引言

    目前主流的直冷冰箱,為了做到成本與效益的最優(yōu)化,冷凍蒸發(fā)器直接安裝在冷凍室內,與冷凍抽屜直接接觸,這樣做的優(yōu)點是可以迅速制冷,食物不易風干;缺點是制冷溫度不均勻,主要集中在蒸發(fā)器表面附近,并且在冷凍室內四周存在有制冷死角,嚴重影響了冰箱的平均制冷性能,同時霜層易于聚集在層架式蒸發(fā)器上,使得用戶在使用直冷冰箱一段時間后必須手工除霜。

    勻冷冰箱正是為克服此缺點而做的技術更新。其繞管方式的變更,不僅使冷凍室的制冷效果得以進一步提高,加快了除霜速度,并由外露式改為隱藏式,更進一步擴大了可用空間,美化了內部環(huán)境。

    2 勻冷冰箱的主要技術內容

    2.1 技術方案

    勻冷冰箱的設計主要是冷凍蒸發(fā)器的安裝方式,普通直冷冰箱蒸發(fā)器主要安裝于冷凍室頂層和抽屜層架上,這樣的安裝方式雖然可以快速制冷,但是蒸發(fā)器表面會因溫度過低而快速結霜,箱體四周也會出現(xiàn)溫度不均的現(xiàn)象。

    勻冷冰箱改變了傳統(tǒng)的蒸發(fā)器設計造型和安裝方式,主要以繞管的形式均勻分布安裝于冷凍箱膽的外部,深藏在發(fā)泡層內,通過冰箱電腦主板的控制,與冷凍室頂層的蒸發(fā)器同時制冷。通過繞管均勻分布在箱膽四周,從而達到均勻制冷的效果。此方式可以減少直冷冰箱蒸發(fā)器四周容結冰死角的形成,同時結霜的速度和厚度也得到控制,可以達到快速除霜的目的。

    基于此,針對冷凍室初步設計了蒸發(fā)器管路附著于冷凍室箱膽的方案,即從箱膽正面看蒸發(fā)器管路沿箱膽四周纏繞,繞管一端口與冷凍室頂部蒸發(fā)器連接,另一端口與毛細管連接,制冷劑經壓縮機壓縮后,流經毛細管、冷凍繞管、冷凍頂部蒸發(fā)器至冷藏箱膽蒸發(fā)器,最后經回流管再次回到壓縮機形成一個回路,具體方案設計圖如圖1、圖2和圖3。

    2.2 方案驗證試驗

    為驗證此種設計的化霜效果,針對勻冷的溫差和化霜時間做了一系列驗證試驗,以確??焖倩植粫绊懕湔5睦鋬鲋评湫Ч?。

    2.2.1 快速化霜試驗

    (1)測試目的:考察在蒸發(fā)器設計改善后化霜效率。

    (2)測試條件:環(huán)溫30℃,濕度85%。

    (3)改善方法:

    a. 增加EPS,減少蒸發(fā)器與濕冷空氣接觸面積;

    b. 調整蒸發(fā)器交換通道面積;

    圖1 總成截面圖

    c. 改善加熱器的分布。

    (4)測試方法:在冰箱五個穩(wěn)定的運行周期后,通過主控板啟動自動化霜程序,觀察冷凍箱體內部結霜的化霜情況。

    因所處環(huán)境是低溫環(huán)境,不能選用大功率電加熱,以免熱量過高影響冷凍室溫度,因此我們選用了低功率電加熱;兩側增加EPS鋁箔墊塊的目的是為了使低功率電加熱熱量聚集,縮短化霜時間,減少電加熱工作的時間,以免在化霜時對冷凍室溫度擾動過大。

    實驗結果如圖4,蒸發(fā)器改善前化霜完成需要45分鐘,改善后僅需要25分鐘即可完成化霜。同時可以看出,化霜過程中在不同時段,兩種方式的化霜速度和化霜率差別明顯。

    2.2.2 箱體內部溫差試驗

    (1)實驗目的:考察冷凍室最大溫差(制冷均勻性測試)。

    (2)布點:同一高度最少放置2個測試點,上下放置3個測試點。

    (3)采樣:在溫度穩(wěn)定時采集數(shù)據(jù)。

    本實驗對比的對象均為勻冷冰箱設計樣機,一方為冷凍室只有繞管的冰箱,一方為冷凍室有繞管+頂層蒸發(fā)器的冰箱,其他配置和參數(shù)均相同,在相同運行環(huán)境和運行條件下,測試冰箱穩(wěn)定時冷凍箱內上中下三個測試點位溫度,測試結果數(shù)據(jù)如表1。

    參照技術審核溫差要求,最大溫差必須控制在2℃之內方為合格,由表1數(shù)據(jù)可以看出,單繞管方案中同層溫差較小,表現(xiàn)優(yōu)異,但是上下溫差已經達到3.13℃,超過上限56.5%;而增加頂層蒸發(fā)器以后,上下溫差和同層溫差均控制在范圍內。

    2.2.3 試驗小結

    通過實驗可以看出,蒸發(fā)器改善前,正常工作條件下化霜完成需要至少45分鐘,且彎角位置蒸發(fā)器功能薄弱處化霜問題明顯,大大延長了化霜時間;蒸發(fā)器改善后,整個化霜過程只需25分鐘,僅占改善前時間的56%,彎角處化霜也比改善前更徹底,而且增加蒸發(fā)器后,可以進一步改善箱體內部溫差問題,提高制冷效果的穩(wěn)定性。

    2.3 技術難點

    此勻冷冰箱設計的技術難點在于冷凍蒸發(fā)器的處理方式,因常規(guī)直冷冰箱結霜主要出現(xiàn)在蒸發(fā)器四周溫度過低的區(qū)域,從而造成霜層厚難清理的難題。勻冷冰箱的設計打破常規(guī)蒸發(fā)器思維模式,改盤管為繞管,改內置為外繞模式,不僅解決了結霜層厚的問題,而且優(yōu)化了冷凍室的可用容積。繞管后的薄弱區(qū)域在于箱體頂部結霜化霜效率,在無頂部蒸發(fā)器情況下,箱體內部上下溫差過大(溫差3.13℃,技術審核要求溫差在2℃以內)而且能耗超標(標稱0.49kw/h,實際0.57kw/h),增加頂部蒸發(fā)器后,溫差縮小到1.1℃,能耗也降低到0.52kw/h,完全符合要求,可以解決以上所有問題。因此,頂部蒸發(fā)器是此設計中必不可少的一部分。

    表1 兩種改進條件下溫差測試數(shù)據(jù)

    圖2 繞管截面圖

    圖3 冷凍箱膽繞管示意圖

    圖4 蒸發(fā)器改善前后化霜能力時間對比

    此外,因箱膽材質與厚度的原因,管路環(huán)繞時不能過緊,否則成型后箱膽內部會出現(xiàn)繞管凹痕,影響美觀,但是繞管過松又不符合工藝要求。為解決這個問題,本勻冷冰箱在箱膽容易出現(xiàn)凹痕的外壁四周添加導熱鋁板,希望通過增加受力面積從而消除繞管造成的凹痕難題。

    3 總結

    勻冷冰箱的創(chuàng)新設計,解決了傳統(tǒng)直冷冰箱的除霜難問題,優(yōu)勢在于在冰箱主控板的智能控制下,可以協(xié)助用戶快速手動除霜,同時優(yōu)化了冷凍室的空間利用率,大大提高了冰箱的用戶體驗度。

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