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      焦爐爐頂空間溫度偏高對化產(chǎn)收率影響分析

      2018-01-12 05:18:09任鴻達
      信息記錄材料 2018年3期
      關(guān)鍵詞:煉焦爐頂焦爐

      任鴻達

      (拜城縣眾泰煤焦化有限公司 新疆 阿克蘇 842300)

      1 當前焦爐爐頂空間溫度的現(xiàn)狀

      一般來說,焦爐爐頂空間溫度主要指的是炭化室的頂部空間荒煤氣的溫度,通常情況下,為了保證化工產(chǎn)品的質(zhì)量以及產(chǎn)量,對焦爐爐頂?shù)目臻g溫度進行嚴格控制,確保溫度在750攝氏度左右最佳。但是在實際生產(chǎn)過程中因為焦爐焦餅的溫度在950攝氏度到1050攝氏度之間,在實際煉焦過程中最好控制爐頂空間溫度在850攝氏度以下,才能保證正常的化工產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量和產(chǎn)量。因此,對不同的焦爐爐頂空間溫度進行調(diào)查分析,根據(jù)焦爐爐頂?shù)目臻g高度、煉焦爐的加熱水平以及燃燒火焰的長度與等因素,對焦爐爐頂?shù)目臻g溫度進行監(jiān)測可以得出如表1所示數(shù)據(jù)。

      表1 結(jié)焦時間處于三分之二的某焦爐爐頂空間溫度測量記錄表

      從表1中能看出當焦爐在三分之二的結(jié)焦時間時,爐頂?shù)目臻g溫度已經(jīng)超過850攝氏度,這已經(jīng)超過了最高爐頂空間溫度限制。根據(jù)記錄的爐頂空間溫度數(shù)據(jù)對影響焦爐爐頂空間溫度的因素進行研究和分析,降低焦爐爐頂空間溫度較高對化產(chǎn)率造成對的不利影響。

      2 造成焦爐爐頂空間溫度偏高的原因

      2.1 焦側(cè)爐頂?shù)目臻g高度較大

      根據(jù)對54#與73#焦爐的煤線與焦線都進行了測量與記錄,發(fā)現(xiàn)這兩個焦爐的三個爐口的焦側(cè)爐頂空間的高度都相對較大,54#爐口爐頂空間高度分別為:245mm、278mm、294mm,平均爐頂空間高度為:272mm;而73#爐口爐頂空間高度分別是:242mm、283mm、314mm,平均爐頂空間高度為279mm。而一般情況下,焦爐的機側(cè)爐頂空間高度規(guī)定為250mm,而焦側(cè)爐頂空間高度為200mm。而實際測量的爐頂空間高度與規(guī)定的標準值之間相差較大,這樣就會使焦爐在煉焦過程中對爐頂產(chǎn)生更多的熱量堆積,使焦爐爐頂空間溫度偏高,進而影響化產(chǎn)品率。

      2.2 焦爐的裝爐煤堆比重偏低

      裝爐煤堆比重較低會影響爐頂空間焦炭的成熟度,經(jīng)過長時間的觀察分析發(fā)現(xiàn):如果配煤細度在90%以上時,配合煤料細度就會從80%上升到90%,與此同時,裝爐的堆密度就會偏低,進而影響焦炭質(zhì)量。經(jīng)過觀察測量后,發(fā)現(xiàn)配合煤的細度在73%左右時,產(chǎn)出的焦炭質(zhì)量最佳,與此同時,因為焦爐爐頂?shù)拿毫蠅簩嵍容^高需要吸收大量的熱,因此,爐頂空間的溫度相對降低。

      2.3 焦餅中心溫度偏高

      通常情況下,焦爐的焦餅溫度在950攝氏度以上,1050攝氏度以下,這樣能夠保證焦炭充分成熟。但是在實際焦爐煉焦過程中焦餅中心的溫度基本上都在1110攝氏度左右,并且根據(jù)對兩個多月以來對焦餅中心溫度的測量記錄,并根據(jù)測量結(jié)果對焦炭質(zhì)量進行檢測,發(fā)現(xiàn)焦餅中心溫度在1100攝氏度左右的焦餅質(zhì)量最佳。因此,在對焦餅中心溫度進行控制時,最好根據(jù)實際的焦炭質(zhì)量進行調(diào)整,可以采取一些措施使焦餅中心溫度下降10攝氏度到15攝氏度為宜,可以有效降低焦爐爐頂空間溫度,保證焦炭產(chǎn)出的質(zhì)量。

      2.4 焦爐炭化室的壓力影響

      焦爐爐頂空間溫度還會在一定程度上受炭化室的壓力影響:一般炭化室壓力處于負壓狀態(tài)時,大量空氣就會被吸入炭化室內(nèi),并且與煤氣以及一些化學產(chǎn)品之間發(fā)生反應,進行燃燒,這樣不僅會影響煤氣的產(chǎn)量和質(zhì)量,還會增加焦爐爐頂?shù)目臻g溫度。

      3 控制焦爐爐頂空間溫度的措施

      3.1 降低焦爐爐頂?shù)目臻g高度

      焦爐爐頂?shù)目臻g高度偏大會對爐頂空間溫度產(chǎn)生較大影響,對化產(chǎn)收率的影響也相對較大。因此,為了降低焦爐爐頂空間溫度,保證化產(chǎn)收率,采取一定的措施降低焦爐爐頂?shù)目臻g高度十分重要。與此同時,還要增加焦爐內(nèi)的裝煤量,確保裝煤量的壓實度符合標準,提高燃燒效率,降低焦爐爐頂空間溫度。

      3.2 根據(jù)實際情況控制焦餅中心溫度

      根據(jù)上文的監(jiān)測分析發(fā)現(xiàn),在焦爐實際煉焦過程中,焦餅中心溫度在1110攝氏度左右,而焦炭質(zhì)量最好的焦餅中心溫度大約為1100攝氏度,而相關(guān)規(guī)定的標準焦餅中心溫度在950攝氏度到1050攝氏度之間。根據(jù)實際情況適當降低焦餅中心溫度,降低10攝氏度到15攝氏度最合適。這樣可以提高化產(chǎn)品收率質(zhì)量,增加化工企業(yè)的經(jīng)濟收益。

      3.3 提高煤氣管網(wǎng)壓力的穩(wěn)定

      保證煤氣管網(wǎng)壓力的穩(wěn)定性是降低焦爐爐頂空間溫度的關(guān)鍵一步,可以對五煉焦煤氣官網(wǎng)進行合理布置,根據(jù)實際情況對三系統(tǒng)風房和一系統(tǒng)風房進行優(yōu)化設計布局,避免各導管網(wǎng)之間的相互影響,提高煤氣管網(wǎng)壓力的穩(wěn)定性。同時在原有煤氣管網(wǎng)檢修周期的基礎上對三煉焦與五煉焦的檢修時間進行重新調(diào)整,避免檢修時間的重疊,降低煤氣壓力的失衡情況。

      3.4 其他降低焦爐爐頂空間溫度的措施

      除了以上措施能夠有效降低焦爐爐頂空間溫度,保證化產(chǎn)品收率之外,還有一些措施也能夠在一定程度上降低焦爐爐頂空間溫度,保證焦炭質(zhì)量的同時,提高化產(chǎn)收率。具體有以下幾個:(1)加強炭化室爐墻的密封性。如果炭化室爐墻的密封性不夠,會使大量的荒煤氣泄漏到燃燒室內(nèi),增加煤氣燃燒量,很容易使炭化室頂部的溫度上升,從而引起爐頂空間溫度偏高。因此,制定合理的檢修周期,確保炭化室爐墻的密封性是降低爐頂空間溫度的有效措施。(2)嚴格控制配合煤料的質(zhì)量。經(jīng)過對焦爐煉焦過程中使用的配合煤料的研究發(fā)現(xiàn),水分含量較低、揮發(fā)分也相對較低的配合煤料可以保證焦炭質(zhì)量的同時,有效降低爐頂空間溫度,提高化產(chǎn)品收率。(3)對焦爐煉焦的加熱制度進行優(yōu)化,可以提高焦爐煉焦的效率和質(zhì)量,提高化產(chǎn)收率。并且優(yōu)化后的加熱制度可以保證焦爐內(nèi)的燃料燃燒充分,降低余熱影響,從而降低爐頂空間溫度。

      4 結(jié)語

      綜上所述,焦爐爐頂空間溫度偏高會對化產(chǎn)收率造成較為嚴重的不利影響,并且在很大程度上會影響焦爐化工企業(yè)的維護和生產(chǎn)成本,降低企業(yè)的經(jīng)濟效益,不利于化工企業(yè)的長遠發(fā)展。經(jīng)過研究和分析,將焦爐爐頂空間溫度控制在830攝氏度以下能夠提高化產(chǎn)品收率,增加化工產(chǎn)品的生產(chǎn)率,提升化工企業(yè)的經(jīng)濟效益,對化工行業(yè)的發(fā)展十分有利。因此,相關(guān)的工作人員一定要根據(jù)焦爐實際工序進行適當改進,對焦爐爐頂?shù)目臻g溫度進行嚴格控制,確?;て髽I(yè)的經(jīng)濟收益。

      [1]曹文,張善學,李劍利,等.焦爐爐頂空間溫度偏高對化產(chǎn)收率影響分析[J].山東化工,2016,45(9):89-90.

      [2]許寶先,陳君安,劉傳勛,等.焦爐爐頂空間溫度偏高的原因及應對措施[J].燃料與化工,2015,46(3):34-36.

      [3]靳迎武,張俊,劉思沛,等.焦爐爐頂空間溫度測量優(yōu)化[J].甘肅冶金,2013,35(2):118-120.

      [4]高峰.降低6m焦爐爐頂空間溫度[J].中國化工貿(mào)易,2014(30).

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