鮑春榮 劉同玲 王秀紅 邢武林 閆海
摘要:根據(jù)地質(zhì)資料,勝利油田河口采油廠大北油區(qū)平均空氣滲透率為2~27.8×10-3μm2,油田區(qū)塊儲層物性差,屬特低滲透區(qū)塊,并且非均質(zhì)嚴(yán)重,注水水質(zhì)是決定注水效果的關(guān)鍵因素。注水水質(zhì)合格率高,不僅能有效的保護(hù)儲層,而且能更好的保障油區(qū)“穩(wěn)產(chǎn)”;然而,如果注水水質(zhì)惡化,不僅加劇注水設(shè)施的腐蝕結(jié)垢,而且會對油區(qū)開發(fā)產(chǎn)生潛移默化的負(fù)面影響,最終造成開采成本上升,甚至影響產(chǎn)油水平。因此,聯(lián)合站污水處理系統(tǒng)外輸水懸浮物、含油、粒徑中值及平均腐蝕速率等各項指標(biāo)對油田能否持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)尤其重要。
關(guān)鍵詞:污水工藝;污泥處理;污泥壓濾機(jī)
一、生產(chǎn)現(xiàn)狀
大北站于1990年2月建成投產(chǎn),原是1座接轉(zhuǎn)站,建成初期設(shè)計能力80×104t/a(2200m3/d)。大北油區(qū)經(jīng)過不斷滾動開發(fā),擴(kuò)建大北接轉(zhuǎn)站為聯(lián)合站,具有油氣分離、原油脫水、原油穩(wěn)定、原油外輸?shù)裙δ堋?005年由于注入水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)、腐蝕嚴(yán)重等問題的存在,對大北站進(jìn)行了技術(shù)改造,2007年2月污水處理系統(tǒng)建成投產(chǎn)。污水處理系統(tǒng)采用重力除油+懸浮污泥過濾的處理工藝,同時由于受投資限制等因素影響,站內(nèi)預(yù)留了精細(xì)過濾的位置。改造后污水處理設(shè)計規(guī)模3000m3/d,設(shè)計水質(zhì)指標(biāo)A3級,處理后外輸至大37塊各注水站回注。運行4年多來,由于SSF懸浮污泥過濾裝置較差的抗沖擊性,以及站內(nèi)缺少污泥處理設(shè)施等,導(dǎo)致大北聯(lián)合站目前外輸水水質(zhì)超標(biāo),站內(nèi)腐蝕嚴(yán)重。根據(jù)地質(zhì)資料,大北油區(qū)平均空氣滲透率為2~27.8×10-3μm2,油田區(qū)塊儲層物性差,屬特低滲透區(qū)塊,并且非均質(zhì)嚴(yán)重。注水水質(zhì)指標(biāo)需達(dá)到A1級。大北污水站為滿足注水水質(zhì)需求,自2012年9月開始進(jìn)行污水處理工藝流程改造,由過去的“重力一級除油+懸浮污泥過濾”工藝,改造為目前的“一級除油+混凝沉降+兩級過濾”的處理工藝。污水處理系統(tǒng)主要流程:分水器來水→1×1000m3一次除油罐→2×500m3混凝沉降罐→1×200m3提升緩沖罐→提升泵→多介質(zhì)過濾器→金屬膜過濾器→外輸緩沖罐→外輸泵→外輸至注水站。
二、存在問題
大北站日常生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)點參數(shù)節(jié)點控制的運行模式。通過對節(jié)點參數(shù)分析,發(fā)現(xiàn)一次除油罐水質(zhì)時常出現(xiàn)較大波動。以2016年1月一次除油罐水質(zhì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)為例:
由數(shù)據(jù)統(tǒng)計可以看出,一次除油罐出水水質(zhì)波動較大,最高時含油量達(dá)到102.58mg/L,懸浮物固體含量達(dá)到45.71mg/L,最低時含油量8.93mg/L,懸浮物固體含量11.52mg/L。對此,我們進(jìn)行了更詳細(xì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)當(dāng)污油泵回收污油池內(nèi)污油時,一次除油罐出水水質(zhì)發(fā)生較大變化。污油池主要是擔(dān)負(fù)大北站各污水罐、沉降罐、分水器和過濾器等設(shè)備的底部排污,同時污油池與污泥池相鄰,污泥池與污油池之間有溢流堰。當(dāng)污泥池內(nèi)液位不能及時清理,到達(dá)一定高度后,污泥便通過溢流堰進(jìn)入污油池,從而使大量懸浮物和原油進(jìn)入污油池,再通過污油泵打入一次除油罐,對罐內(nèi)污水沉降產(chǎn)生沖擊,底部泥沙迅速積累,繼而影響二次除油罐、提升緩沖罐、多介質(zhì)過濾器及外輸水罐和污水事故罐,在系統(tǒng)內(nèi)部形成惡性循環(huán),使水處理系統(tǒng)狀況惡化。污泥池的清理只能通過人工清砂,工作環(huán)境惡劣,勞動強(qiáng)度大,清理周期長。清池期間,各污水設(shè)備不能排泥,對水質(zhì)再次產(chǎn)生影響。
三、疊螺式污泥壓濾機(jī)應(yīng)用
在污水處理系統(tǒng)中,污泥的處理、處置是一個非常重要的環(huán)節(jié)。就像一個生命體,如果不能及時地進(jìn)行代謝物的排泄,將直接影響到正常生理機(jī)能的發(fā)揮。石油化工污泥含油污泥種類繁多、性質(zhì)復(fù)雜,且含油量較高、乳化嚴(yán)重,顆粒細(xì)、黏度大。為徹底解決污泥池內(nèi)污泥處置的問題,在大北站污水處理系統(tǒng)改造過程中安裝了污泥壓濾機(jī)。
在污泥脫水中一般采用板框壓濾機(jī)、帶式壓濾機(jī)、離心脫水機(jī)等設(shè)備。但這些設(shè)備在石油化工領(lǐng)域分別有各自的不足之處:板框壓濾機(jī)不能連續(xù)運行、濾布被含油污泥附著堵死,壓濾效率低;帶式壓濾機(jī)易堵塞,清洗用水量極大,濾布難清理,壓濾效率低;離心式脫水機(jī)則分離效果差,能耗高,且噪音比較大,工作環(huán)境差。結(jié)合大北站污泥性質(zhì),選擇了疊螺式污泥壓濾機(jī)。2016年3月份開始投入使用。大北站根據(jù)各污水罐底部積泥沙情況,每兩周對各污水罐依次進(jìn)行排泥,所排出污泥進(jìn)入污泥池,再通過污泥提升泵將污泥打入污泥沉降池,通過投加高分子絮凝劑進(jìn)行濃縮,進(jìn)入疊螺式污泥壓濾機(jī)脫水部分,最終自動出泥,裝袋外運。通過疊螺污泥壓濾機(jī)的運行,有效去除了污水處理系統(tǒng)中的懸浮物固體,使得污水水質(zhì)有所好轉(zhuǎn),為大北油區(qū)的下一步開采打下基礎(chǔ)。
四、疊螺污泥壓濾機(jī)推廣
(一)結(jié)構(gòu)原理
疊螺污泥壓濾機(jī)主體主要是由過濾體和螺旋軸所構(gòu)成,過濾體又分濃縮和脫水兩部分。當(dāng)污泥進(jìn)入濾體后,利用固定環(huán)、游動環(huán)的相對游動,使濾液通過疊片間隙快速向外排出,迅速濃縮,污泥向脫水部推移,當(dāng)污泥進(jìn)入到脫水部時,在濾腔內(nèi)的空間不斷縮小,污泥內(nèi)壓不斷增強(qiáng),再加上出泥處背壓板的背壓作用,使其達(dá)到脫水,干泥不斷排出機(jī)外。
(二)運行流程
流程說明:污泥池里的污泥,通過污泥輸送泵輸送到計量槽內(nèi)。輸送到計量槽內(nèi)的污泥,通過計量輸送到絮凝混合槽。輸送到絮凝混合槽內(nèi)的污泥,注入高分子絮凝劑,攪拌使污泥和高分子絮凝劑反應(yīng)形成絮團(tuán)。污泥通過攪拌形成絮團(tuán)后,輸送到螺旋主體。形成絮團(tuán)的污泥輸送到螺旋主體,濃縮后的污泥沿著螺旋軸旋轉(zhuǎn)的方向機(jī)械向前推進(jìn),在背壓板形成的內(nèi)牙作用下充分脫水,輸送到脫水部,大量的濾液從濃縮的濾縫中排出。脫水后的污泥從背壓板與疊螺主題形成的間隙排出,最終排出泥餅。
(三)技術(shù)優(yōu)勢
1、低速旋轉(zhuǎn)。螺旋軸的轉(zhuǎn)速約2~3轉(zhuǎn)/分,耗電極低。故障少,噪音震動小,操作安全。
2、不易堵塞。該壓濾機(jī)具有自我清洗的功能,不需要為防止濾縫堵塞而進(jìn)行清洗,減少沖洗用水量,減少內(nèi)循環(huán)負(fù)擔(dān)。
3、操作簡單。大北站疊螺壓濾機(jī)的投用沒有增加崗位職工勞動強(qiáng)度,僅在運行時,按時巡檢即可,可以實現(xiàn)無人運行。日常維護(hù)時間段,維護(hù)作業(yè)簡單。
五、總結(jié)
實踐運行表明,疊螺污泥壓濾機(jī)運行穩(wěn)定,效果良好,一般含油污泥脫水后含水率可達(dá)標(biāo),克服了帶式脫水機(jī)、板框式壓濾機(jī)易堵塞、離心機(jī)難以分離等缺點,最大限度地滿足了污泥無害化、減量化、資源化處理的要求。不僅能較大程度地降低了脫水、運輸、后續(xù)干化、焚燒處置等環(huán)節(jié)的費用,而且可確保污水處理的達(dá)標(biāo)排放或回用,具有非常良好的應(yīng)用前景。