劉俊峰,田競超,馬全平,馬曉華,張翠玲
(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司黃金葉制造中心,河南鄭州 450016)
制絲線翻起輥道輸送機(jī)控制改進(jìn)
劉俊峰,田競超,馬全平,馬曉華,張翠玲
(河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司黃金葉制造中心,河南鄭州 450016)
連續(xù)型真空回潮機(jī)箱門關(guān)閉過程中,下落的箱門與翻起輥道輸送機(jī)翻轉(zhuǎn)后的翻轉(zhuǎn)輥道相撞;回潮機(jī)箱體內(nèi)鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)上的周轉(zhuǎn)箱向外移出時,周轉(zhuǎn)箱與回潮機(jī)出口落下放平后的翻轉(zhuǎn)輥道相撞,使物料輸送過程中斷。為解決上述問題,加裝漫反射光電檢測開關(guān)和行程開關(guān),分別對翻轉(zhuǎn)輥道的安全掛鏈及翻轉(zhuǎn)角進(jìn)行檢測,同時通過PLC編程對翻起輥道輸送機(jī)控制進(jìn)行改進(jìn)。應(yīng)用效果表明,回潮機(jī)箱門與翻轉(zhuǎn)輥道相撞的現(xiàn)象由8~15次/d降為0次/d;周轉(zhuǎn)箱移出回潮機(jī)過程中,周轉(zhuǎn)箱與回潮機(jī)出口落下放平后的翻轉(zhuǎn)輥道相撞現(xiàn)象也得到控制,由每月2~3次降為0次。改進(jìn)有效降低了設(shè)備故障率,提高了設(shè)備運(yùn)行的可靠性和安全性。
制絲線;翻起輥道輸送機(jī);控制;改進(jìn)
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.05.57
翻起輥道輸送機(jī)是卷煙廠制絲線連續(xù)型真空回潮系統(tǒng)的一種物料輸送設(shè)備,用于載料周轉(zhuǎn)箱在連續(xù)型真空回潮機(jī)和其外部鏈機(jī)之間的輸送。翻起輥道輸送機(jī)在使用過程中,由于其氣控系統(tǒng)壓縮氣管老化破裂、操作不慎等原因,引起輥道翻轉(zhuǎn)角,即翻轉(zhuǎn)輥道所處平面與水平面之間的夾角,發(fā)生變化,小于設(shè)計(jì)值85°,致使連續(xù)型真空回潮機(jī)箱門關(guān)閉過程中,下落的箱門與翻轉(zhuǎn)后的翻轉(zhuǎn)輥道相撞;回潮機(jī)內(nèi)鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)上的周轉(zhuǎn)箱向外移出時,周轉(zhuǎn)箱與回潮機(jī)出口落下放平后的翻轉(zhuǎn)輥道相撞,使物料輸送過程中斷。近年來雖然國內(nèi)煙草行業(yè)相關(guān)技術(shù)人員對物流技術(shù)和物流系統(tǒng)有過探討[1-4],但對于翻起輥道輸送機(jī)的研究沒有報道,不能從根本上解決上述問題。為此,在原PROFIBUS-DP[5]總線控制的基礎(chǔ)上,加裝漫反射光電檢測開關(guān)和行程開關(guān),分別對翻轉(zhuǎn)輥道的安全掛鏈及輥道翻轉(zhuǎn)角進(jìn)行檢測;利用PLC編程[6]對翻起輥道輸送機(jī)的控制進(jìn)行改進(jìn)[7],以消除周轉(zhuǎn)箱及回潮機(jī)箱門與翻轉(zhuǎn)輥道相撞現(xiàn)象,保障物料輸送的順利進(jìn)行,減少設(shè)備損壞,提高設(shè)備的安全運(yùn)行指數(shù),降低維修強(qiáng)度,節(jié)約維修資金。
翻起輥道輸送機(jī),主要包括輸送輥道、翻轉(zhuǎn)輥道、支腿組合、機(jī)架、氣控系統(tǒng)和電控等部分(圖1)。輸送輥道、翻轉(zhuǎn)輥道由輸送輥筒與兩側(cè)的安裝側(cè)臂板組成;支腿組合主要作用是支撐輸送輥道;機(jī)架是承載其它部件的主體;氣控系統(tǒng)主要由過濾減壓閥、二位三通電磁閥、三位五通雙電控電磁閥、自鎖氣缸等組成,其中自鎖氣缸固定在機(jī)架上。
圖1 翻起輥道輸送機(jī)
正常運(yùn)行情況下,連續(xù)型真空回潮機(jī)箱門開啟后,自鎖電磁閥YV1A105.17和翻轉(zhuǎn)輥道落下電磁閥YV2.1A105.17先后通電,翻轉(zhuǎn)輥道落下的控制氣路接通,自鎖氣缸的活塞桿開始回縮,帶動輥道緩慢下落,直至輥道兩側(cè)臂同時落在預(yù)定位置,輥道輸送機(jī)與回潮機(jī)箱體內(nèi)的鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)水平相接;與此同時,輥道放平到位檢測開關(guān)SQ1.2A105.17輸出信號發(fā)生跳變,由低電平“0”變?yōu)楦唠娖健?”,自鎖電磁閥YV1A105.17和翻轉(zhuǎn)輥道落下電磁閥YV2.1A105.17失電,輥道啟動,將載料周轉(zhuǎn)箱送入或移出連續(xù)型真空回潮機(jī)箱體;周轉(zhuǎn)箱輸送完畢,自鎖電磁閥YV1A105.17和翻轉(zhuǎn)輥道翻轉(zhuǎn)電磁閥YV1.1A105.17先后通電,翻轉(zhuǎn)輥道重新翻轉(zhuǎn)85°,輥道翻轉(zhuǎn)到位檢測開關(guān)SQ1.1A105.17輸出信號發(fā)生跳變時,系統(tǒng)將回潮機(jī)箱門關(guān)閉。實(shí)際生產(chǎn)過程中,設(shè)備自動運(yùn)行時,翻轉(zhuǎn)輥道出現(xiàn)異常,主要有3個問題。
(1)每天生產(chǎn)結(jié)束,設(shè)備停機(jī)后,連續(xù)型真空回潮系統(tǒng)斷電停氣,回潮機(jī)箱門關(guān)閉。由于翻起輥道輸送機(jī)氣控系統(tǒng)壓縮氣管老化破裂,致使壓縮空氣停止供應(yīng)后,自鎖氣缸控制氣路內(nèi)的氣壓值降低,輥道的翻轉(zhuǎn)角不能保持,造成翻轉(zhuǎn)輥道停留的位置向下移,輥道翻轉(zhuǎn)角小于設(shè)計(jì)值85°,或輥道最終落在回潮機(jī)關(guān)閉的箱門上。
(2)連續(xù)型真空回潮機(jī)箱門開啟后,系統(tǒng)發(fā)出翻轉(zhuǎn)輥道下落指令后,自鎖電磁閥YV1A105.17首先得電,氣缸的氣路解鎖;其次,翻轉(zhuǎn)輥道落下電磁閥YV2.1A105.17通電,控制氣路連通,同樣由于氣控系統(tǒng)的壓縮氣管老化破裂,自鎖氣缸控制氣路內(nèi)的氣壓值降低,輥道下落時的氣阻減小,其整個下落過程時間變短,落地產(chǎn)生的振動較大,導(dǎo)致缸體的固定裝置松動,缸體出現(xiàn)后移?;谏鲜鲈?,當(dāng)周轉(zhuǎn)箱移送完畢,翻轉(zhuǎn)輥道執(zhí)行翻轉(zhuǎn)指令,輥道翻轉(zhuǎn)后,翻轉(zhuǎn)輥道的翻轉(zhuǎn)角,即翻轉(zhuǎn)輥道所處平面與水平面之間的夾角,發(fā)生變化,小于設(shè)計(jì)值85°,以致連續(xù)型真空回潮機(jī)在箱門關(guān)閉過程中,下落的箱門與翻轉(zhuǎn)后的翻轉(zhuǎn)輥道相撞;
(3)翻轉(zhuǎn)輥道執(zhí)行下落指令時,其控制氣路接通,自鎖氣缸的活塞桿開始回縮,帶動輥道下落。由于操作不慎,翻轉(zhuǎn)輥道兩側(cè)臂的安全掛鏈未全部摘下,輥道下落過程受阻,此時,輥道放平到位檢測開關(guān)SQ1.2A105.17并未動作,輥道控制氣路仍處于接通狀態(tài),在氣缸的強(qiáng)力作用下,因翻轉(zhuǎn)輥道兩側(cè)臂因所受拉力大小不同,翻轉(zhuǎn)輥道發(fā)生變形,也即輥道落下后,其一側(cè)臂相對于另一側(cè)壁出現(xiàn)上翹,當(dāng)回潮機(jī)內(nèi)輸送機(jī)上的周轉(zhuǎn)箱向外移出時,周轉(zhuǎn)箱與回潮機(jī)出口處落下的輥道相撞,使物料輸送過程中斷。
連續(xù)型真空回潮控制系統(tǒng)以S7-400 PLC為基礎(chǔ),同時采用了現(xiàn)場總線通信技術(shù),整個系統(tǒng)可靠性高,穩(wěn)定性強(qiáng),并預(yù)留有一定的I/O接口。在原電控系統(tǒng)的基礎(chǔ)上通過PLC編程對翻起輥道輸送機(jī)的邏輯控制進(jìn)行改進(jìn)。
(1)加裝漫反射式光電檢測開關(guān) SQ1.3A105.17和SQ1.4A105.17(圖2),對翻轉(zhuǎn)輥道兩側(cè)臂的安全掛鏈進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控,修改翻起輥道輸送機(jī)控制邏輯。在輸送輥道側(cè)臂、安全掛鏈后方,加裝漫反射式光電檢測開關(guān),并使安全掛鏈位于其有效檢測范圍內(nèi),安全掛鏈未摘掉時,光電檢測開關(guān)檢測到其存在,開關(guān)的輸出信號為高電平“1”,系統(tǒng)將自鎖電磁閥及翻轉(zhuǎn)輥道落下電磁閥控制回路切斷,防止翻轉(zhuǎn)輥道下落,造成設(shè)備損壞;安全掛鏈摘掉時,光電檢測開關(guān)未檢測到其存在,開關(guān)的輸出信號為低電平“0”,自鎖電磁閥及翻轉(zhuǎn)輥道落下電磁閥控制回路接通,系統(tǒng)允許翻轉(zhuǎn)輥道下落。
圖2 安全掛鏈檢測開關(guān)安裝示意
(2)加裝行程開關(guān)SQ1.5A105.17和SQ1.6A105.17(圖2),對翻轉(zhuǎn)輥道的翻轉(zhuǎn)角進(jìn)行檢測,優(yōu)化回潮機(jī)箱門關(guān)閉的控制邏輯。改進(jìn)前,自鎖氣缸活塞桿滿行程,完全伸出時,位于氣缸體表面的輥道翻轉(zhuǎn)到位檢測開關(guān)SQ1.1A105.17被觸發(fā),自鎖電磁閥YV1A105.17和翻轉(zhuǎn)輥道翻轉(zhuǎn)電磁閥YV1.1A105.17失電,氣缸氣路隔斷并自鎖,輥道停止翻轉(zhuǎn);改進(jìn)后,輥道翻轉(zhuǎn)到位檢測開關(guān)SQ1.1A105.17、行程開關(guān)SQ1.5A105.17和SQ1.6A105.17全部被觸發(fā)時,自鎖電磁閥和翻轉(zhuǎn)輥道翻轉(zhuǎn)電磁閥斷電,輥道停止翻轉(zhuǎn),回潮機(jī)箱門允許關(guān)閉。
(3)增加翻轉(zhuǎn)輥道應(yīng)急控制支路。若翻轉(zhuǎn)輥道的安全掛鏈檢測開關(guān)出現(xiàn)故障,安全掛鏈未摘下,輥道意外下落,出現(xiàn)上述現(xiàn)象后,在改進(jìn)前的原控制模式下,翻轉(zhuǎn)輥道因條件不具備無法翻轉(zhuǎn),回潮機(jī)箱門不能開啟。增加翻轉(zhuǎn)輥道應(yīng)急翻轉(zhuǎn)功能后,即使系統(tǒng)處于全線聯(lián)機(jī)自動運(yùn)行狀態(tài),僅通過操作本地子站箱上的一個兩位旋轉(zhuǎn)開關(guān)和本地隔離開關(guān),控制系統(tǒng)即可實(shí)現(xiàn)輥道翻轉(zhuǎn);此外,增加應(yīng)急控制后,設(shè)備維修時間的選擇更加靈活多變,維修更加便利。
翻起輥道輸送機(jī)控制改進(jìn)后,應(yīng)用效果良好,性能穩(wěn)定可靠,回潮機(jī)箱門與翻轉(zhuǎn)輥道相撞的現(xiàn)象由每天8~15次降為0次;回潮機(jī)出箱過程中,周轉(zhuǎn)箱與輥道相撞的現(xiàn)象也得到控制,由每月2~3次降為0次。此次改進(jìn)保障了物料輸送的順利進(jìn)行,維修強(qiáng)度及設(shè)備故障率降低,維修資金節(jié)省,設(shè)備運(yùn)行可靠性和安全性提高。
[1]丁一.煙草配送中心多階段物流系統(tǒng)分析及應(yīng)用[J].煙草科技,2012(10):16-20.
[2]李昌權(quán),房華,熊衛(wèi)相,等.卷煙工業(yè)企業(yè)自動化物流系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].煙草科技,2009(12):13-17.
[3]徐躍明,葛文,張正義,等.用現(xiàn)代物流技術(shù)支撐卷煙柔性生產(chǎn)[J].物流技術(shù)與應(yīng)用,2012(10):112-115.
[4]張曉昆.物流配送中心設(shè)計(jì)[J].物流技術(shù)與應(yīng)用,2005(6):12-20.
[5]王永華.現(xiàn)場總線技術(shù)及應(yīng)用教程[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2007.
[6]崔堅(jiān).西門子S7可編程序控制器:STEP7編程指南[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2007.
[7]張建勛.片煙裝箱翻包機(jī)空箱定位控制方式的改進(jìn)[J].煙草科技,2014(1):31-33.
TS43
B
〔編輯 凌 瑞〕