摘 要:風(fēng)機(jī)是冶煉廠中常用的一項(xiàng)設(shè)備,其對(duì)冶煉廠的運(yùn)行、生產(chǎn)情況會(huì)造成直接影響。但是,從大量冶煉廠的運(yùn)行情況來看,多數(shù)冶煉廠中的風(fēng)機(jī)在實(shí)際運(yùn)行過程中都存在壓力偏高、風(fēng)量不高等現(xiàn)象,這將會(huì)對(duì)風(fēng)機(jī)運(yùn)行,以及冶煉廠的生產(chǎn)造成不良影響,針對(duì)該現(xiàn)象,應(yīng)當(dāng)做好相應(yīng)的分析工作,對(duì)風(fēng)機(jī)出口管路系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,從而使風(fēng)機(jī)的性能能夠滿足冶煉廠運(yùn)行與生產(chǎn)過程中具體需求。
關(guān)鍵詞:冶煉廠;風(fēng)機(jī)出樓;優(yōu)化改造
中圖分類號(hào):TH43 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1004-7344(2018)15-0305-02
前 言
某冶煉廠中的風(fēng)機(jī)在具體應(yīng)用過程中,長(zhǎng)期受風(fēng)量不足問題的影響,對(duì)冶煉廠的生產(chǎn)造成了不良影響。冶煉廠的工作人員與風(fēng)機(jī)供應(yīng)商進(jìn)行溝通,協(xié)調(diào)分析,最終決定優(yōu)化前后風(fēng)機(jī)出口管路系統(tǒng)的CFD流場(chǎng)模擬,通過分析優(yōu)化后的結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),優(yōu)化后,出口阻力明顯減小,依據(jù)該優(yōu)化結(jié)果,進(jìn)行改造,確保風(fēng)機(jī)在應(yīng)用過程中能夠發(fā)揮良好的作用。
1 分析風(fēng)機(jī)應(yīng)用過程中存在的問題
某冶煉廠中應(yīng)用的風(fēng)機(jī)的主要參數(shù)如下:體積流量大小為:345800m3/h,煙氣是氣體的介質(zhì),全壓大小為98800Pa,進(jìn)氣的溫度約為99.8℃。
將風(fēng)機(jī)投入到冶煉廠中,通過一段時(shí)間的應(yīng)用可以發(fā)現(xiàn),其在運(yùn)行過程中存在分量不夠,壓力偏高情況,這在一定程度上對(duì)冶煉廠運(yùn)行過程中的產(chǎn)能造成了較為嚴(yán)重的制約。通過對(duì)風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)應(yīng)用情況進(jìn)行分析,最終認(rèn)定風(fēng)機(jī)在應(yīng)用過程中出現(xiàn)問題的主要原因是,實(shí)際運(yùn)行工況與設(shè)計(jì)點(diǎn)存在較大誤差。在具體分析過程中,為判斷該分析結(jié)果是否正確,在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行了測(cè)試,測(cè)量工作點(diǎn)狀態(tài)下,風(fēng)機(jī)流量與進(jìn)出口的具體壓力差情況,通過測(cè)量如下:實(shí)際流量值與設(shè)計(jì)值相比,低了接近18.8%,而壓力則高出了約5.85%。
通過對(duì)冶煉廠中的風(fēng)機(jī)進(jìn)行進(jìn)一步分析可以發(fā)現(xiàn),風(fēng)機(jī)出口管路的直管段較短,這極有可能影響風(fēng)機(jī)在實(shí)際運(yùn)行過程中的具體性能。正常來說,風(fēng)機(jī)出口段長(zhǎng)度不得小于100%有效管路長(zhǎng)度,在具體設(shè)計(jì)過程中,若直管段未達(dá)到該長(zhǎng)度,在問題分析期間,應(yīng)當(dāng)考慮由于直管段過短,從而導(dǎo)致系統(tǒng)在運(yùn)行過程中產(chǎn)生附加阻力,對(duì)風(fēng)機(jī)的性能造成不良影響[1]。
通過對(duì)冶煉廠中的該風(fēng)機(jī)進(jìn)行分析可以斷定,出口流速約為22.8m/s,100%有效管路長(zhǎng)度為3.8倍管徑長(zhǎng)度,而從實(shí)際情況來看,風(fēng)機(jī)出口直接管段長(zhǎng)度僅為主管直徑的1.45倍,僅為有效長(zhǎng)度的為38.16%,由此可見,風(fēng)機(jī)在實(shí)際運(yùn)行過程中,管路系統(tǒng)面臨著大量的附加阻力損失,這也就造成風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中,無法滿足冶煉廠的生產(chǎn)需求。
通過分析可以發(fā)現(xiàn),在問題分析過程中,如果僅對(duì)局部阻力和沿程阻力進(jìn)行計(jì)算,出口管路的實(shí)際損失為371.5Pa;但是,分析期間,如果考慮系統(tǒng)附加阻力,此時(shí)出口管的損失將會(huì)進(jìn)一步加大了,會(huì)達(dá)到671.8Pa。而如果在具體設(shè)計(jì)過程中,只對(duì)管道沿程阻力損失和局部阻力損失情況進(jìn)行考慮,忽視因?yàn)轱L(fēng)機(jī)出口直管過短,從而引起的附加阻力損失,這勢(shì)必會(huì)對(duì)冶廠中應(yīng)用的風(fēng)機(jī)的具體運(yùn)行造成不良影響[2]。
2 風(fēng)機(jī)出口管路系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案
為了降低風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程中附加阻力損失,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)機(jī)出口管理的合理優(yōu)化,結(jié)合冶煉廠現(xiàn)場(chǎng)管路的具體布置情況,適當(dāng)?shù)难娱L(zhǎng)風(fēng)機(jī)出口直管段,最終使其能夠達(dá)到有效管路長(zhǎng)度的100%,完成該項(xiàng)操作后,在利用45°彎頭同后續(xù)管道進(jìn)行連接,完成對(duì)管路的合理優(yōu)化[3]。通過該方式完成相應(yīng)的優(yōu)化后,對(duì)出口管路損失進(jìn)行計(jì)算,最終可以確定,管理的損失僅為418.5Pa,與優(yōu)化前損失671.8Pa相比,改良效果十分明顯。
3 仿真分析
在實(shí)際分析過程中,通過對(duì)CFD計(jì)算軟件進(jìn)行應(yīng)用,完成對(duì)流程的仿真分析,通過該方式對(duì)出口管路的實(shí)際優(yōu)化效果進(jìn)行驗(yàn)證,將優(yōu)化前后的風(fēng)機(jī)出口管路與風(fēng)機(jī)進(jìn)行合理連接,同時(shí)在該過程中,應(yīng)當(dāng)對(duì)風(fēng)機(jī)及出口管理系統(tǒng)進(jìn)行整體流場(chǎng)計(jì)算。
在問題具體分析過程中,為了確保最終分析結(jié)果的合理性與準(zhǔn)確性,應(yīng)當(dāng)對(duì)三維建模軟件進(jìn)行應(yīng)用,從而完成對(duì)風(fēng)機(jī)以及風(fēng)機(jī)出口管路的三維建模,建模期間應(yīng)當(dāng)分別構(gòu)建風(fēng)機(jī)模型、未優(yōu)化時(shí)的風(fēng)機(jī)系統(tǒng)模型,以及經(jīng)過優(yōu)化后的風(fēng)機(jī)系統(tǒng)模型。
進(jìn)行計(jì)算網(wǎng)格時(shí),對(duì)分塊四面體網(wǎng)格進(jìn)行應(yīng)用,對(duì)管路以及分級(jí)進(jìn)行分別的網(wǎng)格劃分。針對(duì)近壁面處的網(wǎng)絡(luò)要采用加密處理,未進(jìn)行優(yōu)化時(shí),風(fēng)機(jī)出口管路網(wǎng)格的總數(shù)約為74800,而進(jìn)行優(yōu)化后,風(fēng)機(jī)出口管路網(wǎng)格的總數(shù)達(dá)到了約128800,風(fēng)機(jī)網(wǎng)絡(luò)的總數(shù)達(dá)到了約1109800。完成網(wǎng)格劃分后,應(yīng)當(dāng)將風(fēng)機(jī)網(wǎng)格與優(yōu)化前后的出口管路網(wǎng)格進(jìn)行合理連接,最終形成一個(gè)整體,完成完成優(yōu)化改造。
完成相應(yīng)的優(yōu)化操作后,對(duì)風(fēng)機(jī)中截面的總分布情況進(jìn)行對(duì)比分析,通過分析可以發(fā)現(xiàn),優(yōu)化后,變徑關(guān)內(nèi)的進(jìn)出口總壓的分布更加接近,同時(shí)風(fēng)機(jī)中的支管面的總壓的分布情況變得更加均勻合理,同時(shí)分離區(qū)也變的更小[4]。造成該項(xiàng)現(xiàn)象的主要原因是,通在對(duì)風(fēng)機(jī)出口管路系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化后,出口管路中,變徑管后直管段將會(huì)變得更長(zhǎng),此時(shí)變徑管出口出的氣流則可以有足長(zhǎng)的距離完成相應(yīng)的摻混操作,這樣就使氣流在進(jìn)入到支管前變得更加均勻,達(dá)到減小直觀內(nèi)分離的目的,從而降低風(fēng)機(jī)在實(shí)際運(yùn)行過程中的流動(dòng)損失。
綜上所述,通過對(duì)優(yōu)化后的管路進(jìn)行應(yīng)用,能夠有效減少風(fēng)機(jī)出口路徑內(nèi)的流動(dòng)分離情況,最大程度低管路在實(shí)際運(yùn)行過程中遭受到的阻力損失,從而使風(fēng)機(jī)的性能能夠得到進(jìn)一步改善,使風(fēng)機(jī)的性能與系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行情況更加匹配,時(shí)運(yùn)行點(diǎn)與設(shè)計(jì)點(diǎn)更加接近,提高風(fēng)機(jī)運(yùn)行的合理性[5]。
4 優(yōu)化后風(fēng)機(jī)在冶煉廠中的具體應(yīng)用效果
對(duì)出口管路優(yōu)化設(shè)計(jì)方案數(shù)值模擬和公式計(jì)算,最終結(jié)果都表明,通過相應(yīng)的優(yōu)化后,管路處遭受到阻力損失減少十分明顯,這對(duì)于提高風(fēng)機(jī)的在運(yùn)行過程中的舉流量來說有著重要意義。在該冶煉廠中,依據(jù)制定的優(yōu)化方案,對(duì)出口管理進(jìn)行優(yōu)化改造,完成相應(yīng)的改造后,對(duì)運(yùn)行工況下的風(fēng)機(jī),進(jìn)行再一次的測(cè)試,通過測(cè)試結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),改造后與改造前進(jìn)行對(duì)比,風(fēng)機(jī)流量上升了約18.5%,基本處于設(shè)計(jì)點(diǎn)狀態(tài),優(yōu)化風(fēng)機(jī)取得良好效果十分顯著,并且也解決了風(fēng)機(jī)在實(shí)際運(yùn)行過程中,風(fēng)量不足的情況[6]。通過優(yōu)化后,該冶煉廠的風(fēng)機(jī)在實(shí)際運(yùn)行過程中并未出現(xiàn)問題,同時(shí)各類指標(biāo)參數(shù)也都達(dá)到了系統(tǒng)工藝在具體設(shè)計(jì)時(shí)的要求,為工藝系統(tǒng)運(yùn)行的的安全性與合理性提供了強(qiáng)有力的保障。
5 結(jié)束語
通過對(duì)煉廠風(fēng)機(jī)的運(yùn)行情況進(jìn)行分析,通過合理的方式,對(duì)風(fēng)機(jī)出口管路系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,最終得到以下結(jié)論:
(1)風(fēng)機(jī)出口管路對(duì)風(fēng)機(jī)氣動(dòng)性能會(huì)造成較大影響,在實(shí)際設(shè)計(jì)過程中,風(fēng)機(jī)出口直管段長(zhǎng)度不得小于100%有效管路長(zhǎng)度,如果小于該值,則在分析過程中,應(yīng)當(dāng)對(duì)直管段過短引起的系統(tǒng)附加阻力進(jìn)行充分考慮。
(2)風(fēng)機(jī)在是運(yùn)行過程中,系統(tǒng)附加阻力損失,從實(shí)際上看,管路系統(tǒng)進(jìn)出口不均勻氣流遇到阻力后,由于氣流本身發(fā)生波動(dòng),出現(xiàn)了不均勻情況,從而引起了不必要的損失。而在風(fēng)機(jī)中,可以通過延長(zhǎng)風(fēng)機(jī)進(jìn)出口直管段的方式,能夠降低系統(tǒng)中存在的附加阻力,甚至可以將其完全消除。
(3)風(fēng)機(jī)出口管路過短,將會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)中出現(xiàn)附加阻力,這將會(huì)對(duì)風(fēng)機(jī)的運(yùn)行造成不良影響,導(dǎo)致流量下降,造成產(chǎn)能不足。因此,通過管路優(yōu)化,消除系統(tǒng)附加阻力,并且依據(jù)優(yōu)化結(jié)果,解決風(fēng)機(jī)流量不足現(xiàn)狀。
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收稿日期:2018-4-21
作者簡(jiǎn)介:李少全(1984-),男,助理工程師,大專,主要從事工程施工管理(設(shè)備、非標(biāo)制安)工作。