摘 要:S7-300是西門子公司的可編程序控制器產(chǎn)品。其模塊化的結(jié)構(gòu)、易于實(shí)現(xiàn)分布式的配置以及性價(jià)比高、電磁兼容性強(qiáng)、抗震動(dòng)沖擊性能好,使其在在化工等行業(yè)應(yīng)用較為廣泛,其容量滿足于300點(diǎn)位的要求,包括:模擬量輸入出、開(kāi)關(guān)量輸入輸入,在編程方面以結(jié)構(gòu)化梯形圖的方式被人所熟知,通俗易懂,與歐姆龍的編程方式相比更容易被解讀。通過(guò)一些邏輯語(yǔ)言使得設(shè)備實(shí)現(xiàn)一些給定的功能,上位機(jī)與下位機(jī)的通訊使用連接電纜實(shí)現(xiàn),一些有RS232、RS485以及現(xiàn)在使用的以太網(wǎng)等通訊電纜,數(shù)據(jù)顯示也使用相同的方式實(shí)現(xiàn)在PC機(jī)上監(jiān)控系統(tǒng)中,現(xiàn)在在化工企業(yè)一般使用WinCC監(jiān)控系統(tǒng)?,F(xiàn)在主流版本為7.0以上。本文主要對(duì)現(xiàn)電力工程部的供暖的數(shù)據(jù)通訊方式由RS485到以太網(wǎng)通訊做了一個(gè)過(guò)渡,原有的監(jiān)控系統(tǒng)也進(jìn)行了一個(gè)版本的升級(jí)。
關(guān)鍵詞:S7-300;以太網(wǎng)通訊;長(zhǎng)距離傳輸
中圖分類號(hào):TP393.11 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1004-7344(2018)15-0277-01
本文以現(xiàn)羅羅控制室控制的設(shè)備為例,詳細(xì)介紹了基于西門子S7-300可編程控制器與組態(tài)軟件WinCC實(shí)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng),并介紹了S7-300PLC與上位機(jī)組態(tài)軟件WinCC通過(guò)由RS485通訊到以太網(wǎng)的轉(zhuǎn)變,以及監(jiān)控系統(tǒng)5.0到7.3的升級(jí)。
1 背 景
羅羅控制室控制的設(shè)備為:三區(qū)換熱站計(jì)量系統(tǒng);供大化蒸汽計(jì)量系統(tǒng);大水池液位顯示及液位控制的調(diào)節(jié)閥。在羅羅控制室的其余設(shè)備都為停用狀態(tài),在抄寫流量報(bào)表時(shí)需要單獨(dú)進(jìn)入羅羅控制室進(jìn)行查看,在現(xiàn)用的監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行的情況下出現(xiàn)過(guò)程序自動(dòng)關(guān)閉,為運(yùn)行人員及維護(hù)人員一定程度上都增加了工作量。羅羅控制室暖氣已停用,冬季氣溫室內(nèi)溫度較低,為編程工作帶來(lái)不便。在用的工控機(jī)使用年限已超15年,2014年7月由于工控機(jī)主板故障,故障停用一次。監(jiān)控系統(tǒng)版本為較早的WINCC5.0版本。
2 通訊技術(shù)應(yīng)用的意義
通過(guò)2017年塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司RR控制室控制及監(jiān)控系統(tǒng)改造項(xiàng)目,并結(jié)合當(dāng)前我單位正在運(yùn)行的1~3#新建鍋爐的通訊技術(shù)的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)以太網(wǎng)通訊技術(shù)的應(yīng)用。通過(guò)以太網(wǎng)通訊技術(shù)的應(yīng)用,在新建鍋爐的監(jiān)控系統(tǒng)中顯示并進(jìn)行控制,可以減少監(jiān)控的設(shè)備,縮短運(yùn)行人員巡檢路線,減少維護(hù)工作量。當(dāng)使用光纖、光纖收發(fā)器及通訊模塊把PC機(jī)與S7-300連接時(shí),通訊速度可以達(dá)到10~100Mbps的速率,且傳輸距離不受限制。
3 可行性驗(yàn)證
羅羅控制室控制系統(tǒng)的程序可以使用筆記本進(jìn)行編程通訊,羅羅主控室的編程工控機(jī)可以甩開(kāi)不使用,監(jiān)控系統(tǒng)使用新鍋爐控制室的WinCC7.3做畫面實(shí)現(xiàn),冷卻水泵房有220V電源為PLC供電,在冷卻水泵房?jī)?nèi)安裝一個(gè)小型的控制柜放置PLC,光纖可以走廠區(qū)內(nèi)架空的匯線槽,通過(guò)上述措施可以實(shí)現(xiàn)從羅羅控制室至新鍋爐控制室的通訊組態(tài)。結(jié)合當(dāng)前硬件系統(tǒng)的容量,同時(shí)對(duì)西門子PLC程序和上位機(jī)監(jiān)控軟件進(jìn)行修改,是實(shí)現(xiàn)了以太網(wǎng)技術(shù)在采暖系統(tǒng)上的應(yīng)用的。
4 應(yīng)用實(shí)施
4.1 硬件系統(tǒng)的配置
將三區(qū)換熱站計(jì)量系統(tǒng)、供大化蒸汽計(jì)量系統(tǒng)、大水池液位顯示及液位控制的調(diào)節(jié)閥的信號(hào)線由羅羅控制室移至冷卻水泵房,在冷卻水泵房放置一個(gè)小型的控制箱,配置有原有的S7-300的PLC以及相應(yīng)的模擬量采集模塊,添加購(gòu)置的通訊模塊CP343-1。將冷卻水泵房的220V電源通過(guò)原有的電源模塊轉(zhuǎn)換為24V為控制系統(tǒng)供電。光纖由新建鍋爐控制室引入冷卻水泵房,光纖長(zhǎng)度800m左右,從新建鍋爐控制、發(fā)電車間辦公樓的電纜溝,1~5#廠房的架空匯線槽,國(guó)產(chǎn)高配室前的電纜溝引至冷卻水泵房,兩端使用光電模塊轉(zhuǎn)換采集信號(hào)、光纖收發(fā)器接受和發(fā)送信號(hào)。分別使用空氣開(kāi)關(guān)控制光纖盒、電伴熱、大水池調(diào)節(jié)閥及PLC電源。
4.2 硬件組態(tài)
與原有通訊方式相比,使用以太網(wǎng)通訊需要添加一個(gè)通訊模塊CP343-1,所以硬件需要重巡組態(tài),S7-300的內(nèi)部程序是有step5.0軟件編寫的,CP34-1是最近研發(fā)出的通訊模塊,將網(wǎng)上下載的組態(tài)包載入軟件并在項(xiàng)目中添加,設(shè)置通訊地址,由于新建鍋爐的工控機(jī)有兩個(gè)光口,新建鍋爐的網(wǎng)段占用一個(gè)光口,10T鍋爐的網(wǎng)段占用一個(gè)光口,所以新配置的采暖系統(tǒng)需要使用上述其中一個(gè)網(wǎng)段,為維護(hù)方便,將采暖系統(tǒng)和10T鍋爐占用同一個(gè)網(wǎng)段,且10T爐的地址為192.168.0.1,所以采暖系統(tǒng)的地址設(shè)置為192.168.0.2,新建鍋爐工控機(jī)的光口網(wǎng)絡(luò)地址為實(shí)現(xiàn)通訊設(shè)置為192.168.0.10。
4.2 通訊測(cè)試
組態(tài)完畢后,硬件測(cè)試在線觀察是否有錯(cuò)誤,無(wú)誤后在新建鍋爐工控機(jī)運(yùn)行窗口測(cè)試通訊,拼地址ping 192.168.0.2,如正常則控制室內(nèi)工控機(jī)與冷卻水泵房的控制系統(tǒng)通訊已連接,網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)已建成。
4.3 監(jiān)控組態(tài)
在WinCC7.項(xiàng)目變量管理中需要新建連接設(shè)置通訊地址:192.168.0.1,設(shè)置機(jī)架號(hào)、槽位,原有變量地址不變,新增大水池液位及調(diào)節(jié)閥的模擬輸入輸出點(diǎn)位,如地址命名不沖突則通訊連接不出現(xiàn)嘆號(hào)即命名無(wú)誤可繼續(xù)編輯畫面。
4.4 畫面編輯
由于新增控制設(shè)備為采暖系統(tǒng)部分設(shè)備,大水池的水經(jīng)補(bǔ)水泵通向軟化水箱,可將畫面編輯在采暖系統(tǒng)的子畫面軟化水箱中,添加供三區(qū)換熱站蒸汽系統(tǒng)、供大化蒸汽系統(tǒng)、大水池液位調(diào)節(jié)系統(tǒng)中,并增加大水池給水調(diào)節(jié)閥的PID控制參數(shù)輸入輸出域。
5 應(yīng)用效果
5.1 技術(shù)水平
應(yīng)用實(shí)施后改變?cè)型ㄓ嵎绞剑捎靡蕴W(wǎng)通訊,具有以下特點(diǎn):長(zhǎng)距離傳輸,速度快,穩(wěn)定性好,不易受干擾。監(jiān)控系統(tǒng)的升級(jí)淘汰原有的監(jiān)控系統(tǒng)了,實(shí)現(xiàn)了與主流版本一致,采用了功能強(qiáng)大的winncc7.3版本,畫面切換更為直觀,簡(jiǎn)單,報(bào)文導(dǎo)出更加快捷,還可以實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)觸控,為以后系統(tǒng)升級(jí)提供便利。通過(guò)對(duì)以太網(wǎng)通訊的探索,提高了在通訊方面的技術(shù)水平,取得了明顯的效益。
5.2 實(shí)用層次
以太網(wǎng)的實(shí)施應(yīng)用,除去軟硬件對(duì)計(jì)量及調(diào)節(jié)的影響解決生產(chǎn)隱患、減少操作和維護(hù)人員的工作量,保證除鹽水的正常供給及蒸汽用量的準(zhǔn)確計(jì)量,確保了儀表設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,支持了生產(chǎn)??梢栽谛陆ㄥ仩t同時(shí)監(jiān)控三區(qū)換熱站蒸汽計(jì)量系統(tǒng)、供大化蒸汽計(jì)量系統(tǒng)、大水池液位控制系統(tǒng)、10T快鍋、新建鍋爐及采暖系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了與新建鍋爐控制室內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)的對(duì)接并完成了自控設(shè)備的全覆蓋。
參考文獻(xiàn)
[1]王文強(qiáng).基于西門子PLC以太網(wǎng)模塊與WinCC實(shí)現(xiàn)的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)[M].工業(yè)控制計(jì)算機(jī),2013,13(1):34~36.
收稿日期:2018-4-23