摘 要:本文通過對客車制動系統(tǒng)方面的探討及現場實踐應用情況,分析總結出客車制動系統(tǒng)應該改進和需要加強的具體措施,可以有效的提高客車制動系統(tǒng)檢修質量,減少和杜絕客車制動系統(tǒng)故障。
關鍵詞:制動系統(tǒng);故障;預防措施
中圖分類號:U463.5 文獻標識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)15-0229-01
1 制動系統(tǒng)故障簡介
2017年12月至2018年1月份,我段連續(xù)發(fā)生客車制動系統(tǒng)故障7件,列其中三個如下:
(1)2017年12月5日6時3分,K7142次列車進行始發(fā)前簡略試驗時,司機通知車輛乘務員“車輛制動管保不住壓”。車輛乘務員發(fā)現機后第2輛YW25G682477車2位端制動主管活接漏風,6時30分緊固處理完畢。
(2)2018年1月1日9時43分,客車T17次運行至亞布力——魚池站間211km151m處時,因機后第5輛車YZ25K347863連接主管和支管的T型接頭活結螺母發(fā)生裂損漏風,經車輛乘務員處理后開車。
(3)2018年1月24日1時15分,K7034次在濱北線北安站1道準備開車時,因機后第10輛YZ342204車輛104閥漏風,關門處理后于開車。
2 制動系統(tǒng)故障原因分析
(1)庫檢檢車員不按規(guī)定作業(yè),作業(yè)時不先排出列車試驗器遠芯集塵器內積水,不對風管進行排風,不排除試驗風管和連接器頭內殘留冰、水及雜物,不確認車輛制動軟管和總風軟管連接器內清潔狀態(tài),造成水及雜物進入列車制動管系和制動閥內,產生制動故障。
(2)庫內試風作業(yè)時,檢車員對制動管系出現的漏泄,沒有及時發(fā)現,對試風記錄儀顯示的輕微漏泄不重視,沒有及時采取措施處理,造成列車出庫后漏泄量超標。
(3)日常作業(yè)對電子防滑器試驗不到位、檢修不到位,對排風閥上的積水、積冰、積雪清除不凈,引起排風口堵塞故障或造成積水侵入排風閥排風口,出現電子防滑器故障。
3 采取的具體措施及改進建議
通過對客車制動系統(tǒng)故障發(fā)生情況的分析及制動系統(tǒng)現場攻關實踐應用情況,我們認為可以采取以下措施提高客車制動系統(tǒng)檢修質量,減少和杜絕客車制動系統(tǒng)故障。
3.1 加強風源及制動設備管理
(1)各車間要對風泵設備進行全面檢查,對風源含水量多問題重點進行整治,保證風源質量。
(2)對風缸定時排污裝置進行全面檢查,根據風缸內含水情況適當調整間隔排污時間;各運用車間整備庫外及制動室外部設有儲風缸,未安裝自動排污裝置的,由各車間安排專人負責每天兩次排出風缸內積油、水,排風時間為8點30分和13點30分,并認真填記排油、水記錄,排油、水記錄設在儲風缸處,保證風源質量。
3.2 加強制動配件運輸及管理
(1)制動配件防護型式必須為外嵌式防護;制動閥防護盲板防護絲堵,每次使用前均進行清洗,干燥后使用,軟管及風表堵等外嵌式防護堵每次使用前均進行擦試清潔后使用,保證防護效果,塑料袋全部使用新品,破損防護效果差的一律更換。
(2)各車間對客車空氣制動系統(tǒng)相關零部件(制動閥類、制動軟管、金屬軟管、折角塞門、截斷塞門、主支管等)在裝用前,必須由質量檢查員(或工、班長)認真檢查確認,所有孔和通道內不得存有異物,合格后工作者方可進行組裝。
3.3 加強段修、輔修制動配件檢修質量控制
(1)客車段修、輔修作業(yè)時質量檢查員要全程監(jiān)控檢查作業(yè)質量,制動配件組裝前質檢員要對待組裝配件進行全面檢查(制動缸清洗后,質檢員檢查合格后方可組裝),并在制動配件檢查記錄內簽字后工作者方可進行組裝,確保組裝質量,制動閥組裝前對中間體各孔路吹塵過程質檢員要全程盯控,質檢員未在場時不得安裝制動閥。
(2)客車段修單車制動機試驗時,要全面涂打肥皂水檢查各部,發(fā)現漏泄時要及時處理,保壓時間由1min提高到5min,漏泄量不得超過2kPa,總風系統(tǒng)漏泄量不得超過5kPa/min。
(3)制動閥使用的橡膠件組裝前,要由專人進行挑選,橡膠件存在砂眼、夾渣、老化時不得使用,制動閥各彈簧銹蝕,衰弱,自由高、荷重高不符合標準的不得使用,確保配件裝用質量。
3.4 冬運前制動系統(tǒng)采取的措施
(1)進入冬運前,要對F8閥主閥加裝防護套,確保F8閥小勾貝通大氣呼吸孔不被冰雪堵塞造成不緩解情況的發(fā)生。
(2)進入冬運前,各車間安排對裝用J型單向閘調器的車輛進行一次單向閘調器全面性能試驗,試驗時將勾貝行程調整到205mm以上,此時充風到定壓后減壓170kPa,測量勾貝行程,并打肥皂水檢查制動缸與閘調器連通管不得有漏泄,測量后進行充風緩解,此時觀察閘調器調整絲桿是否旋轉,緩解后再次充風到定壓后減壓170kPa,測量勾貝行程,此次行程應較上一次行程縮短6mm左右。試驗完畢后將勾貝行程調整到標準范圍之內。
3.5 冬運期間運用客車制動系統(tǒng)采取的措施
(1)每月開展一次首尾三輛運用客車分解、清洗遠心集塵器工作,如發(fā)現集塵盒內有積水,須更換104主閥和緊急閥,然后接續(xù)檢查下一輛。
(2)列車制動機試驗時,漏泄時超標時,必需進行全面查找,消除漏泄部位,重新試驗合格后列車方可出庫,漏泄量不符合標準的車輛不得出庫,二次試風作業(yè)充到定壓后,保壓2min,列車管漏泄量不得超過10kPa時,方可進行減壓作用。
3.6 冬運期間防凍輪采取的措施
(1)對客車排水導桶及排水托盤進行全面檢查,丟失的補齊,作用不良的處理,減少因車上排水造成凍輪情況的發(fā)生。
(2)所有入庫內停留客車,在作業(yè)前全面清除轉向架、車體橫梁及牽引梁內積雪、積冰,杜絕冰雪存留死角,防止積冰積雪融化后列車出庫時造成凍輪情況。
(3)堅持乘務隊長送車制度,在冬季易發(fā)生凍輪時,各車間要安排隊長到車站送車,重點對易出現凍輪的車輛進行檢查處理,保證列車正點運行。
4 結束語
客車制動系統(tǒng)是客車運行安全的重要保證,對制動系統(tǒng)出現的任何微小故障都要及時采取措施進行徹底根治,否則將帶來嚴重后果,甚至車毀人亡,對客車制動系統(tǒng)隱患故障的分析和改進將是一項長期而艱巨的任務。
收稿日期:2018-4-25